大型SBR工藝啟動特點及活性污泥培養(yǎng)馴化研究
生物處理工藝污水處理廠啟動運行,首先需要培養(yǎng)馴化。對于傳統(tǒng)工藝和小型污水處理工藝,由于工藝過程分段明顯,可較容易實現(xiàn)各單體設(shè)施獨立運轉(zhuǎn)或重點運轉(zhuǎn),便于人工控制和重點工藝運行參數(shù)的調(diào)整,為活性污泥的培養(yǎng)馴化創(chuàng)造理想環(huán)境條件,達到快速培養(yǎng)馴化的目的。近年來SBR工藝在我國迅速興起,特別已經(jīng)開始在大型城市污水處理廠應(yīng)用。由于生物處理過程全部在一個池中進行,并在調(diào)整工藝參數(shù)時受自控水平較高的限制,個別參數(shù)的調(diào)整會影響整個自控系統(tǒng)的穩(wěn)定,按傳統(tǒng)活性污泥工藝培養(yǎng)馴化可能會遇到困難,國內(nèi)沒有成熟的經(jīng)驗。本文僅以天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠SBRDATLAT工藝啟動活性污泥培養(yǎng)馴化的工作體會以及工藝特點總結(jié)如下。
一 設(shè)計規(guī)范問題
天津TEDA污水處理廠處理開發(fā)區(qū)全部工業(yè)廢水和生活污水。服務(wù)面積2.2萬平方公里。服務(wù)人口20萬,服務(wù)工廠3800多個。污水處理廠占地6.7公頃。
(一)主要設(shè)計參數(shù):
設(shè)計平均日流量 10萬噸
高峰回流量 10萬噸
進水CODcr 400mg/l
BOD5150mg/l
SS200mg/l
出水CODcr120mg/l
BOD530mg/l
SS30mg/l
污水生物處理法采用SBR法DAT-IAT工藝。經(jīng)過處理的出水,經(jīng)北排明渠排入渤海。
(二)工藝流程
主要工藝構(gòu)筑物與設(shè)備
1.粗格柵兩臺(一用一備),柵間距15mm。
2.進水泵六臺(四用兩備),淹沒式潛水泵,水泵名牌額定流量0.29m3/S。
3.細格柵兩臺(一用一備),階梯格柵。
4.鐘式(Jones)沉砂池兩座(一用一備),池直徑6.5m。
5.巴氏計量槽一座,槽寬1.25m。經(jīng)超聲波流量計計量流量后,由配水井將進水均勻分配進入SBR反應(yīng)池。
6.SBR反應(yīng)池。污水處理廠生物處理核心工藝,共6組SBR反應(yīng)池,每組有效尺寸長×寬×深=80.0×32.0×4.3m3。每組地由DAT(需氧地)和IAT(間歇曝氣池)串連組成。
進水→粗格柵→進水泵→細格柵→旋流除砂池→巴氏計量槽→DAT/IAT
↓加氯↓SBR反應(yīng)池
→出水泵→排放出水→貯泥池→污泥脫水機→泥餅外運
每組SBR池中安裝的主要設(shè)備有:
①回流污泥泵兩臺,流量Q=0.55—0.60m3/時,回流率400%。
②剩余活性污泥泵1臺,流量Q=100m3/時。
③膜片式可變孔微孔曝氣器3300個。
④虹吸式潷水器3臺。
7.高速享心鼓風(fēng)機。共四臺(三用一備)。出風(fēng)導(dǎo)向葉片調(diào)整供氣量。供風(fēng)量8000—18000m3/時。
8.加氯機兩臺。加氯量5.6g/s,設(shè)計按夏季高溫季節(jié)三個月加氯,一般季節(jié)不加氯。
9.出水泵六臺(四用兩備),淹沒式潛水泵,出水排入薊運河入海口。
10.剩余污泥貯泥池兩座。交替使用,每池長×寬×高=50.0×50.0×4.3m3,每個池設(shè)潷水器一臺。
11.污泥脫水機三臺。轉(zhuǎn)鼓預(yù)脫水帶式壓濾一體化脫水機。
二 活性污泥培養(yǎng)馴化期間進水水質(zhì)
天津開發(fā)區(qū)污水處理廠自3月1日啟動活性污泥培養(yǎng)馴化工作,最初兩個月進水水質(zhì)匯總?cè)缦拢?/p>
BOD5平均77.4mg/L(41.8—114mg/L)
CODcr平均220mg/L(107—298mg/L)
BOD與COD比值0.340(0.0170—0.486)
SS平均68.6mg/L(27.0—194mg/L)
總氮平均15.0mg/L(11.6—31.1mg/L)
