實(shí)例:高出水標(biāo)準(zhǔn)地下式再生水廠運(yùn)行難點(diǎn)探討
北京市門頭溝第二再生水廠采用AAO—AO—MBR+臭氧催化氧化工藝,實(shí)際運(yùn)行中MBR出水水質(zhì)即可穩(wěn)定達(dá)到北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 11/890—2012)表1中的A標(biāo)準(zhǔn)。探討了該工程?hào)旁膺\(yùn)及存放、水量分配及調(diào)控、出水低磷與膜污染、箱體通道冬季低溫等運(yùn)行問題,并對(duì)膜組器起吊天車接力、好氧曝氣與膜吹掃風(fēng)管連通的創(chuàng)新點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)。
1 項(xiàng)目概況
北京市門頭溝區(qū)第二再生水廠建設(shè)規(guī)模為8萬m³/d,紅線占地面積5.79 hm²,污水收集范圍為門頭溝新城。該工程建設(shè)為地下式,污水處理構(gòu)筑物及設(shè)備間置于地下負(fù)1層、負(fù)2層,工程出水一部分為河道和景觀公園提供生態(tài)活水,一部分通過泵站加壓作為市政綠化及道路澆灑水回用。本項(xiàng)目于2018年1月建成并開始調(diào)試,6月穩(wěn)定運(yùn)行。
1.1 工藝流程
本工程污水處理工藝為進(jìn)水→抓爪格柵、粗格柵、進(jìn)水泵井→細(xì)格柵、曝氣沉砂池及膜格柵→AAO—AO—MBR→臭氧催化氧化→次氯酸鈉消毒→出水,其中臭氧催化氧化工藝根據(jù)實(shí)際出水水質(zhì)并未投入運(yùn)行。污泥采用離心濃縮脫水機(jī)處理至含水率低于80%后外運(yùn)處置。
1.2 進(jìn)出水水質(zhì)
設(shè)計(jì)及運(yùn)行進(jìn)出水水質(zhì)見表1,其中運(yùn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)選取了2018年3月~2019年3月(以下簡(jiǎn)稱全年)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(見圖1)。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 11/890—2012)表1中的A標(biāo)準(zhǔn)。
從實(shí)際運(yùn)行進(jìn)出水來看,系統(tǒng)對(duì)COD、NH3-N、TN、TP等關(guān)鍵性指標(biāo)皆有較好的處理效果,基本都可達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),尤其是COD、NH3-N、TN。另外冬季NH3-N、TN去除效果能夠維持與MBR高污泥濃度、硝化菌富集以及設(shè)計(jì)中兩級(jí)缺氧多點(diǎn)投加碳源是分不開的。運(yùn)行中0.2 mg/L如此低標(biāo)準(zhǔn)的TP對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)控帶來很大的難度,運(yùn)行中很難做到生物除磷與化學(xué)除磷的兼顧,投加過量藥劑往往也無法達(dá)到預(yù)期效果。地下式污水處理廠相比地上式污水處理廠運(yùn)行可視化效果差,運(yùn)行中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)調(diào)控不及時(shí)部分指標(biāo)超標(biāo)的情況。總的來看,MBR工藝可作為高標(biāo)準(zhǔn)出水要求地下式污水處理廠的選擇。
1.3 運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)
