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組合工藝在石臼漾水廠的應(yīng)用

更新時間:2009-08-26 14:33 來源: 作者: 閱讀:1359 網(wǎng)友評論0

1 嘉興市石臼漾水廠水質(zhì)狀況

1.1 水源水質(zhì)狀況

嘉興市石臼漾水廠水源為新塍塘,屬運(yùn)河水系。水廠分二期建成,設(shè)計(jì)規(guī)模分別為5×104m3/d和10×104m3/d,均采用傳統(tǒng)常規(guī)處理工藝。二期于96年增加了生物接觸氧化預(yù)處理池。近幾年隨著運(yùn)河上游沿岸工農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展和人口的聚集,水源遭受較為嚴(yán)重的污染,水源水質(zhì)下降至Ⅳ-Ⅴ類,具體表現(xiàn)為原水中色度、臭和味、耗氧量、氨氮、總氮、總磷、揮發(fā)酚等指標(biāo)高,溶解氧含量低。2002-2003年石臼漾水廠原水主要水質(zhì)指標(biāo)見表1。


表1石臼漾水廠原水主要水質(zhì)指標(biāo)(2002-2003年)

1.2 傳統(tǒng)常規(guī)處理工藝的局限性
顯然,對目前的石臼漾水廠取水水質(zhì)而言,傳統(tǒng)的混凝、沉淀、過濾、消毒處理工藝出水水質(zhì)難以滿足衛(wèi)生部2001版《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》的要求,感官指標(biāo)難盡人意。傳統(tǒng)處理工藝的局限性具體表現(xiàn)在以下幾個方面:

(1) 對CODMn、TOC等有機(jī)物指標(biāo)的總?cè)コ瘦^低;

(2) 在原水氨氮>1mg/L時,對氨氮的去除率只有30-40%,出水氨氮難以達(dá)到<0.5mg/L的要求,影響出水感官指標(biāo)。氨氮含量偏高,還影響到整個工藝的除錳效果;致使消毒用氯量增加,消毒副產(chǎn)物偏高;

(3) 出水色度偏高,飲用時有異味,口感差;

(4) Ames試驗(yàn)表明,常規(guī)工藝處理出水的致突變活性比原水有增加的趨勢。

2 前期所作的工作

2.1 水源有機(jī)物分子量分布特點(diǎn)
委托浙江省疾病預(yù)防控制中心對石臼漾水廠原水進(jìn)行了有機(jī)物分子量測定,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2。
表2 原水有機(jī)物分子量分布

 

2.2 組合工藝研究
鑒于以上諸原因,為全面提高供水水質(zhì),使出水水質(zhì)達(dá)到衛(wèi)生部2001版《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》的要求,自96年起,先后開展了生物接觸氧化預(yù)處理工程在石臼漾水廠的工程實(shí)踐、南門水廠生物活性炭濾池試驗(yàn)及工程運(yùn)用、實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)化常規(guī)處理小試、與清華大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院合作的組合工藝中試等研究,結(jié)果表明,采用生物預(yù)處理-強(qiáng)化常規(guī)處理-臭氧活性炭深度處理的組合工藝,出水水質(zhì)能達(dá)到規(guī)范的要求。

3 實(shí)施改造時生產(chǎn)運(yùn)行工藝的優(yōu)化選擇

3.1 改造后工藝路線
2003年石臼漾水廠進(jìn)行了臭氧-活性炭深度處理工藝技改,遵循“工藝安全可*、性能穩(wěn)定,能耐受較大的水質(zhì)沖擊,節(jié)省投資,盡可能降低成本,日常運(yùn)行管理方便”的優(yōu)化設(shè)計(jì)原則,改造后的工藝路線如圖1。
預(yù)臭氧投加的目的主要是為了提高臭氧設(shè)備的利用率,其次可協(xié)助除鐵、錳,并顯著提高砂濾池的DO含量,增強(qiáng)砂濾池的生物活性。


