蘭州化物所低溫脫硝催化劑試生產(chǎn)
中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所精細(xì)石油化工中間體國(guó)家工程研究中心唐志誠(chéng)研究員帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)針對(duì)目前低溫型脫硝催化劑存在的氮氧化物轉(zhuǎn)化率低、抗硫性能差、形成硫酸氫銨易堵孔、壽命短等問題,設(shè)計(jì)了一系列催化新材料,成功解決了低溫型脫硝催化劑抗硫、抗水性能差等問題,在低工作溫度區(qū)間(200℃~300℃)脫硝效率可達(dá)95%以上。
氮氧化物多來源于生產(chǎn)和生活中所用的煤、石油等燃料的燃燒以及工業(yè)生產(chǎn),其與空氣中碳氧化合物易發(fā)生光化學(xué)反應(yīng)形成光化學(xué)煙霧,導(dǎo)致空氣質(zhì)量下降、太陽(yáng)輻射減少,進(jìn)而形成霧霾天氣。氮氧化物還易被大氣中的氧氣氧化,與雨水作用形成酸雨和酸霧,加劇環(huán)境惡化。以氨氣為還原劑的選擇性催化還原法是目前應(yīng)用最廣泛和效率最高的氮氧化物脫除方法之一。
我國(guó)在“十二五”期間大力開展了燃煤煙氣氮氧化物控制技術(shù),引進(jìn)或自主開發(fā)了一系列適用于煙氣溫度在300℃~400℃范圍的中溫脫硝催化劑。然而,除燃煤電廠外,我國(guó)還存在大量的工業(yè)燃燒煙氣,如焦?fàn)t、玻璃窯爐、陶瓷爐、水泥窯等,其氮氧化物排放量占總量的30%~40%,且存在鍋爐數(shù)量大、單臺(tái)污染物排放量少、污染物濃度高、排放溫度普遍低于300℃等特點(diǎn),現(xiàn)有的中溫催化劑及脫硝系統(tǒng)難以處理。因此,開展低溫脫硝催化劑的研發(fā)與工業(yè)應(yīng)用勢(shì)在必行。
中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所精細(xì)石油化工中間體國(guó)家工程研究中心唐志誠(chéng)研究員帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)的新型催化劑完全可滿足低溫型脫硝催化劑實(shí)際應(yīng)用要求。在大量小試研究的基礎(chǔ)上,近日與山東海潤(rùn)環(huán)?萍加邢薰竞献鳎搱F(tuán)隊(duì)將實(shí)驗(yàn)室小試研究和企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝有機(jī)結(jié)合,完成了低溫脫硝用整體式蜂窩催化劑的試生產(chǎn)。在企業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)10000立方米規(guī)模生產(chǎn)線上進(jìn)行放大,實(shí)現(xiàn)了1噸/批次的放大與連續(xù)生產(chǎn)。試生產(chǎn)過程共投料5噸多,擠出催化劑約12立方,所生產(chǎn)的低溫型脫硝催化劑產(chǎn)品合格率達(dá)到90%以上,抽檢單元外觀要求全部合格,理化性能要求均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
該低溫脫硝催化劑有望大規(guī)模應(yīng)用于工業(yè)燃燒窯爐(如焦?fàn)t、玻璃窯爐、陶瓷爐等),降低我國(guó)工業(yè)煙氣氮氧化物排放量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與可持續(xù)環(huán)境的雙重目標(biāo)。此項(xiàng)工作得到了中國(guó)科學(xué)院科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃(STS)、企業(yè)合作等項(xiàng)目的支持。
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