廢紙造紙廢水處理及污泥回用生產(chǎn)總結
摘要:采用超效淺層氣浮“零速度”原理處理造紙廢水,污水在凈化池中的停留時間由傳統(tǒng)氣浮的30~4O分鐘減至僅需3~5分鐘,極大地提高了處理效率,設備體積隨之大幅度減小。同時,收集的污泥(細小纖堆)比較新鮮,沒有腐爛變質(zhì),可以全部作為造紙原料按比例配抄。采用新的工藝及設備后,雖然廢水處理成本略微有所增加.但由于污泥可以全部二次按比例摻入成品漿造紙,降低了原材料成本,收到了較好的綜合經(jīng)濟效益。
關鍵詞:造紙廢水 造紙污泥 回用
常州市五環(huán)紙業(yè)有限公司是常州市五環(huán)實業(yè)總公司(集團)的主要企業(yè),地處古運河河畔,交通運輸十分方便。公司年銷售收入2億元,員工800多名。公司主要生產(chǎn)各類箱紙板、瓦楞紙、防潮紙、包裝紙及各類紙制品,并具備較強的彩印能力。目前是我市唯一集造紙、彩印、制箱于一體的骨干龍頭企業(yè)。紙與紙版的生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2.5萬t,已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證和清潔生產(chǎn)審核驗收。我公司被列入常州市重點污染企業(yè),但公司十分重視環(huán)保工作,把環(huán)保作為企業(yè)的生命線,投入了較多資金于廢水處理工程,幾年來,也一直都能達標排放。但是,2005年實施的《造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544—2001修訂稿)明確要求非脫墨工藝廢紙造紙的廢水COD的排放濃度必須在100mg/1以下,這給我們提出了更高的要求。且我公司水經(jīng)處理的水直接排放沒有回用,生產(chǎn)過程中不得不補充新鮮水,造成水資源的浪費。產(chǎn)生的污泥長期以來一直采用填埋處置,既占用了大量的土地,又造成了一定的二次污染。為保證生產(chǎn)的順利進行,在廣泛的調(diào)研基礎上,我們比較了多家環(huán)保設備和技術,進行多種方案的經(jīng)濟性、可靠性比對,并進行了研討認證,最后選擇了無錫滬東環(huán)境工程成套設備廠的C 型超效淺層離子氣浮凈水器,采用新的廢水處理新技術后,廢水能達標排放,且水處理污泥亦能夠全部回用。
1 廢紙造紙廢水處理及污泥回用的工藝流程
公司主要利用廢紙進行制漿造紙,原來用的是傳統(tǒng)的氣浮法處理廢水,氣浮法是在廢水中引人大量微小氣泡,氣泡通過表面張力粘附于懸浮物上,形成密度小于1的狀態(tài),根據(jù)浮力原理浮至水面,實現(xiàn)固液分離,廢水得以凈化。老設備老工藝運轉(zhuǎn)時,由于有8只氣浮池,由分別的溶氣罐供氣,不能保證每只氣浮池有相同的效果,氣浮池不可避免有死角爛漿,所以出水不能回用;而氣浮出來的污泥(細小纖維)由于在處理過程中時間長,速度慢,所以收集的污泥(細小纖維)已經(jīng)腐爛變質(zhì),不能直接回收利用,只能填埋處置。一方面要花費一定的污泥處置費,另一方面也對環(huán)境產(chǎn)生二次污染。后我們對廢水處理系統(tǒng)進行了改造,其利用廢紙造紙廢水處理及污泥回用的生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。廢水處理系統(tǒng)處理能力為2500m/d。
1.1 廢紙造紙廢水預處理
廢紙造紙廢水經(jīng)格柵(安裝在集水池進口處)去除大顆粒懸浮物后,自流至集水池,并在流程中設若干沉砂井,以降低流速,去除廢水中的砂雜質(zhì)。集水池中廢水經(jīng)泵提升至纖維回收系統(tǒng)。廢水通過斜網(wǎng)(80月)攔截較粗大懸物(紙漿),廢水進入中間池。紙漿自流至漿池,由漿泵送車間回用。經(jīng)過中間池使水質(zhì)、水量均衡,收集待處理廢水。
1.2 超效淺層氣浮廢水處理
廢水由泵提升(加藥)至CQJ型超效淺層氣浮凈水器固液分離,溶氣水采用自身處理后的清水回流,回流水依靠泵加壓至0.5MPa左右與壓縮空氣一起進入強溶溶氣管。采用專利技術使空氣在3~6秒內(nèi)迅速均勻溶解于水中,并通過專利技術的新型均衡消能裝置,使微小氣泡穩(wěn)定釋放,并與水中雜質(zhì)顆粒及絮粒粘附而一起浮至水面,浮渣由不停回轉(zhuǎn)的螺旋狀態(tài)刮渣器舀起,靠刮渣器的斜度利用重力自流至浮渣池,再由泵送至成品漿池,由于廢漿在處理過程中時間短,速度快,無沉淀爛現(xiàn)象發(fā)生,所以收集的廢漿(含污泥)可以全部二次按比例摻入成品漿造紙。清水由氣浮中自流至中間水池,一部分回用。另一部分出水自流至氧化池,進行生物氧化,降解廢水中的大部分有機物,生化后的出水直接排在接觸氧化塘,接觸氧化塘容積有13500m3,經(jīng)過適當時間的停留和自然凈化后達標排放。
