難降解制藥廢水處理新技術及其應用
摘要:以上海一家典型的原料藥生產企業(yè)的廢水為例,分析了其原廢水處理流程的特點及不足,并采用新型三段序貫式H/O(水解- 好氧)工藝為主體的處理流程對該制藥廢水進行了研究,試驗結果表明,該技術處理制藥廢水是合理可行的。
關鍵字:制藥廢水;三段序貫式H/O(水解- 好氧);厭氧- 好氧
1 引言
目前,全國上下加強了節(jié)能減排工作,節(jié)能減排成為考核各級政府的一項約束性的硬指標。減少三廢排放作為節(jié)能減排的工作重點之一受到各行各業(yè)高度重視。醫(yī)藥行業(yè)尤其是原料藥生產企業(yè)的廢水排放情況甚至關系到企業(yè)的生死存亡。尋求有效的廢水處理技術已成為制藥和環(huán)保企業(yè)攻克的難點。
化學原料藥產品的生產特點是流程長,反應復雜,副產物多,反應原料常為溶劑類物質或環(huán)狀結構的化合物,使得廢水中污染物組分繁雜,含量高、COD 值高、有毒有害物質多,生物難降解物質多,這類廢水往往治理難度大且處理成本高,是廢水治理中的難點和重點[1,2]。本文以上海一家典型的化學原料藥生產廠的廢水為研究對象,分析其原廢水處理裝置工藝的不足和缺陷,探討了新型三段序貫式水解-好氧工序為主的工藝對該廢水的處理效果。
2 研究與應用
2.1 廢水原處理工藝
2.1.1 原處理工藝簡介
某原料藥廠在生產過程中排出大量高濃度、高鹽份、且有一定毒性的有機廢水。該廠現(xiàn)有一套污水處理裝置,處理工藝如圖1 所示。廠方為減輕污水站處理負荷,從源頭抓起,對占CODcr 總量70% 的高濃度廢水加強了回收預處理,并有明顯成效,但由于原污水處理裝置固有的缺陷以及廢水難以生物降解的特性,致使處理出水不能滿足要求。
圖1 廢水原有處理工藝 |
原處理工藝采用厭氧(UASB) 加好氧生化、末段設活性炭吸附的處理技術,其中好氧生化采用“加壓上流式好氧污泥塔”,這種組合不太合適。因為加壓生化塔的水力停留時間(HRT) 較短,僅適用于處理分子量小的( 污染物已降解為有機酸) 且易生物降解的物質,因而對該制藥廠這種難生物降解( 降解速率緩慢) 的生產廢水來說,水力停留時間顯然不足,有機污染物來不及降解,因而處理效果很低,此外,加壓生化塔自身就是一個全溶氣溶氧器,因而在它之前加設溶氧罐是多余的[3]。
原工藝流程中未考慮氨氮的去除。根據(jù)對水樣的實測,兼氧池出水中NH4-N 值達到160 mg/l,兼氧池后面的流程沒有脫氮措施,方案顯得不夠完整。
原工藝流程的末段采用活性炭吸附工藝,吸附塔緊接氣浮池裝置,中間沒有濾池,因而活性炭的吸附容量不能得到充分利用,浪費了相當量的活性炭,并使運行成本提高。
2.2 新型三段序貫式水解-好氧為主體的工藝流程
2.2.1 新型三段序貫式水解-好氧為主體的工藝流程簡介
針對上述情況,為慎重起見,綜合小試和中試結論并結合現(xiàn)場實際條件,擬采用的工藝流程簡圖如下:
圖2 廢水現(xiàn)有處理工藝流程 |
流程簡述:高濃度工藝廢水含有大量有機溶劑,目前仍按廠方現(xiàn)有裝置回收,回收后的生產廢水流入均質池,與其它生產廢水混合,然后一起送入初沉池分離水中的SS 雜質。經沉淀后生產廢水與生活污水和稀釋水( 冷卻水) 在調節(jié)池中混合,使原水 CODcr 濃度控制在4000 mg/l 左右。由此,廢水提升至氣浮池、然后進入三段序貫式H/O 池及接觸氧化池,并流入中間水池,再由此提升至二沉池后流入次氯酸鈉氧化池,最后經監(jiān)測井達標排放。
2.2.2 上述處理工藝特點
2.2.2.1 厭氧—好氧生化處理與水解—好氧生化處理反應條件的比較結果如下:
表1 在兩種生化處理反應條件下的效果 |
從上表可看出:水解—好氧生化處理PH 適應范圍較廣,可以耐2 ~ 3 倍COD 沖擊負荷,微生物受抑制的濃度為CODcr ≤ 11000 mg/l 遠大于厭氧— 好氧的受抑制濃度CODcr ≤ 5000 mg/l,因此其工藝反應條件較為寬松,可操作性強。
2.2.2.2 水解反應可使難生物降解物質轉化為易生物降解物質( 使苯環(huán)結構物質開環(huán)、長鏈物質斷鏈、大分子物質小分子化),提高污水的可生化性,為后續(xù)好氧反應創(chuàng)造良好的生化條件。