圖1 技改后的工藝流程圖

3.2 應(yīng)急措施
為抗原水水質(zhì)、水力較大沖擊帶來的負(fù)荷,設(shè)計(jì)時增設(shè)了加酸加堿系統(tǒng)和粉末活性炭投加系統(tǒng)。必要時用98%濃硫酸在靜態(tài)混合器前投加,以調(diào)節(jié)混凝時的pH值,強(qiáng)化混凝效果;同時將40%的NaOH溶液投加到沉淀池出水管中,保證后續(xù)工藝進(jìn)水和管網(wǎng)水有合適的pH值。
當(dāng)進(jìn)水CODMn值高于8mg/L時,粉末活性炭的應(yīng)急投加能有效控制出水有機(jī)物,并顯著改善色度及臭和味等感官指標(biāo)。

3.3 主要工藝參數(shù)
考慮到石臼漾水廠原水近兩年的氨氮平均含量在1.0mg/L左右,暫未對原設(shè)計(jì)能力為10萬m3/日的生物接觸氧化預(yù)處理池進(jìn)行擴(kuò)建,按運(yùn)行期實(shí)際供水量計(jì)算,水力停留時間約為45min。氣水比為0.6:1,有效水深3m,填料高度2.5m。

臭氧的原料為純氧。臭氧發(fā)生器共三臺,產(chǎn)量10kg/h,濃度10%。預(yù)臭氧在靜態(tài)混合器前投加,接觸時間很短,投加量為1.0 mg/L;KMnO4與凈水劑聚合氯化鋁幾乎同時投加,視進(jìn)水水質(zhì)投加量為1.0-1.5 mg/L。

后臭氧設(shè)計(jì)接觸時間為10min,投加量視進(jìn)水水質(zhì)在2-3 mg/L范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。活性炭濾池濾速11.6 m/h,炭層厚度2.2m,停留時間為11.3 min。選用了兩種顆;钚蕴浚謩e為8×30目煤質(zhì)破碎炭和8×12目柱狀破碎炭。炭濾池采用氣水(用砂濾水)反沖洗,分三個階段:氣沖時間10min,氣水混沖3min,水沖6min。目前反沖洗周期為10d左右。

4 運(yùn)行效果及評述
整個組合工藝改造工程于2004年1月16日正式并網(wǎng)供水,至今已運(yùn)行6個多月。3月17日開始在反應(yīng)池中投加預(yù)臭氧,后又投加了KMnO4。改造后設(shè)計(jì)供水規(guī)模達(dá)17×104m3/d,運(yùn)行至今日最高供水量為12.1×104 m3,最低為6.5×104 m3,平均為9.7×104 m3。

由于投產(chǎn)時正值寒冬低水溫(6℃以下),生物活性炭濾池在運(yùn)行22后開始掛膜,45天后對氨氮的去除率躍至80%以上,可認(rèn)為是掛膜成功;對CODMn的去除率在運(yùn)行18天內(nèi)>65%,之后穩(wěn)定在50%左右,40天后去除率穩(wěn)定在23-38%,可判定為物理吸附趨于飽和。
運(yùn)行期間水源水及各工藝單元出水水質(zhì)見表3。
表3組合工藝運(yùn)行期間水質(zhì)數(shù)據(jù)
(2004.1.16-2004.7.3)

 

4.1 對氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮和總氮的去除與轉(zhuǎn)化

經(jīng)微孔曝氣,可使生物接觸氧化預(yù)處理池的DO達(dá)5-6mg/L;預(yù)臭氧的投加使砂濾池內(nèi)的DO在8-11mg/L;臭氧接觸池出水的DO則基本保持在飽和或超飽和狀態(tài),非常有利于生物膜的生長。

