江山制藥:全球?qū)で笾扑帍U水處理技術(shù)
江蘇江山制藥有限公司面向全球?qū)で蠛献鲉挝?,提高廢水排放標準。一年下來,該公司花在試驗經(jīng)費上的費用就達300多萬元。
2007年5月底,太湖藍藻事件發(fā)生。作為全國Vc行業(yè)的龍頭企業(yè),江山公司預料到國家必然要提高發(fā)酵類制藥企業(yè)的廢水排放標準。“長期以來,江山公司的廢水排放COD值一直維持在280毫克/升左右,雖然符合國家標準,但肯定與未來的環(huán)保要求不相符合。”該公司生產(chǎn)經(jīng)營部副經(jīng)理徐新惠分管環(huán)保,他介紹說,公司未雨綢繆,于去年6月向全球環(huán)保企業(yè)發(fā)出合作邀請,共同實施“廢水排放提標工程”。
果不其然,國家環(huán)保部今年6月25日規(guī)定,發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放COD濃度必須達到200-180毫克/升的標準,江蘇省出臺的標準比國家更嚴。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,環(huán)保部門要求江山公司2009年底前完成“提標工程”。“幸虧覺醒早,起步早,不然肯定難以如期達標。”徐新惠慶幸地說。
發(fā)出邀請之后,全球眾多環(huán)保企業(yè)前來應標,包括日本東京大學生產(chǎn)工程部、新加坡三達公司、澳大利亞ORICA公司、南京林業(yè)大學化學研究所等。去年底,江山公司從中選擇了9家環(huán)保企業(yè)開展前期合作———提取10至20毫升廢水進行小型廢水處理試驗。至今年7月底,江山公司選出5家進入中試,參試單位到江山公司現(xiàn)場處理5至10噸廢水。
為配合合作單位購買各種試驗裝置,江山公司花在小試、中試中的費用已達300多萬元。“為了找到最好的提標方案,我們寧愿多花些錢。”公司副總經(jīng)理毛煜祥說。
對參試單位提供的各種方案,江山公司精心挑選。“有的單位試驗得出的數(shù)據(jù)非常好,處理后的廢水COD濃度較低,但卻存在耗能高、消耗資源多的缺點。如臭氧催化氧化方法中,臭氧自制過程中耗電量大;用活性炭吸附方法降低COD濃度,對活性炭資源需求量也很大。”徐新惠表示,選擇這樣的工藝必然導致裝置不能正常運行,逼著企業(yè)偷排漏排,這些方案必須再加以改進。
因為試驗器材運輸原因,日本東京大學生產(chǎn)工程部未能如期前來參加中試。“日本東京大學生產(chǎn)工程部相關(guān)負責人多次表示,對我們的廢水處理很有信心。為了尋求最佳的廢水處理方案,我們愿意再等一等。”毛煜祥說,離“提標”期限還有一年多,這期間,江山公司會繼續(xù)加大投入,在全球范圍內(nèi)尋找最佳環(huán)保減排方案。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”