離子交換法處理某線路板廠含銅廢水工藝的優(yōu)化
[摘要] 對(duì)某線路板廠含銅廢水處理裝置的離子交換柱再生工藝條件進(jìn)行了優(yōu)化。結(jié)果表明,當(dāng)再生液流量為2000L/h,再生劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 8.5%時(shí),每次交換出的總銅量達(dá) 26.1-29.0 采用再生液二次利用工藝時(shí),每次交換出的總銅量為了18.5-21.3kg,廢再生液 Cu2+質(zhì)量濃度上升到 20g/L,可節(jié)約再生劑用量,并有利于銅的回收。
[關(guān)鍵詞] 離子交換;再生;廢水處理;含銅廢水。
線路板生產(chǎn)過(guò)程中的沉銅、 電鍍、 蝕刻、 干膜磨板等工序排出大量清洗廢水。該放心水主要含銅離子及少量重金屬離子,含量遠(yuǎn)大于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(Cu2+ ≤0.5mg/L) ,因此必須予以處理。
某港資線路板廠在擴(kuò)建的同時(shí)建成廢水處理裝置 1 套, 采用離子交換法處理含銅廢水。其原理是利用陽(yáng)離子交換樹(shù)脂對(duì) Cu2+ 等金屬離子的選擇性吸附特性,達(dá)到去除廢水Cu2+ 等金屬離子,使之達(dá)標(biāo)排放的目的。
由于該廠廢水處理裝置的交換柱過(guò)流面積、樹(shù)脂層高度、樹(shù)脂性能已不能改變;而廢水水質(zhì)、溫度等也難以調(diào)整,對(duì)交換過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化已沒(méi)有實(shí)際的意義。而再生過(guò)程的好壞將對(duì)廢水處理成本及處理效率起決定性的影響,所以,筆者研究將以再生工藝條件優(yōu)化作為主題。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 再生工藝流程
再生流程采用逆流連續(xù)再生工藝,見(jiàn)圖1 所示。
其中,樹(shù)脂柱的直徑為 800mm,樹(shù)脂的填充高度為 800mm。
1.2 再生操作步驟
當(dāng)交換過(guò)程中 B 柱出水 Cu2+ 含量超標(biāo)時(shí),須對(duì)樹(shù)脂柱進(jìn)行再生。其操作步驟為:
(1) 用自來(lái)水對(duì)樹(shù)脂柱進(jìn)行反洗。 先單獨(dú)反洗 B柱, 待其出水變清后再 B-A串聯(lián)反洗。待 A柱出水變清后停止反洗。
(2)選用鹽酸為再生劑,按規(guī)定的濃度配置好再生液。開(kāi)啟再生劑泵,并調(diào)節(jié)好流量,對(duì)樹(shù)脂柱進(jìn)行逆流連續(xù)再生。
(3)再生液進(jìn)料完畢后,以相同的流量用自來(lái)水洗滌樹(shù)脂柱1h。再生完畢。 在再生過(guò)程中,每隔 5-10min 樹(shù)脂柱出口取樣分析廢酸的 Cu2+ HCl 含量。
1.3 儀器與藥劑
儀器:DR-890比色計(jì),PH 計(jì),滴定管等。
藥劑:1-(2-吡啶偶氮)2-萘酚(PAN) ,NaOH,EDTA,NH3•H2O,甲基橙等。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論
2.1 再生工藝條件的變化
(1)因素-水平的確定。采用正交實(shí)驗(yàn)法對(duì)再生工藝條件進(jìn)行優(yōu)化。工廠原來(lái)的應(yīng)用情況表明,鹽酸是良好的再生劑,逆流連續(xù)再生方式具有效率高、操作便利的優(yōu)點(diǎn),所以這兩個(gè)因素不予改變;以往再生劑的用量每次為質(zhì)量分?jǐn)?shù)的30%的 HCl 400L,本次實(shí)驗(yàn)也不予改變;而再生溫度隨氣溫變化而變化,且波動(dòng)不大,其對(duì)再生效率的影響可忽略;所以,我們確定以再生液濃度、再生液流量作為本次再生工藝條件優(yōu)化的因素[1],以再生過(guò)程通過(guò)樹(shù)脂交換出的 Cu2+總量作為評(píng)判各次實(shí)驗(yàn)優(yōu)劣的依據(jù)。該廠原來(lái)采用的再生劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 7.5%,再生劑流量為 1500L/h。以此為基礎(chǔ),并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件,選定再生劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.5%、8.5%、9.5%,再生劑流量為1500、1700、2000L/h進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn)。
(2)再生過(guò)程總出銅量的計(jì)算。通過(guò)檢測(cè)再過(guò)程各時(shí)間段 A、B 樹(shù)脂柱口
