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十年經(jīng)驗:北京第九水廠污泥脫水系統(tǒng)改造設(shè)備選型

更新時間:2019-10-15 11:14 來源:給水排水 作者: 王超 閱讀:1731 網(wǎng)友評論0

北京市第九水廠排泥水處理系統(tǒng)脫水設(shè)備自2009年正式運行已十余年,在運行中發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的地方,針對運行中存在問題,提出了設(shè)備改造方案并總結(jié)了設(shè)備選擇及安裝調(diào)試時應(yīng)注意的一些問題。

1 改造前脫水系統(tǒng)概況

北京市第九水廠位于北京市清河以南的花虎溝,建設(shè)初期以密云水庫為水源,總凈水規(guī)模為150萬m³/d,分三期建成。其污泥處理設(shè)施主體工程與第九水廠二期工程同步建設(shè),于1997年6月建成投產(chǎn)。第九水廠三期工程于1999年7月正式通水,與三期工程配套的污泥處理設(shè)備于2000年5月安裝完工,從而實現(xiàn)了與供水量150萬m³/d相適應(yīng)的污泥處理規(guī)模。

第九水廠污泥脫水系統(tǒng)處理對象為凈水廠機械攪拌澄清池、絮凝沉淀池和濾池反沖洗回流水池在工藝處理中排出的污泥。污泥經(jīng)排泥池和濃縮池的重力濃縮后進入脫水系統(tǒng)進行污泥脫水處理。污泥從濃縮池到脫水設(shè)備的工藝流程見圖1。

2 設(shè)備運行存在的問題及改造的必要性

第九水廠污泥脫水系統(tǒng)經(jīng)10多年的運行后,存在如下問題:

(1)板框脫水機行走機構(gòu)、機體框架出現(xiàn)變形,影響了設(shè)備整體的正常制泥工作,這種變形在設(shè)備使用現(xiàn)場無法用常規(guī)工具進行修復(fù)。

(2)板框脫水機的沖洗裝置、液壓裝置也經(jīng)常出現(xiàn)不規(guī)律的故障,嚴(yán)重影響了污泥處理系統(tǒng)的正常運行。

(3)板框脫水機配套的進口濾布報廢后更換了國產(chǎn)濾布,更換后的濾布易堵塞,使用壽命短,更換頻率高,使得濾布的維修費用大大增加。

(4)板框脫水機附屬設(shè)備較多,故障點多,故障率高。

(5)進泥采用的柱塞泵噪聲大,體積龐大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,使用時間長后磨損嚴(yán)重,造成泄漏,需定期更換密封圈。

(6)售后服務(wù)差,系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備多采用國外設(shè)備,設(shè)備廠家已被轉(zhuǎn)讓收購,使設(shè)備維護得不到完整的售后技術(shù)支持,售后服務(wù)難,在設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題時,無法對生產(chǎn)廠家進行索賠。一些國外設(shè)備很難在國內(nèi)買到原裝零配件,使用國內(nèi)類似產(chǎn)品替代,效果不佳。

綜上所述,第九水廠污泥處理系統(tǒng)設(shè)備存在的問題致使污泥脫水系統(tǒng)不能正常運行,污泥得不到及時脫水排出,達(dá)不到排放要求,造成環(huán)境污染,所以需對系統(tǒng)進行改進,以期達(dá)到環(huán)保要求和實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。改造在系統(tǒng)中增設(shè)污泥平衡池以保證脫水機進泥濃度,重點是改造板框脫水機和進泥泵等系統(tǒng)設(shè)備。

3 污泥脫水系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)特點與選型

應(yīng)用于給水污泥脫水的設(shè)備較多采用板框脫水機和離心脫水機。兩種脫水機的機械性能比較見表1。

離心脫水機在很多給水工程中得到應(yīng)用,運行情況良好,且占地面積小,由于受第九水廠脫水機房場地限制,本改造工程選用離心脫水機。

為了保證最終的處理效果,離心脫水機的選型應(yīng)以實物試驗為基礎(chǔ),工程在改造之前已進行離心脫水機車載機現(xiàn)場試驗,試驗表明離心脫水機對第九水廠脫水污泥具有較強的適應(yīng)性,能夠達(dá)到預(yù)定的脫水效果。改造后污泥從濃縮池到泥餅外運經(jīng)采用的工藝流程見圖2。

