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基于性能試驗的SCR脫硝系統(tǒng)問題診斷及原因分析

更新時間:2018-11-05 10:27 來源:電力行業(yè)節(jié)能環(huán)保公眾服務(wù)平臺 作者: 王衛(wèi)群 閱讀:3175 網(wǎng)友評論0

摘要:針對SCR脫硝系統(tǒng)運行存在的普遍問題,如脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度分布不均勻、催化劑磨損嚴重、供氨管道堵塞等,選取典型的實際案例,對脫硝系統(tǒng)進行性能試驗,分析每個案例中問題產(chǎn)生的原因,同時提出相應(yīng)的解決措施。  

經(jīng)過多年的運行,選擇性催化還原法(以下簡稱SCR)脫硝系統(tǒng)一些較為普遍的問題逐步暴露出來,對機組安全、經(jīng)濟運行產(chǎn)生了重大影響。如:出口斷面NOx分布不均;煙氣流場不均;催化劑磨損、堵塞、中毒等;氨逃逸升高、脫硝效率降低;CEMS數(shù)據(jù)代表性差;還原劑耗量升高;空預(yù)器結(jié)垢堵塞等。本文把目前燃煤電廠脫硝裝置運行中出現(xiàn)的典型問題加以歸納總結(jié),通過性能試驗深入分析原因,并提出改進的措施和相關(guān)建議。  

1.出口斷面NOx分布不均  

1.1CEMS數(shù)據(jù)分析  

江蘇省目前脫硝CEMS在線聯(lián)網(wǎng)大機組135臺,2017年4月我們對所有聯(lián)網(wǎng)大機組脫硝出口和煙囪入口處CEMS顯示NOx小時平均濃度(6%氧量折算后)進行了統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析的結(jié)果見下表:  

從表1可以看出,接近一半的燃煤機組脫硝出口和煙囪入口的NOx濃度差值的絕對值高于15mg/m3,兩處的NOx濃度值不一致的情況很嚴重,且普遍存在煙囪入口NOx濃度高于脫硝出口NOx濃度的現(xiàn)象。一方面是由于CEMS單點取樣方式導致取樣數(shù)據(jù)有限,不具有代表性;另一方面是脫硝出口NOx濃度場分布不均非常普遍,CEMS很難采集到理想的數(shù)據(jù)。  

1.2典型案例分析  

某典型的1000MW超超臨界機組加裝了煙氣脫硝系統(tǒng),改造完后脫硝系統(tǒng)運行正常,NOx排放濃度滿足環(huán)保排放標準要求,但機組脫硝出口處CEMS顯示的NOx濃度值一直低于煙囪入口處CEMS顯示的NOx濃度值,影響脫硝改造正常的驗收工作,電廠懷疑可能是脫硝出口NOx濃度分布不均造成的這一現(xiàn)象,于是委托我們對該機組脫硝系統(tǒng)進行了相關(guān)的性能試驗。  

機組負荷穩(wěn)定在900MW及脫硝系統(tǒng)正常運行的條件下,我們用網(wǎng)格法對脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器出口的NOx濃度進行了試驗,橫向選取了7個測孔(偶數(shù)測孔),每個測孔縱向深度依次選取5個測點,測試儀器為紅外煙氣分析儀,采樣槍長5m,脫硝出口CEMS采樣槍長1.5m,具體試驗結(jié)果如下圖。  

從圖1、圖2可以看出,脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器出口均存在NOx濃度分布不均勻現(xiàn)象,煙道橫截面由北向南NOx濃度逐漸降低,南側(cè)(靠近省煤器側(cè))NOx濃度遠低于北側(cè)(遠離省煤器側(cè))。CEMS測點正好位于南側(cè),從而導致CEMS顯示值低于脫硝出口實際NOx排放濃度,即煙囪入口處的CEMS顯示值(煙囪入口CEMS測點處NOx濃度場分布較為均勻)。  

反應(yīng)器A側(cè)出口NOx實測平均濃度為48.4mg/m3,反應(yīng)器B側(cè)出口NOx實測平均濃度為53.3mg/m3,從表2可以看出,CEMS監(jiān)測的數(shù)據(jù)分別為14.4mg/m3和20.2mg/m3,遠低于煙囪入口NOx濃度42.6mg/m3。  

1.3原因分析及建議  

反應(yīng)器入口煙氣流速分布不均勻,煙氣速度高的區(qū)域單位時間通過的煙氣量過大,影響催化還原反應(yīng),脫硝效率降低,導致NOx的排放濃度升高,反之,煙氣流速低的區(qū)域NOx排放濃度較低。該脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器入口設(shè)置有導流葉片、整流格柵,以保證煙氣在進入第一層催化劑時氣流分布均勻,但是由于在安裝的過程中可能存在尺寸和位置的偏差,容易造成反應(yīng)器遠離省煤器端煙氣流速較高,靠近省煤器端煙氣流速較低,從測試的數(shù)據(jù)也可以看出,遠離省煤器端NOx濃度遠高于靠近省煤器端NOx濃度,由北向南NOx濃度逐漸降低,所以我們判斷是反應(yīng)器入口的煙氣流速不均勻而造成的脫硝出口NOx濃度分布不均。  

