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線棒材軋鋼廠水系統(tǒng)的改造

更新時間:2009-06-17 11:52 來源:中國環(huán)保頻道 作者: 閱讀:1536 網(wǎng)友評論0

概述

某鋼鐵公司小型廠260機組是以生產(chǎn)線棒材為主的軋鋼生產(chǎn)線,始建于80年代中期,現(xiàn)年產(chǎn)鋼材約40萬t,隨著鋼產(chǎn)量的大幅度增加,生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,用水緊張的矛盾日益加劇,地下水位連年下降,影響到采用直流供水方式的該機組的正常生產(chǎn),為此公司決定對該供水系統(tǒng)進行改造,實現(xiàn)供水系統(tǒng)水循環(huán)。

1 原水處理工藝狀況

該機組主要用水點有加熱爐(包括加熱爐、頂鋼機)冷卻水、設備(通風及潤滑等設備)冷卻水、軋機冷卻水及沖氧化鐵皮水。原系統(tǒng)利用深井泵壓力供水至主電機通風及深被冷卻,其回水經(jīng)泵二次提壓后供加熱爐和頂鋼機等用戶使用,用后水再次經(jīng)泵加壓后供軋機冷卻用,軋機冷卻廢水和沖氧化鐵皮廢水合并后進入旋流沉淀池,沉淀處理后部分返回沖氧化鐵皮,其余外排。工藝流程見圖1。

該系統(tǒng)每小時需補充地下水約270 t左右,外排廢水僅經(jīng)旋流沉淀池處理,其中SS含量約300 mg/L,油類含量也超標,每小時外排水量達250 t左右。加之,原旋流池采用的Ld型立式水泵經(jīng)常損壞,維修工作量大,直接影響到生產(chǎn)的正常進行。

2 循環(huán)水工藝

整個循環(huán)水系統(tǒng)按用后水水質(zhì)的情況可分為凈環(huán)系統(tǒng)和濁環(huán)系統(tǒng)兩大部分:加熱爐和設備的冷卻方式為間接冷卻,使用后的水僅水溫升高,水質(zhì)未被污染,屬凈環(huán)系統(tǒng);軋機的冷卻方式為直接冷卻,使用后的水不僅水溫升高,水質(zhì)已被氧化鐵皮及油類等污染,屬濁環(huán)系統(tǒng),其中沖氧化鐵皮用水屬該系統(tǒng)中的小循環(huán)系統(tǒng),該用水僅對水壓有要求,故只作一級沉淀處理即可滿足循環(huán)使用的要求工藝流程見圖2。

2.1 凈環(huán)系統(tǒng)

2.1.1 加熱爐水循環(huán)系統(tǒng)
  
加熱爐用水的特點是用水點回水點較為集中,由于該系統(tǒng)循環(huán)過程中不帶入污染物,只存在水溫變化,僅經(jīng)降溫后水即可循環(huán)使用,設計中利用這一特點采用加熱爐回水余壓直接上冷卻塔冷卻,減少了一泵組,降低了運行費用。為了滿足安全運行的要求,加熱爐事故水塔仍然保留。

2.1.2 設備水循環(huán)系統(tǒng)
  
設備用水的特點是用水點多且分散,結合本工程的現(xiàn)場情況,原系統(tǒng)有一400 m3的養(yǎng)魚池可被利用,做為該系統(tǒng)的涼水池,可減少一臺冷卻塔,降低工程造價。

2.2 濁環(huán)系統(tǒng)
  
該系統(tǒng)由軋機冷卻水和沖氧化鐵皮水組成,用后一同匯入地溝后進入旋流沉淀池處理,因沖氧化鐵皮水對水質(zhì)要求不高,只要去除大顆粒懸浮物后即可循環(huán)使用,而軋機冷卻水對水質(zhì)要求較高,因此旋流沉淀池出水經(jīng)泵加壓后一部分返回沖氧化鐵皮,一部分至斜板除油沉淀池二次處理,經(jīng)二次深度處理后的水進入熱水池經(jīng)泵提升至冷卻塔,冷卻后的水匯入冷水池經(jīng)再次加壓后送至車間供軋機冷卻使用。其中斜板除油沉淀池排出的污泥經(jīng)兩格污泥濃縮池污泥處理后外運。
  
該系統(tǒng)改造的關鍵在于旋流沉淀池泵房的搬遷,立式泵換成臥式渣漿泵雖然增加了工程投資但為生產(chǎn)的安全運行,設備的檢修都創(chuàng)造了良好的條件,值得借鑒。

3 主要設備構筑物

3.1 斜管除油沉淀池
  
該設備為專利產(chǎn)品,是濁環(huán)系統(tǒng)的關鍵設備,其特點是除油池與沉淀池合二為一。池長11m,寬4m,為鋼結構。
  
斜板長1000 m,顆粒沉降速度0.4 mm/s,上升流速5 mm/s,沉淀時間26 min。

3.2 旋流沉淀池
  
直徑8 m,高12 m,中心筒直徑3.2 m。

3.3 凈環(huán)系統(tǒng)的旁濾器
  
凈環(huán)系統(tǒng)采用開放式循環(huán)冷卻水,不可避免會將空氣中的塵埃帶進系統(tǒng),因此必須采用旁濾處理,傳統(tǒng)的處理工藝多為砂濾加反沖洗,不僅投資多,占地大而且運行管理不便。隨著科學技術的進步,今年來微孔過濾技術已在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)水處理中得到廣泛運用,它最大的優(yōu)點是可直接安裝在壓力管道上,反沖洗時利用管道內(nèi)的水實現(xiàn),無需外部動力且管道內(nèi)的水不會斷流,操作簡單。因此工程設計中為慎重起見先在設備凈環(huán)系統(tǒng)的壓力管道上安裝了一臺字清洗管道過濾器,并為加熱爐凈環(huán)系統(tǒng)以后的安裝預留了位置。經(jīng)一年多運行結果證明該過濾技術安全可靠。

4 處理效果

凈水循環(huán)系統(tǒng)經(jīng)過一年運行基本正常,尤其在高溫季節(jié),出水水溫在35℃以下,達到了設計目的和生產(chǎn)要求。
  
濁水循環(huán)系統(tǒng)中軋機冷卻水經(jīng)斜板除油沉淀池處理后,出水水質(zhì)經(jīng)監(jiān)測懸浮物小于50 mg/L,油含量小于10 mg/L,均滿足生產(chǎn)用水要求。

5 經(jīng)濟效益分析

該工程自投入運行以來,解決了因水量不足和水質(zhì)差、水壓低,嚴重威脅生產(chǎn)的后顧之憂。
  
工程總投資400萬元,水處理成本0.065元/m3?傃h(huán)水量1098 t/h,其中260機組凈循環(huán)水量460 m3/h,濁循環(huán)水量638 m3/h,減少工業(yè)廢水外排量220 m3/h。原供水量270 m3/h串級使用后外排,現(xiàn)僅需補充水量50 m3/h。年節(jié)約水費117萬元,減少排污費23.3萬元。每年減少搶修時間100 h,而多創(chuàng)產(chǎn)值約1050萬元,產(chǎn)生間接效益75萬元,采用循環(huán)冷卻水大大減少了廢水外排量,提高了水資源的重復利用率,具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。

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