磷酸鹽平均1.27mg/L(0.78—2.06mg/L)
氯化物平均1825mg/L(876—2975mg/L)
全鹽量3000—4000mg/L
從進水水質(zhì)化驗分析數(shù)據(jù),我們得出以下初步結(jié)論:
1.BOD/COD比值低。平均BOD/COD僅為0.340,屬于難生物降解城市污水水質(zhì)。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計本地區(qū)工業(yè)廢水占80%左右,生活污水占比例極小,大量工廠排出一定量不可生化降解的有機物,給現(xiàn)在工藝條件生物降解帶來一定難度。
2.TEDA污水處理廠進水中氮、磷含量極低,平均值BOD5:總氮:磷酸鹽=100:19.4:1.64,也說明TEDA污水處理廠進水生活污水所占比例極小。①這種比例勉強維持生物處理對氮磷營養(yǎng)的需求。②在這種條件下,目前本廠出水氮、磷含量基本已符合新制定國家綜合排放標準。依據(jù)以上原因,我們沒有安排對出不氮磷含量的分析與監(jiān)測。
3、TEDA污水處理廠進水中以BOD5、CODcr為代表的有機的含量較低。平均BOD5比設(shè)計低48.4%,平均CODcr比設(shè)計低44.9%。分析認為該污水采用生物處理:①活性污泥增殖較慢,培養(yǎng)馴化周期較長。有關(guān)資料認為當(dāng)進水BOD<70—80mg/L時已經(jīng)不適宜采用活性污泥法。②有機物含量低,處理單位體積水量所消耗的能量比設(shè)計低,去除單位重量有機物所消耗的能量比設(shè)計高。③預(yù)計TEDA污水處理廠產(chǎn)生的污泥量比設(shè)計要少。④這種污水處理達到排放標準的工藝去除率可能較低。
4.TEDA污水處理廠進水中氯離子、全鹽量含量較高,微生物需要有一定適應(yīng)時間和過程,增加了活性泥培養(yǎng)工作的難度,培養(yǎng)馴化周期可能較長。
三 活性污泥培養(yǎng)馴化的實施
天津TEDA污水處理廠自3月1日啟動實施活性污泥的培養(yǎng)馴化的工作,在1#、2#、3#SBR反應(yīng)池進行。
按照采取的技術(shù)措施的不同,將整個過程分為三個階段。
第一階段:3月1日—3月16日。按照 開發(fā)區(qū)實際流量,實際進水水質(zhì)培養(yǎng)活性污泥。主要考察運行系統(tǒng)的能力是否符合設(shè)計要求,設(shè)備實際運行狀況是否符合運行參數(shù),以及工藝運行各個環(huán)節(jié)是否能夠相互匹配,同時摸索開發(fā)區(qū)進水水質(zhì)的實際規(guī)律,分析在現(xiàn)有水質(zhì)特點的情況下可能對培養(yǎng)活性污泥造成的不利影響及如何就此采取相應(yīng)的技術(shù)措施。
第二階段:3月17日—4月28日。總結(jié)前一階段工作,針對開發(fā)區(qū)污水處理廠進水中有機物濃度偏低,微生物營養(yǎng)匱乏,導(dǎo)致活性污泥增殖緩慢的情況,從4月17日至4月21日連續(xù)6天平均每天投加5車(5噸裝載量)糞便永;钚晕勰嗯囵B(yǎng)運行工藝不變。在進水泵井中投加糞便水,經(jīng)進廠污水稀釋后,泵入沉砂池,隨后進入1#、2#、3#SBR反應(yīng)池。
第三階段:投加菌種。經(jīng)過觀察,投加糞便水后活性污泥量和污泥活性仍增長較慢,一時我們還很難弄清在SBRDAT-IAT工藝條件下,高鹽分低有機負荷活性污泥培養(yǎng)的規(guī)律,決定進一步投加菌種,加快污泥增長速度。選擇1#和3#反應(yīng)地投入新菌種,2#池不投加。實驗?zāi)康挠袃牲c:其一是集中使用菌種以期達到由量變到質(zhì)變的活性污泥增長速度。其二是比較投加菌種之間的效果是否會產(chǎn)生一個飛躍,同時考察不投加菌種靠現(xiàn)有環(huán)境條件大致需要多長時間可將活性污泥培養(yǎng)成與投加菌種后相當(dāng)?shù)奈勰嗔亢臀勰嗷钚浴?/p>
