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脫硫系統(tǒng)改造及888脫硫劑的應(yīng)用

更新時(shí)間:2008-10-29 14:48 來(lái)源: 作者: 閱讀:3829 網(wǎng)友評(píng)論0

針對(duì)國(guó)內(nèi)原料煤緊缺,化肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的局面,為開(kāi)拓創(chuàng)新,進(jìn)一步降低成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,決定對(duì)公司現(xiàn)有部分工段進(jìn)行技術(shù)改造。其中在脫硫系統(tǒng)改造中,其改造前后及其它情況分述如下:

1、改造前脫硫系統(tǒng)概況

(1)生產(chǎn)運(yùn)行情況:

改造前共開(kāi)16機(jī)生產(chǎn),(按M機(jī)計(jì),打氣量每臺(tái)機(jī)36m3/min),半水煤氣脫硫系統(tǒng)開(kāi)二套(一套φ4000新脫硫系統(tǒng),一套φ2800老脫硫系統(tǒng))。

新系統(tǒng)脫硫液的成份是:

Na2CO3,45g/L,Na2HCO3,28g/L,栲膠1.8g/L,釩1.4g/L。

脫硫前H2S在1300mg/m3,脫硫后H2S在50mg/m3。

新脫硫通過(guò)的半水煤氣量為12機(jī),開(kāi)二臺(tái)IH200-150-400的貧液泵,二臺(tái)IH200-150-400的富液泵。

老脫硫的溶液成份是:

Na2CO3,4.3g/L,Na2HCO321g/L,栲膠1.7g/L,釩1.3g/L。

脫硫前H2S在1300mg/m3,脫硫后H2S在65mg/m3

老脫硫通過(guò)的半水煤氣量為4機(jī),開(kāi)一臺(tái)IS150-125-200,一臺(tái)IS200-150-400的貧液泵,開(kāi)一臺(tái)IS150-125-200,一臺(tái)IS200-150-400的富液泵。

變換氣脫硫也開(kāi)二套系統(tǒng),一套新變換氣脫硫系統(tǒng)為φ2200,一套老變脫系統(tǒng)為φ2000(用φ2000碳化塔改造的)。

新老變脫系統(tǒng)脫硫后H2S均在15mg/m3左右。二套變脫系統(tǒng)同用一個(gè)再生槽,變脫再生后的溶液與半脫再生后的溶液同進(jìn)一個(gè)貧液循環(huán)槽,同時(shí)二套變脫后分別設(shè)有干脫槽(內(nèi)裝氧化鐵脫硫劑)。

(2)新半脫系統(tǒng)設(shè)備一覽表:

脫硫塔

φ4028×14,H=33700mm,填料φ100×100鮑爾環(huán),分二層裝填,每層高度為8000mm。

清洗冷卻塔

φ3628×14,H=31550mm,內(nèi)裝φ100×100鮑爾環(huán)91.6m3。

脫硫液再生槽

φ6500/φ5700/5020,H=7500mm。

富液槽

φ5020×10,H=6900mm。

貧液槽

φ5020×10,H=6900mm。

脫硫前靜電除焦油器,處理氣量為

30000~38000Nm3/h。

脫硫后靜電除焦油器

JC-Ⅲ型φ3440×10700mm。

羅茨鼓風(fēng)機(jī)

L93WD-17,打氣量303m3/min,共計(jì)3臺(tái)

L70×83WD-1,打氣量196m3/min,一臺(tái)。

貧液泵

IH200-150-400,Q=400m3/h,H=50m,3臺(tái)。

富液泵

IH200-150-400,Q=400m3/h,H=50m,3臺(tái)。

溶液釜

J2-1483,φ1100/φ100×3675mm,2臺(tái)。

硫泡沫泵

80YW40-15,φ40m3/h,H=15m,2臺(tái)。

2、改造內(nèi)容及改造后生產(chǎn)運(yùn)行情況

(1)改造的內(nèi)容:

φ4000半脫塔的改造:

原塔脫硫液分布為耙式分布器,內(nèi)裝φ100×100的鮑爾環(huán)二層,每層高度為8000mm,層間設(shè)有收液裝置。

去年10月份,將塔內(nèi)填料全部扒出。首先將耙式耙式液體分布器拆出,改裝槽式液體分布器。而后將原塔上段填料支承圈及篦子拆除,新制做了一套填料支承及篦子,變二段填料為三段填料。每層填料段間設(shè)有槽盤(pán)式氣液再分布器。再是改變所裝填料的規(guī)格型號(hào)。上層裝有φ50×50的聚丙烯階梯環(huán)、海爾環(huán),層高5m。中層裝有φ76×76的聚丙烯階梯環(huán),層高5m。下層裝φ100×100鮑爾環(huán),層高4.4m。由于φ4000半脫塔已使用多年,塔體內(nèi)壁滲透聚積一定數(shù)量的硫,改造中需在塔體上焊接液體分布器、填料支承圈等零部件,為防止塔體因硫作用,而焊不牢,我們?cè)谒䞍?nèi)壁上需焊零部件的地方,用氣焊進(jìn)行烘燒,打磨將硫徹底清除,同時(shí)采用506焊條進(jìn)行焊接,保證了焊接質(zhì)量。

