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鋼鐵工業(yè)案例3 -納爾科焦化工程技術使焦化廠成功實施煤調(diào)濕工藝

             來源:谷騰環(huán)保網(wǎng) 閱讀:6243 更新時間:2010-08-26 15:08

詳細信息
項目名稱 鋼鐵工業(yè)案例3 -納爾科焦化工程技術使焦化廠成功實施煤調(diào)濕工藝
建設地點 建設起始時間 建設結束時間
建設性質(zhì) 新建 工程投資 廢水性質(zhì)
處理規(guī)模 進水水質(zhì) 出水水質(zhì)
處理工藝 運行費用 承包范圍
工程說明

 

背景

某國有大型鋼廠的焦化廠擁有7.63米焦爐2座,2008年投入運行。相對于傳統(tǒng)的6米焦爐和4.3米焦爐,這種大焦爐產(chǎn)生的焦油重質(zhì)成分較多,氨水和焦油更加難以分離。

該焦化廠于2009年5月采用煤調(diào)濕技術,將煤的水分由 10%降低到6.5%左右。在煤調(diào)濕實施過程中,由于灰分夾帶增加,造成焦油含水率較高、循環(huán)氨水濁度高并含有大量的焦油等一系列問題。

煤調(diào)濕技術是通過直接或間接加熱來降低并穩(wěn)定控制入爐煤的水分,使得入爐煤密度增大,焦炭和化工產(chǎn)品增產(chǎn),焦爐煤氣生產(chǎn)效率提高。許多焦化廠采用煤調(diào)濕來解決日趨緊張的煤氣量不足的問題。但是,采用煤調(diào)濕后,煤的水分減少給煤氣排送和化工工藝也帶來了更多挑戰(zhàn),主要表現(xiàn)在:
• 焦爐煤氣中焦粉夾帶增加

• 焦油質(zhì)量下降

• 喹啉不溶物增加

• 水分增加

• 焦油粘度增加

• 循環(huán)氨水質(zhì)量下降,主要表現(xiàn)在固體懸浮物含量增加

• 初冷器熱負荷增加

• 焦油、NH3、BTX和H2S產(chǎn)量增加

問題分析

入爐煤水分降低,導致焦油含水率高,氨水焦油的分離效果不好,使循環(huán)氨水的質(zhì)量同步下降,同時焦爐氨水噴嘴堵塞及其系統(tǒng)內(nèi)設備結垢堵塞,影響荒煤氣冷卻效果;剩余氨水質(zhì)量也同步下降,導致蒸氨塔、脫酚塔堵塞,同時影響氨、酚的回收,也會使焦油含水率過高,大幅增加蒸餾系統(tǒng)的熱耗,降低設備生產(chǎn)能力。

解決方案

為了應對焦油含水率和提高氨水品質(zhì)的目的,該焦化廠與納爾科公司相關技術人員進行了詳細的調(diào)查和探討,決定采用納爾科工程化學技術加強現(xiàn)場工藝,在循環(huán)氨水投加焦油脫水劑N71700來改進焦油氨水分離效果。

1. N71700焦油脫水劑有著優(yōu)異的破乳功能,能夠破壞機械化澄清槽中焦油和循環(huán)氨水形成的乳化層的平衡狀態(tài),加強分離效果,從而得到更小的乳化層,使機械化澄清槽里面氨水和焦油可以比較容易分離開來。

2. 該焦油脫水劑同時也是一種優(yōu)秀的減粘結劑,它會在焦油的表面生成一層膜,降低焦油的表面張力,使得焦油的粘度大大降低,這也使得焦油的流動性增強,更不易于粘結在設備上。

 


工程圖片

納爾科焦化工程技術使焦化廠成功實施煤調(diào)濕工藝.rar 
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