氮肥生產(chǎn)廢水用于鍋爐沖灰渣和煙道除塵
國內(nèi)中型氮肥廠均有自備的熱電廠供熱和發(fā)電。熱電廠鍋爐的灰渣和煙道的除塵器都要用大量的水沖洗。湘江氮肥廠有二臺130T/h和四臺75T/h的鍋爐。高負荷時每小時需沖渣水1023T/h,除塵用水263T/h。如果全部用新鮮水,每年約需新鮮水870萬噸,不僅需要水費和排污費261萬元,還增加了對江河的污染。氮肥生產(chǎn)中每小時要排出大量的污水。這種污水主要含NH4和少量的S2+油;SS一般在95mg/L左右,我們利用該種污水沖灰和除塵用水,不僅工藝簡單、成本低、節(jié)省水費,還大大減輕了對環(huán)境的污染。
1、沖灰渣水源的選擇
合成氨、尿素生產(chǎn)盡管70%以上的水是冷卻循環(huán)使用,但仍有一些裝置有生產(chǎn)污水排出。其中污水量排出較多的地方為凈化車間、合成車間、尿素車間。凈化車間平均每小時排出430T/h污水,水質(zhì)主要含有硫化氰等。單獨用此股水沖灰渣,水量滿足不了要求且腐蝕性大。合成車間排出的污水水質(zhì)水量見表1
表1
從以上表可以看出,在最小水量時Q=780m3/h時,不能滿足沖灰渣水量的要求。尿素車間排出的水的水質(zhì)水量見表2
表2
從上表也可以看出,水量也不能滿足沖灰的水量要求。合成、尿素車間排放的污水量是生產(chǎn)裝置排放最大的,其它生產(chǎn)裝置的排水量遠遠不足。看來,沖灰渣的水源只能在各生產(chǎn)污水排放的匯集處-----總排水溝才能滿足水量要求。
湘江氮肥廠總排水處連續(xù)三年、年平均的水量、水質(zhì)情況見表3
表3
從上表可以看出總排水溝處的污水,水量是完全滿足沖灰渣的要求,水質(zhì)對沖鍋爐的灰渣也沒有影響,而且用此水作煙道除塵器用水,水中反應:
NH3·H2O+SO2=NH4·HSO3
生成了無毒的亞硫酸氨溶于水中,減少了煙道中SO2的含量,從而減輕了煙囪排煙對大氣的污染。因此,在總排水溝處利用氮肥污水到熱電廠沖灰渣是可行的,有益無害。
2、灰渣水系統(tǒng)設計
2.1、流程:從水質(zhì)分析表3可以看出,氮肥生產(chǎn)中排出的污水只有COD等數(shù)據(jù)超標外,其它均不要采用什么特殊處理直接就可以用該污水沖灰渣,因而流程很簡單,只需要在總排水溝合適的地方設一個攔溝閘,使水位提高(本工程提高1.6m),讓設計水量的水重力流進集水池。然后用三臺10SA-6B型(二開一備)加壓通過DN400管道輸送到熱電廠鍋爐處沖灰渣和作煙道除塵用水。整個布置見圖3:
2.2、構筑物設計
2.1.1進水口設計:
進水口可以采用兩種形式:一是采用管道進水,為了使浮油不進入系統(tǒng),管口朝下或低于水面0.5m見圖1,該方式適合于溝深,閘門頂離地面高差大的地方,也可以采用進水渠見圖2,進口處設格柵,為了防止浮油進入系統(tǒng),格柵后設隔板,使污水從底部進入系統(tǒng),此方式適合于溝淺地方,湘氮用方式一。
2.1.2蓄水池(吸水池)和事故補水管
氮肥生產(chǎn)總有出事故的時候而且每年有10多天的大檢修時間,為了保證沖灰渣必須設計一根事故供水管,供水量按設計水量,吸水井蓄水池必須有一定的調(diào)節(jié)容量,本人認為蓄水池調(diào)節(jié)容積大于0.5h沖灰渣水量即可。
2.1.3泵房設計
