三氧化二釩廢水處理設(shè)計(jì)
前言
為了充分利用釩資源,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和出口創(chuàng)匯能力,由我院承擔(dān)設(shè)計(jì)的攀鋼攀宏公司三氧化二釩及高釩鐵車間生產(chǎn)線,于1998年7月建成投產(chǎn)。設(shè)計(jì)年產(chǎn)V2O32500t、高釩鐵2000t。在V2O3生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)生大量含釩含鉻酸性廢水。
1 廢水性質(zhì)及成分
由V2O3車間沉淀工段排出的酸性廢水中含有V5+:100-120mg/L,Cr6+:100-250mg/L,Na2SO4:42-57g/L,廢水的PH值1.8-2.5,溫度70-80℃,廢水最大流量約為35m3/h。
V2O3廢水處理排水水質(zhì)執(zhí)行國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
2 廢水處理工藝
目前國(guó)內(nèi)外對(duì)含釩含鉻酸性廢水的處理[1-2],一般采用以下兩種工藝:其一,主要以回收廢水中的釩為目的的離子交換工藝,回收后的母液中,含有大量的鉻和硫酸鈉等成分,廢液需再次處理石則廢液排放會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染;其二,以處理達(dá)標(biāo)排放為目的的還原、中和工藝。對(duì)于還原、中和工藝:德國(guó)魯奇公司采用硫酸亞鐵還原一氫氧化鈉中和法,德國(guó)蒂森公司采用SO2還原-碳酸鈉中和法,意大利艾姆科公司采用硫酸亞鐵還原-石灰中和法。
結(jié)合攀鋼生產(chǎn)實(shí)際,經(jīng)綜合分析比較,三氧化二釩車間廢水處理系統(tǒng)采用硫酸亞鐵還原-石灰中和法。V2O3廢水處理站由調(diào)節(jié)池、廢水泵房、還原槽、中和槽、濃縮沉淀池、過(guò)濾器、壓濾間、化驗(yàn)室、石灰乳制備系統(tǒng)等部分組成。廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。
2.1 廢水貯存
由車間沉淀工段排出的酸性廢水,其流量和水質(zhì)是不均勻的,需經(jīng)調(diào)節(jié)池(均化池)調(diào)節(jié),廢水停留時(shí)間約15h。調(diào)節(jié)池總尺寸為16.5m×4.5m×2.5m,有效容積350m3,共分2格,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池內(nèi)壁作玻璃鋼防腐處理。
2.2 廢水的還原
還原槽2座,并聯(lián)運(yùn)行,還原槽規(guī)格:Φ:1200mm、H:1500mm,鋼質(zhì)內(nèi)襯氯丁橡膠。廢水由調(diào)節(jié)池送入還原槽進(jìn)行還原處理,還原槽采用中心進(jìn)水周邊出水,每座還原槽內(nèi)廢水停留時(shí)間約30min。硫酸亞鐵經(jīng)電動(dòng)攪拌槽配制成濃度為20%的溶液,重力投加到還原槽,將V5+還原為小V4+,Cr6+還原為Cr3+。還原槽設(shè)有PH值測(cè)量顯示器,通過(guò)流量調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制硫酸亞鐵溶液投加量,硫酸亞鐵用量約120kg/L。為使還原反應(yīng)充分進(jìn)行,還原槽出口廢水PH值應(yīng)控制在2.6-3.1之間,該還原過(guò)程的主要反應(yīng)為:
VO2++Fe2+++2H+→VO2++Fe3++H2O
VO2++2Fe2++4H+→V3++2Fe3++2H2O
Cr2O72-+6Fe2++14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O
2.3 廢水的中和
中和槽2座,串聯(lián)運(yùn)行,每座中和槽內(nèi)廢水停留時(shí)間約15min。中和糟規(guī)格:Φ:2600mm,H:2500mm,鋼質(zhì)內(nèi)襯氯丁橡膠。為防止懸浮物沉淀,每座中和槽均設(shè)有電動(dòng)攪拌機(jī)。經(jīng)還原后的廢水重力流入1號(hào)和2號(hào)中和槽,在兩個(gè)中和槽中投加濃度為10%的石灰乳進(jìn)行中和反應(yīng),使廢水中的Cr3+生成氫氧化鉻沉淀,釩生成難溶性鈣鹽沉淀,中和槽設(shè)有pH值測(cè)量顯示器,通過(guò)流量調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制石灰乳投加量。1號(hào)中和糟石灰乳投加量約為1600-2500kg/h上,2號(hào)中和槽石灰乳投加量約為400-500kg/h。