從運(yùn)行初期至今,進(jìn)水量逐漸升至4萬m³/d,全年日平均處理水量及預(yù)處理、生化池、MBR池、污泥、加藥、用電等運(yùn)行情況見表2。當(dāng)前生化段未采用多點(diǎn)進(jìn)水,膜系統(tǒng)為單系列運(yùn)行,膜清洗周期為每周1次在線小洗,每月1次在線大洗,半年1次離線清洗。
2 運(yùn)行難點(diǎn)
2.1 預(yù)處理的運(yùn)行問題
2.1.1 儲(chǔ)渣間的設(shè)計(jì)
預(yù)處理前端采用抓爪格柵(40 mm),粗格柵采用回轉(zhuǎn)格柵(10 mm)并配套螺旋輸送機(jī),在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)出渣含水率過高,不便于后續(xù)處理且衛(wèi)生條件較差。改造后增加了壓榨段,出渣含水率大大降低。同時(shí)實(shí)際運(yùn)行時(shí)柵渣不能做到日產(chǎn)日清,加之垃圾分類及環(huán)保趨嚴(yán)無法與污泥一同處置,故后期在格柵間旁新建了儲(chǔ)渣間并設(shè)計(jì)了除臭、排水。因此在地下式再生水廠的設(shè)計(jì)中建議增設(shè)柵渣儲(chǔ)存間,可按照7 d儲(chǔ)存量考慮或與處置部門協(xié)商確定,并做到柵渣與沉砂分別存放。
2.1.2 應(yīng)急水池水質(zhì)差
地下式再生水廠在建設(shè)中多在箱體內(nèi)建設(shè)應(yīng)急水池,大量的出渣水、清洗液、砂水分離液、污泥脫水混合液等皆會(huì)匯流進(jìn)入該池并最終返回格柵工藝段。由于該類水中懸浮物、砂粒及生物絮體量極高,啟泵后經(jīng)常造成膜格柵過水量下降,柵渣壓榨機(jī)的處理能力受限,運(yùn)行極為困難。建議應(yīng)急水池出水在進(jìn)格柵前應(yīng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的初沉處理,否則易造成預(yù)處理工藝運(yùn)行壓力過大,不利于工藝整體的穩(wěn)定運(yùn)行。
2.1.3 柵渣外運(yùn)困難
在運(yùn)行中同樣遇到箱體內(nèi)柵渣外運(yùn)困難的問題,全地下箱體內(nèi)大多數(shù)進(jìn)出道路坡度較大,加之污泥車長(zhǎng)期運(yùn)輸遺撒造成柵渣小車上下困難。因此建議在地下箱體設(shè)計(jì)電動(dòng)貨梯,以便于小件貨物的進(jìn)出,減輕工人的工作強(qiáng)度。
2.2 生化系統(tǒng)的運(yùn)行問題
2.2.1 水量分配不均
地下箱體不同于地上空間的設(shè)計(jì),兩系列之間由于設(shè)有管廊層進(jìn)而導(dǎo)致割裂,很難有機(jī)地進(jìn)行統(tǒng)一,如水量的分配問題。本項(xiàng)目運(yùn)行中由于來水分配不均造成生化池兩側(cè)的液位不同,在后期管廊間又增設(shè)了連通管,以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。因此地下式再生水廠在設(shè)計(jì)時(shí)生化池之間要做到有機(jī)協(xié)調(diào),為運(yùn)行調(diào)控留有手段和措施。
2.2.2 地埋構(gòu)筑物直觀視覺差
地下箱體生化池由于結(jié)構(gòu)和除臭通風(fēng)的原因大多采用密封形式,造成人眼無法直觀觀察,后期運(yùn)行只能依賴在線過程儀表、人工監(jiān)測(cè)及經(jīng)驗(yàn)加以判斷,調(diào)控判斷不及時(shí)。建議在此方面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),部分工段開設(shè)觀察孔增加可視化措施或進(jìn)一步提高再生水廠自動(dòng)化程度等措施以便于運(yùn)行調(diào)控。
2.3 出水低磷指標(biāo)與膜污染的平衡問題
2.3.1 化學(xué)除磷易加劇膜污染
