銅鈦氰廢水的治理
江蘇某化工廠是以生產(chǎn)銅酞菁為主要產(chǎn)品的企業(yè)。銅酞菁是生產(chǎn)酞菁顏料,染料的母體,亦可用作有機導(dǎo)體,光電導(dǎo),感光性樹脂的增感劑,以苯酐、尿素、氯化亞銅等為原料,通過原料研磨、反應(yīng)合成、純化、壓濾干燥等工序,生產(chǎn)出銅酞菁產(chǎn)品。在銅酞菁的純化過程中產(chǎn)生的壓濾母液和沖洗水,色度深,酸度強,有害物質(zhì)含量高,處理難度比較大。我公司人員經(jīng)過對廢水的小試,確定了母液回收氯化鈣,混合廢水經(jīng)過微電解、吹脫、沉淀、A/O生化法相結(jié)合的處理路線,達(dá)到了預(yù)期的效果。
1 污染源分析
廢水來自銅酞菁純化過程產(chǎn)生的壓濾母液和混合廢水。壓濾母液的水量為20m3/d,主要為廢鹽酸,鹽酸的含量大約在10%左右。混合廢水的水量為1500m3/d,廢水中主要的污染物為銅酞菁顏料、氨氮、銅離子和酸度,廢水呈藍(lán)色。混合廢水的水質(zhì)如下:
表1 混合廢水水質(zhì)一覽表 Table one the schedule of mixed wastewater quality
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2 處理工藝、構(gòu)筑物及設(shè)備
2.1 壓濾母液的處理
壓濾母液中鹽酸的含量比較大,直接中和處理排放,處理費用高,資源浪費大??紤]到生產(chǎn)中需用CaCL2產(chǎn)品,并且要求的純度也不高,經(jīng)過考察,決定用石灰膏中和后回收CaCL2,工藝流程如下:
(1)壓濾母液經(jīng)過收集進入中和槽,和投加的石灰膏進行中和反應(yīng)。中和槽為鋼混結(jié)構(gòu),有效容積20m3,內(nèi)設(shè)攪拌機2臺,提升泵2臺。
(2)反應(yīng)上清液提升進入蒸發(fā)濃縮釜,蒸發(fā)液經(jīng)過冷凝后進入調(diào)節(jié)池,濃縮液進入結(jié)晶槽。濃縮釜采用鏈排爐加熱,為減少煤的用量,采用負(fù)壓蒸發(fā)的方式,余熱進入烘爐。濃縮釜1只,碳鋼防腐,有效容積10m3。
(3)結(jié)晶槽在烘爐中烘干后,既是成品CaCL2。
2.2 混合廢水的處理
混合廢水中含有銅酞菁顏料、氨氮、銅離子,廢水呈強酸性。處理流程如下:
(1)調(diào)節(jié)池為鋼混結(jié)構(gòu),花崗巖防腐。設(shè)計HRT=6h,有效容積375m3。配備化工離心泵2臺,不銹鋼泵前水箱2只。
(2)銅酞菁顏料的分子結(jié)構(gòu)很穩(wěn)定,必須將顏料的發(fā)色基團氧化后,才能消除其對環(huán)境的不良影響,考慮到廢水呈酸性,因此利用微電解塔對其進行氧化還原反應(yīng),并且也可以置換廢水中的銅。微電解塔內(nèi)填充鐵屑和焦炭,使其分別作為微電池的陰陽兩極,電極反應(yīng)產(chǎn)生的新生態(tài)H,能與顏料中的多種組分發(fā)生氧化還原反應(yīng),破壞廢水中的發(fā)色物質(zhì)和發(fā)色結(jié)構(gòu)。微電解塔設(shè)計HRT=6h, 200%的回流率,鐵屑和焦炭的質(zhì)量比為1:1。微電解塔2只,碳鋼防腐,配循環(huán)泵2臺,空壓機2臺。
(3)廢水中的氨氮含量較高,通常的生化處理法對氨氮的降解率只有70%~80%,所以單純采用生化法處理難以達(dá)到理想效果。并且生化法對污水氨氮濃度有一定要求,質(zhì)量濃度在1000 mg/L以上時會使微生物中毒,進而影響生化系統(tǒng)的去除效率。因此,必須采用一種切實可行的預(yù)處理方法,先去除部分氨氮,使廢水中的氨氮濃度降至140mg/L以下,再采用生化處理方法去除殘留氨氮,以達(dá)到最終去除氨氮的目的。因此對70%的廢水先采用吹脫的方法,使氨氮含量降低,再和剩余廢水一起進入生化處理系統(tǒng)。吹脫時先將廢水的pH值調(diào)到10,然后鼓氣吹脫,氣水比為2500:1。本設(shè)計采用穿流式篩板吹脫池,池內(nèi)篩板孔徑6 mm,篩板間距300 mm。水自上向下噴淋,穿過篩孔流下,空氣則自下向上流動,控制空塔的氣流速度達(dá)到2.0m/s。吹脫池1座,鋼混結(jié)構(gòu),配備離心風(fēng)機2臺,噴淋泵2臺。
(4)吹脫后的廢水和剩余廢水混合后進入反應(yīng)池,此時廢水的pH值在9左右,可以生成Fe(OH)3沉淀,因為銅離子能使生物酶失去活性,對生物氧化系統(tǒng)有毒性效應(yīng),為徹底去除廢水中的銅,加入硫化鈉,以生成硫化銅沉淀。反應(yīng)池和初沉池合建,1座,鋼混結(jié)構(gòu)。反應(yīng)池HRT=30min,初沉池HRT=2h,池內(nèi)安裝φ80的玻璃鋼斜管。
