工業(yè)鍋爐零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)
一、概況
零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)是工業(yè)鍋爐成套節(jié)水技術(shù),也是一種新的鍋爐水處理技術(shù)。鍋爐是工業(yè)生產(chǎn)和人類生活的熱能動力之源,在國民經(jīng)濟中占有重要地位,被譽為工業(yè)的心臟是當(dāng)之無愧的。鍋爐的工作介質(zhì)是水,鍋爐水處理是保證鍋爐安全經(jīng)濟運行的重要環(huán)節(jié)。鍋爐是一種熱交換設(shè)備,把外部能源(煤、油和天然氣)燃燒所產(chǎn)生的能量傳遞到工作介質(zhì),使水變成蒸汽。不良的水質(zhì)中含有較多的有害雜質(zhì),如果這種水不經(jīng)任何處理就進(jìn)入鍋爐,那么水中的雜質(zhì)會在鍋爐中形成水垢或水渣,水垢的形成會大大降低鍋爐的導(dǎo)熱能力,鍋爐結(jié)垢將導(dǎo)致爐管過熱損壞、燃料消耗量增加、出力降低、縮短鍋爐使用壽命,甚至出現(xiàn)事故。因此對鍋爐給水的處理十分重要。
二、工作原理
1. 傳統(tǒng)工業(yè)鍋爐運行模式
傳統(tǒng)工業(yè)鍋爐運行特點:
(1)采用離子交換設(shè)備對原水進(jìn)行軟化處理,防止鍋爐結(jié)垢。
在鍋爐給水處理環(huán)節(jié),離子交換法在我國鍋爐房的普及已達(dá)90%以上。當(dāng)原水經(jīng)過鈉離子交換樹脂床時,水中的鈣、鎂離子與樹脂上的無害離子交換,從而把鈣、鎂離子從原水中去掉,其殘余硬度可降至0.05mol/L 以下。對于堿度較高的原水,還需要采用軟化一降堿處理。采用離子交換法進(jìn)行水處理,必須排放再生廢液,其再生廢鹽水可導(dǎo)致淡水咸化,在這一環(huán)節(jié),排放的廢水約占原水的5-15%。
(2)采用熱力除氧器除氧,防止鍋爐氧腐蝕。
(3)在工業(yè)鍋爐運行過程中,由于水的高倍濃縮,水中的溶解固形物及懸浮物增加,為了保證蒸汽品質(zhì),確保鍋爐安全,鍋爐要進(jìn)行必要的連續(xù)排污和定期排污。這一環(huán)節(jié)的排污量約占鍋爐補水量的5-10%。
(4)在蒸汽應(yīng)用環(huán)節(jié),傳統(tǒng)運行方式只注重?zé)崮艿睦茫鲆暳撕芙橘|(zhì)的回收。蒸汽做功冷凝后變?yōu)闊崴,這些含有高熱值的凝結(jié)水,其品質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于軟化水,接近純水。但由于凝結(jié)水在回收過程中會對鋼質(zhì)管道產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕,鐵等腐蝕產(chǎn)物對水質(zhì)造成嚴(yán)重污染。未經(jīng)處理的凝結(jié)水作為鍋爐補充水時,水中所含大量鐵離子會在鍋爐傳熱面發(fā)生二次結(jié)垢及垢下腐蝕,造成更大的危害,使得蒸汽凝結(jié)水的回收利用有一定的難度。以前,有很多工業(yè)鍋爐在系統(tǒng)和用汽裝置設(shè)計、安裝時就沒有考慮凝結(jié)水的回收利用,將蒸汽凝結(jié)水排至地溝而白白浪費。有些用戶雖然將凝結(jié)水回收作鍋爐給水,但由于缺乏有效的管道防腐措施和凝結(jié)水處理技術(shù),凝結(jié)水回收管道腐蝕嚴(yán)重,凝結(jié)水中鐵離子含量較高,直接影響鍋爐的安全運行。目前,工業(yè)鍋爐凝結(jié)水達(dá)標(biāo)回收利用率不到20%。
