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微電解-UBF-CASS工藝處理制藥廢水

             來源:石家莊博特環(huán)?萍加邢薰 閱讀:3799 更新時間:2009-01-02 19:25

河北某藥業(yè)公司是從事生物制藥的專業(yè)化企業(yè) 在生產(chǎn)過程中排放出一定量的廢水。廢水實行清污分流 分為高濃度和低濃度兩股廢水。根據(jù)其水量、水質(zhì)特點 我們開發(fā)一套高效、低耗的組合處理工藝技術 并取得了成功的應用。

廢水水質(zhì)、水量及處理要求高濃度廢水設計日處理量為 60m 3 pH  4 ; COD Cr  10 000 ~ 12 000mg/L BOD 2 500 ~ 3 000mg/L ; SS  ≤  500 mg/L 。低濃度廢水排放量為 60 m 3 /d pH 為中性 , COD Cr  800  1 000mg/L 。廢水處理后執(zhí)行《污水綜合排放標準》 (GB8978 1996) 二級標準 pH  9 , COD Cr 300mg/L SS 150mg/L 。

廢水處理工藝

2.1  處理工藝分析

就該生產(chǎn)廢水水質(zhì)而言 廢水呈酸性 有機污染物濃度較高 存在一定量難生物降解物質(zhì) 懸浮物濃度較高 含有一定量的色度。其水量雖小 , 但間歇排放沖擊負荷較高 給生物處理帶來一定難度 另外還有一定量的低濃度廢水。針對以上特點 其設計思路為 清污分流 將高濃度廢水經(jīng)合并預處理后再與低濃度廢水混合處理。 采用微電解反應、石灰乳中和、隔油沉淀作為生產(chǎn)廢水預處理措施 可達到降解高分子有機物、脫色、中和、破乳去除懸浮物等目的。 經(jīng)預處理的生產(chǎn)廢水 B/C  已基本符合生化進水條件。生化工藝首先采用能耗低、啟動快的厭氧復合床反應工藝 去除大部分有機污染物 后續(xù)與低濃度廢水混合采用以 CASS  工藝 循環(huán)式活性污泥工藝 為核心的好氧工藝 適用于季節(jié)性生產(chǎn) 可有效去除溶解性有機污染物質(zhì) 使廢水達標排放。

2.2  廢水處理工藝流程

廢水處理工藝流程見圖 1 。

 

生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度有機廢水匯入集水池 , 由泵提升進入微電解反應器 降解大分子有機物 提高生化性能 然后進入中和沉淀池固液分離后進入選擇反應池與回流污泥混合 再用泵提升進入 UBF  厭氧復合床反應器 廢水中的有機污染物在厭氧條件下得到降解 厭氧出水經(jīng)脫氣沉淀后流入混合調(diào)節(jié)池。低濃度廢水也匯入其中 再用泵提升進入 CASS  反應器 經(jīng)進一步好氧生化降解沉淀處理后達標排放。

主要構(gòu)筑物及設備設計

3.1  微電解反應器

它是基于電化學反應的氧化還原、電池反應產(chǎn)物的絮凝、鐵屑對絮體的電富集、新生絮體的吸附以及體層過濾的綜合作用。其原理為 鐵屑是鐵碳合金 在廢水中形成微原電池。碳的電位高 形成無數(shù)微陰極 鐵的電位低 成為微陽極 自動發(fā)生微電解反應 在酸性條件下 電極反應產(chǎn)生具有良好的化學活性 新生態(tài)的 Fe 2+ Fe 3+ 具有非常好的絮凝性 SS  和其它污染物有較高的去除效果。設計采用 Φ 1 500 mm  × 4 200 mm  微電解反應器 A3  型鋼結(jié)構(gòu) 內(nèi)襯樹脂防腐。內(nèi)填鐵碳填料 , 體積比為 1 1 穿孔 PVC  板支撐 下進水 上出水 并通入空氣以防止填料板結(jié)并具有輔助氧化作用。

3.2  中和沉淀

中和沉淀主要用于酸性物質(zhì)的中和、污染物的沉淀 設計中和反應時間為 20 min 沉淀池表面負荷 1m 3 / ( m 2 · h 外形尺寸為 3 500 mm  × 1 800 mm  × 3 800 mm A3  型鋼結(jié)構(gòu) 內(nèi)襯防腐涂料 采用隔板反應 內(nèi)設長為 1 m  孔徑 50 mm  的聚丙烯斜管 安裝傾角 60 ° 。

3.3  選擇反應池

反應池的主要作用是充分利用活性污泥的選擇性吸附和降解特性 降低水中難降解的有機物 為后續(xù)廢水的厭氧生物處理創(chuàng)造條件。設計水力停留時間為 6 h 內(nèi)填懸浮生物填料。

3.4 UBF  厭氧復合床反應器

UBF  是由上流式厭氧污泥床 UASB  和厭氧生物濾器構(gòu)成的復合床厭氧反應器。其下部為高濃度污泥組成的污泥床 其混合液懸浮固體濃度高 有良好的布水系統(tǒng)使得廢水與污泥充分接觸混合。上部為填料及附著的生物膜組成的濾料層 可使生物量進一步增加 并使氣泡與之發(fā)生碰撞 加速了氣、水分離 減少了污泥的流失。因而具有處理效率高 啟動速度快 運行穩(wěn)定等特點 [1] 。

設計采用中溫發(fā)酵 有機負荷 5 kg COD/ ( m 3 · d ) , 水力停留時間為 48 h 反應器采用鋼制結(jié)構(gòu) 外形尺寸為 Φ 4 000 mm × 1 000 mm  。池內(nèi)設布水器、立體彈性填料、三相分離器、蒸汽加溫管。內(nèi)部設置了新型沉淀裝置 污泥沉淀、回流、氣液分離在同一設備內(nèi)完成 使三相分離器的構(gòu)造相對簡單 且效果明顯。

