膜技術(shù)在水廠排泥水處理中的應(yīng)用
1 裝置及流程
1.1 工藝流程
工藝流程見(jiàn)圖1
吸泥井內(nèi)的沉淀池排泥水經(jīng)潛水泵提升進(jìn)入膜反應(yīng)器(將膜組件完全浸沒(méi)),在此完成固液分離。膜反應(yīng)器出水流量為17m3/d,采用間歇運(yùn)行方式運(yùn)行,即水泵每運(yùn)行12min停止運(yùn)行2min。在停止運(yùn)行時(shí)進(jìn)行曝氣(對(duì)膜表面吹掃)以防止污泥顆粒在膜表面堆積。此外,在運(yùn)行過(guò)程中定期用濾出水對(duì)膜組件反沖,反沖周期約為48h。在試驗(yàn)過(guò)程中定時(shí)采樣進(jìn)行水質(zhì)分析。
1.2 膜反應(yīng)器
試驗(yàn)用膜為聚乙烯中空纖維膜(運(yùn)行壓差<40kPa,最大反沖洗壓力<20kPa),將其封裝成為膜組件(膜面積為40m2)后放入一金屬容器內(nèi)(面積為.28m2,總高度為3.0m,有效容積為3.0m3)。膜內(nèi)部連通并接至水泵吸入口,在外部大氣壓和水泵抽吸所形成的負(fù)壓作用下膜的內(nèi)外兩側(cè)形成壓差(膜壓),在膜壓作用下水中粒徑<0.4μm的物質(zhì)被分離出來(lái),而污泥被截留于反應(yīng)器中。濃縮污泥根據(jù)其濃度定期排放(含水率達(dá)到97%時(shí)自動(dòng)排放,含水率>98.5%時(shí)停止排放)。
2 運(yùn)行情況與分析
試驗(yàn)表明,膜對(duì)懸浮顆粒及膠體截留效果好(截留率>99%),排泥被顯著濃縮(進(jìn)泥濃度愈高,濃縮效果愈好)。
膜濾出水濁度能始終保持較低水平(<0.35NTU),濾出水濁度變化見(jiàn)圖2。
在試驗(yàn)過(guò)程中膜通量[最佳膜通量為0.38m3/(m2·d)]會(huì)有所下降,這是由于膜面發(fā)生了濃差極化和受到了污染所致。此外,它也與進(jìn)水溫度有關(guān)。為降低制水成本應(yīng)采取措施以防止膜通量下降。
筆者在膜反應(yīng)器中安裝了曝氣裝置,曝氣可產(chǎn)生紊流,適度振動(dòng)中空纖維膜,并推動(dòng)水流沖刷膜表面使已沉積的顆粒返回流體,從而有效地減輕膜面物料的積累。另外,定期進(jìn)行反沖洗可有效地減輕濃差極化,延緩膜污染。浸入式中空纖維膜除了定期進(jìn)行反沖洗以外,當(dāng)橫跨膜壓力比最初值高20kPa時(shí),須用化學(xué)藥劑對(duì)膜表面進(jìn)行逆流清洗。膜表面附著的主要是無(wú)機(jī)鐵鹽,所以清洗劑以酸液為主,經(jīng)化學(xué)清洗后膜通量的恢復(fù)率>99%。
水溫對(duì)膜通量有影響(溫度降低,膜通量下降),如水溫為5℃時(shí)的膜通量比水溫為20℃時(shí)下降30%左右。因此,當(dāng)原水水溫較低時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)加熱措施。
膜裝置的動(dòng)力設(shè)備為水泵和鼓風(fēng)機(jī),運(yùn)行過(guò)程中能耗為1.5(kW·h)/m3(制水成本約為0.68元/m3)。
3 結(jié)論
、 浸入式中空纖維膜對(duì)排泥水的濃縮效果非常明顯,經(jīng)膜過(guò)濾處理后排泥含水率<98%,優(yōu)于重力濃縮池。
、 水廠排泥水的膜濾出水水質(zhì)優(yōu)于國(guó)家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),分離后的污泥可排入污泥調(diào)節(jié)池以進(jìn)行后續(xù)脫水處理,其經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益顯著。
、 膜裝置占地少、工藝簡(jiǎn)潔、無(wú)需加藥和預(yù)處理,易于自動(dòng)化管理。
、 對(duì)膜裝置采取一系列恢復(fù)膜通量的措施可有效地減輕濃差極化,延緩膜污染,化學(xué)清洗使膜通量恢復(fù)率>99%。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”