變脫系統(tǒng)的改造:

新制做安裝了一臺(tái)φ3800×33000的變脫塔,將原有二套變脫系統(tǒng)去掉,二套變換系統(tǒng)的變換氣都并入φ3800變脫系統(tǒng)。新塔填料分三層裝填,上部裝有φ50×50聚丙烯階梯環(huán),高度為5m,中層與下層分別裝有φ76×76聚丙烯階梯環(huán),層高各為5m。塔后新增塔后分離器一臺(tái)。變脫泵仍使用原有的變脫泵,只需將泵的出、入口管道進(jìn)行改造,變脫后的變換氣同進(jìn)一個(gè)干脫槽(去掉了老變換氣干脫槽)。

溶液管路的改造:

將半脫溶液與變脫溶液分開(kāi),原半脫液、變脫液同進(jìn)一個(gè)貧液循環(huán)槽。

后重新制做安裝了一臺(tái)φ6500/φ5700/5020再生槽,做為變脫再生用,將原來(lái)的φ5020變脫再生槽經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的改造,作為變脫貧液循環(huán)槽用。這樣分開(kāi),對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)起到了積極的作用。

熔硫殘液回收系統(tǒng)的改造:

原熔硫殘液是先放到地下池,經(jīng)沉淀分離后再用泵將廢液打到高位沉降槽,再由高位沉降槽溢流到富液槽。

由于地下沉淀池及高位沉降槽體積較小,廢液得不到很好的沉淀及冷卻,較高溫度的廢液在富液槽經(jīng)富液泵打入再生槽。這樣不僅影響了脫硫液的再生,而且易造成脫硫溶液中懸浮硫含量的增高。為了不影響脫硫液的再生,又達(dá)到回收熔硫廢液的目的,充分利用了原碳化廢棄不用的母液槽。作法是:廢液放到地下沉淀池后,再用泵將其打到母液槽,在大槽內(nèi)得到了充分的沉淀、分離、冷卻后,再用泵打到脫硫系統(tǒng)的富液槽。經(jīng)過(guò)這樣一改造,取得了較好的使用效果。

半水煤氣進(jìn)脫硫塔工藝流程的改造:

原流程是半水煤氣經(jīng)羅茨鼓風(fēng)機(jī)出口直接進(jìn)入脫硫塔,這樣煤氣雖經(jīng)羅茨風(fēng)機(jī)噴水降溫,但到高溫季節(jié),進(jìn)脫硫塔的半水煤氣溫度仍高達(dá)55~65℃,嚴(yán)重的影響了脫硫效果,增加了各種物料的消耗。利用舊設(shè)備,改造后作為半水煤氣冷卻塔用,將該冷卻塔安裝在半水煤氣進(jìn)脫硫塔前,經(jīng)使用效果良好,在高溫季節(jié),進(jìn)脫硫塔的半水煤氣溫度也能控制在45℃以下,對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)起到一定的作用。

(2)改造后的生產(chǎn)運(yùn)行情況:

改造后仍開(kāi)16機(jī)生產(chǎn),氣量較前有所增加,半水煤氣脫硫系統(tǒng)只開(kāi)一套新系統(tǒng)(老脫硫系統(tǒng)出入口封死),也能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要,而且同樣的氣量改造前開(kāi)二套脫硫系統(tǒng)脫硫前H2S超2000mg/m3,脫硫后H2S就無(wú)法控制,而現(xiàn)在開(kāi)一套脫硫系統(tǒng),脫硫前H2S達(dá)2800mg/m3時(shí),脫硫后H2S仍能控制在指標(biāo)以?xún)?nèi),改造后脫硫前H2S1400mg/m3,脫硫后H2S40mg/m3

變脫系統(tǒng)改造后,將原有二套變脫系統(tǒng)全部停用,所有變換氣都通過(guò)φ3800變換系統(tǒng)。這樣減少了遠(yuǎn)距離輸送變脫液而消耗的動(dòng)力,減少了變脫液所用原料的消耗和現(xiàn)場(chǎng)看液位的操作人員,使生產(chǎn)更加穩(wěn)定和操作方便。變脫前H2S70~80mg/m3,變脫后H2S5~10mg/m3。

3、888脫硫劑的使用

自2003年10月大修,對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造,于10月底改造完畢,并一次開(kāi)車(chē)成功。至2004年3月份前,由于原料煤嚴(yán)重緊缺,特別是春節(jié)前后最為嚴(yán)重,所進(jìn)原料煤中質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題,致使半水煤氣中H2S忽高忽低,最高達(dá)3800mg/m3,最低500mg/m3,同時(shí)煤氣中所含雜質(zhì)較多,給脫硫操作帶來(lái)較大困難。