MBR由于污泥停留時(shí)間(SRT)較長(zhǎng),生物除磷效果較差,但膜絲對(duì)SS的高效截留使得出水SS幾乎無法檢出,進(jìn)而可以避免SS攜帶的有機(jī)磷流失。同時(shí)化學(xué)加藥除磷可以保證出水的達(dá)標(biāo),但此種方式的達(dá)標(biāo)往往是有代價(jià)的,易造成生化污泥鐵鹽的增高進(jìn)而加劇膜污染。
2.3.2 膜污染成分分析及驗(yàn)證
本工程在2018年9月中旬膜污染嚴(yán)重,直接造成了膜通量和產(chǎn)水量下降。對(duì)膜絲進(jìn)行了污染成分分析,以驗(yàn)證和分析鐵鹽藥劑對(duì)膜絲的污染。表3為污染膜酸解(10 mL HNO3酸解100 cm膜絲)后ICP測(cè)試數(shù)據(jù),可見無機(jī)污染中主要以鐵污染為主,其次為鈣鋁鎂污染。其中Fe單位面積污染含量可達(dá)1 502 mg/m²。結(jié)合膜絲顏色為黃色,主要為Fe3+污染。表4為膜池混合液污泥及上清液成分分析,污泥經(jīng)消解后測(cè)試計(jì)算各元素占干泥質(zhì)量百分比。膜池上清液中鐵元素含量較小,鈣為77.78 mg/L,可見形成膜污染的Fe主要不存在于上清液中。而污泥中Fe含量較高,每100 g污泥中含F(xiàn)e接近25 g,故膜污染的Fe主要來自于污泥中。分析認(rèn)為工藝運(yùn)行中所加除磷藥劑(聚合硫酸鐵及多核復(fù)合型絮凝劑)中多余Fe導(dǎo)致了污泥中Fe含量過高進(jìn)而形成膜污染。
2.3.3 膜絲清洗后通量恢復(fù)
膜表面電鏡(5 000倍)顯示膜表面以無機(jī)污染為主,上附著有明顯無機(jī)垢層(見圖2)。經(jīng)試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)采用2%草酸+5 000 mg/L NaClO或2%檸檬酸+5 000 mg/L NaClO皆可去除膜污染恢復(fù)正常膜通量(見圖3)。污染膜表面暗黃色,檸檬酸清洗后膜表面仍有部分黃色殘留,草酸清洗后膜絲恢復(fù)至原始狀態(tài)。
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因此TP降到0.2 mg/L對(duì)系統(tǒng)沖擊很大,除磷藥劑投加過多對(duì)膜系統(tǒng)影響較大,因此出水低磷指標(biāo)的控制需要與膜污染進(jìn)行平衡。項(xiàng)目出現(xiàn)該次膜污染后,通過除磷藥劑的篩選及投加點(diǎn)的組合、生物除磷效果提升等措施減緩了膜污染,整體可控。
2.4 箱體通道冬季低溫等其他運(yùn)行問題
2.4.1 冬季通道頂部消防管道易凍脹、兩側(cè)卷簾門啟閉困難
水廠在冬季由于通道穿堂風(fēng)的存在,造成通道溫度經(jīng)常在0 ℃以下。通道中的消防管道由于充滿水受冷極易凍脹損壞,通道兩側(cè)的消防卷簾由于兩側(cè)溫差,經(jīng)常造成蒸汽在卷簾門底部結(jié)冰啟閉困難。后期運(yùn)行中在箱體進(jìn)出口加裝了快速啟閉門,情況有所緩解,但依然無法完全解決。建議設(shè)計(jì)中應(yīng)重視冬季低溫帶來的消防問題,可將通道處的消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)由濕式滅火系統(tǒng)改為干式滅火系統(tǒng)。
2.4.2 箱體給排水問題
箱體各進(jìn)出口的安保問題,地下箱體的給排水問題,特別是排水問題,區(qū)別于普通的建筑給排水,如加藥間的沖洗排水、在線監(jiān)測(cè)的排水、箱體通道的進(jìn)口雨水導(dǎo)排等細(xì)節(jié)經(jīng)常被忽視,造成后期再行增加非常困難。特別是加藥間在設(shè)計(jì)時(shí)必須做好沖洗檢修、應(yīng)急處理時(shí)的排水問題,不可將沖洗水流入設(shè)備間及電纜溝槽。
3 運(yùn)行創(chuàng)新點(diǎn)
3.1 膜組器起吊天車接力