廢再生液中的 Cu2+濃度和 HCl 濃度,可以得到各次實(shí)驗(yàn)再生時(shí)間(T)與廢配中 HCl 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(CHCl)和廢酸中 Cu2+質(zhì)量濃度(Ccu)之間的關(guān)系曲線,如圖 2所示(X軸為再生時(shí)間 T,該圖中的數(shù)值包括自來(lái)水反洗時(shí)間) 。
由于采用逆流連續(xù)再生工藝,則各次實(shí)驗(yàn)的總出銅量為 A 樹(shù)脂柱出口廢再生液中的含銅總量,可通過(guò)下式計(jì)算:
Wcu = ΣQ•CCu•△T/1000
式中:Wcu —— 再生過(guò)程的總出銅質(zhì)量,Kg;
Q —— 再生劑流量,L/h;
CCu —— 各計(jì)算時(shí)間段 A樹(shù)脂柱出口廢酸中 Cu2+ 的平均質(zhì)量濃度,g/L;
△T —— 各時(shí)間段的區(qū)間,min。
(3)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表 1。
從表 1 可知,因素再生劑流量 Q 是影響總出銅量的主要因素,在再生劑的流量為 1500-2000L/h 的范圍內(nèi),再生劑的流量越大,再生效果越好。由于當(dāng)時(shí)裝置配備的再生劑流量計(jì)(轉(zhuǎn)子流量計(jì))的最大測(cè)出流量為2000L/h,所以無(wú)法增大再生劑流量,因此,將本次正交實(shí)驗(yàn)的優(yōu)位組合 Q3 C2 確定為優(yōu)化工藝條件,即:再生劑流量為 2000L/h,再生劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 8.5%。
表 1 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
實(shí)驗(yàn)號(hào) 再生劑流量Q/(L•h-1 ) 再生劑質(zhì)量分?jǐn)?shù) C/% 總出銅質(zhì)量 Wcu /Kg
1 1500 7.5 21.0
2 1500 8.5 20.7
3 1500 9.5 20.0
4 1700 7.5 23.2
5 1700 8.5 24.2
6 1700 9.5 25.2
7 2000 7.5 25.1
8 2000 8.5 28.1
9 2000 9.5 25.9
K1 61.7 69.3
K2 72.6 73.0
K3 79.1 71.1
R1 20.6 23.1
R2 24.2 24.3
R3 26.4 23.7
極差 5.8 1.2
結(jié)果 Q3>Q2>Q1 C2>C3>C1
對(duì)以上優(yōu)化工藝條件進(jìn)行多次驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),總出銅質(zhì)量均在 26.1-29.0Kg。與
工廠原有再生工藝條件相比,總出銅量增加了 30%,再生效率明顯提高。
2.2 再生液二次回用實(shí)驗(yàn)
從再生過(guò)程的CCu -T和 CHCl -T曲線圖(圖 2)可以看出,當(dāng)再生進(jìn)行到一定的時(shí)間,A柱出口廢再生液的 CCu 下降、CHCl 上升,這部分廢再生液具有回用的價(jià)值,其量約占廢再生液總量的50%。
先用二次回用的廢水再生液逆流連續(xù)再生 A、B樹(shù)脂柱30-40min,再用新鮮再生液進(jìn)行再生。新鮮再生液(30%HCl)用量為 200L,再生液濃度及再生液流量仍采用優(yōu)化工藝條件。 實(shí)驗(yàn)得到的 CCu–T 和 CHCl–T曲線圖如圖 3 所示 (圖中 CCu的數(shù)值已扣除了回用再生液中的含銅量) 。
通過(guò)同樣的計(jì)算方法,可以得到每次實(shí)驗(yàn)的出銅質(zhì)量在 18.5-21.3Kg。再生液二次利用逆流連續(xù)再生工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)與全部采用新鮮再生液的再生工藝相比,單位出銅量消耗新鮮再生劑的量減少了 30%,再生成本可下降約30%。
(2)經(jīng)二次使用后,廢再生液 CCu上升到20g/L,有利于廢酸中銅的回收。
由此可見(jiàn),再生液二次利用逆流連續(xù)再生是一種效率高、成本低、利于資源回收利用的再生工藝。該工藝在該廠已使用2a,效益明顯。
3 結(jié)束語(yǔ)
(1)通過(guò)優(yōu)化實(shí)驗(yàn),得到陽(yáng)離子交換系統(tǒng)的優(yōu)化工藝操作條件:再生劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 8.5%,再生劑流量為2000L/h。在該條件下操作,再生過(guò)程的總出銅質(zhì)量為 26.1-29.0Kg。與工廠原再生工藝條件相比,總出銅量增加了 30%,再生效率明顯提高。
(2)利用廢再生液逆流連續(xù)再生是一種效率高、成本低、利于資源回收利用的樹(shù)脂再生工藝。與全部采用新鮮再生劑的再生工藝相比,單位出銅量消耗新鮮再生劑的量減少了 30%,再生成本可下降約 30%;廢再生液二次使用后,其CCu 上升到 20g/L。有利于銅的回收,并可大幅度降低回收成本。
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