為使廢水中的Cr6+、V5+能充分去除,保證廢水達(dá)標(biāo)排放,借鑒德國(guó)有關(guān)廢水處理經(jīng)驗(yàn),V2O3廢水處理采用石灰乳兩段中和工藝,玉號(hào)中和糟出口廢水PH值控制在7.5-8.5之間,2號(hào)中和槽出口廢水PH值控制在8-9之間。該中和過(guò)程的主要反應(yīng)為:
Cr3++3OH-→Cr(OH)3↓
Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓
V3++Ca2++SO42-+nH2O→絡(luò)合物↓
2.4 廢水的濃縮沉淀及過(guò)濾
濃縮沉淀池2座,并聯(lián)運(yùn)行,每座尺寸為Φ:9000mm,H:3000mm,濃縮刮泥機(jī)NZ-9型2臺(tái)。經(jīng)中和后的廢水重力流人濃縮沉淀池進(jìn)行濃縮澄清,廢水中的釩、鉻和鐵的氫氧化物以及硫酸鈣等沉淀物被濃縮沉入池底,濃縮沉淀的污泥排人濃縮池下的泥漿槽內(nèi),經(jīng)泥漿泵送至壓濾間進(jìn)行壓濾脫水。濃縮沉淀池澄清水送過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾處理,過(guò)濾器采用SAF-A型自清洗過(guò)濾器,1臺(tái),Q=50m3/h,過(guò)濾精度0.1mm。濾后水經(jīng)檢測(cè)達(dá)到國(guó)家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。
2.5 污泥處理
壓濾間內(nèi)設(shè) XAJZ60/1000型廂式壓濾機(jī)3臺(tái),2用1備,同時(shí)預(yù)留1臺(tái)廂式壓濾機(jī)位置。壓濾機(jī)每天產(chǎn)泥餅(含水率50%左右)約24t,由于泥餅用;濾液返回濃縮池重新處理。
2.6 石灰乳制備
石灰干粉由專用罐車運(yùn)送至干粉儲(chǔ)罐內(nèi)貯存,通過(guò)給料機(jī)定量將石灰粉送人石灰漿槽加水制成濃度為20%左右的石灰漿,再用泵將石灰漿提升至石灰乳槽,加水機(jī)械攪拌配制成濃度為10%左右的石灰乳,再用泵送至中和槽。石灰用量(以CaO純度70%計(jì))約為320kg/h。
3 廢水處理運(yùn)行情況
V2O3廢水處理站自運(yùn)行以來(lái),基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,V2O3車間廢水處理站廢水排放水質(zhì):pH值、Cr6+及總釩(V)、懸浮物(SS)均完全滿足國(guó)家有關(guān)廢水排放標(biāo)準(zhǔn),詳見(jiàn)表1。
表1 廢水水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)
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4 結(jié)束語(yǔ)
硫酸亞鐵還原一石灰中和法處理V2O3含釩、含鉻酸性廢水是可行的,其運(yùn)行效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)良好。還原、中和反應(yīng)是V2O3廢水處理工藝的核心,設(shè)計(jì)通過(guò)pH值自動(dòng)監(jiān)測(cè)石灰乳、硫酸亞鐵投加量自動(dòng)控制以及石灰乳兩段中和等方式,保證了廢水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐證明,該工藝流程簡(jiǎn)單,設(shè)備自動(dòng)化程度較高,既可有效去除污染物,又能實(shí)現(xiàn)廢水中釩資源的回收利用,具有良好的環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1] 魏宗華,等.鋼鐵工業(yè)廢水治理[M].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,1992.
[2](美)J.W帕特森.工業(yè)廢水處理技術(shù)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1993.
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