提高含油廢水水質(zhì)指標的管理探討
摘要:油田注水水質(zhì)不達標,嚴重影響注水開發(fā)的效果,本著“強水穩(wěn)油、持續(xù)提高”的整體思路,以崗位管理提升為契機,將“立足水驅(qū)、精細管理”理念深入到優(yōu)化水質(zhì)的各項工作中去,在生產(chǎn)實際基礎(chǔ)上著力推進水質(zhì)處理過程中的工藝設(shè)備管理、藥劑管理,有效改善回注污水的水質(zhì)質(zhì)量,在水質(zhì)達標管理上有所突破,使處理后含油廢水的含油、懸浮物等重要指標滿足油田的含油污水注入水質(zhì)指標。
關(guān)鍵詞:水質(zhì)指標;改造;管理
隨著原油含水的逐步增高,水質(zhì)處理站的任務(wù)越來越艱巨,如何在保證注水量的前提下又要保證注入水質(zhì)量關(guān)鍵是加強水質(zhì)處理工藝的管理,采取具有針對性的管理措施,合理解決含油污水深度處理工藝的各類問題,有效控制污水水質(zhì)指標。本文針對油田聯(lián)合站的污水處理系統(tǒng)進行探討。
1、含油污水處理系統(tǒng)概況
1.1 聯(lián)合站含油污水處理站現(xiàn)狀
某油田現(xiàn)有2座含油污水處理站及1座氣田污水處理站,原含油污水處理站于2000年12月建成投產(chǎn),管理容器14座,機泵18臺;新擴建含油污水處理站于2011年建成投產(chǎn),管理容器14座,機泵26臺;氣田水處理站2013年11月建成投產(chǎn),管理容器2座,機泵9臺。
1.1.1 原含油污水處理工藝現(xiàn)狀
原污水處理系統(tǒng)采用的處理工藝技術(shù)主要是:沉降、過濾的處理工藝流程。
1.1.2 新擴建含油污水處理工藝現(xiàn)狀
新擴建污水處理系統(tǒng)采用的處理工藝技術(shù)主要是:沉降、氣浮、過濾的處理工藝流程。
1.1.3 氣田污水處理工藝現(xiàn)狀
新建氣田污水處理系統(tǒng)采用的處理工藝技術(shù)主要是:沉降、氣浮的處理工藝流程。
1.2 聯(lián)合站含油污水的構(gòu)成
聯(lián)合站含油污水處理的構(gòu)成包括:油田采出液、油田洗井液、提撈液,氣田液。
含油污水處理站的處理量波動較大,原因是某采氣公司的氣田污水在冬、夏季生產(chǎn)時產(chǎn)水量波動大,不能保證連續(xù)供液,導(dǎo)致本站在冬季的含油污水處理量在1700-1900m³/d左右,夏季的含油污水處理量在1300-1500m3/d左右。
1.3 水質(zhì)處理工藝設(shè)備存在問題
1.3.1 原污水處理站存在問題
1.3.1.1因來水量少:濾罐反沖洗不能正常進行,凈化水罐的水存留時間長,影響水質(zhì)指標。
1.3.1.2氣田水來液溫度低:氣田污水水溫在10℃左右,進入原含油污水站后降低了污水系統(tǒng)熱場(油田水溫度37-42℃),使污油和雜質(zhì)吸附在罐壁和濾料上,影響濾罐過濾效果。
1.3.2 新擴建污水站存在問題
1.3.2.1藥劑投加點不適應(yīng)生產(chǎn)需要。新污水處理站加藥采用5臺隔膜式加藥泵,加藥點共有10個(300m3緩沖罐4個、氣浮裝置4個、濾罐前匯管2個),均投加絮凝劑,殺菌劑,加藥量為絮凝劑75kg、殺菌劑100kg。加藥點工藝是由1條匯管工藝分支到10個加藥點,在生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)只有在2#300m3緩沖罐的1個加藥點能正常加藥,其它8個加藥點因加藥泵運行壓力與緩沖罐、氣浮裝置、濾罐前匯管運行壓力存在壓差,不能正常進行加藥處理,嚴重影響含油污水的正常處理。