2. 工業(yè)鍋爐零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)
零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)是工業(yè)蒸汽鍋爐節(jié)水成套技術(shù)。該技術(shù)利用化學(xué)方法,采用系統(tǒng)綜合處理的設(shè)計,從蒸汽發(fā)生的源頭上杜絕污染,消除或減少離子交換再生廢鹽水、溶鹽廢水、反洗水、沖洗水、連續(xù)排污水、定期排污水和污染凝結(jié)水等的排放:抑制凝結(jié)水回收系統(tǒng)管道金屬腐蝕,消除鐵離子對凝結(jié)水的污染,實現(xiàn)高熱值、高品質(zhì)的凝結(jié)水能夠回收至鍋爐作為鍋爐的補水,可明顯減少鍋爐燃料消耗,減少軟化水用量,降低蒸汽生產(chǎn)成本,改善鍋爐水質(zhì)狀況。由于鍋爐水質(zhì)狀況的改善,還可以大大減少鍋爐排污及排污造成的熱能損失,提高鍋爐效率,使鍋爐運行更加安全。
零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)使鍋爐蒸汽發(fā)生系統(tǒng)運行方式由大量排污情況下運行(開環(huán)運行)改為封閉循環(huán)(閉環(huán))運行。該技術(shù)改變了鍋爐必須在大量排污工況下運行的傳統(tǒng)模式,是鍋爐水處理技術(shù)的重大突破。
零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)的基本工藝流程是:
(1)凝結(jié)水處理:在蒸汽管道加入BF-31T高效緩蝕劑,防止蒸汽凝結(jié)水對管道的腐蝕,最大限度地回收凝結(jié)水。
(2)在凝結(jié)水回收率≥70%的情況下,去掉離子交換器(或者盡量減少離子交換器的使用),以盡量減少離子交換劑的再生廢水排放;
(3)加入對鍋爐運行和停用都起保護(hù)作用的BF-30a高效防腐阻垢劑,以防止鍋爐本體的腐蝕和結(jié)垢;
(4)水質(zhì)自動監(jiān)測控制系統(tǒng)。對鍋爐水質(zhì)和蒸汽凝結(jié)水質(zhì)指標(biāo)的實時檢測并自動投加保護(hù)劑,使水質(zhì)指標(biāo)控制在最佳范圍內(nèi),使保護(hù)劑的各項技術(shù)在系統(tǒng)中得到充分發(fā)揮。
3. 零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)
(1)BF-31T凝結(jié)水保護(hù)劑
BF-31T具有成膜,中和功能,并有合理的汽液相分配比。BF-31T中的成膜劑在金屬表面形成單分子層的具有吸附和憎水作用的保護(hù)膜,由于成膜劑分子間的空隙比CO2,O2的截面小,從而防止了CO2,O2對金屬的腐蝕。中和劑為堿性,既中和了水中的碳酸又為在線檢測冷凝水中的保護(hù)劑濃度提供依據(jù),合理的汽液相分配比可有效保護(hù)金屬管道中氣相空間,防止了凝結(jié)水管道的金屬腐蝕及腐蝕產(chǎn)物對凝結(jié)水的污染。
(2)BF-30a高效防腐阻垢劑
BF-30a具有使鍋爐本體金屬處于鈍化狀態(tài)和抑制金屬腐蝕過程中陰極反應(yīng)的雙重保護(hù)功能,有效地防止了金屬本體在運行狀態(tài)和停爐狀態(tài)下的氧腐蝕;同時由于BF-30a具有強力螯合作用,加入鍋爐水中后,與水中的硬度離子形成穩(wěn)定的水溶性螯合物,增加了硬度離子在水中的溶解度,大大抑制水垢的形成,同時可以產(chǎn)生緩慢溶解原有水垢的效果;由于BF-30a具有較強的晶格畸變作用、分散作用,晶格畸變功能使碳酸鈣晶體在生長過程中破碎,形成外觀不規(guī)則的小晶體,分散劑吸附在小晶體及金屬表面形成雙電層,在靜電作用下,小晶體之間及小晶體與鍋爐金屬表面之間互相排斥,避免了在較高硬度水中鍋爐金屬表面沉積生成水垢。
