自動(dòng)加藥系統(tǒng)在石化行業(yè)鍋爐水處理中的應(yīng)用
摘要:介紹了由水質(zhì)在線分析儀(如PH表、磷表)與PLC和變頻器組成閉環(huán)自動(dòng)控制加藥系統(tǒng)在撫順石油二廠爐內(nèi)協(xié)調(diào)磷酸鹽處理中的應(yīng)用。由在線分析儀、PLC、變頻器組成的閉環(huán)控制自動(dòng)加藥系統(tǒng),增強(qiáng)了控制先進(jìn)性和可靠性。此套自動(dòng)加藥系統(tǒng)的投入徹底改變了以前人工加藥不準(zhǔn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失且對(duì)于節(jié)省人力、降低消耗、確保爐水安全、保證水質(zhì)的穩(wěn)定性,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:水質(zhì)在線分析儀;計(jì)量泵;協(xié)調(diào)磷酸鹽處理;閉環(huán)控制
0引言
當(dāng)今隨著以半導(dǎo)體功率器件為核心的電力電子技術(shù)的發(fā)展和以計(jì)算機(jī)為代表的控制技術(shù)的突飛猛進(jìn),水質(zhì)在線監(jiān)測儀表、變頻器技術(shù)和PLC的應(yīng)用已深入到工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)生活的各方面。水質(zhì)在線儀表是生產(chǎn)現(xiàn)場最直接的檢測設(shè)備,被稱為自動(dòng)化的“眼睛”,其準(zhǔn)確性直接影響到自動(dòng)化控制的精度。變頻技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,以其明顯節(jié)能效果、高可靠性、較高功率因數(shù)及效率等諸多優(yōu)點(diǎn),成為當(dāng)今電氣拖動(dòng)系統(tǒng)的佼佼者?删幊绦蜻壿嬁刂破(PLC),是近年來發(fā)展起來的并得到廣泛應(yīng)用的新一代工業(yè)自動(dòng)化控制裝置,它已成為解決自動(dòng)控制問題的最有效工具之一,它編程簡單并且穩(wěn)定可靠越來越受到人們的重視,PLC可以用于各種工業(yè)過程的閉環(huán)控制。當(dāng)前自動(dòng)加藥系統(tǒng)已廣泛采用PLC自動(dòng)控制技術(shù)、變頻調(diào)速技術(shù)取代傳統(tǒng)的直流調(diào)速系統(tǒng)。
1我廠投入爐內(nèi)協(xié)調(diào)磷酸鹽自動(dòng)加藥系統(tǒng)的原因及控制目標(biāo)
引入原因:由于鍋爐在運(yùn)行中,因凝汽器的滲泄漏和爐水大量蒸發(fā)而引起的爐水鹽分極度濃縮,會(huì)造成爐管積鹽、結(jié)垢。以前我廠投入的一套手動(dòng)加藥系統(tǒng)每天人員分幾班倒,人工取樣實(shí)驗(yàn)室分析爐水的PH值和磷酸根值,靠人為經(jīng)驗(yàn)配藥后開啟手動(dòng)加藥泵加藥。因取樣不及時(shí)、實(shí)驗(yàn)室儀表不準(zhǔn)確、人的素質(zhì)參差不齊等因素造成了系統(tǒng)加藥不理想,該加的時(shí)候不加,不加的時(shí)候又大量加,這樣不僅浪費(fèi)了大量的人力物力,最關(guān)健的是造成了鍋爐設(shè)備腐蝕程度嚴(yán)重加劇。因而我方經(jīng)過考查研究引入了這套自動(dòng)協(xié)調(diào)磷酸鹽加藥系統(tǒng),該方法要求嚴(yán)格控制PH值和磷酸根值,從而實(shí)現(xiàn)R值(鈉離子的量濃度與磷酸根爐離子的量濃度比)的嚴(yán)格控制以保證協(xié)調(diào)磷酸鹽處理的水質(zhì)工況。協(xié)調(diào)磷酸鹽自動(dòng)加藥系統(tǒng)常采用開關(guān)量控制二鈉和三鈉的選擇,加藥泵選用進(jìn)口機(jī)械隔膜計(jì)量泵,使用交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)磷酸鹽超過給定值時(shí)停泵;當(dāng)磷酸鹽低于給定值時(shí)啟動(dòng)泵。
控制目標(biāo):自動(dòng)連續(xù)分析爐水磷酸根和PH值,輸出信號(hào)送上位機(jī)系統(tǒng)和PLC系統(tǒng),加藥量,根據(jù)水質(zhì)、水量的變化,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié),達(dá)到最佳處理效果。當(dāng)某泵故障時(shí),備用泵自動(dòng)投入使用,調(diào)節(jié)池液位實(shí)施連鎖,低液位自動(dòng)停泵并報(bào)警。根據(jù)工藝參數(shù)要求自動(dòng)開啟二鈉和三鈉藥箱電磁閥加相應(yīng)的藥,低液位時(shí)開啟補(bǔ)水閥補(bǔ)除鹽水。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、匯總、打印,上位機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),PLC可脫離上位機(jī)獨(dú)立運(yùn)行。