建議對機組脫硝系統(tǒng)重新進行流場模擬計算,在機組停修時,對脫硝系統(tǒng)入口煙氣導流擋板進行調(diào)整和修正,從而保證煙氣在進入第一層催化劑時氣流分布均勻;每間隔一段時間對脫硝系統(tǒng)進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,使脫硝系統(tǒng)出口斷面NOx排放濃度分布均勻,減少因局部噴氨量過高造成氨逃逸量高的現(xiàn)象;在脫硝系統(tǒng)出口煙道適當增加CEMS監(jiān)測點位,使得CEMS監(jiān)測的數(shù)據(jù)更具有代表性,為電廠運行人員提供準確的參考依據(jù)。  

2.催化劑磨損  

2.1典型案例  

某330MW燃煤發(fā)電機組,鍋爐為亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,單爐膛P型露天布置,脫硝系統(tǒng)采取SCR工藝,設(shè)置兩臺SCR反應(yīng)器,采用高灰型工藝布置(即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間),采用獨立支撐結(jié)構(gòu)。催化劑裝填采用2+1形式,先裝2層,預(yù)留1層,在鍋爐燃料用設(shè)計燃料煤種100%負荷時脫硝裝置的效率80%(入口NOx濃度≤400mg/Nm3)。脫硝裝置不設(shè)煙氣旁路,設(shè)有聲波吹灰裝置。  

機組停機檢修時,發(fā)現(xiàn)局部催化劑嚴重磨損、磨穿,部分催化劑堵塞嚴重,脫硝入口積灰嚴重,煙氣導流擋板脫落等情況。  

2.2原因分析及建議  

1.催化劑制造、運輸及安裝過程受損。一方面脫硝催化劑機械強度等質(zhì)量指標受工藝、生產(chǎn)線及整體技術(shù)水平影響很大,如果催化劑廠家生產(chǎn)出的催化劑機械強度等指標不滿足設(shè)計要求,或質(zhì)量不達標,就會造成催化劑安裝運行后出現(xiàn)磨損、穿透的現(xiàn)象;另一方面催化劑本身的機械強度不高,在運輸、吊裝、轉(zhuǎn)運、安裝等過程中易受到擠壓、撞擊,從而造成催化劑機械強度的受損,也會導致上述現(xiàn)象的發(fā)生。  

2.反應(yīng)器煙氣流場分布不均。由于脫硝入口煙氣導流擋板脫落,引起脫硝第一層催化劑處煙氣流場分布不均,導致局部煙氣流速過高或過低,煙氣流速對催化劑磨、堵塞損影響較大,流速高的地方催化劑磨損嚴重,甚至被磨穿透;煙氣流速低的地方,催化劑堵塞明顯,引起局部催化劑失效,并顯著提高未堵塞區(qū)域煙氣流速。  

3.煙塵含量影響。SCR脫硝系統(tǒng)布置于高塵區(qū),煙塵含量、粒徑對催化劑的磨損均有較大影響,機組燃燒煤種灰分高于脫硝系統(tǒng)的設(shè)計值,或磨煤機運行工況不佳,均會加速催化劑的磨損,減少催化劑的使用壽命。  

4.聲波吹灰器影響。聲波吹灰器通過振動讓附著在催化劑上的煙塵脫落,煙塵脫落后被煙氣帶走。聲波吹灰器的優(yōu)點主要是對催化劑損傷較小,缺點是吹灰效果相較于蒸汽吹灰器差。聲波吹灰器在機組初始投運時,運行效果較好,但運行一段時間后,催化劑各部位積灰情況存在差異,聲波吹灰器吹灰效果的減弱,會加劇局部催化劑堵塞,導致催化劑未堵塞區(qū)域煙氣流速加快,使該區(qū)域催化劑沖刷、磨損嚴重。  

通過以上分析,建議機組停修期間需要及時對脫硝入口煙氣導流擋板重新設(shè)計、安裝,避免入口無煙氣導流擋板造成局部煙氣流速過高或者過低,導致催化劑的磨損或堵塞,影響脫硝出口NOx排放濃度及氨逃逸量;脫硝催化劑運行一段時間后,其催化活性和機械強度均存在一定程度的降低,需要定期對每層催化劑取樣進行鑒定分析,判斷其機械強度是否滿足使用要求,如果催化劑機械強度較低,磨損嚴重,就需要及時更換新催化劑,以保證脫硝系統(tǒng)的正常安全運行。  

