脫硝出口與總排口氮氧化物濃度“倒掛”問題淺析
引言
近年來由于我國霧霾天氣愈發(fā)嚴重,國家和地方政府加大控制煙氣排放污染物力度,提出一系列史上最嚴格的排放標準。早在2011年7月發(fā)布的《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中,對不同地區(qū)、不同燃煤機組的NOX排放進行了嚴格的規(guī)定,其中重點地區(qū)排放標準要求氮氧化物≤100mg/Nm3。2014年9月國家三部委又下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2016-2020年)》,要求到2020年,現(xiàn)役60萬千瓦及以上燃煤機組、東部地區(qū)30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機組、10萬千瓦及以上自備燃煤發(fā)電機組及其它有條件的燃煤發(fā)電機組,改造后大氣污染物排放濃度要求基本達到燃氣輪機組排放限值,即煙塵≤10mg/Nm3、SO?≤35mg/Nm3、氮氧化物≤50mg/Nm3。這就對脫硝裝置的達標排放提出了更高的要求,目前已經(jīng)投運的SCR脫硝出口、總排口都設(shè)置有CEMS在線監(jiān)測儀表,其中總排口的CEMS在線測量數(shù)據(jù)上傳至當?shù)丨h(huán)保部門。
在實際運行過程中,也逐漸暴露出一些較為普遍的問題,如:煙氣流場分布均勻性、流速和煙溫控制、AIG噴氨分配、催化劑性能、CEMS在線測點布置等,影響機組的安全、穩(wěn)定運行,同時也給節(jié)能減排工作帶來困難。
本文通過對某廠2號機組脫硝運行中經(jīng)常發(fā)生的SCR出口與煙囪入口測量NOx濃度值“倒掛”問題(即總排口測量值大于SCR出口測量值產(chǎn)生的偏差問題)進行簡單分析,便于發(fā)電企業(yè)及時排查問題來源,優(yōu)化脫硝系統(tǒng)的日常運行管理。
概述
1系統(tǒng)概況
某廠2號機組為660MW超臨界直流燃煤機組,脫硝系統(tǒng)采用低氮燃燒和選擇性催化還原法(SCR)工藝,高含塵布置,即SCR反應器布置在鍋爐省煤器出和空氣預熱器之間,不設(shè)旁路系統(tǒng),還原劑為液氨。設(shè)計入口NOx為250mg/m3,脫硝裝置安裝了備用層催化劑,即目前為“2+1”層催化劑。
2系統(tǒng)控制遇到的主要問題
1)、脫硝出口濃度分布均勻性、氨逃逸
在570MW負荷下,脫硝A、B側(cè)出口各測孔不同深度NOx濃度和氨逃逸量差別較大,如圖1所示。
圖1 脫硝A側(cè)出口NOx濃度分布(570MW)
圖2 脫硝A側(cè)出口氨逃逸分布(570MW)
由圖1、圖2可知,脫硝A側(cè)出口各測孔NOX濃度分布均勻性差,NOx濃度相對平均標準偏差為52.8%(其中,部分測孔的深度3處NOx濃度非常大,且對應的噴氨支管原始開度均處于最大狀態(tài),優(yōu)化調(diào)整過程中,無法對測孔的深度3處NOx濃度進行調(diào)平,初步判斷造成這種現(xiàn)象的原因是對應的噴氨支管堵塞)。氨逃逸平均值為4.9ppm,且多數(shù)測孔氨逃逸濃度均超過設(shè)計值2.5ppm。
脫硝B側(cè)出口NOx濃度及氨逃逸分布見圖3、圖4。
圖3 脫硝B側(cè)出口NOx濃度分布(570MW)
圖4 脫硝B側(cè)出口氨逃逸分布(570MW)
由圖3、圖4可知,脫硝B側(cè)出口各測孔NOx濃度分布均勻性差,NOx濃度相對平均標準偏差為78.0%,氨逃逸平均值為2.9ppm。
2)、空預器壓差