3.1 離心脫水機

改造工程選用的脫水機為臥式、螺旋卸料沉降式離心機。

離心脫水機工作時,污泥從轉(zhuǎn)鼓的一端通過布料器進入轉(zhuǎn)鼓內(nèi),與轉(zhuǎn)鼓一起高速旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生較高的離心力,在此離心力的加速作用下,污泥的固液相按質(zhì)量沉降分離。其中密度較大的固體顆粒沉降在泥水環(huán)的外圈,即沿轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁形成泥環(huán)層,沉降污泥通過卸料螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速被卸料螺旋緩慢推至轉(zhuǎn)鼓錐端進一步脫水,脫水后的泥餅經(jīng)過轉(zhuǎn)鼓的環(huán)向排泥口排出。而密度較小的液體,則在泥環(huán)內(nèi)側(cè)形成濾液層,并通過轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的溢流口排出轉(zhuǎn)鼓。

離心脫水機的轉(zhuǎn)子由中心筒及布料器和卸料螺旋葉片組成。卸料螺旋葉片分為整體式和中空式兩種,整體式螺旋葉片結(jié)構(gòu)簡單,動平衡易掌握。中空式螺旋葉片能使濾液排出順暢,減少了對固體層的擾動,但葉片結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜。

離心脫水機最大特點是設(shè)備體積小、操作管理簡單、占地面積少,由于污泥脫水過程是在全封閉的情況下進行,大大降低了操作環(huán)境的污染,改善了操作人員的工作環(huán)境。

其主要特點及要求如下:

(1)進料、分離、排出濾液和泥餅的工作過程連續(xù)不間斷。

(2)離心脫水機的主機及其框架的設(shè)計能夠承受設(shè)備靜載荷以及運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的動載荷,有足夠的安全系數(shù),設(shè)備安全可靠,在運行時無撓曲、變形及振動等現(xiàn)象,大修周期不小于3年。

(3)離心脫水機具有轉(zhuǎn)筒與螺旋推料器轉(zhuǎn)速差可以自動無級調(diào)節(jié)的性能,在進料污泥參數(shù)發(fā)生變化時,能夠自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速差,使分離效果仍符合技術(shù)要求。

(4)采用變頻調(diào)節(jié)差速裝置控制螺旋差速,差速調(diào)節(jié)精度≤0.1 r/min。

(5)脫水機提供足夠的離心力,使泥餅中干物質(zhì)含量較大。其轉(zhuǎn)筒的最大分離因數(shù)不小于2 100,在高速運行時自動保持動平衡。

(6)脫水機的轉(zhuǎn)筒結(jié)構(gòu)設(shè)計符合污泥脫水要求,其轉(zhuǎn)筒長徑比不小于4;轉(zhuǎn)筒軸整體加工成型。

(7)螺旋推料器的結(jié)構(gòu)設(shè)計方便維修拆卸。

(8)轉(zhuǎn)鼓采用離心澆鑄工藝制造,使轉(zhuǎn)鼓密度均勻,剛性好,動平衡性好。

(9)轉(zhuǎn)筒的內(nèi)壁開縱向溝槽,防止固相泥層在轉(zhuǎn)筒內(nèi)壁滑動引起的轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁磨損,同時避免泥層隨卸料螺旋旋轉(zhuǎn)而不排出。

由于污泥中含沙量高,對設(shè)備的磨損較大,所選設(shè)備應(yīng)耐磨損和耐腐蝕,因此所選離心脫水機轉(zhuǎn)子材質(zhì)為316L,葉片表面采用碳化鎢貼片保護。轉(zhuǎn)轂材質(zhì)為雙相不銹鋼,機架為碳鋼防腐處理。

隔音罩為玻璃鋼表面烤漆;進料口、出料口采用可更換耐磨襯套,其材料為碳化鎢。

所選用的離心脫水機出泥口配套不銹鋼電動插板閥,以保證在設(shè)備沖洗和啟動時,不會發(fā)生液體滲漏現(xiàn)象。插板閥與脫水機實現(xiàn)聯(lián)動,排泥時自動打開,沖洗時自動關(guān)閉。

3.2 污泥破碎切割機

為防止污泥中可能出現(xiàn)的大塊雜質(zhì)損壞高速旋轉(zhuǎn)的離心機,在系統(tǒng)中設(shè)置污泥破碎切割機。

污泥破碎切割機在輸送介質(zhì)的過程中能切碎較大顆粒的固體物質(zhì)和纖維,運行平穩(wěn)。其底部帶分離器,并有大的清洗窗,便于腔體內(nèi)殘留物的清理和排空異物。