(3)水質(zhì)自動監(jiān)測控制系統(tǒng):
要充分發(fā)揮BF-30a防腐阻垢藥劑和BF-31T凝結(jié)水保護(hù)劑的功效,必須保證鍋爐水系統(tǒng)中BF-30a和凝結(jié)水系統(tǒng)中BF-31T的濃度在一定的范圍內(nèi)。水質(zhì)自動監(jiān)測控制系統(tǒng)由檢測單元、顯示控制單元和投藥單元組成。檢測單元在線動態(tài)檢測水質(zhì)(爐水和凝結(jié)水,下同)的PH值和人為的設(shè)定值進(jìn)行比較:將其比較結(jié)果經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后控制投藥計量泵的投藥量;藥劑投加量的變化引起水質(zhì)PH值的變化;檢測探頭從采樣單元中檢測到水質(zhì)PH值的變化;新的檢測結(jié)果再和設(shè)定值進(jìn)行比較,改變藥劑投加量。這樣,就形成了閉環(huán)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),從而達(dá)到較佳的水質(zhì)控制效果。
4. 如何實現(xiàn)鍋爐系統(tǒng)的零排污
零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)的基本思路是從環(huán)保出發(fā)的成套節(jié)水節(jié)能技術(shù),既排除了鍋爐運行過程中排污對環(huán)境的污染,又保證了鍋爐的節(jié)水節(jié)能,以及鍋爐的安全運行。目前,國際上普遍采用的鍋爐的節(jié)水節(jié)能措施是防止結(jié)垢以提高鍋爐熱效率,減少排污量和回收排污熱以減少排污熱損失,回收凝結(jié)水以提高熱利用率和節(jié)約鍋爐給水。防止結(jié)垢和減少排污率,必須通過提高給水質(zhì)量和加入阻垢劑才能實現(xiàn),而回收凝結(jié)水的前提條件是凝結(jié)水不被腐蝕產(chǎn)物等污染,三個方面節(jié)水節(jié)能措施都必須有水處理技術(shù)作保證。
新建鍋爐系統(tǒng)的設(shè)計,首先應(yīng)考慮供出蒸汽應(yīng)全部安裝換熱器間接使用,所有換熱設(shè)備均應(yīng)安裝凝結(jié)水回收裝置,以保證足夠的凝結(jié)水回收率。在凝結(jié)水回收率≥70%的情況下,原則上可不安裝離子交換系統(tǒng)和除氧器,自來水管道直接與鍋爐給水箱連接?紤]到傳統(tǒng)觀念的影響,若用戶要求安裝離子交換系統(tǒng)和除氧器時,應(yīng)安裝與離子交換系統(tǒng)和除氧器并聯(lián)的管道,使自來水管道可直接與鍋爐給水箱連接。
對于現(xiàn)有鍋爐系統(tǒng)實現(xiàn)零排污技術(shù)改造,首先必須具備或建立凝結(jié)水回收系統(tǒng)。凝結(jié)水回收系統(tǒng)包括凝結(jié)水回收管道、凝結(jié)水箱、循環(huán)泵。增加全自動凝結(jié)水水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備向系統(tǒng)中投加保護(hù)劑,防止凝結(jié)水系統(tǒng)的金屬腐蝕,使凝結(jié)水中鐵離子含量控制在<200μg/L ;硬度為<0.01mmol/L ,pH值≥7,符合2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)。
