MBR工藝處理發(fā)酵類制藥廢水中試研究
摘要: 采用MBR工藝處理發(fā)酵類制藥廢水,通過逐步改變水力停留時(shí)間(HRT),對反應(yīng) 器進(jìn)水和出水的COD、氨氮及MLSS、DO和膜壓等進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測,考察了處理效果。結(jié)果表明, 當(dāng)進(jìn)水COD為400~1 100 mg/L、氨氮為50~ll0 mg/L時(shí),在MLSS為18 000~19 000 mg/L、HRT 從20 h逐步縮短到8 h的條件下,反應(yīng)器對COD、氨氮仍有較好的去除效果,運(yùn)行期間的去除率均 值分別為73% 、93% ;此外,濾膜工作和清洗周期正常,無損膜、堵膜現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞: 制藥廢水; MBR; 污泥濃度
制藥廢水的水質(zhì)和水量變化大、成分復(fù)雜、有機(jī) 污染嚴(yán)重、可生化性差,是一種難降解有機(jī)廢水 。 采用傳統(tǒng)處理工藝,不僅藥量大、能耗高、運(yùn)行費(fèi)用 高 且出水難以保證長期、穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放。膜生 物反應(yīng)器(MBR)具有處理效率較高、工藝流程短、 設(shè)備緊湊、占地面積較小、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)L 3 。 針對發(fā)酵類制藥廢水的特點(diǎn),筆者從節(jié)能高效出發(fā), 對MBR工藝處理發(fā)酵類制藥廢水進(jìn)行了中試研究。
1 試驗(yàn)裝置與方法
1.1 中試裝置
中試裝置見圖1。 廢水由高位水箱經(jīng)平衡水箱進(jìn)人MBR,高位水 箱容積為0.64 ITI 。在反應(yīng)器中污染物經(jīng)微生物降 解后,由抽吸泵將膜濾水抽出。MBR容積為0.4 ITI ,膜組件采用中空纖維濾膜,膜孔徑為0.1~0.4 Ixm,膜通量為0.328 m /(m ·d),運(yùn)行方式為抽吸 12 rain、反沖3 rain。
1.2 廢水水質(zhì)
廢水取自某制藥廠廢水站,該廠主要生產(chǎn)潔霉 素、蟲草菌粉、中成藥等,廢水主要污染物為生物發(fā) 酵剩余的營養(yǎng)物質(zhì)、生物代謝產(chǎn)物及少量丁醇等,其 COD為400~1 100 mg/L、BOD5為50~300 mg/L、 pH值為7.5~8.0、氨氮為50~1 10 mg/L。
1.3 分析項(xiàng)目與方法
COD:重鉻酸鉀法;氨氮:納氏試劑光度法。
2 結(jié)果與討論
試驗(yàn)從2009年3月7日一5月9日,逐步改變 反應(yīng)器的水力停留時(shí)間(HRT),對反應(yīng)器進(jìn)、出水 的COD、氨氮及MLSS、溶解氧、膜壓等進(jìn)行連續(xù)監(jiān) 測,考察處理效果。
2.1 污泥濃度隨運(yùn)行時(shí)間的變化
試驗(yàn)開始后的20多天,反應(yīng)器污泥濃度為 9 000~10 000 mg/L;隨著運(yùn)行時(shí)問的延長,約10 d 左右,污泥濃度逐步升至18 000 mg/L;繼續(xù)運(yùn)行20 多天,污泥濃度基本維持在18 000~19 000 mg/L; 在之后的運(yùn)行中,污泥濃度未持續(xù)增長,微生物增殖 和自身消化達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。
3 與現(xiàn)場實(shí)際工藝處理效果的對比
4 結(jié)論
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