酸化—UBF—混凝法處理制漿造紙廢水
1 生產(chǎn)工藝及排污
該廠(chǎng)生產(chǎn)工藝及廢水排放情況見(jiàn)圖1。
2 廢水水質(zhì)
廢水主要來(lái)源于擠漿機(jī)的黑液、洗漿機(jī)的黑中段水、漂白機(jī)的白中段水和外排白水,其中黑液為2000m3/d,中段水(包括黑、白中段水和外排白水)為16000m3/d,各種廢水水質(zhì)見(jiàn)表1。
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當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)要求該造紙廠(chǎng)限期處理所排廢水,并達(dá)到《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544—92)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),總排口下游1km處的蒸水河水水質(zhì)要達(dá)到《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》(GB 3838—88)中Ⅲ類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
3 處理流程
根據(jù)該廠(chǎng)的實(shí)際情況,采用先處理黑液再與中段水(含外排白水)合并處理的方法,即先將黑液酸化回收木質(zhì)素并經(jīng)厭氧生化處理后,再與中段水、白水混合并加入混凝劑進(jìn)行混凝沉淀,處理流程見(jiàn)圖2。
蒸煮漿料由蒸球壓入噴罐內(nèi),定量泵到水平帶式洗漿機(jī)進(jìn)行逆流洗漿,洗出的黑液經(jīng)纖維回收池進(jìn)預(yù)沉池,再排入水解酸化池,反應(yīng)之后泵入酸析池,經(jīng)加酸、壓濾等處理并回收木質(zhì)素,濾液與酸洗處理水再經(jīng)過(guò)投加石灰水調(diào)節(jié)pH值、去除大部分硫酸鹽后泵入U(xiǎn)BF厭氧反應(yīng)器進(jìn)行厭氧處理,之后混入中段水均質(zhì)調(diào)節(jié)池,均質(zhì)調(diào)節(jié)后的綜合水經(jīng)投加混凝劑后再排入輻流沉淀池分離,沉淀后的上清液可達(dá)標(biāo)排放,池底污泥靠刮泥機(jī)和重力排入污泥濃縮池,經(jīng)濃縮后加混凝劑進(jìn)行化學(xué)調(diào)節(jié),再用壓濾機(jī)脫水成為含水率約為70%的泥餅外運(yùn)。
4 主要設(shè)備及構(gòu)筑物
主要設(shè)備及構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 主要設(shè)備和構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù) | ||||
主要設(shè)備及構(gòu)筑物 |
數(shù)量(座) |
HRT(h) |
尺寸 |
|
黑液預(yù)沉池 |
1 |
10 |
40m×10m×2.5m |
|
水解酸化池 |
1 |
60 |
40m×40 m×3.5m |
|
酸析單元 |
酸析沉淀池 |
2 |
8 |
20m×10 m×3.5m |
酸析氣浮池 |
2 |
1 |
¢10m×1m |
|
中和池 |
1 |
5 |
10m×18m×3m |
|
UBF |
2 |
30 |
¢18m×10m |
|
均質(zhì)調(diào)節(jié)池 |
1 |
4 |
60m×20m×2.7m |
|
輻流沉淀池 |
1 |
4 |
¢30m×4.5m |
|
濃縮池 |
2 |
10 |
¢10m×5.5m |
|
化學(xué)調(diào)節(jié)池 |
1 |
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12m×8m×2.2m |
|
清水回用池 |
1 |
|
12.5m×12m×2.5m |
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壓濾泵房 |
壓濾機(jī) |
6 |
|
|
污水提升泵 |
3 |
|
5 運(yùn)行結(jié)果
① 西渡造紙廠(chǎng)采用酸析木質(zhì)素,結(jié)合生化、物化法解決了黑液與中段廢水的處理問(wèn)題,運(yùn)行結(jié)果表明,該廠(chǎng)污水總排口主要污染物指標(biāo)達(dá)到了GB3544—92的標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表3);受納水體蒸水河污染控制斷面(總排口下游約1km)的主要水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的Ⅲ類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)處理后的水回用率達(dá)50%。
② 黑液酸析加酸(工業(yè)硫酸)量為0.4%,酸析pH值為3~4,溫度控制在40~50℃,并采用化學(xué)調(diào)節(jié)系統(tǒng)以提高木質(zhì)素壓濾效果。
③ 采用的UBF反應(yīng)器中的污泥停留時(shí)間均在100d以上,在高負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行仍能保持較高的去除率。厭氧反應(yīng)最佳溫度為30~35℃,冬季必須保持在15℃以上,因而冬季利用蒸氣對(duì)黑液進(jìn)行適當(dāng)加溫,同時(shí)對(duì)厭氧反應(yīng)器采用一定的保溫措施以確保其正常運(yùn)行。
表3 系統(tǒng)處理效果 |
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項(xiàng) 目 |
黑 液 |
綜合廢水 |
||||
進(jìn)水 |
出水* |
去除率(%) |
進(jìn)水** |
出水 |
去除率(%) |
|
COD(mg/L) |
30000 |
5696 |
81 |
1166 |
320 |
72.6 |
BOD5(mg/L) |
9000 |
1787 |
80 |
465 |
138 |
70.3 |
SS(mg/L) |
2000 |
560 |
72 |
684 |
180 |
73.7 |
pH |
11~13 |
6~7 |
|
|
7~9 |
|
注: *為UBF出水測(cè)定值;**為綜合調(diào)節(jié)池廢水的計(jì)算值。 |
④ 工程噸水投資為500元/m3、占地面積為0.42m2/m3、運(yùn)行成本為0.9元/m3,均大大低于國(guó)內(nèi)同類(lèi)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
⑤ 該工藝設(shè)備簡(jiǎn)單、工程造價(jià)低、用地省、上馬快、運(yùn)行成本低,特別是采用了UBF厭氧反應(yīng)器處理黑液,省去了UASB厭氧法中的三相分離器,可操作性強(qiáng)、實(shí)施簡(jiǎn)單,因此適合中、小型制漿造紙企業(yè)廢水的治理。
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