洋茉莉醛香料廢水處理工程
目前國(guó)內(nèi)大型香精香料生產(chǎn)企業(yè)近600家,香精香料的年產(chǎn)量140000噸,其中香料的年產(chǎn)量大約為70000噸,香料中洋茉莉醛占較大部分。香料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生污染物濃度相當(dāng)高的廢水和反應(yīng)殘留物(COD高達(dá)10的5次方~10的6次方mg/L),是較難處理的廢水之一,單一處理工藝很難達(dá)到排放要求,因此香料廢水的處理大多采用AO組合工藝。
重慶某香料生產(chǎn)公司的產(chǎn)品以洋茉莉醛為主,同時(shí)生產(chǎn)香樟油、香茅油、檸檬酸、桉葉醇及紅桔柚等。其生產(chǎn)廢水采用混凝氣浮.兩相厭氧.SBR的組合工藝進(jìn)行處理,處理后出水COD平均在300mg/L左右,不能達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978.1996)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。另外,由于公司所在地處于風(fēng)景名勝區(qū)和排放口處于水源保護(hù)區(qū),廢水也不能外排,只能回用。因此,必須對(duì)其廢水處理工藝進(jìn)行改造以達(dá)到回用不外排的目的。香料廢水處理后回用,工藝中采用了鐵屑內(nèi)電解、膜分離工藝等單元。
1設(shè)計(jì)水量水質(zhì)及出水水質(zhì)要求
該公司廢水主要為洋茉莉醛生產(chǎn)廢水,廢水水量比較穩(wěn)定為10m3/d,其設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)和回用水標(biāo)準(zhǔn):城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T18920.2002)見(jiàn)表1。(請(qǐng)下載附件)
2工藝流程
2.1原工藝流程
原廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1,出水COD平均在300mg/L左右,高于GB8978.1996一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。要達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn),考慮了以下幾個(gè)問(wèn)題:(1)原處理線路采用了70m3/d的泉水來(lái)稀釋原水,使排放水量增加,單靠回用于綠化等無(wú)法完全消耗掉。為此改為原水第一次進(jìn)處理線時(shí)用70m3/d的泉水稀釋,以后直接用SBR處理后的出水回流稀釋,長(zhǎng)期循環(huán)使用。(2)原混凝氣浮工藝去除效率不高,每天投藥成本又高。新增鐵屑內(nèi)電解反應(yīng)池,投加廢鐵屑,節(jié)省加藥費(fèi)用。經(jīng)鐵屑內(nèi)電解反應(yīng)后,加堿調(diào)整pH值在8--9之間再進(jìn)入混凝反應(yīng)池,利用Fe(OH)的絮凝和破乳作用以去除懸浮物和油。廢水中所含的油主要為粘稠的香樟重油,故將混凝氣浮改為混凝沉淀。(3)原水解酸化池、UASB及SBR好氧池內(nèi)污泥濃度較低,處理效率不高。增加MLSS,補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),重新進(jìn)行調(diào)試。(4)調(diào)整工藝后要穩(wěn)定達(dá)到回用水的用水標(biāo)準(zhǔn),必須增加膜法處理工藝,以確保處理出水可穩(wěn)定回用。
2.2改造后工藝流程
2.2.1工藝流程及說(shuō)明
改造后的處理工藝流程如圖2所示。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
如果需要了解更加詳細(xì)的內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊下載 洋茉莉醛香料廢水處理工程.pdf
下載該附件請(qǐng)登錄,如果還不是本網(wǎng)會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)