2 處理效果
采用新的超效淺層氣浮廢水處理工藝后,改傳統(tǒng)氣浮的靜態(tài)進水,動態(tài)出水為動態(tài)進水,靜態(tài)出水,應用“零速度”原理,使浮選體在相對的靜止的環(huán)境中垂直浮上水面,上浮路程減至最小,且不受出水流速的影響,上浮速度達到或接近理論最大值,污水在凈化池中的停留時間由傳統(tǒng)氣浮的3O~4O分鐘減至僅需3~5分鐘,極大地提高了處理效率,設備體積隨之大幅度減少,隨著布水裝置的旋轉(zhuǎn),已事先與污水充分均勻混合的氣泡能十分均勻地充滿整個凈化池,不存在氣浮死區(qū)或氣泡不均勻區(qū),從而大大提高了凈化率。采用新設備新工藝后,污泥(細小纖維)由不;剞D(zhuǎn)的螺旋狀刮渣器舀起,靠刮渣器的斜度利用重力自流至浮渣池,所以收集的污泥(細小纖維)比較新鮮,沒有腐爛變質(zhì),經(jīng)過特殊處理后,可全部二次按比例摻入成品漿造紙。這樣既可節(jié)省污泥處置費,又可減少對環(huán)境的污染,同時,又可降低生產(chǎn)的廢紙耗用量。目前,生產(chǎn)用清水耗量40t/t紙,還有較大的節(jié)水空間,我公司將進一步進行技術改造,將節(jié)水減污降耗工作做得更好。使廢紙造紙廢水處理既有經(jīng)濟效益,又有社會和環(huán)境效益。廢水處理系統(tǒng)處理效果如表1所示。
3 污泥回用情況
目前我公司主要生產(chǎn)C2級掛面箱紙板,主要用于紙箱五層片的底板。根據(jù)市場的需要,紙張定量從180g/m2已降低到了現(xiàn)在的140g/m2。為了能抄造低定量的紙張,勢必需要提高漿料的叩解度,提高圓網(wǎng)的網(wǎng)目,并把圓網(wǎng)槽的弧形板作適當?shù)母脑臁L岣邼{料叩解度,就要增加電能。氣浮出來的污泥,因為新鮮沒有腐爛,我們在每缸漿內(nèi)加入一定比例的污泥,相應地提高了叩解度,適應了抄造需要,而電耗電量沒有增加。提高圓網(wǎng)的網(wǎng)目,會相應提高細小纖維的留著,從而降低廢紙的料耗,根據(jù)一段時間的生產(chǎn)實踐,我公司的單位廢紙料耗有了明顯的下降,單耗從原來的1.25噸廢紙/噸紙降到了現(xiàn)在的1.2噸廢紙/噸紙。由于加入了一定比例的污泥,生產(chǎn)箱紙板的質(zhì)量有了一定的影響,耐折度(橫向)由原來的6次降低到現(xiàn)在的5次,但基本能滿足客戶的需要。
4 投資及運行費用
(1)投資核算:工程總投資160萬元,其中土建投資52萬元,設備投資108萬元。
(2)運行費用:電費:裝機總?cè)萘?6KW,運轉(zhuǎn)電荷約83KW/h。電費按0.5元/度計算,則每噸水運行費用為0.20元/噸水。
(3)藥劑費用:0.50元/噸水。(4)人員工資:0.04元/噸水左右?偟闹苯舆\行費用約為0.74元/噸水。
5 經(jīng)濟效益分析
(1)電力費用:老設備裝機總?cè)萘繛?20KW,新設備裝機總?cè)萘繛?6KW,每噸水可以節(jié)約電費0.1元,全年以100萬噸水計算,可以節(jié)約電費10萬元。
(2)人員工資:由以前的7人操作改為現(xiàn)在的4人操作,可以少用3個操作人員,年節(jié)約人員工資4.5萬元。
(3)藥劑費用:以前為每噸水0.3元,目前為0.5元,每噸水增加0.2元,全年以100萬噸水計算,增加20萬元。
(4)水處理污泥處置費用:以前需要每噸10元的處置費,而現(xiàn)在每天可以回收污泥15噸直接用作原料生產(chǎn),每噸按照300元計算,全年按250天生產(chǎn)日計算,可以增加直接經(jīng)濟效益116.25萬元。
(5)單耗降低:由于每天可以回收污泥直接用作原料,生產(chǎn)單耗明顯降低,由原來的1.25降低到現(xiàn)在1.20。生產(chǎn)成本明顯下降。
綜上所述,采用CQJ型超效淺層氣浮和接觸氧化技術處理廢紙造紙廢水后,廢水能達標排放,雖然廢水處理成本略微有所增加,但是由于產(chǎn)生的污泥可以全部二次按比例摻入成品漿造紙,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益。故該項目實施后每年可以產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益預計達110.75萬元。2年即可以全部收回投資。因此,可以認為我公司采用的廢紙造紙廢水處理及污泥回用技術在生產(chǎn)實踐中是成功的。
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