泵房是本工程的主要部分,宜采用直灌式地下泵房。水泵材質(zhì)采用普通清水泵,因污水中含氨氮較高。
Cu2++4NH3=[Cu(NH3)4]+
生成絡合物使銅設備結垢、腐蝕,因此,進出口閥門不能采用銅質(zhì)材料。
以湘江氮肥廠工程為例計算如下:
Q=1000~1363m3/h(按1300m3/h計算)
H=50m(沖灰渣噴嘴出口壓力)
管道管徑DN400管長L=320m
選用10SA6B水泵三臺(二開一備)配TS1264電機
N=190KWQ=720~540m3/hH=67~74mη=0.80~0.79
泵房為兩層,地下為水泵間,地面為檢修操作室配CD1212D電動葫蘆一臺起重2T起升高度12m泵房內(nèi)設排水泵一臺,以便日常排除泵房內(nèi)積水,還可以抽蓄水池中水,便于清理池中污泥。
2.1.4攔溝閘的設計
攔溝閘是本工程的關鍵部分,它的高度既要滿足工程設計水量,又要考慮暴雨時能從閘頂部排水。閘太低進水水質(zhì)不好,太高總溝空余排水斷面減小,暴雨時溝漫水,使污水淹沒廠房和設備。對于直灌式泵房,閘高還是決定泵房標高的條件,泵房底標高可按下式計算。
泵房底標高(絕對標高)=溝底標高(絕對標高)+閘高-H-泵軸標高
H:為閘前水位高于水泵頂高度
H=h1+h2+h3+h4
h1:進水格柵進水管路水頭損失(本工程為0.205m)
h2:蓄水池頭到最后一臺水泵的水頭損失,一般取0.1~0.2(本工程取0.1)
h3:水泵進水管路水頭損失(本工程為1.01m)
h4:富余水頭取0.05m
泵房底絕對標高=45.57+1.6-1.365-0.79=45.015m
泵房底標高取45.00m,操作室標高為49.50m
3、應用效果
湘氮廠全年運行300d,實施氮肥生產(chǎn)污水沖灰渣后,全年可節(jié)省新鮮水720×104T,每年可省水費和排污費120萬元以上,而該工程建設只需要60多萬元,只需要0.6年就可回收全年投資。
氮肥污水沖熱電廠灰渣后,經(jīng)過灰渣的吸附、再沉淀后,排出的污水指標基本上達到排放標準,而且減少了熱電廠煙囪中排放的SO2含量,減少環(huán)境污染。污水除濁度一項有所上升外其它均大大降低,見表4
表4
如果沖灰渣水本身是循環(huán)使用裝置。氮肥污水又可作為沖灰渣水、造氣含氰污水處理等裝置的補充水和水洗煤洗滌用水(水量700~1000m3/h)。
本工程回收工藝設備簡單、投資少,因而對國內(nèi)有自備熱電廠的幾十家中型氮肥廠有一定的推廣意義,如果均這樣做,全年可節(jié)省幾億噸水,不僅降低了生產(chǎn)成本,而且極大的保護了水資源和環(huán)境。
4、存在問題及解決辦法
該工程投運后,發(fā)現(xiàn)當污水含氨較多時,水泵及進出口管件結圬較嚴重,要經(jīng)常停車清洗。后來我們采取如下措施:
引入不含氨污水沖稀水中含氨濃度。我們采取引入熱電廠排水(見圖3)沖稀水中含氨濃度,緩解了裝置的結圬,減少了該裝置停運清洗的時間。
回收污水中的氨降低水中含氨濃度。在尿素生產(chǎn)裝置氨的集中排放點建一套解吸、水解裝置,對尿素裝置中的碳氨液進行集中處理。通過解吸、水解,碳銨中的氨和尿素得到充分回收,污水中含氨量可減少到5mg/l以下,這樣不僅可回收氨降低尿素生產(chǎn)成本,沖灰渣工程的結圬問題也就得到了解決。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”