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酵母前處理技術(shù)處理食品工業(yè)廢水

更新時(shí)間:2009-11-19 14:30 來源: 作者: 譚鐵鵬 閱讀:6436 網(wǎng)友評(píng)論0

1、前言

隨著人們生活水平的提高,食品工業(yè)發(fā)展迅速,隨之而來的是大量的食品工業(yè)廢水的產(chǎn)生。按照傳統(tǒng)的食品工業(yè)廢水治理技術(shù),對(duì)含油類食品生產(chǎn)廢水是先除油后進(jìn)行生化處理,也即采用加壓氣浮、油脂分離去油后再用活性污泥法處理。該技術(shù)較為成熟、可行。但也存在一些弊病,如前處理占地面積大,處理廢油也要占用一些勞力與費(fèi)用等,從資源化角度講是不合算的,因此該技術(shù)有改進(jìn)之必要。

能否在前處理廢油等方面探索一條成功道路,即實(shí)現(xiàn)廢油資源化?日本環(huán)境工作者在此方面進(jìn)行了一些有意義的探索,即采用酵母處理法,以實(shí)現(xiàn)廢油處理資源化。

2、酵母處理廢油的資源化技術(shù)

2.1 酵母處理技術(shù)的可行性分析

采用酵母制造味精、醬油、啤酒等歷史由來已久,而采用酵母處理食品工業(yè)廢水可以實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)部分高鹽、高油脂、含殺菌劑廢水可望保持較高的處理能力。而酵母本身含較多蛋白質(zhì)、脂類、維生索等有效物質(zhì),其剩余酵母可用作肥料與飼料,且不產(chǎn)生新的廢棄物,采用酵母處理技術(shù)可取代原廢油處理裝置又可節(jié)省一些處理費(fèi)用。因此,以酵母處理技術(shù)處理食品工業(yè)廢水是一項(xiàng)很有前途的前處理技術(shù),可實(shí)現(xiàn)食品工業(yè)廢水處理資源化目標(biāo)。

2.2 酵母處理技術(shù)的實(shí)驗(yàn)論證

為判定該技術(shù)的可行性,需采用試驗(yàn)結(jié)果加以論證。現(xiàn)以處理攪拌奶油為主要成份的果子制造工廠廢水為倒,論證其試驗(yàn)結(jié)果判定其可行性。

2.2.1 實(shí)驗(yàn)情況及處理工藝

該廢水主要水質(zhì)參數(shù)如下:pH:6.6、BOD;2840mg/L、CODcr:5460mg/L(可溶性CODcr:2:]7ling/L)、己烷萃取液:959mg/L、SS-190mg/L、TK—N:37mg/L、T—P:0.44mg/L、糖質(zhì):2371mg/L、有機(jī)酸:218mg/L。若換算為COD組分,油分占51 ,糖質(zhì)40 ,蛋白質(zhì)占5 ,也就是說,該類廢水中油、糖占90 左右。而使Img/L油分完全氧化則相當(dāng)于氧化2.9mg/LCODcr值。進(jìn)一步的分析,該項(xiàng)廢水中以動(dòng)物性油脂為主,其組成如表1所示。

經(jīng)過馴化培養(yǎng),篩選出以下8株酵母菌株作優(yōu)勢(shì)菌:Candida intermedia,Candidaedax.Candida fluiatilis,Candida famata,Candida hellenica,Trichosporon pullulans ,Trichaporon capitatum ,Trichospron peni—cillatam.

采用圖1所示的處理實(shí)驗(yàn)工藝流程.采用上述菌株處理牛乳脂肪試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

由圖2可看出,以Candida intermedia分解性能最好,經(jīng)過6小時(shí)即將已烷萃取物濃度由lO00mg/L下降至18mg/L,其次是Trichosporonpullulans菌株減少至20mg/L.

圖1所示的酵母處理工藝圖,其試驗(yàn)條件如表2所示。

該食品廢水經(jīng)酵母前處理工序處理后,BOD去除率達(dá)90 以上,已烷萃取物濃度降至30mg/L以下,余下l0 的BOD負(fù)荷及殘存己烷萃取物由后序活性污泥法處理,最終出水BOD 為20mg/L、SS:30mg/L、已烷萃取濃度5mg/L,達(dá)標(biāo)排放。此外,從表2可看出,酵母前處理技術(shù)的需氧量為0.6kgO:/去除kgBOD,僅為活性污泥法的 ,因此它屬節(jié)能型。從容積負(fù)荷考慮,設(shè)計(jì)值BOD高達(dá)10kg/m。·d,實(shí)驗(yàn)值為8~15kg/m ·d,為要維持高負(fù)荷則要求F/M達(dá)1.0kgBOD/kg酵母·天,要求其菌體濃度7000 15000mg/L,而適應(yīng)高濃度菌體條件正是酵母的特性之一,此外,酵母適應(yīng)在酸性范圍活動(dòng),故pH應(yīng)維持在6.0~6.5之間較為合適。