2.2.2.3 水解反應是依靠自然界中不需要供氧的兼性微生物來作用的,在污染物實現(xiàn)小分子化過程中可同步削減CODcr 值,因而與全好氧工藝相比可節(jié)省能耗30% 以上。
2.2.2.4 厭氧—好氧工藝只能實現(xiàn)氨化及硝化過程,不能實現(xiàn)反硝化,因而不能完成真正意義上的脫氮反應。而三段序貫式H/O 工藝可實現(xiàn)兩次硝化和反硝化( 在好氧O 段實現(xiàn)硝化反應,在水解缺氧段實現(xiàn)反硝化反應),因而氨氮的總去除率可達到90% 以上。
2.2.2.5 厭氧反應過程中的甲烷菌是專性菌種,長期運行會產生菌種的變異性,一旦底物( 有機污染物) 成份發(fā)生變化,菌種就不能適應,就會產生衰敗現(xiàn)象,導致處理裝置失效。而水解反應則是依靠自然界中大量的兼性菌種共同完成( 協(xié)同作用),因而隨著處理裝置運行時間的推移,菌相越來越豐富,有機污染物的去除率呈增長趨勢,所以采用水解工藝,不必擔心菌相的變異,并且一旦產品結構發(fā)生變化,處理裝置也會很快適應( 從多菌種中自然篩選出適合的菌種)[4]。
2.2.2.6 水解工藝的產泥量為常規(guī)好氧工藝的 1/5 ~ 1/10,比厭氧工藝減少一半以上。而且,由于污泥在水解過程中實現(xiàn)無機化,因而污泥比較容易脫水。
2.2.2.7 水解反應停留在厭氧反應第三段( 酸化衰退) 以前,因而不產生厭氧反應常出現(xiàn)的惡臭,沒有氣相二次污染。
3 處理結果
3.1 中試結果
該制藥廠廢水的水量和CODcr 濃度無任何變化的理想狀態(tài)下,它們完全混合均勻后的CODcr 值為2818 mg/L,但實際排水肯定會有所出入,考慮到留有一定余地,最終確定,原水CODcr 濃度按4000 mg/L 進行設計。為驗證方案中提出的工藝流程和設計參數(shù),在現(xiàn)場完成了中試,處理水量為1 m3/h。原水水質情況見表2。
表2 某制藥廠生產廢水水量水質(mg/L) |
由中試結果可以看出:該廢水通過模擬三段序貫式H/O 處理, 能削減91.8% 的COD 和90% 的 NH4-N。廢水最后經過次氯酸鈉氧化出水的各項指標均達到《上海市污水綜合排放標準》(DB31/199-1997) 的二級標準的要求。中試結果說明三段序貫式H/O 處理技術的應用對該制藥廠廢水是合理可行的。
表3 某制藥廠生產廢水處理中試結果(mg/L) |
3.2 應用結果
在中試成功經驗的基礎上,對該制藥廠現(xiàn)有的污水處理設施進行改造,廢水處理規(guī)模為2000 m3/d,技改工程利用原有的均質池、調節(jié)池、氣浮池、第三段序貫式水解-氧化池( 利用原厭氧池改造),接觸氧化池Ⅱ ( 原有改造) 等構筑物,增設初沉池、第一段水解-氧化池,接觸氧化池Ⅰ、中間水池、二沉池、氧化池、污泥池、污泥濃縮池。處理結果見表4。
表4 某制藥廠生產廢水處理改造工程結果(mg/L) |
技改工程的處理效果與中試結果基本相符,廢水經三段序貫式H/O 處理后,能削減90.9% 的COD 和89% 的NH4-N。廢水最后經過次氯酸鈉氧化池處理后出水的各項指標均達到《上海市污水綜合排放標準》(DB31/199-1997)的二級標準的要求。與原處理工藝相比,污泥量減少1/2,運行費用可節(jié)省 1/5。
4 結論
研究和工程實例表明:改進工藝通過三段序貫式H/O(水解-好氧)等新技術的應用,克服了厭氧-好氧等工藝的不足之處,確保了難降解制藥廢水能夠穩(wěn)定達標,同時能減少20% 的運行費用。該改進技術應用合理,經濟可行,在醫(yī)藥行業(yè)具有一定的推廣應用價值。
參考文獻:
[1] 馮曉西, 烏錫康. 精細化工廢水處理技術[M]. 北京: 化學工業(yè)出版社, 2000.
[2] 《醫(yī)藥工業(yè)環(huán)境保護經驗匯編》, 中國醫(yī)藥工業(yè)公司, 1982.
[3] 李 靜, 姚傳思, 等. 厭氧-好氧組合工藝處理制藥廢水的實驗研究[J]. 工業(yè)水處理, 2004, 24(1).
[4] 車振明. 工程微生物學教程[M]. 成都: 西南交通大學出版社, 2007.
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