污泥破碎切割機為管道式結(jié)構(gòu),由殼體、軸承托架、驅(qū)動軸、刀體、刀刃、刀盤、軸封及驅(qū)動裝置組成,雙法蘭聯(lián)接,機械密封。其處理能力與污泥進料泵和脫水機相匹配,并與脫水機聯(lián)動,現(xiàn)場設(shè)手動控制開關(guān)。

3.3 污泥進料泵

為使污泥保持最佳性質(zhì),改造工程選用凸輪轉(zhuǎn)子泵作為離心泵的進料泵。凸輪轉(zhuǎn)子泵的優(yōu)點是沒有湍流、攪動、脈動和剪切現(xiàn)象,特別適用于泵送濃縮污泥。

凸輪轉(zhuǎn)子泵是一種容積泵,工作原理與羅茨鼓風(fēng)機相似,兩個轉(zhuǎn)子葉輪平行設(shè)置,在兩個轉(zhuǎn)子葉輪之間和轉(zhuǎn)子與泵殼之間形成腔體,當(dāng)轉(zhuǎn)子配合旋轉(zhuǎn)時,便將污泥吸入、排出,實現(xiàn)輸送污泥的目的。以3葉轉(zhuǎn)子泵為例,轉(zhuǎn)子葉輪每旋轉(zhuǎn)一周,完成3次吸泥和排泥過程。

凸輪轉(zhuǎn)子泵可以反向輸送介質(zhì),干運轉(zhuǎn)時,溫度不會很快上升且不會太高,可以短時承受干運轉(zhuǎn)而泵不會被損壞。介質(zhì)在凸輪轉(zhuǎn)子泵中被傳送的距離比較短,因此顆粒通過能力大,結(jié)構(gòu)尺寸小,效率高,占地小,所需維修空間小,檢修時不需要額外的場地,耐磨蝕性能好,檢修維護費用較低。對于較大的轉(zhuǎn)子葉輪,應(yīng)采用轉(zhuǎn)子尖部可拆卸的結(jié)構(gòu),當(dāng)磨損嚴(yán)重時,只需更換被磨損的轉(zhuǎn)子尖即可,減少了維修費用。當(dāng)轉(zhuǎn)子葉輪較小時,可選用更換整個轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)形式。

第九水廠污泥含砂量較高,對設(shè)備的磨損比較嚴(yán)重,因此對于輸送污泥的凸輪泵要控制轉(zhuǎn)速,通過降低轉(zhuǎn)速來減少磨損,凸輪轉(zhuǎn)子泵的轉(zhuǎn)速不宜超過150 r/min。凸輪轉(zhuǎn)子泵殼體材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨鑄鐵噴涂耐磨涂層,轉(zhuǎn)子材質(zhì)耐磨鑄鋼,外表面丁腈橡膠包覆。

3.4 螺旋輸送機

泥餅輸送系統(tǒng)由2臺無軸螺旋輸送機組成。泥餅經(jīng)過2臺無軸螺旋輸送機被送到室外的運泥卡車中。

無軸螺旋輸送機由驅(qū)動裝置、U形槽、無軸螺旋和支架等組成。螺旋輸送機工作時,落入U形槽中的泥餅通過旋轉(zhuǎn)的無軸螺旋被推至輸送機一端的出料口排出。無軸螺旋輸送機的單機輸送長度,在水平安裝時可達(dá)30 m,傾斜安裝時可達(dá)28 m。

柔性無軸螺旋是無軸螺旋輸送機的關(guān)鍵部件,是一個連續(xù)整體部件。螺旋葉片放置在U形槽中,一端支撐與驅(qū)動軸聯(lián)接,另一端為自由端。螺旋葉片在使用一段時間后會被拉長變形,此時可以將螺旋葉片切去一段后繼續(xù)使用。螺旋葉片的設(shè)計保證了物料流通順利,無堵塞;螺旋槽內(nèi)設(shè)置便于更換的耐磨襯體。

水平安裝的輸送機與離心脫水機的出泥口相對接,輸送距離為14 m,安裝角度為1°,便于積水排出;泥餅再由傾斜安裝的輸送機送到室外的運泥卡車,輸送距離為11 m,安裝角度為15°。

所選無軸螺旋輸送機需要耐磨損、耐腐蝕,要求其螺旋葉片材質(zhì)為特殊鋼或不銹鋼,耐磨條或襯體為耐磨防腐材料,軸頭、螺旋槽和機罩均為不銹鋼。

3.5 絮凝劑制備及投加系統(tǒng)