3月30日投加菌種。菌種來源于天津市紀莊子污水處理廠的厭氧脫水污泥餅,共計430袋,約有10250公斤。平均分配于1#和3#SBR中。經(jīng)4月1日至7日的觀察分析,1#和3#池活性污泥量增加明顯。1周后2#反應(yīng)池活性污泥量也接近1#和3#的水平,而且污泥活性還略高于1#和3#反應(yīng)池。
特別強調(diào)的是:4月22日SBR工藝程序控制自動化系統(tǒng)投入使用。在此之前,工藝調(diào)度與操作,包括閥門的啟畢與調(diào)節(jié),全部由人工操作,不僅勞動強度大,由于條件限制,基本是白天進水曝氣,夜間停止進水,停止曝氣,靜止沉淀后,排出上清液。程序控制和自控系統(tǒng)投入使用,基本按照實際全額流量進水培養(yǎng),類似于滿載(連續(xù)操作式全流量)活性污泥培養(yǎng)。與正常運行之間的主要差異是培養(yǎng)期間不排泥。這種方法,初期出水水質(zhì)很差,但是隨著污泥活性的增強和污泥量的增加,出水水質(zhì)不斷得到改善。
四 活性污泥培養(yǎng)馴化的成熟過程
我們綜合生物鏡檢,活性污泥增殖和水南處理效果,以及工藝運轉(zhuǎn)狀況簡單總結(jié)整個活性污泥培養(yǎng)馴化過程。
活性污泥培養(yǎng)階段一節(jié)已經(jīng)說明,3月1日—16日,活性污泥增殖非常緩慢。針對進水有機物含量低的進水水質(zhì)特點,3月17日—21日,投加糞便水以提高進水BOD濃度,經(jīng)監(jiān)測與觀察,污泥活性和污泥濃度無顯著變化。技術(shù)研討中我們一致認為,在這一階段,自動控制與計算機程序系統(tǒng)不能投入運行,只能采用人工手動方式完成工藝運行的控制與操作。為保證職工安全,在本階段白天進水、曝氣;晚19:00左右停止進水,停止曝氣。這種運行方式,不論在有機物營養(yǎng)方面,還是供氧呼吸方面都不能為微生物提供穩(wěn)定增長的環(huán)境。
針對原因與問題,我們加快工作步伐,采取兩項技術(shù)措施。①3月22日計算機程序系統(tǒng)自動控制系統(tǒng)投入運行,以后又經(jīng)過幾次調(diào)整,該系統(tǒng)日趨完善,基本具備穩(wěn)定運行條件。②引入外來菌種增加污泥數(shù)量。4月30日投加天津紀莊子污水處理廠厭氧消化后脫水泥餅。
實施上述兩項技術(shù)措施,極大加快了活性污泥培養(yǎng)馴化的步伐。大約1周以后三個反應(yīng)地運轉(zhuǎn)狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn)。
1.自4月初開始,出水水質(zhì)改善。4月2日—7日,三個反應(yīng)地出水混合水樣BOD5為9.1—22.3mg/L,CODcr為49—82mg/L;出水水質(zhì)清澈透明,感觀極好。其中以2#池水質(zhì)最好。
2.污泥量明顯增加。4月3日—4日,首先3#SBRDAT和IAT池污泥30分鐘沉降比(SV)由原來2%增加至7—8%。三、四天以后,2#SBR池也緊隨其后,“自然”增殖與3#池相當(dāng)數(shù)值。4月8日—10日各池MLSS分別達到1500—2000mg/L左右。
3、污泥質(zhì)量得到改善。伴隨污泥外觀由黑色逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橥辽,生物鏡檢結(jié)果:菌膠團密實,豆形蟲、滴蟲等游離生物逐漸減少,鐘蟲數(shù)量由少迅速增多,累枝蟲突然大量出現(xiàn)。各SBR生物相變化規(guī)律基本相同,但步伐并不一致。2#SBR池(沒投加厭氧污泥首先轉(zhuǎn)好,2—3天后,3#SBR池緊隨其后;大約1周后,1#池逐漸達到2#、3#池水平和狀態(tài)。
從以上三方面分析,我們認為本系統(tǒng)活性污泥基本培養(yǎng)馴化成熟,工藝基本達到穩(wěn)定運行的條件。
4、工藝運行主要技術(shù)參數(shù)。在我們認為的工藝運行基本穩(wěn)定期間:(4月1日—26日)
進水水量50000—60000m3/d,水溫15攝氏度左右。
進水 BOD5=77mg/L(42—114mg/l)
CODcr=220mg/L(107—298mg/L)
SS=69mg/L(27—194mgh)