在鍋爐給水側(cè)安裝鍋爐水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備,向鍋爐給水系統(tǒng)中投加BF-30a鍋爐防腐阻垢劑,以防止鍋爐本體的結(jié)垢和腐蝕。
安裝集中控制的鍋爐自動排污裝置,在保證鍋爐安全運行的同時,盡量減少鍋爐運行排污及排污熱損失。
回收蒸汽凝結(jié)水作鍋爐給水,可以大大減少鍋爐原水和軟化水用量、節(jié)約用水和降低水處理的運行費用,還可去除或縮小補水的水處理系統(tǒng),節(jié)省投資;
回收蒸汽凝結(jié)水,還可以提高給水品質(zhì),降低鍋爐排污率,使鍋爐的排污率控制在3%以下;
回收蒸汽凝結(jié)水,可大幅度提高鍋爐給水溫度,從平均給水溫度20℃提高到65℃,降低燃料消耗;而利用凝結(jié)水作給水,不但提高了水溫,而且凝結(jié)水中的溶解氧含量較低,可確保給水余氧含量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。即使對于給水無除氧措施的小型工業(yè)鍋爐,回收凝結(jié)水可大幅度提高給水溫度,也能降低水中溶解氧含量,可顯著減少鍋爐的氧腐蝕。
采用凝結(jié)水回收技術(shù),保證凝結(jié)水直接達(dá)到回收利用的同時,又解決了凝結(jié)水回收管道的腐蝕問題,延長了凝結(jié)水回收管道的使用壽命,其效益顯而易見。
5.系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)對比
從凝結(jié)水回收前、后系統(tǒng)運行參數(shù)比較可以看出:
(1)凝結(jié)水回收后比回收前生產(chǎn)每噸蒸汽節(jié)約用水量≥80%;每噸蒸汽的燃料消耗,天然氣消耗減少8 m3,燃煤鍋爐房的燃料煤減少0.036t;生產(chǎn)每噸蒸汽的耗電量減少1.5kWh左右。
(2)生產(chǎn)每噸蒸汽的費用在采用凝結(jié)水回收技術(shù)后,可節(jié)約14元左右。
6. 零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)應(yīng)用裝置的特點
(1)具有廣泛的適用性:凡是具有凝結(jié)水回收管道的工業(yè)鍋爐系統(tǒng)都可以應(yīng)用該技術(shù)實現(xiàn)凝結(jié)水的達(dá)標(biāo)利用,對系統(tǒng)的復(fù)雜程度、凝結(jié)水回收管線的長短、鍋爐水質(zhì)情況沒有任何限制。
(2)系統(tǒng)自動化程度高,不需要增加專職運行人員,系統(tǒng)運行、維護(hù)、操作簡單易學(xué)。
(3)系統(tǒng)安裝施工量;設(shè)備占地面積小(2m2);不用改變原有凝結(jié)水回收系統(tǒng)。
(4)節(jié)約用水≥80,節(jié)約燃料≥10%,一次投資回收期<1年。
三、零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)經(jīng)濟技術(shù)評價
以某鍋爐房三臺lot/h 燃汽蒸汽鍋爐為例,運行條件:使二備一,出力100%,運行天數(shù)150天;給水水質(zhì):硬度5mmol/L 、堿度2.5mmol/L ;水處理方式:鈉離子交換和熱力除氧。有凝結(jié)水回收管道,凝結(jié)水箱及循環(huán)泵。
(一)運行成本及效益分析
