深井煤礦涌水直接凈化與復用技術的研究
[摘要]國內煤礦年排礦井水很大,但利用率不到20%,造成水資源浪費。三河尖煤礦根據自身的特點,研發(fā)了井下一體化自動凈化與復用水系統,其中2 200 t/d凈化水在井下直接復用防塵,剩余約1000t清潔水上排到地面利用。
[關鍵詞]煤礦;涌水;凈化;復用
1.問題的提出
三河尖礦在采掘過程中,要將礦井3 500 t/d 涌水排到地面,從地面供給井下2 250 t/d的防塵 水與700 t/d的洗煤用水,不僅污染環(huán)境,同時消 耗能源和水資源。隨著礦井技改后產量的增加,礦 井涌水也將隨之增加,預計每年礦井涌水將有 1 60萬t/a排向地面,用電量也要進一步增大,這 與建設環(huán)境友好型企業(yè)要求是不相適應的。
該礦自2007年6月開始把礦井涌水直接凈 化與復用項目作為重點進行攻關,并于2007年 12月底在井下完成施工、調試等工作,目前設備 運行正常。實現了礦井涌水的就地綜合利用,改變 了原來以地面向井下供水為主的狀況,既保護生 態(tài)環(huán)境,又節(jié)約能源和水資源。
2 礦井及其涌水概況
2.1礦井概況
三河尖煤礦于1988年8月建成投產,2006 年礦井核定生產能力1.7 Mt/a,2008年技改工程 完成后,年生產能力為2.2 Mt/a。礦井采用單水平開拓方式,主水平標高-700,目前生產水平主要分布在-700、-980。井田內有三河尖區(qū)、劉莊區(qū)和吳莊區(qū)三個勘探區(qū),目前正在開采三河尖區(qū)、劉莊區(qū)。
該礦在-700水平井底車場附近,原有兩個水倉,其中內水倉長度為150 m,外倉現改稱中倉長度為212 m,兩個水倉有效容積約為2290m3;2002年發(fā)生突水事故后,在原有外水倉外側又增 補了一水倉(現稱之為外倉)長391m,有效容積為1890 m3,水倉的總容量4 180 m3。
2.2礦井涌水及其預計
三河尖區(qū)、劉莊區(qū)的涌水量分別為:三河尖區(qū) 為126 m3/h;劉莊區(qū)預計為98 m3/h,目前實際僅為 20 m3/h。目前礦井總涌水量僅為146 m3/h。按目前礦井涌水的實際,參照集團公司對礦井涌水量預 計的批復,預測礦井今后10 a內(吳莊區(qū)不開采) 正常涌水量應在180 m3/h以內。
2.3礦井排水及供水
2.3.1排水狀況
2007年由-700中央泵房排出的礦井水全年 為125萬t。由礦井通風系統排出的水量為:按礦 井總風量為10 100 m3/min,進風空氣濕度按 87.56%計(年平均),出風空氣濕度按96.84%計 (年平均),每分鐘帶出含水蒸氣量為124.66 kg (平均),每年帶出含水蒸氣量則為6.55萬t;由生 產出的煤炭帶出的水分:開采前煤炭所含水分約 為2%,開采出來的煤炭所含水分約為7%,按凈 增水分5%,日產6 259 t,年生產天數按350 d計, 則隨煤炭排出的水量為10.95萬t,則總排出水量為142.5萬t。-700水平井下中央泵房內置PJ200×9型水泵6臺,正常涌水時,一臺工作,四臺備用,一臺檢修。
2.3.2井下供水情況
礦井每年用于井下防塵用水約78.75萬t,防 塵水水源是從地面取之于第四系的地下水,通過 管道輸送到井下各用水點,再匯集到井下水倉由 中央泵房排至地面。
2.3.3礦井實際涌水情況
根據計算,每年礦井涌水中真正來之于圍巖 產生的水為63.75萬t。因此礦井水處理后,如果 不再從地面向井下輸送防塵水,循環(huán)利用礦井涌水,是能夠滿足井下生產用水要求的。
2.3.4礦井水水質
經對目前礦井實際涌水水質的檢測,該礦井涌水水質,硬度大、礦化度高,具體參數如表1所示。
3 一體化凈水系統的研制
3.1凈化水設備的研制
一體化凈水系統由一體化凈水設備與相關水 倉等組成,由于礦井水量相對較小,適宜選用一體 化凈化水設備,這樣施工時間短,管理方便。但由 于三河尖煤礦副井提升罐籠容許設備的外型尺寸 為4×1.4×2.5(m3),而要將凈水器各種尺寸限制 在4×1.4×2.5(m3)之內,其處理能力一般只能達 到20 m3/h,無法保證礦井水的處理量。因此必須 進行現場研制,采用井下焊接和安裝外形尺寸為 8×2.25×4(m)3三臺凈化水設備,順巷道布置,占 巷道長30 m,用以保證凈化水能力達到4 500 t/d。
3.2凈化水系統的設計
