循環(huán)水優(yōu)化為行業(yè)降耗增效
“我們的技術(shù)可以廣泛應(yīng)用在石油化工、鋼鐵冶金、熱電、生化制藥等領(lǐng)域。如果到2015年該技術(shù)能在相關(guān)領(lǐng)域推廣15%,就能形成155萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的年節(jié)能能力。”1月4日,杭州哲達(dá)科技股份有限公司首席技術(shù)官楊春節(jié)告訴記者。
他說的技術(shù),正是列于第五批國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄中的“工業(yè)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化技術(shù)”。據(jù)了解,循環(huán)水系統(tǒng)在石油化工等領(lǐng)域是必不可少的基本環(huán)節(jié),其以水泵為動(dòng)力源,電能消耗較大,約占石化生產(chǎn)過程中總用電量的8%~10%。目前,我國石化行業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)普遍存在能耗較高的現(xiàn)象,與先進(jìn)國家相比,水泵機(jī)效率低5%以上,系統(tǒng)效率低20%以上。因此,推廣這一優(yōu)化技術(shù)對(duì)行業(yè)節(jié)能意義重大。
“根據(jù)工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)耗能現(xiàn)狀,我們自主研發(fā)了一種新型的工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)綜合節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)。”楊春節(jié)告訴記者,該技術(shù)采用了先進(jìn)的節(jié)能控制方法結(jié)合智慧閥門技術(shù)、工業(yè)變頻技術(shù),對(duì)工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中水泵、閥門與管網(wǎng)、終端熱交換器、冷卻塔等單元進(jìn)行優(yōu)化控制,從而提高工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)整體能效,達(dá)到綜合節(jié)能目標(biāo)。
深圳市宏事達(dá)能源科技有限公司是業(yè)界第一個(gè)采用“系統(tǒng)節(jié)能”理論指導(dǎo)節(jié)能工程的公司。宏事達(dá)系統(tǒng)數(shù)字化循環(huán)水智能控制技術(shù)也是一種循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù),它根據(jù)循環(huán)水冷卻水的本質(zhì)、規(guī)律、特點(diǎn),配以貼合的先進(jìn)的數(shù)字化計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),達(dá)到配置合理、運(yùn)行協(xié)調(diào)、整體優(yōu)化的目的,從而使循環(huán)水冷卻系統(tǒng)大大降低運(yùn)行管理的難度和運(yùn)行費(fèi)用等。
宏事達(dá)公司負(fù)責(zé)人給記者算了一筆賬:水泵在循環(huán)過程中的壓力能要變熱能成為冷卻塔的負(fù)載。按水泵總效率為70%計(jì)算,每蒸發(fā)1千克水,散發(fā)2500千焦的熱量。考慮排污,水泵每節(jié)能1千瓦,同時(shí)每小時(shí)節(jié)約1.3千克的水。另外,化工廠冷卻水系統(tǒng)帶出的40℃左右的低溫廢熱也是巨大的,如果在“系統(tǒng)節(jié)能”理論指導(dǎo)下進(jìn)行溫度對(duì)口的廢熱綜合利用,就可以取得可觀的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、節(jié)水效益。
據(jù)了解,工業(yè)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化技術(shù)因其實(shí)際應(yīng)用節(jié)能效果顯著,已在全國成功應(yīng)用于860余個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的節(jié)能改造,其中有相當(dāng)一部分石化企業(yè):上海石化、南京化工、揚(yáng)子石化、大慶石化、中化集團(tuán)、柳化股份、大化集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)、菱花味精、歐亞賜福集團(tuán)、LG甬興化學(xué)等。與原有循環(huán)水系統(tǒng)相比,該技術(shù)的節(jié)電率一般在20%~85%,效果十分明顯。
大慶石化公司水氣廠的CT-004塔、CT-003塔,為處理能力3000立方米/時(shí)的鋼結(jié)構(gòu)大型冷卻塔。作為化工裝置循環(huán)用水的降溫設(shè)備,近年來冷卻塔的冷卻效果逐年下降,收水器老化變形,使大量的循環(huán)水漂出塔外,造成水和藥劑大量損失。針對(duì)這種情況,該廠實(shí)施了循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造。他們合理優(yōu)化生產(chǎn)工藝,采用管式閉路配水取代原有設(shè)計(jì)槽式配水,通過集中配水,減少水源擴(kuò)散面積,降低循環(huán)水漂滴損失率。同時(shí),CT-003塔還采用薄膜點(diǎn)滴混裝專利技術(shù),安裝了新式多波雙功能收水器,可以進(jìn)行二次收水,使冷卻效率、填料強(qiáng)度和抗老化性均得到了較大提高。該項(xiàng)循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目去年已通過驗(yàn)收,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用18萬余元。
再例如,通過對(duì)催化裂化裝置冷卻循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)施技改,揚(yáng)子石油化工公司每年可節(jié)省用電量395萬千瓦時(shí);杭州邦聯(lián)氨綸有限公司將原先氨綸生產(chǎn)裝置的聚酯工藝、動(dòng)力車間2套獨(dú)立冷卻循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,每年可節(jié)省用電量合計(jì)281萬千瓦時(shí);大化集團(tuán)有限責(zé)任公司的合成氨聯(lián)合生產(chǎn)裝置冷卻循環(huán)水系統(tǒng),優(yōu)化后每年節(jié)電達(dá)到1366萬千瓦時(shí);浙江新和成有限責(zé)任公司投資3000多萬元的循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目,節(jié)能效果也非常顯著。
按照石化行業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)的用電量占整個(gè)電耗的8%~10%、使用優(yōu)化技術(shù)后節(jié)能30%計(jì)算,通過循環(huán)水系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化至少可以為整個(gè)石油化工行業(yè)帶來2.4%~3%的直接收益。
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