(5)沉淀上清液進入A/O生化系統(tǒng),A/O法對廢水中的有機物和氨氮有很高的去除率。因廢水中含有的有毒物質(zhì)和大分子有機物,容易造成活性污泥的膨脹,因此在好氧生化處理前采用水解酸化作為生化預(yù)處理工藝。許多研究表明,在通常的生物處理前加一級水解酸化預(yù)處理可以明顯提高其對污染物的去除效果。其目的有二個:第一需要降解大分子物質(zhì);第二提高微生物的活性,抵抗有毒有害物質(zhì)侵害,防止污泥膨脹和微生物的流失。生物硝化脫氮是一個兩階段的生物反應(yīng)過程,第一過程為硝化過程,分兩部進行,首先NH4-N在亞硝化菌的作用下生成NO2-,其后NO2-再在硝化菌的作用下氧化生成NO3-。第二過程為反硝化過程,是完成生物脫氮的最后一步,NO3--N在反硝化菌的作用下,以有機碳為碳源和能源,以硝酸鹽作為電子受體,將硝酸鹽還原為氣態(tài)氮。生化處理系統(tǒng)運行中,控制廢水溫度在22~28℃,pH為7.5~8.0,為硝化菌和反硝化菌提供適宜的環(huán)境??刂迫毖醭厝芙庋鯘舛鹊陀?.5 mg/L,HRT=6h;好氧池溶解氧濃度2.5~3.0 mg/L,HRT=14h;MLSS=3000mg/l;回流率100%。采用雙傘形散流曝氣器,SSR-200羅茨風(fēng)機2臺。
(6)生化處理廢水經(jīng)過活性碳吸附過濾后達(dá)標(biāo)排放。活性炭過濾池1座,HRT=1h,內(nèi)置活性炭3噸,蒸汽再生。
3 運行情況
工程由2000年1月份進入調(diào)試運行。母液回收由于已有成功的經(jīng)驗,經(jīng)過1個月的調(diào)試,基本運行正常,產(chǎn)出的CaCL2純度在85%左右,滿足生產(chǎn)需要,經(jīng)濟效益明顯。
生化池的啟動采用接種的方法,共接種污水處理廠脫水生化污泥20噸,大糞水50噸。經(jīng)過悶曝5天后,出現(xiàn)了草履蟲、大口鐘蟲等原生動物,活性污泥已恢復(fù)。開始少量進水,進水量為10m3/h,每天進水10h,并定量投加面粉和磷酸鈣。20天后,生化池污泥的SV在20%左右,鏡檢原生動物活躍,出水水質(zhì)指標(biāo)較好。此時加大進水量,24小時連續(xù)運行,20天后,生化池CODcr的去除率達(dá)到70%左右,SV在30%左右,生物相以鐘蟲、累枝蟲、圓筒蓋蟲和楯纖蟲等為主,生化系統(tǒng)啟動成功。
正常運行后,出水指標(biāo)完全達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn),各部分的去除率如表2所示。
表2 污染物去除率一覽表 Table two the schedule of the ratio of contamination wiping off
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4 技術(shù)經(jīng)濟分析
污水處理廠總投資280萬元,其中母液回收投資80萬元,混合污水處理投資200萬元。每天回收成品CaCL21.5噸,每噸的售價在1200元,則每天的收益為1800元。
污水處理站總裝機容量為106.5kw,實用功率為75kw,每天的電費為864元;石灰膏的用量每天4噸,費用為1200元;硫化鈉的用量每天30kg,費用為30元;PAM的用量每天1.5kg,費用為30元;煤的耗量每天為4噸,費用為1200元;人工費每天200元。
則除收益外,每天凈投入的運行費用為1724元,即1.15元/m3.污水。
5 結(jié)論
銅酞菁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的壓濾母液和沖洗廢水,對壓濾母液中和后回收CaCL2,沖洗廢水經(jīng)過微電解、吹脫除氮和除銅后,再進行生化處理,實踐證明是可行的。銅酞菁生產(chǎn)廢水的濃度高、毒性大,直接生化處理的難度比較大。生化處理法對污水氨氮濃度和銅離子濃度都有一定的適應(yīng)范圍,氨氮質(zhì)量濃度在1000mg/L以上、銅離子質(zhì)量濃度在5mg/L以上時會使微生物中毒,進而影響生化系統(tǒng)的去除效率。因此,必須采用一種切實可行的預(yù)處理方法,先去除部分氨氮和銅離子,使廢水中的氨氮濃度降至140.0mg/L以下、銅離子濃度降至5mg/L以下,再采用生化處理方法,以達(dá)到最終達(dá)標(biāo)排放的目的。
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