3.5  脫氣沉淀池主要作用是吹脫厭氧出水帶出的有害氣體 沉淀去除厭氧出水夾帶的部分厭氧污泥 增加水中的溶解氧 改善厭氧出水水質(zhì) 為好氧創(chuàng)造條件。同時在某些不利條件下 當厭氧反應器受到?jīng)_擊發(fā)生污泥流失時 脫氣沉淀池能夠沉淀收集污泥并回到選擇反應池中 以保證厭氧反應器運行的可靠性 設計脫氣沉淀時間為 5 h

3.6  混合調(diào)節(jié)池起到調(diào)節(jié)綜合廢水的水量、均和水質(zhì)及水解酸化的作用。在調(diào)節(jié)池中增設懸浮球型填料 10 m 3 它可提高 BOD / COD  的值 增強可生化性 填料上的生物膜 把部分難降解的大分子有機物水解成易降解的小分子有機物。設計水力停留時間為 12 h 定期曝氣。

3.7 CASS  反應池

工藝采用循環(huán)式活性污泥生物反應系統(tǒng) 簡稱 CASS ) ,  CASS  工藝是 SBR  工藝的改進型 其流程由進水、反應、沉淀、潷水、閑置等基本過程組成 各階段形成一個循環(huán)。 CASS  工藝的獨特之處在于 它提供了時間程序的污水處理 而不是連續(xù)流提供的空間的污水處理 , 具有以下特點 污泥活性高 沉降分離效果好 CASS  反應池為間歇進水和排水 高濃度污水逐步進入 耐沖擊負荷 出水水質(zhì)好 去除率高 SBR 工藝相比 其增設了選擇配水和污泥回流區(qū) 具有更高的去除率和適應能力 剩余污泥少 降低造價 減少占地 運行費用低 [2] 。設計中采用 CASS  反應池交替運轉(zhuǎn) 工藝周期 進水 4 h 進水 2 h  后曝氣 ) ,  曝氣時間 12 h 沉淀 2 h, 排水 2 h, 閑置 4 h 。池體為鋼砼結(jié)構(gòu) 每組尺寸為 8 000 mm  × 3 500 mm  × 4 500 mm 。曝氣為非限制性曝氣方式 采用 臺低噪聲回轉(zhuǎn)式鼓風機供氣 一用一備 選用機型為 HC - 801S 型。其性能參數(shù)為 風量為 3.25 m 3 /min 風壓為 50kPa 功率為 5.5 kW 轉(zhuǎn)速為 500 r/min 。生化池中布氣裝置采用微孔曝氣軟管 80 m 。出

水采用自制浮桶式潷水器排出上清液 構(gòu)造簡單 , 效果較好。剩余污泥排入污泥池。

3.8  污泥處理系統(tǒng)

各沉淀單元的沉淀污泥和生化單元的剩余污泥進入污泥池 再由污泥泵打入 Φ 1.4 m  × 3.8 m  的污泥濃縮罐 進一步降低污泥含水率 壓入 10 m 板框壓濾機進行壓濾脫水 壓濾后產(chǎn)生的干泥餅外運處置 清液返回調(diào)節(jié)池。

工程調(diào)試及運行效果

4.1  調(diào)試

本工程調(diào)試主要分為物化處理調(diào)試、厭氧調(diào)試、好氧調(diào)試。物化部分重點確定進入微電解反應器的 pH 控制 中和劑石灰乳及絮凝劑 PAM 的投加量。厭氧反應器的啟動 分接種培養(yǎng)馴化、試運行和負荷運行三個階段進行 首先將接種厭氧污泥置于 UBF  反應器中。系統(tǒng)采用低負荷高去除率方式啟動 通過配水 控制容積負荷 經(jīng) 20 d  左右 菌種馴化過程中污泥生長情況良好 污泥呈黑色 沉降性能好 并有微小顆粒污泥生成。進入試運行階段后 保證去除率逐步提高負荷直至整個處理系統(tǒng)進入運行階段。好氧部分在厭氧調(diào)試一個月后同步進行 共經(jīng)過近三個月的調(diào)試運行 即達到了設計要求。

4.2  運行結(jié)果

該工程運行兩年來 經(jīng)多次監(jiān)測 系統(tǒng)運行穩(wěn)定 各單元處理效果良好 運行工藝數(shù)據(jù) 平均值 )

見表 1

4.3  技術經(jīng)濟分析

工程總投資為 68.8  萬元 占地面積約 200 m 2 。水處理費用為 4.48  /t 去除 COD 費用約為 0.82  /kg5  結(jié)論

1 工程運行結(jié)果表明 采用微電解 - UBFCASS 組合工藝處理生物制藥廢水 工藝先進 , 技術合理 , 處理后出水能穩(wěn)定達到《污水綜合排放標準》 ( GB 8978 1996 中的二級標準 對類似廢水治理具有一定的參考價值。

2 實際運行中 進水水質(zhì)有時超過了設計要求 但出水仍能達到排放標準 證明了系統(tǒng)耐沖擊負荷能力強 生化處理單元運行效果穩(wěn)定 能較好地適應水質(zhì)的變化。在厭氧前設置微電解預處理單元 厭氧與好氧之間設置吹脫沉淀池、缺氧兼氧單元 可更好地提高廢水的可生化性 保證了整個工藝中生物處理效率。

3 本工程設計中除鋼制設備外 所有水池均組合建設 且操作房建在地下水池上 降低投資、節(jié)約占地面積。

 


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