2.2.2 酵母法處理試驗(yàn)結(jié)果

采用酵母法處理試驗(yàn)運(yùn)行結(jié)果見圖3及表3。

由圖3可看出,處理試驗(yàn)BOD容積負(fù)荷在8~15kgBOD/m’·d之問變動(dòng),此間原始廢水與酵母處理出水變化見圖3,不論負(fù)荷如何變化,酵母處理水的己烷萃取液濃度均保持在20mg/L 以下,從而可保證最后出水為· 48·2mg/L以下。由表3可知,處理期間,廢水濃度變動(dòng)幅度達(dá)2倍左右,而酵母處理出水并未受波動(dòng),而始終保持BOD去除率達(dá)90%以上。進(jìn)一步試驗(yàn)考察結(jié)果見圖4。由該圖可知.當(dāng)廢水在0.5~1.5kgBOD/kg酵母·天范圍內(nèi)時(shí),酵母法的BOD去除率可保持在90以上,同樣負(fù)荷范圍,活性污泥法則低得多,僅65 左右。

酵母法能保持較好的處理性能,據(jù)認(rèn)為與其酵母絮凝集團(tuán)有良好的沉降性能有關(guān),即與SVI有關(guān),試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),BOD去除率高,即容積負(fù)荷在0.5~1.5kgBOD/kg酵母·日的范圍內(nèi),其SVI呈最小值為40ml/g,也即是酵母在SVI最小時(shí)其負(fù)荷高,與活性污泥法恰好相反。

2.3 剩余酵母的綜合利用

如上所述,酵母絮凝團(tuán)系由真菌絲,假菌絲經(jīng)物理作用網(wǎng)絡(luò)而成,因而具有良好的沉降性及高菌體濃度而需氧量低,僅為活性污泥法的60 ,加上酵母絮凝團(tuán)脫水性好,無須加藥脫水,因而其反應(yīng)槽、沉淀槽容積可大大減少。

據(jù)測(cè)算,剩余酵母產(chǎn)生量按折干計(jì)算為0.2kg/kgBOD去除,而活性污泥法則為0.4~ 0.6kg/去除kgBOD,即為其1/3左右。酵母菌體中以維生素為主,使得剩余酵母有效利用程度高,表4為剩余酵母成分值。

由表4看出,廢水處理過程中回收的剩余酵母的組成,其蛋白的含量并不遜于其它酵母,并且維生紊含量豐富,特別是適宜于菌類(蘑菇)生長必須的硫胺紊比市售的酵母計(jì)還多.在蘑菇栽培中作為發(fā)育紊最為有利。此外,如同活性污泥一樣作農(nóng)肥也是剩余酵母的利用途徑。

3、酵母處理技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用

酵母處理技術(shù)實(shí)用化程度如何,是人們十分關(guān)注的問題。以日本為例,現(xiàn)已有12家食品工業(yè)廢水處理采用該處理技術(shù),獲得了較好的應(yīng)用結(jié)果。

如對(duì)某水產(chǎn)加工工場廢水處理,該工場廢水原采用活性污泥法處理,因進(jìn)水負(fù)荷增大而處理困難。采用酵母前處理技術(shù),不僅克服了因負(fù)荷增大帶來的困難,同時(shí)由于廢水中含鹽分高達(dá)5000mg/L,過去使活性污泥運(yùn)行條件惡化現(xiàn)象也得到克服。該場的運(yùn)行條件及處理水質(zhì)情況詳見表5及表6。在污泥處理方面,以前單純采用括性污泥法,每處理公斤BOD負(fù)荷要運(yùn)出6.6公斤脫水污泥泥餅,采用酵母前處理后的1992年則減少至2.2公斤泥餅/處理公斤BOD負(fù)荷,泥餅減少量約67 。酵母前處理技術(shù)在處理該項(xiàng)廢水最大的優(yōu)點(diǎn)是沉降性好及空氣耗量的減少。酵母處理過程污泥濃度保持10,000mg/L,SV。。為50~70 ,SVI:450"-~60ml/g。此外,由于酵母反應(yīng)槽內(nèi)DO(溶解氧)較低,但酵母凝集團(tuán)擴(kuò)散性好,故而DO僅維持在0.66mg/L(平均值)低范圍內(nèi)即可運(yùn)行,相應(yīng)減少了空氣耗量。此外還有一點(diǎn)就是酵母法對(duì)去磷脫氮也有一定的效果。脫磷率、脫氮率分別達(dá)45.5%及52.9~/ 。據(jù)認(rèn)為是酵母細(xì)胞形成過程中需要攝取水中氮與磷。

4、結(jié)束語

利用酵母前處理技術(shù)研究試驗(yàn)工作仍在進(jìn)一步進(jìn)行之中,酵母技術(shù)適合處理難分離性固形物、高油脂分、山梨糖醇、高鹽份的工業(yè)廢水。由于酵母菌的特性,酵母菌凝集體良好的沉降性,高濃度的菌體濃度使得活性污泥法在此方面的問題得到解決,加上剩余酵母可用作農(nóng)肥飼料、菌類栽培發(fā)育素等,處理出路可得到解決,達(dá)到綜合利用的目的,實(shí)現(xiàn)資源化目標(biāo)。

在工程運(yùn)用中,酵母處理技術(shù)可減少前處理用地面積,運(yùn)行中可減少空氣消耗、保持穩(wěn)定的處理效果以及附帶有脫氮、脫磷之功效等均可在工程上進(jìn)一步得到發(fā)揮與應(yīng)用。相信該技術(shù)不久的將來在廢水處理中會(huì)占有一席之地。

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