傳統(tǒng)運行方式下生產(chǎn)一噸蒸汽所需相關(guān)費用
1、 水耗:
軟化水耗:1.05t/噸蒸汽(含軟化生產(chǎn)過程中反洗、配制再生液、置換、正洗的自耗水)
鍋爐排污水耗:0.05t/噸蒸汽(按5%排污率計)(不含減少除氧處理費及節(jié)電費用)
水耗總量:1.1t/噸蒸汽
2、 軟化用再生劑一鹽的消耗:
以再生劑比耗0.11kg/mol計算,軟化處理硬度為5mmol/L的鍋爐給水的鹽耗:0.11×5=0.55kg/噸蒸汽
3、 能源消耗:
(1)以天然氣為燃料,每噸蒸汽含熱能6×105Kcal,按鍋爐總體效率75%,天然氣發(fā)熱量按QYdw8740Kcal/m3計算,燃料消耗:
m=Q/QYdwη=6×105/8740/75%=91.5m3
(2)如以煤為燃料,每噸蒸汽含熱能6×105Kcal,按鍋爐總體效率75%,煤發(fā)熱量按QYdwη=6×105/6×105/75%=133kg計算,燃料消耗:
m=Q/QYdwη=6×105/6×105/75%=133kg
(二)以凝結(jié)水回收率70%計算,回收凝結(jié)水后,生產(chǎn)一噸蒸汽所節(jié)約的相關(guān)費用:
1. 節(jié)約用水:
回收1噸凝結(jié)水可減少給水水耗1.1噸,以凝結(jié)水回收率70%計算,生產(chǎn)每噸蒸汽可節(jié)約用水1.1×70%=0.77t
2. 節(jié)約的再生劑――鹽:
回收1噸凝結(jié)水可減少鹽耗0.55kg,以凝結(jié)水回收率70%計算,生產(chǎn)每噸蒸汽可節(jié)約用鹽0.55×70%=0.39kg
3. 節(jié)約的燃料:
條件:軟化水溫度15℃,凝結(jié)水回水溫度65℃,
(1)回收1噸凝結(jié)水鍋爐給水溫度提高,減少的熱量損失:
Q1=mc(t1-t2)=1000kg×4.187KJ/kg. ℃×(65℃-15℃)=209350kJ
(2)以天然氣為燃料,按鍋爐總體效率75%,天然氣發(fā)熱量按QYdw36533Kcal/m3計算。
回收1噸凝結(jié)水節(jié)約的天然氣燃料:m=Q1/QYdwη=20935/36533/75%=7.64m3
以凝結(jié)水回收率70%計算,生產(chǎn)一噸蒸汽所節(jié)約天然氣燃料:m×70%=5.3m3
(3)以煤為燃料,按鍋爐總體效率75%,煤發(fā)熱量按QYdw×103Kcal/kg計算。
回收1噸凝結(jié)水節(jié)約的煤:m=Q1/QYdwη=20935/4.18×103/75%=11.12kg
以凝結(jié)水回收率70%計算,生產(chǎn)一噸蒸汽所節(jié)約煤燃料:m×70%=7.78kg
4. 回收凝結(jié)水后,生產(chǎn)一噸蒸汽所節(jié)約的總費用(不含減少除氧處理費及節(jié)電費用):按水價4元/噸、鹽價450元/噸、天然氣價1.8元/m3、煤價400元/噸計算。
以天然氣為燃料,生產(chǎn)噸蒸汽節(jié)約:4×0.77+0.45×0.39+1.8×5.3=12.8元
以煤為燃料,生產(chǎn)噸蒸汽節(jié)約:4×0.77+0.45×0.39+0.4×7.78=6.4元
(三)此鍋爐房年節(jié)約運行成本計算:
三臺10t/h 蒸汽鍋爐,運行條件:使二備一,出力100%。運行天數(shù)150天計年產(chǎn)汽量:10×2×24×150=7.2×104噸
年節(jié)水:7.2×104×0.77=5.5×104噸
年減少鹽耗及鹽的排放:7.2×104×0.39×10-3=28噸
年減少天然氣用量:7.2×104×5.3=3.8×105m3
