大型化工企業(yè)污水處理的生產(chǎn)實踐與管理改進
摘要:以茂名乙烯污水處理場為例,分析了1000 kt/a乙烯改擴建后污水處理面臨的現(xiàn)狀,介紹和總結(jié)了在實踐措施中改進操作、改進技術(shù)、改進管理等方面的成功做法和經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:污水處理;生產(chǎn)實踐;管理改進
1996年5月中國石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部(以下簡稱茂名乙烯)300 kt/a乙烯裝置配套污水處理設(shè)施建成投產(chǎn)。該配套設(shè)施承擔(dān)著乙烯企業(yè)化工生產(chǎn)裝置和附屬裝置工業(yè)污水、生活污水、生產(chǎn)凈廢水和非雨期雨水線廢水,以及廠區(qū)周邊工業(yè)園區(qū)排來的高濃度污水的處理與排放。
茂名乙烯污水處理以污水處理生化系統(tǒng)為核心,使污水在兩級曝氣池的活性污泥中充分混合接觸,在鼓風(fēng)曝氣提供氧氣的情況下,利用活性污泥吸附凝聚和微生物氧化分解的功能,去除污水中的有機污染物。為保證活性污泥微生物新陳代謝的正常生長,需按營養(yǎng)比BOD(生化需氧量):N:P= 100:5:1投加N(氮)、P(磷),以確保工業(yè)(生活)污水經(jīng)生化系統(tǒng)處理后達標合格排放。處理后優(yōu)于排放指標的污水通過壓力管線實施深海排放,廠區(qū)非污染雨水經(jīng)10號線監(jiān)護系統(tǒng)處理后直接排袂花江或返回污水處理系統(tǒng)處理。從1996年至今,每年合格處理排放污水7000多kt,外排污水處理綜合合格率年年保持100%,實現(xiàn)了污水處理的高標準排放。
1現(xiàn)狀分析
1.1擴建后污水處理量增加
2006年茂名乙烯改擴建為1000 kt/a,新增加的2號裂解、汽油加氫、芳烴抽提、全密度聚乙燎、2號高密度聚乙烯、2號高壓聚乙烯、聚丙烯、丁二烯等裝置和配套的公用設(shè)施排出大量污水(見表l)。
表1改擴建后進入污水場的污水增量情況 |
改擴建后新增連續(xù)排放人污水場的污水68.12 m3/h。下雨時,經(jīng)各裝置的預(yù)處理設(shè)施調(diào)節(jié)后,排往污水場的最大新增污水量436 m3/h(包括初期雨水),進裝置污水最高COD含量達3000mg/L,比往常高出2至3倍。
1.2污水處理生化系統(tǒng)存在不足
氮磷是污水處理生化系統(tǒng)微生物降解有機污染物的重要營養(yǎng)源,按需投加氮磷對提高生化出
水水質(zhì)起重要保證作用。由于乙烯污水場處理的大部分是工業(yè)污水,按裝置進水設(shè)計,工業(yè)污水進水量不大于800 m3/}i,生活污水進水量不大于300m3/h。由于裝置自身無足夠的生活污水為工業(yè)污水的生化處理提供氮、磷營養(yǎng)源,故需要額外投加營養(yǎng)料以滿足生產(chǎn)需要,從而確;钚晕勰辔⑸飳τ袡C污染物的有效去除,提高生化出水水質(zhì)。
(1)設(shè)備能力不足。
茂名乙烯污水處理場氮、磷投加系統(tǒng)于裝置投產(chǎn)之初建成并投入使用(見圖1),但由于N和P的投加能力不足,既影響生產(chǎn)的需要,也在生產(chǎn)異常時,大幅增加了人工投加的工作量。
乙烯裝置改擴建后,進入污水場的污水流量及濃度比以往大幅增加,生化系統(tǒng)所需氮、磷藥量也隨之增加,而原有的氮、磷投加系統(tǒng)是采用2臺流量為591 Uh的加N泵和2臺流量為591 Uh 理的生產(chǎn)需要。故對氮、磷投加系統(tǒng)實施技術(shù)改的加P泵,氮、磷投加的流量難以滿足異常污水處理的生產(chǎn)需要。故對氮、磷投加系統(tǒng)實施技術(shù)改造,成為確保污水合格處理排放管理的迫切需求。
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