出水BOD5=17mg/L(7—27mg/L)
CODcr=110mg/L(54—155mg/L)
SS=16mg/L(16—35mg/L)
去除率BOD5=76.3%(56—89%)
CODcr=53.8%(28—72%)
SS=67.8%(39—91%)
特別值得我們注意:不論是接種的1#和3#反應(yīng)池,還是不接種的2#反應(yīng)池,污泥指數(shù)一般都在50以下,尤其3#池最高SVI只有40ml/g。
5.故障與對策。4月13日—14日,發(fā)現(xiàn)出水中有肉眼可見白色絮狀飄浮物,基本不沉淀。
我們相應(yīng)采取兩項對策:一是排除剩余污泥,排泥大約1500m3,污泥濃度MLSS為200mg/L左右;二是增加供氣量,鼓風(fēng)機開啟度由25%調(diào)整至40%左右。兩天以后工藝運行狀態(tài)得到改善,出水水質(zhì)清澈,懸浮物顯著減少。以后沒有再排泥,鼓風(fēng)機持續(xù)在調(diào)整后狀態(tài)運行。
由污泥濃度低,污泥量嚴重不足,到開始排除剩余活性污泥,也證明了活性污泥基本培養(yǎng)馴化成熟。
五 初步體會
(一)大型SBR工藝啟動和活性污泥培養(yǎng)方法。
活性污泥培養(yǎng)馴化的方法有多種:
1.間歇投水培養(yǎng)。
2.階段培養(yǎng)。
3.滿載培養(yǎng)。
4.接種培養(yǎng)。
對于普通活性污泥法可以采用任一種方法均可達到活性污泥培養(yǎng)成熟,工藝穩(wěn)定運行的目的。
大型SBR工藝有其獨特的特點:①運行程序化。②工作水位潷水水位受到設(shè)備的嚴格限制。比如本廠SBR反應(yīng)池最高液位水深4.3m左右;最低工作池為水深3.8m左右,潷水液位僅0.5m左右。③人工操作控制非常繁雜,可以認為無法進行手動人工操作。
由于這些原因,特別是進水BOD濃度較低的城市污水,SBR工藝不宜采用間歇投水方法和階段培養(yǎng)方法。
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1.在活性污泥培養(yǎng)馴化之前,首先完善SBR工藝程序系統(tǒng)和自動化系統(tǒng)并投入使用。
2.大型SBR工藝,活性污泥培養(yǎng)馴化適宜采用滿載(連續(xù)操作式全流量)培養(yǎng)方法,即按照實際全額流量進水培養(yǎng)。
3.為加快活性污泥培養(yǎng),可采用二項技術(shù)強化措施。一是增加進水BOD濃度,如投加糞便水使活性污泥盡快增殖。二是控制曝氣量和曝氣時間,既不同的進展階段隨著活性污泥量增加和污泥活性的增強,調(diào)整曝氣強度,在防止供養(yǎng)不足的同時,更要注意污泥過氧化。
(二)SBR工藝活性污泥的特點
與普通活性污泥法相比,SBR工藝的主要特點是一沉池、曝氣池、二沉地集于一體。工藝的特點決定了活性污泥的特點。
1.由于不設(shè)一沉池,SBR工藝活性污泥中揮發(fā)性懸浮固體(MLVSS)占比例低。TEDA污水處理廠一般MLVSS/MLSS在50%左右。
2.由于MLVSS占比例少,SBR反應(yīng)池活性污泥指數(shù)(SVI30)較低。TEDA污水處理廠SVI30一般在50—70%左右。
(三)SBR工藝曝氣特點
1.在普通活性污泥法中曝氣系統(tǒng)的曝氣強度主要取決于向微生物供氧,當(dāng)滿足微生物需求時,一般即可滿足了污泥混合攪拌的強度和要求,但是在SBR反應(yīng)池中略有差別。在TEDA污水處理廠當(dāng)曝氣量減少到某一強度,沿曝氣池水深方向溶解氧濃度顯著差別的現(xiàn)象,說明了曝氣強度小產(chǎn)生污泥分層現(xiàn)象。
2.同時由于SBR反應(yīng)池工作水深隨工藝周期交替變化,低水位和高水位運行時,空氣管道工作壓力顯然變化。在這種變化過程中曝氣,應(yīng)設(shè)定自動調(diào)整系統(tǒng),隨著工作水深變化調(diào)節(jié)曝氣閥門,即空氣管路壓力,以相對恒定SBR反應(yīng) 池中曝氣強度。
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