年節(jié)約運行費用:(不含減少除氧處理費及節(jié)電費用)7.2×104×12.8=92.16萬元
(四)技術(shù)改造費用及投資回收期:
零排污蒸汽發(fā)生技術(shù)全部技術(shù)改造費用:25萬元
其中:BGK-DP/N20鍋爐水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備1臺,14.8萬元;BGK-DP/G20(簡易)鍋爐給水投藥設(shè)備1臺,7.7萬元;現(xiàn)場水電,檢測取樣冷卻管道材料及安裝,2.5萬元。
投資回收期:25萬元/(92.16萬元/12月)=3.25月
四、應(yīng)用實例
廊坊開發(fā)區(qū)熱力供應(yīng)中心第三供熱站現(xiàn)有2臺SZL15-2.5-AⅡ型燃煤蒸汽鍋爐,2臺SZL20-2.5-AⅡ型燃煤蒸汽鍋爐,主要為東方大學(xué)城冬季采暖、夏季制冷提供熱源;使用鈉離子交換軟化水處理方法,未使用除氧器。 因為負(fù)荷的特殊性,本站蒸汽流量比較穩(wěn)定,而且冷凝水可回收率比較大,所以凝結(jié)水處理方式采用計量泵在蒸汽側(cè)投加BF-31T,由人工根據(jù)蒸汽流量按比例調(diào)整藥劑投加量。經(jīng)過5天的藥劑投加,冷凝水的“紅水”現(xiàn)象消失,回收的凝結(jié)水各項指標(biāo)均符合鍋爐給水標(biāo)準(zhǔn)。其中,鐵離子含量(平均)小于200μg /L;堿度為2.5~2.2 mmol/L;硬度為0.01 mmol/L;氯根為6~7;pH值為8.7~8.8;凝結(jié)水回收率在95%以上,超過國標(biāo)要求的回收率>60%的標(biāo)準(zhǔn)。凝結(jié)水鐵離子含量小于200μg/L,低于國標(biāo)的小于300μg /L的指標(biāo),回收凝結(jié)水實際成本在1元/噸以下。
在充分回收凝結(jié)水的基礎(chǔ)上,我們停用了軟化設(shè)備,采用自來水中投加BF-30a防腐阻垢劑的方法,以減少離子交換劑再生廢水排放。運行一個月后,我們開爐檢查,鍋爐受熱面尚未發(fā)現(xiàn)新水垢,原有水垢也消失,未發(fā)現(xiàn)鍋爐腐蝕,鍋爐金屬表面光滑潔凈。運行三年來,每年鍋爐年檢只是在集箱中發(fā)現(xiàn)少量泥狀垢,只需用水槍沖洗即可除掉。使用BF-30a藥劑后,三站未進(jìn)行過化學(xué)清洗。
從改造前后運行數(shù)據(jù)的對比可以看出,節(jié)水、節(jié)能效果顯著。噸蒸汽耗水量由過去的1.256噸水/噸蒸汽,降低到現(xiàn)在的0.1185噸水/噸蒸汽;噸蒸汽耗煤量由過去的0.178噸煤/噸蒸汽,降低到現(xiàn)在的0.142噸煤/噸蒸汽;在運行中鍋水堿度一直維持在6.5~9.2之間,鍋爐排污率降低到3%以下。
綜上所述,三站采用了北京化工大學(xué)化新通達(dá)公司的蒸汽鍋爐成套節(jié)水技術(shù),包括鍋爐給水、鍋內(nèi)加藥處理,凝結(jié)水回收等技術(shù)。通過在爐內(nèi)投加BF-30a,可防止鍋爐腐蝕結(jié)垢,同時可去除軟化水處理環(huán)節(jié),用自來水直接作為鍋爐給水;在蒸汽系統(tǒng)中投加BF-31T藥劑,可使凝結(jié)水合格回收,節(jié)水節(jié)能效果顯著。三站不僅每年可降低一百萬元的運行成本,而且抑制鍋爐、冷凝水管道和設(shè)備腐蝕,減少維修和安全事故的發(fā)生,安全運行,延長設(shè)備使用壽命;消除離子交換劑再生廢水排放,降低鍋爐的排污率,減少了環(huán)境污染。
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