3.噴氨量偏差大  

3.1典型案例  

某電廠600MW超超臨界2號燃煤發(fā)電機組,鍋爐型號為HG-1792/26.15-YM1,脫硝系統(tǒng)采用SCR工藝,催化劑裝填采用2+1形式,裝2層,預(yù)留1層。2號機組按照計劃進行停修,停機之前,2號機組SCR脫硝系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器的脫硝效率和噴氨量均基本接近。當2號機組停機檢修結(jié)束重新啟動后,脫硝系統(tǒng)正常投運,但脫硝系統(tǒng)B反應(yīng)器噴氨量與機組大修前相比,高出一倍以上,且居高不下,B反應(yīng)器供氨調(diào)閥開度已接近全開,B反應(yīng)器出口NOx濃度高于A反應(yīng)器,B反應(yīng)器脫硝效率遠低于A反應(yīng)器。A反應(yīng)器脫硝效率和噴氨量在機組大修前、后接近,無明顯變化。  

3.2原因分析  

3.2.1催化劑差壓分析  

根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)和查看機組運行數(shù)據(jù),得知脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器差壓都出現(xiàn)不同程度的下降,下降幅度約100~150Pa,因為檢修人員在機組檢修期間對堵塞的催化劑進行了清灰,造成大修后脫硝系統(tǒng)差壓下降,并對A、B反應(yīng)器各層催化劑進行檢查未發(fā)現(xiàn)明顯磨損、穿透現(xiàn)象,基本排除B反應(yīng)器催化劑大面積堵塞或穿透而引起B(yǎng)反應(yīng)器脫硝效率的降低。  

3.2.2脫硝效率分析  

為進一步分析造成B反應(yīng)器噴氨量偏高的原因,對2號機組脫硝系統(tǒng)入口、第一層催化劑出口、脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度進行現(xiàn)場測試。測試數(shù)據(jù)如下表:  

從現(xiàn)場實測的數(shù)據(jù)可以看出,A、B反應(yīng)器入口NOx濃度接近,相差約30mg/Nm3,不足以導致B反應(yīng)器噴氨量高于A反應(yīng)器噴氨量2倍多,從而排除B反應(yīng)器入口NOx濃度遠高于A反應(yīng)器而造成的噴氨量差異大;從B反應(yīng)器第一層催化劑出口NOx濃度、脫硝出口NOx濃度及脫硝效率可以看出,B反應(yīng)器催化劑未發(fā)生明顯的性能下降或失效,從而排除由于催化劑性能下降或失效而造成B反應(yīng)器噴氨量偏高的情況。  

3.2.3氨氣流量裝置分析  

在測試期間,對氨氣流量測量裝置進行檢查分析。該測量裝置為孔板流量計,在脫硝投運狀態(tài),檢查氨氣差壓變送器,變送器顯示差壓值出現(xiàn)超量程情況,將變送器平衡閥打開后差壓值仍較高,從而判斷應(yīng)該是流量孔板發(fā)生堵塞,造成管道通流截面變小,導致孔板前后差壓測量值居高不下,也就造成噴氨流量值“虛高”的情況。流量孔板堵塞后,實際噴氨量減少,運行人員為了保證脫硝效率及控制脫硝出口NOx濃度不超標,噴氨調(diào)閥開度相應(yīng)增大,直到全開,就出現(xiàn)了B反應(yīng)器噴氨量高于大修前2倍多的現(xiàn)場。  

依據(jù)分析結(jié)果,檢修人員對B反應(yīng)器噴氨管路的流量孔板進行檢查,發(fā)現(xiàn)孔板處通流截面幾乎完全堵塞,供氨調(diào)閥位置也有堵塞現(xiàn)象,我們分析可能是供氨管道內(nèi)殘留的雜質(zhì)和液氨結(jié)晶物造成堵塞。檢修人員將供氨管道堵塞部位徹底清理后,重新投入B反應(yīng)器脫硝系統(tǒng)運行,噴氨量大幅降低恢復到大修前水平,B側(cè)調(diào)節(jié)閥開度和A側(cè)也基本一致,B反應(yīng)器噴氨偏高問題得到解決。  

4.結(jié)論  

(1)SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度不均與現(xiàn)象普遍存在,造成該現(xiàn)象的原因很多,脫硝系統(tǒng)入口流場不均勻,噴氨量分配不均勻,催化劑局部堵塞或失活等均可導致該現(xiàn)象的發(fā)生,需要及時對脫硝入口流場進行優(yōu)化設(shè)計,進行噴氨優(yōu)化調(diào)平,減少局部的氨逃逸量,消除機組潛在運行風險。  

(2)脫硝系統(tǒng)供氨管道及閥門堵塞現(xiàn)象時常發(fā)生,一方面需要加強對供氨管道的日常吹掃和人工清堵,保證供氨管道的清潔通暢;另一方面,對入廠液氨的品質(zhì)要嚴格控制,純度要達到99.8%以上,品質(zhì)差的液氨含雜質(zhì)較多,易引起供氨管道的堵塞;最后,運行人員對供氨管道特別是焊接處要仔細檢查,查看是否存在破損或孔洞,如果供氨管道存在破損或孔洞的地方,液氨被空氣污染后形成氨基甲酸銨,對碳鋼產(chǎn)生劇烈的腐蝕,腐蝕產(chǎn)生的氧化鐵也容易堵塞管道。

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