該廠2號機組于2016年12月完成超低排放改造,脫硝系統(tǒng)新增一層催化劑。2017年11月,2號機組氨耗量逐漸增大,空預器壓差也有上升的趨勢,2018年1月初,560MW工況條件下,A、B側(cè)空預器壓差分別上升至1.8KPa、2.5KPa。
經(jīng)噴氨優(yōu)化調(diào)整后,空預器壓差變化如圖5所示。
圖5 空預器壓差變化(2018.01.08-2018.01.19)
從圖5可以看出(紅色代表機組負荷,藍色代表A側(cè)空預器壓差,綠色代表B側(cè)空預器壓差),通過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,使得氨逃逸濃度、空預器壓差得到明顯的降低,其中A側(cè)空預器壓差由1.8Kpa降至1.2Kpa,B側(cè)由 2.5Kpa降至 1.8Kpa(560MW負荷),有效解決了空預器壓差大的問題。
3)、倒掛
目前脫硝裝置運行中脫硝出口與總排口氮氧化物濃度存在偏差,SCR反應器出口NOx濃度均值較煙囪總排口NOx數(shù)值偏低10-15mg/m3,導致氮氧化物濃度產(chǎn)生 “倒掛”問題。
通過對比某一天脫硝以及脫硫CEMS在線數(shù)據(jù),脫硝A、B側(cè)出口均值較脫硫出口低12mg/m3,如圖6所示。
圖6氮氧化物濃度分布曲線
3原因分析
1)、在線表計問題
電廠在脫硝反應器入口、出口以及總排口均安裝有CEMS在線測量儀表,便于對污染物排放的實時監(jiān)控,氮氧化物采用抽取法單點連續(xù)測量,并根據(jù)O2含量折算成標況下數(shù)值。
通過標氣對各測點CEMS裝置進行校驗比對以及使用已校驗的便捷式煙氣測試儀(NOVA PLUS多功能煙氣分析儀)對CEMS裝置尾氣測量比對(差值為1-2mg/m3),排除CEMS在線儀表測量誤差造成的影響。
2)、脫硝出口截面NOX濃度分布均勻性差、測點布置問題
脫硝使用的催化通道橫截面積過大,無法達到NOx、氧均勻分布,無法將催化還原反應達到最大的結(jié)果。
根據(jù)上面脫硝出口NOx濃度分布數(shù)值可以看出,靠近煙道中心位置的NOx濃度較高,依次向兩側(cè)遞減,同時在同一測孔截面上不同深度的NOx濃度分布也不均勻,各測點不同深度的濃度值差異較大。
CEMS在線取樣點布置偏離煙道中心,且只有一個深度的測量值,代表性較差,在脫硝實際運行中煙氣流場不能做到完全分布均勻,只有單點測量的CEMS數(shù)值是造成脫硝出口NOx濃度較總排口低(即倒掛)的主要原因。
3)、運行控制方式
目前機組運行中的脫硝控制方式普遍采用脫硝出口NOx濃度為控制點來保證氮氧化物濃度排放達標,這種控制方式也會導致倒掛現(xiàn)象的產(chǎn)生。而且如果僅考慮SCR反應器出口濃度的變化,而忽略SCR反應器進口NOx濃度過高,一味將出口濃度設(shè)定偏低的話,有可能會超出催化劑的脫硝能力,容易造成噴氨過量、催化劑提前失效、空預器堵塞等。
4解決方法
1)、調(diào)整NOx出口測點位置,增加在線取樣點,接近煙道截面中心位置有利于測量準確,根據(jù)不同機組煙道截面位置不同,不能一概而論選擇定值進行在線取樣點的安裝。
2)、定期對脫硫、脫硝的進出口NOx濃度進行比對,結(jié)合試驗數(shù)據(jù),掌握機組脫硝系統(tǒng)出口、總排口斷面的NOx濃度分布情況,及時調(diào)整在線測點的位置或者儀表。
3)通過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,修正SCR反應器出口NOx濃度值、改善NOx濃度分布均勻性,避免脫硝運行中煙氣流場的不均勻分布,導致在線采樣點的CEMS示值誤差。
4)綜合脫硝效率和脫硝出口NOx濃度值因素,合理調(diào)整機組脫硝裝置的運行控制。
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