污泥脫水前需要投加絮凝劑形成絮體,便于脫水,第九水廠選用的藥劑為粉狀聚丙烯酰胺。

絮凝劑制備投加系統(tǒng)可分為3部分:絮凝劑制備裝置、加藥裝置和在線稀釋系統(tǒng)。絮凝劑制備裝置由干粉投加系統(tǒng)(或藥液投加系統(tǒng))、溶解水系統(tǒng)、攪拌儲存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成;加藥裝置由加藥泵、流量計和閥門組成;在線稀釋系統(tǒng)由水射器、轉(zhuǎn)子流量計、靜態(tài)混合器和閥門等組成。

絮凝劑制備裝置用于高分子絮凝劑粉劑的投入調(diào)配,將粉狀絮凝劑調(diào)配至0.2%~0.5%的溶液。工作時,粉劑經(jīng)真空吸料器吸送到料倉中備用;配藥時,粉劑通過標(biāo)定的螺旋進料器精確計量投加量,與溶解水一起加入配藥罐中;配藥罐內(nèi)安裝攪拌器,適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)速既保證溶液的熟化,又不破壞絮體。藥劑的熟化時間控制在60 min左右,不得短于45 min,熟化好的藥劑儲于儲藥罐中備用。裝置材質(zhì)應(yīng)為不銹鋼。

因螺桿泵具有泵送平穩(wěn)、剪切力小等特性,所以系統(tǒng)中采用螺桿泵作為藥劑投加泵,并配套干運行保護器和過載保護裝置。藥液的投加含量為0.1%~0.2%,而經(jīng)絮凝劑制備裝置配置的藥液含量為0.2%~0.5%,所以需要經(jīng)過稀釋將濃度降低才能投加。投加絮凝劑時,螺桿泵從儲藥罐中抽取藥液,經(jīng)稀釋系統(tǒng)稀釋后,定量與污泥混合。

絮凝制備裝置的處理能力要根據(jù)脫水機的加藥量、藥液投加濃度和藥液熟化時間來核算確定,在選型時要注意核算藥劑停留時間,以免出現(xiàn)以縮短停留時間來提高處理能力的情況。

由于聚丙烯酰胺為粉劑,要求真空吸料裝置與進料口配合緊密,設(shè)備在操作過程中應(yīng)清潔,無粉塵泄漏;進料斗材質(zhì)選用不銹鋼。

4 設(shè)備安裝與調(diào)試中出現(xiàn)的問題及注意事項

(1)原設(shè)計加藥螺桿泵進藥口垂直放置,藥劑從上至下流入泵中,管路在高處易存留空氣,使加藥泵運行時空氣進入泵內(nèi)造成螺桿泵干運轉(zhuǎn),螺桿泵干運轉(zhuǎn)時溫度升高很容易使橡膠定子損壞。將進口由垂直方向改為與出口同高度的側(cè)向進水,防止管道窩氣,避免產(chǎn)生干運轉(zhuǎn)。螺桿泵使用時最好能保證連續(xù)進藥,安裝位置應(yīng)低于物料儲液池液位以下。

(2)設(shè)備調(diào)試初期,離心脫水機出泥較稀,分析其原因為:離心脫水機的出水堰板太高,使轉(zhuǎn)鼓中的水位升高,濾液得不到及時排出造成泥餅含水率高,不能形成泥餅,F(xiàn)場通過調(diào)節(jié)堰板,降低了高度,使得濾液能夠及時排出,得到了符合要求的泥餅。一般來說,堰板的高度由污泥的性質(zhì)決定,堰板過高不利于泥餅的形成,堰板過低會造成濾液回收率降低。

(3)在輸泥管路上增設(shè)壓力表,以便觀察管道壓力。由于輸送介質(zhì)為排泥水,為防止介質(zhì)進入損壞壓力表,因此選擇隔膜式壓力表。

5 結(jié)語

北京市第九水廠污泥脫水機房改造工程于2009年10月完成設(shè)備采購,2010年9月投產(chǎn)運行,離心脫水機的處理能力為8 tDS/(d·臺),泥餅含水率小于80%,固體回收率大于95%,運行結(jié)果達(dá)到了設(shè)計要求;污泥處理系統(tǒng)設(shè)備運行至今,情況良好,對降低能源消耗、減少污染物排放、建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會起到了積極的作用。

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