我們雖對(duì)脫硫液的成份、再生噴射空氣量等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,但脫硫效率仍不太高,且懸浮硫逐步增加。3月8日發(fā)現(xiàn)半脫塔出入口壓差在逐步增大(由3月8日前的2kPa到4月20日增加到近5kPa)。

4月12日開(kāi)始向所用脫硫液中加888脫硫劑。這時(shí)半脫塔進(jìn)出口壓差為4kPa多一點(diǎn),加888的數(shù)量是每天一公斤。方法是:

先將一只大塑料桶放在半脫再生槽頂部,再將桶內(nèi)放上一桶脫硫液,而后將888脫硫劑投入桶內(nèi),通上壓縮空氣進(jìn)行活化;罨男r(shí)后,開(kāi)始滴加入半脫再生槽,脫硫液出口處。整個(gè)加入過(guò)程由上白班的操作工與車(chē)間工藝主任操作。8點(diǎn)~12點(diǎn)為活化階段,12~16點(diǎn)為滴加階段。加888脫硫劑桶的沖洗由16點(diǎn)接班操作工進(jìn)行。在加入888脫硫劑的生產(chǎn)過(guò)程中,系統(tǒng)壓差沒(méi)有明顯的降低。

5月23日尿素系統(tǒng)出現(xiàn)故障,全廠(chǎng)停車(chē)。利用停車(chē)的機(jī)會(huì),將半脫塔下層填料入孔、卸料孔打開(kāi)(上、中二層未動(dòng)),把下層填料全部扒出,發(fā)現(xiàn)該填料表層粘結(jié)著較厚的一層硫膏。因停車(chē)時(shí)間較短填料來(lái)不及清洗,只好將原來(lái)用過(guò)的φ100×100鮑爾環(huán)重新裝填于下層。

5月24日開(kāi)車(chē),25日氣量達(dá)到15機(jī),脫硫前H2S1000~1150mg/m3,脫硫后H2S5-10mg/m3,脫硫率在98~98.7%,脫硫塔出入口壓差在2kPa左右。28日氣量為16機(jī),脫硫前H2S1960mg/m3~2050mg/m3,脫硫后H2S15~25mg/m3。脫硫率高達(dá)99.3~98.8%。為降低生產(chǎn)成本,在加入888脫硫劑后,就逐步減少了栲膠及釩的使用量。

從5月28日半脫液的成份看,栲膠由原來(lái)的2g/L,降至1.1g/L,釩由原來(lái)的1.6g/L,降至1.06g/L。

自4月12日在半脫系統(tǒng)使用888脫硫劑以來(lái)至今4個(gè)多月的時(shí)間看,在栲膠脫硫溶液中加入888載氧體催化劑的復(fù)合脫硫法,與單獨(dú)使用栲膠法相比,硫容大有提高,脫硫效率也有了明顯的提高,同時(shí)還可以達(dá)到脫除有機(jī)硫的目的,充分顯示出了其優(yōu)越的性能。

由于變換工段采用的是中串低工藝流程,半脫后H2S長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)低對(duì)耐硫低變觸媒的使用不利,從6月份開(kāi)始減少了888脫硫劑的加入量,由每天的一公斤,減少到0.5公斤。栲膠加入量進(jìn)一步減少,溶液中栲膠含量由1.1g/L,降到0.93g/L,釩由1.06g/L,降至0.87g/L。脫硫前H2S在1300mg/m3,脫硫后H2S控制在30~40mg/m3。這樣既減少了各種原材料的消耗,又穩(wěn)定了生產(chǎn),取得了較好的效果。

4、經(jīng)濟(jì)效益分析

改造后,同樣的生產(chǎn)機(jī)量,省掉了一套老脫硫系統(tǒng),因此少開(kāi)一臺(tái)90kWh、一臺(tái)75kWh的半脫貧液泵,少開(kāi)一臺(tái)90kWh、一臺(tái)75kWh的富液泵,少開(kāi)一臺(tái)200kWh的靜電除焦油器,每天共節(jié)電12720kWh,每kWh電價(jià)按0.26元計(jì),每天節(jié)省電費(fèi)支出3300多元。同時(shí)還節(jié)約了溶液制備泵,硫泡沫泵的用電,節(jié)省了操作工人8名,年節(jié)省開(kāi)支5萬(wàn)余元。

半脫塔前增加氣體冷卻塔后,純堿的消耗有了明顯的降低,同樣的機(jī)量生產(chǎn),純堿的加入量由原來(lái)的每天1000kg,減少到600kg,每kg純堿按1.3元計(jì),每天節(jié)省資金520元。其經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

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