1.3.2.2因處理水量波動大,使來水與藥劑未完全反應(yīng),直接進入下一流程中,嚴重影響水質(zhì)處理指標。
1.3.2.3污水處理站使用的絮凝劑為有機絮凝劑,水質(zhì)懸浮物含量不能達標。
1.3.3 水處理設(shè)備存在問題
1.3.1濾罐反洗強度及周期不合理。
2、含油污水處理的藥劑工藝管理
含油污水處理過程中水質(zhì)加藥是一重要工作節(jié)點,藥劑的合理使用是水質(zhì)達標的關(guān)鍵,結(jié)合污水處理工藝流程,加強了相應(yīng)管理措施。
2.1 源水控制管理措施
輸油崗的污水沉降罐液位保持在7.2米運行,保證收油泵連續(xù)運行,使源水含油量指標控制在50-90mg/L以內(nèi)。
2.2 加藥管理措施
含油污水站絮凝劑、殺菌劑采用連續(xù)投加方式,生產(chǎn)中水質(zhì)指標出現(xiàn)波動及時進行調(diào)整加藥量。另外在浮選池檢查口處制作點滴加藥裝置,在加藥間投加無機絮凝劑(50kg/d),在浮選池檢查孔處制做點滴加藥裝置投加有機絮凝劑(100kg/d),目前水質(zhì)處理指標達標。
2.3 化驗管理措施
按周期將各節(jié)點水樣送至礦中心化驗室進行監(jiān)測,另外每8小時監(jiān)測油崗來水、濾罐出口、外輸口的含油及懸浮物指標。
3、含油污水處理的濾罐管理
過濾工藝是整個污水處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響水質(zhì)指標,它是將沉降段不能處理的懸浮顆粒、絮凝物、乳化油分離出來,以達到凈化污水的目的。針對含油污水處理的工作程序,嚴格執(zhí)行各項工作制度,使污水水質(zhì)指標滿足升平油田的注入水質(zhì)指標。
3.1 濾罐檢查
每2小時進行巡回檢查一次,認真檢查濾罐進出口壓差;每4小時對濾罐進行手動收油一次,保證處理后水質(zhì)含油指標達標。
3.2 濾罐反洗
嚴格執(zhí)行濾罐反沖洗強度、周期制度,2組濾罐交替反洗,每天反洗1組濾罐,即濾罐反洗周期為48小時,單罐反洗時間控制在25min,反洗水量手動控制在90m3/h。
4.提高污水水質(zhì)指標的管理認識
油田的水質(zhì)處理管理工作是一項連續(xù)性和綜合性的工作,要不斷采取多項管理措施,進一步提高改善污水水質(zhì)指標,以適應(yīng)油田注水的需要,認為還可以從以下幾方面加強管理:
4.1 進一步提高質(zhì)量管理意識。
要充分提高質(zhì)量管理意識,并把水質(zhì)管理工作納入到嚴格的管理制度中。
4.2 合理使用藥劑改善水質(zhì)指標。
細菌有較強的適應(yīng)能力,細菌會對某種藥劑產(chǎn)生抗藥性,使處理后的水質(zhì)指標不達標,嚴重影響注水的效果,建議結(jié)合實際生產(chǎn)掌握藥劑的藥性規(guī)律,選擇性的交替使用不同藥劑保證注水水質(zhì)指標長期平穩(wěn)達標。
4.3 合理使用好新配置的排泥系統(tǒng)。
進行定期排泥,防止水質(zhì)污染。
4.4 及時維護各種節(jié)能設(shè)備。
生產(chǎn)管理中保證反沖泵變頻調(diào)速裝置平穩(wěn)運行,保證設(shè)備的運行時率,達到反沖洗效果,起到節(jié)能降耗的作用。
4.5 加強技能人才的革新能力,延長含油污水處理設(shè)備的維修保養(yǎng)周期。
作者簡介:
楊軍營,男,1972年生,油氣田水處理技師。
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