榆天化6年轉(zhuǎn)化二氧化碳35萬噸
5月28日是榆林天然氣化工有限責(zé)任公司成立20周年。記者從該公司了解到,作為陜西省首批安裝在該公司的三套二氧化碳回收裝置運行6年來已收集轉(zhuǎn)化二氧化碳35萬噸,產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益4.36億元,成為我國化工行業(yè)屈指可數(shù)的低碳經(jīng)濟示范企業(yè)。
2003年,當(dāng)英國政府首次提出低碳經(jīng)濟概念,倡導(dǎo)減少二氧化碳排放,緩解氣候變暖時,榆天化正在對天然氣制甲醇裝置進(jìn)行技術(shù)改造。他們在天然氣轉(zhuǎn)化甲醇裝置中,自行設(shè)計安裝了三套二氧化碳回收轉(zhuǎn)化裝置,并于2004年正式啟動運行,成為陜北能源化工基地第一家實施二氧化碳回收利用的化工企業(yè)。從2004年開始,他們在天然氣制甲醇的生產(chǎn)流程中實現(xiàn)了二氧化碳零排放,其技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
用天然氣制造甲醇,氫氣和一氧化碳都是必須的原料,但是從天然氣中分離出來的氫氣高出一氧化碳很多倍,造成了多氫短碳的失衡狀態(tài)。榆天化工程技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)論證試驗,采取在原裝置中安裝回收轉(zhuǎn)化二氧化碳裝置,經(jīng)轉(zhuǎn)化、合成、精餾等工序后,將煙道氣中 95%以上的二氧化碳全部回收生產(chǎn)成精甲醇。榆天化的這三套裝置每年可轉(zhuǎn)化二氧化碳排放11.76萬噸,產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益達(dá)1億元左右。
煤制甲醇,碳多氫少,很多企業(yè)將煤轉(zhuǎn)化甲醇過程中的二氧化碳排放掉,既造成浪費,又污染環(huán)境。天然氣制甲醇?xì)涠嗵忌,需要大量補充二氧化碳。若將二者結(jié)合起來,達(dá)到氫、碳元素互補平衡,就能實現(xiàn)資源的最佳配置和最大化利用;谶@一原理,榆天化領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員在2008年擴建了140萬噸煤制甲醇項目,依托現(xiàn)有51萬噸/年天然氣甲醇裝置和15萬噸/年醋酸裝置,吸收轉(zhuǎn)化煤制甲醇裝置富余的一氧化碳。煤造氣缺氫氣富一氧化碳,需要將煤氣中的一氧化碳通過轉(zhuǎn)換得到氫,而產(chǎn)生的二氧化碳就會就地排放。如把富余的一氧化碳直接輸?shù)教烊粴庋b置區(qū),就可以降低轉(zhuǎn)換量,減少二氧化碳排放,實現(xiàn)廢氣零排放。
榆天化的經(jīng)驗證明:在資源轉(zhuǎn)化過程中,采取煤、氣互補方式,實現(xiàn)資源的最佳配置,達(dá)到廢氣的零排放,是改變化工行業(yè)高能耗、高污染特征,向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的可行之路。陜北能源化工基地是我國少有的集煤炭、石油、天然氣于一地的戰(zhàn)略資源要地,天然資源秉賦為采用煤、氣互補深度轉(zhuǎn)化,提升資源有效利用率,達(dá)到資源最佳配置和利用,由高碳經(jīng)濟向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提供了便利條件。
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