原地下式再生水廠運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)采用S型軌道吊裝膜組器運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),故障多,因此本項(xiàng)目中天車起吊采用接力方式(見圖4),通過在S型軌道的末端設(shè)置電動(dòng)平車,每個(gè)廊道的組器都可以通過S型軌道移至平車后,再通過平車運(yùn)輸至浸泡池,將多次S型軌道長(zhǎng)距離的轉(zhuǎn)彎行程變成單次S型軌道和電動(dòng)平車相結(jié)合的L型運(yùn)送行程,膜組器吊裝距離大大縮短,效率大為提升。
3.2 好氧池曝氣和膜池吹掃風(fēng)管連通
項(xiàng)目運(yùn)行初期水量較少,生化與膜池風(fēng)機(jī)較難與處理水量進(jìn)行匹配,經(jīng)常出現(xiàn)1臺(tái)風(fēng)機(jī)全開風(fēng)量不足,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)全開又風(fēng)量富裕問題。在實(shí)際運(yùn)行中,鑒于生化風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓高于膜系統(tǒng)的風(fēng)壓,加之兩者同為多級(jí)離心風(fēng)機(jī),在運(yùn)行中將兩者的出風(fēng)管路進(jìn)行連通,通過閥門調(diào)整,將生化池高壓側(cè)風(fēng)卸至膜池低壓側(cè)。進(jìn)而降低了風(fēng)機(jī)開啟的總臺(tái)數(shù),運(yùn)行上更為靈活,可節(jié)省3%~5%的運(yùn)行能耗。
3.3 補(bǔ)足空位提高單系列產(chǎn)水量
當(dāng)處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的0.5~0.7倍時(shí),水廠運(yùn)行起來難度較大,由于系列間分割,兩系列全開能耗偏高,只開單系列又難以完全應(yīng)對(duì)水量沖擊。在實(shí)際運(yùn)行中采用將單系列膜池廊道空位全部填滿,利用生化的富裕處理能力,將單系列膜池產(chǎn)水提升至5萬m³/d的產(chǎn)能,進(jìn)而提升了水量應(yīng)對(duì)空間,節(jié)省了運(yùn)行能耗。
3.4 卸藥由箱體內(nèi)移至箱體外
由于運(yùn)輸及勞動(dòng)力成本的提高,現(xiàn)在的藥液大多以液體大罐運(yùn)輸,該重型車在箱體內(nèi)的行動(dòng)不便。若是卸藥口置于箱體內(nèi),勢(shì)必比較麻煩。項(xiàng)目在建設(shè)中與設(shè)計(jì)院協(xié)商,將箱體內(nèi)所有液體藥劑的卸藥口統(tǒng)一挪至箱體頂部道路附近,這樣很大程度上方便了卸藥。
4 結(jié)論
(1)門頭溝第二再生水廠采用AAO—AO—MBR+臭氧催化氧化工藝,出水水質(zhì)可穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 11/890-2012)表1中A標(biāo)準(zhǔn),原設(shè)計(jì)中的臭氧催化氧化作為應(yīng)急處理設(shè)施。
(2)實(shí)際運(yùn)行中通過膜組器起吊S型軌道與電動(dòng)平車接力、好氧池曝氣及膜池吹掃出風(fēng)管連通等措施實(shí)現(xiàn)運(yùn)行效率的提高及節(jié)能降耗需求;并且充分考慮地埋箱體的特殊性,通過新建除渣間、管廊間增設(shè)連通管、卸藥口移至箱體上部道路附近、補(bǔ)足膜池空位提升單系列水量等措施實(shí)現(xiàn)了管理及運(yùn)行的便利。
(3)MBR運(yùn)行過程中出水低磷指標(biāo)與膜污染平衡問題、箱體通道冬季低溫等運(yùn)行問題還需進(jìn)一步探討及運(yùn)行中摸索。
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