根據井下水倉的空間情況和安裝一體化凈水系統的需要,利用外水倉作為礦井水調節(jié)水倉(初 次沉淀池),處理系統從外水倉提水;拓寬加高已 有巷道,在井下巷道內加工凈化水設備,被凈化水設備處理后,清水排入中水倉,中水倉作為凈化水的調節(jié)倉,內水倉作為清水倉,臨時水倉作為污泥池。
利用井下水倉就地處理污水,避免將污水送到地面時造成二次污染。另外,將外水倉兼作初次沉淀池處理,處理后的水直接用于井下,免去將污水提升到地面處理后再送人井下利用的動力、管材等浪費。同時可免去地面重修沉淀池。三河尖礦凈化水系統示意圖如圖2所示。
凈化水系統的主要組成包括下列的設備和構筑物:
預沉調節(jié)池:利用外水倉;
清水池:利用原有的中水倉及內水倉;
污泥池:原有的沉淀池。
凈化水設備及相關參數:
提升泵型號:2臺(1用1備)WQ2260-438, Q=200 m3/h,H=16 m,N=15 kW。
凈水器:由集混凝、沉淀、過濾、消毒于一體的 3臺外型尺寸8×2.25×4(m)3設備與1根φ200 mm 進水總管,進水流速1.77 m/s;2根φ300 mm出水 鋼管管內流速為0.6 m/s(按2/3出水斷面計)組 成;單臺凈水器進水管φ125mm,進水流速1.51m/s; 單臺出水口DN150 mm,流速1.575 m/(s按2/3出 水斷面計)。
壓濾機:1臺功率為6.3 kW,日均運行2 h。 加藥裝置型號:共設3套加藥裝置,分別用以 投加藥劑。其中1套JY-Ⅰ,配1個φ1.0 m攪拌 桶;2套JY-Ⅱ,各配1個φ1.0 m攪拌桶。
3.3工藝原理及流程[1,2]
700外水倉的礦井涌水經提升泵抽吸入主 水管,礦井涌水進入水管即加聚合氯化鋁(含部分 非礦凈水劑)進入管道混合器,礦井涌水在主水管 道中迅速與聚合氯化鋁混凝,主供水管與3臺凈 水設備的3根供水支管相通,礦井涌水進入3臺 全自動一體化凈水器,進入凈水器的礦井涌水自 下向上流動,混凝效果逐漸加強,礬花由小聚大, 進入斜管沉淀區(qū)后,在斜管作用下,聚大的礬花下 滑沉入沉淀區(qū),在斜管區(qū)完成泥水分離,分離后的 清水向上進入水箱,水箱內清水向下由配水管送 入6個雙介質過濾池。經過濾的水進入輸水管道 經ClO2殺菌后輸入清水池。
礦井水處理過程中的反應、沉淀、過濾、反沖 洗、排水、排泥等步驟均在一體化凈水設備中進 行,具有效率高,處理效果好的特點。凈水器具有 自動進水、自動反沖洗、自動定時排泥多種自動功 能,也可切換為手動操作,以確保本設備的正常運 行。主要處理流程如圖3所示。
4 復用系統
復用系統則利用清水泵將處理后的凈化水打到-415~-420水平兩個清水倉,高差約280 m, 復用系統的清水泵至-415~-420水平清水倉重 新敷設一趟φ2 900 mm管路,選用2臺DGⅡ 280-43×9的供水泵,1用1備,日均運行20 h。從 -415~-420水平清水倉到井下各用水地點仍利 用目前已有完整的井下防塵供水管網自流形式供 給,同時為了解決該系統無人值守問題,專門研制 了長距離水位傳感器控制水泵開停系統。
5 礦井涌水凈化效果分析
5.1水質分析
礦井涌水經一體化全自動凈水設備的凈化,每天按處理水量3 500 t/d計,消耗聚氯化鋁 75~85 kg,高分子非金屬凈水劑2~3 kg。經非金屬凈水劑吸附、混凝、沉淀、過濾,較多指標均有明顯下降,尤其是濁度由104 mg/L降至0.52 mg/L,與 <3 mg/L技術要求相比,要好得多。水質達到了《煤礦井下消防、灑水設計規(guī)范》(GB50383-2006)的要求。礦井涌水在凈化前后的水質指標如表2所示。
5.2效益分析
通過井下一體化凈化與復用系統的研制,不 僅解決了在地面凈化礦井水時的二次污染問題, 還取得了一定的經濟與社會效益。與地面建礦井 水處理站相比,投資減少106萬元;凈化后的礦井 水,在井上下利用3 000 t/d,每年可減少地下水資 源消耗、能源消耗等280萬元/a;在社會效益方 面,較好地保護了礦區(qū)的自然環(huán)境。
[參考文獻]
[1]莊正寧.環(huán)境工程基礎[M].北京:中國電力出版社, 2006.
[2]王靈梅.煤炭能源工業(yè)生態(tài)學[M].北京:化學工業(yè)出版 社,2006.
[作者簡介] 吳興榮(1963-),男,江蘇漣水人,高級工程師,現從事 煤礦采礦技術和管理工作,任徐礦集團三河尖煤礦總工程師。
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