2控制原理
自動(dòng)加磷裝置通過對(duì)爐水自動(dòng)協(xié)調(diào)磷酸鹽處理,控制PH值(9—10PH)和磷酸根值(315mg/1),從而實(shí)現(xiàn)R值(鈉離子的量濃度與磷酸根離子的量濃度之比)的嚴(yán)格控制,以防止機(jī)組運(yùn)行時(shí)雜質(zhì)進(jìn)人鍋爐而引起積鹽結(jié)垢。其控制原理為:通過汽水取樣盤的在線磷表和PH表監(jiān)測爐內(nèi)磷酸根含量和PH值并輸出4—20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)進(jìn)入PLC,整個(gè)PLC控制系統(tǒng)按用戶要求實(shí)現(xiàn)PID調(diào)節(jié)功能通過一系列算法處理(PID)再經(jīng)過功能模塊輸出4—20mA信號(hào)進(jìn)電控柜內(nèi)變頻器,相應(yīng)控制計(jì)量泵的轉(zhuǎn)速,以便自動(dòng)調(diào)節(jié)計(jì)量泵的輸出流量,調(diào)節(jié)流量范圍為0100%。在PLC中配有AD和DA模塊,來自磷表和PH表的420mA信號(hào)經(jīng)PLC進(jìn)行PID運(yùn)算后輸出至變頻器控制計(jì)量泵調(diào)節(jié)加藥量。啟動(dòng)備計(jì)量泵時(shí),PLC先輸出接點(diǎn)信號(hào)(開關(guān)量)到交流接觸器,接通變頻器電源,然后再正常啟動(dòng)泵。
此系統(tǒng)最關(guān)鍵的設(shè)備是自動(dòng)化在線分析儀磷表和PH表,它是保證整個(gè)閉環(huán)控制系統(tǒng)可靠運(yùn)行的信號(hào)來源。在線儀表的測量值作為反饋,系統(tǒng)中采用PID算法,各系統(tǒng)PLC與中控室計(jì)算機(jī)通訊。PID算法如下:
U=Kp[e(t) fe(t)Xdt/T1 TDXde(t)/dt] U0
u:調(diào)節(jié)器的輸出信號(hào);e(t):調(diào)節(jié)器的偏差信號(hào),它等于測量值和給定值的之差;Kp:調(diào)節(jié)器比例系數(shù);T1:調(diào)節(jié)器的積分時(shí)間;TD:調(diào)節(jié)器的微分時(shí)間;U0:輸出補(bǔ)償。
控制流程圖如圖1所示。
3控制系統(tǒng)的組成
所有測量數(shù)據(jù)如水位、液位、藥位在中央控制室集中顯示。磷酸鹽協(xié)調(diào)處理控制系統(tǒng)由加拿大HBcontrols公司PH表、磷酸根表;三菱PLC控制器;西門子:6se6440—2ud21變頻器以及電磁閥、加藥泵和電機(jī)等組成,如圖2所示。
PLC控制器根據(jù)PH值和磷酸根值計(jì)算出R值,由R值確定加藥的品種,去控制磁閥的開啟和關(guān)閉;磷酸根值作為系統(tǒng)的給定值?刂葡到y(tǒng)的等效框圖如圖3所示。圖3中E(s)為系統(tǒng)誤差,u(s)為中間函數(shù)。
4控制算法
在協(xié)調(diào)磷酸鹽控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)存在很大的時(shí)延,并且有兩個(gè)反饋信號(hào)(鍋水PH值和磷酸根值),控制參數(shù)也有兩個(gè),即系統(tǒng)為兩輸入、兩輸出系統(tǒng)。由于對(duì)象的數(shù)學(xué)模型是變化的,因此用經(jīng)典的方法設(shè)計(jì)控制器十分困難。為了簡化系統(tǒng)硬件組成和控制算法,我們采用專家系統(tǒng)的方法對(duì)被控對(duì)象實(shí)施控制。專家控制器的控制算法可以用如下的語言模型來描述。
4.1加藥品種選擇算法
當(dāng)鍋水R值大于某確定值(給定值)時(shí),說明三鈉過量,應(yīng)補(bǔ)充二鈉;反之,應(yīng)補(bǔ)充三鈉。由于鍋爐純滯后時(shí)間過長,因而必須設(shè)定一個(gè)死區(qū),否則會(huì)引起R值的振蕩,甚至?xí)^允許范圍。其算法如下:
5結(jié)束語
本文介紹了水質(zhì)在線分析儀、PLC和變頻器組成閉環(huán)自動(dòng)控制加藥系統(tǒng)在撫順石油二廠爐內(nèi)協(xié)調(diào)磷酸鹽處理中的應(yīng)用。由于采用了水質(zhì)在線分析儀、PLC可編程控制器、專家控制算法和變頻調(diào)速技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,解決了傳統(tǒng)的手動(dòng)控制或常規(guī)的自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)存在的問題,建議以后在工業(yè)自動(dòng)化現(xiàn)場大量推廣。
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