納濾膜技術(shù)在礦井水處理中的應(yīng)用
礦井水是指在采煤工作面及巷道匯集和流動(dòng)過(guò)程中受到污染的煤礦開(kāi)采廢水,其水色發(fā)黑且細(xì)菌總數(shù)超標(biāo),主要污染項(xiàng)目為煤粉懸浮物(SS)、色度、濁度、鐵、細(xì)菌和COD。這類礦井水處理后常被用于生活飲用水、礦區(qū)淋浴使用.礦井水中的煤粉來(lái)自井下開(kāi)采工作面,這些煤粉顆粒細(xì)小,懸浮于水中,不易自然沉淀,本課題研究了微絮凝過(guò)濾一納濾膜處理礦井水,考察了納濾膜操作特性對(duì)膜過(guò)濾性能的影響以及該工藝對(duì)礦井水的處理效果。
1礦井水水質(zhì)
試驗(yàn)用水取自某礦井水處理廠處理煤礦原煤開(kāi)采產(chǎn)生的礦井水,處理后的清水主要用于洗煤、綠化以及礦區(qū)職工洗浴及生活用水.原礦井水水質(zhì)見(jiàn)表1。
2處理工藝流程及膜組件
2.1工藝流程
本試驗(yàn)利用強(qiáng)化微絮凝的原理,通過(guò)優(yōu)化絮凝劑種類與加藥條件,使礦井水中的有機(jī)物與懸浮物質(zhì)形成微絮凝過(guò)濾的前提條件,然后經(jīng)過(guò)強(qiáng)化過(guò)濾的工藝單元處理后,達(dá)到納濾膜的進(jìn)水水質(zhì)要求。精密過(guò)濾起到保安過(guò)濾的作用,納濾是本工藝系統(tǒng)的主要單元,通過(guò)進(jìn)一步去除水中細(xì)菌、有機(jī)物與含鹽量,使最終工藝出水水質(zhì)達(dá)到淋浴用水標(biāo)準(zhǔn)。納濾處理后排出的濃水可回流與礦井水混合后處理,工藝流程見(jiàn)圖1。
2.2工藝裝置
2.2.1預(yù)處理過(guò)程
在處理含懸浮物礦井水時(shí),聚合鋁作為混凝劑的混凝效果優(yōu)于硫酸鋁和硫酸鐵等,故本試驗(yàn)采用聚合鋁為混凝劑,通過(guò)混凝試驗(yàn)確定最佳投藥量。在1000mL燒杯中加入混凝劑聚合鋁,以DBJ一621定時(shí)變速六聯(lián)攪拌器快速攪拌1rain,反應(yīng)10rain,靜置沉淀20rain后取上清液測(cè)試不同投藥量時(shí)對(duì)原水濁度的去除效果,從而確定最佳投藥量。微絮凝過(guò)濾器采用直徑為600//llTI,高度為7001Tlrn陶粒過(guò)濾器,濾速控制在10m/h。
2.2.2納濾膜裝置
納濾膜是一種介于超濾和反滲透的分離膜,本裝置采用的是美國(guó)Trisep公司的TS80—4040納濾膜,其基本性能見(jiàn)表2。并聯(lián)方式運(yùn)行,操作壓力為0.7MPa,淡水回收率75%。
結(jié)論
采用納濾膜組合工藝處理含懸浮物礦井水,系統(tǒng)在過(guò)濾周期為T(mén)=30min,氣反沖洗時(shí)間3min,化學(xué)清洗周期5天,系統(tǒng)投加聚合鋁的投藥量為l5mg/L條件下,穩(wěn)定運(yùn)行一個(gè)月的試驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)對(duì)礦井水中CODMn去除率為98.1%,濁度去除率為99.7%,硬度和含鹽量去除率分別為95.1%和78.2%,色度去除率為95%.納濾膜工藝不需要加氯消毒細(xì)菌的去除率為93.6%,出水達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),既節(jié)省了加氯消毒費(fèi)用,又避免了加氯消毒產(chǎn)生的副產(chǎn)物。此外,由于時(shí)間和試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的原因,對(duì)系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行的規(guī)律還有待進(jìn)一步研究,特別是化學(xué)清洗的周期以及化學(xué)清洗對(duì)膜運(yùn)行和膜壽命的影響,是試驗(yàn)下階段的研究重點(diǎn)。
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