監(jiān)測結(jié)果表明,在水溫>8℃時,預(yù)處理池可去除40-80%的氨氮;臭氧的投加反而使水中氨氮值升高,究其原因是臭氧氧化了水中的有機(jī)氮,使之轉(zhuǎn)化為氨氮所致,但DO的升高使砂濾池對氨氮的去除率提高至62-100%,進(jìn)水氨氮在2 mg/L左右時,能去除1.8mg/L的氨氮,顯示其超強(qiáng)的生物作用;生物活性炭濾池在掛膜穩(wěn)定后對氨氮的去除率保持在71-100%之間,出水氨氮大多低于檢測限,結(jié)果見圖2。有研究表明,在進(jìn)水DO在12 mg/L時,最大去除氨氮負(fù)荷可達(dá)2.0mg/L。生物預(yù)處理-強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對亞硝酸鹽氮一直保持較高的去除率。當(dāng)原水亞硝酸鹽氮在0.016-0.684 mg/L時,砂濾池出水亞硝酸鹽氮在<0.002-0.016 mg/L,再經(jīng)后臭氧接觸氧化,均能被充分氧化成硝酸鹽。生物炭濾池隨著對氨氮去除效果的顯現(xiàn)而出現(xiàn)亞硝酸鹽氮的累積現(xiàn)象,至運(yùn)行2個月時達(dá)到最高峰,但2天后其出水亞硝酸鹽氮就與進(jìn)水一致,而出水中的硝酸鹽卻增加了0.1-0.4mg/L。分析原因是在進(jìn)水DO充足的情況下,低溫時亞硝化菌較硝化菌具有更強(qiáng)的活性,亞硝化反應(yīng)速率快于硝化反應(yīng)所致,另水中一定的亞硝酸鹽積累也會促進(jìn)硝化菌的生長。
各質(zhì)控點(diǎn)三氮濃度變化見圖3。

運(yùn)行期間原水的“三氮”(氨氮、亞氮和硝酸鹽)平均總含量為3.41mg/L,穩(wěn)定運(yùn)行后,生物預(yù)處理池出水“三氮” 總量為3.21 mg/L,砂濾池為3.63 mg/L, 炭濾池為3.90 mg/L。分析其原因是由于預(yù)臭氧、后臭氧將一部分有機(jī)氮氧化,所以砂濾水、炭濾水中的“三氮”總量有所上升,初步分析其上升幅度與水中可降解的有機(jī)氮含量相關(guān)。

4.2 對鐵、錳的去除

運(yùn)行實(shí)踐表明,生物活性炭進(jìn)水中鐵、錳的存在會繼續(xù)消耗余臭氧,故對余臭氧測定的準(zhǔn)確性有影響;另外,三價(jià)鐵、四價(jià)錳沉淀的細(xì)小顆粒有穿透活性炭濾池的可能,故對鐵、錳的去除最好在后臭氧接觸前完成。

生物預(yù)處理池對鐵、錳有一定的去除能力,但由于排泥困難,彈性填料表面積泥嚴(yán)重而影響其去除效果。

在中性或弱堿性條件下,投加在反應(yīng)池中的高錳酸鉀對低價(jià)鐵、錳有較強(qiáng)的氧化作用,能顯著提高砂濾池去除鐵、錳的效率,由于生成的四價(jià)錳顆粒的助凝作用,相應(yīng)地提高了對濁度的去除率。當(dāng)原水pH值在7.5左右,總鐵含量為4.12mg/L、錳含量為0.42 mg/L時,投加1 mg/L的高錳酸鉀,砂濾池出水的鐵、錳含量已低于檢測限。運(yùn)行至今砂濾工序以后的水樣中均已測不到鐵、錳的存在。

4.3 對CODMn的去除

由于石臼漾水廠生物接觸氧化池本身的缺陷,預(yù)處理池對CODMn基本沒有去除。

強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對CODMn有較高的去除率,且去除率隨著水溫的升高而升高,進(jìn)水CODMn值的變化對去除率無明顯影響,運(yùn)行期間強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對CODMn的去除率保持在27-57%,平均為42%。在臭氧投加量為2-3mg/L時,臭氧接觸能氧化3-20%的CODMn;同時降解大分子有機(jī)物,使大分子有機(jī)物的生物可同化性增加,從而能被活性炭生物濾池有效去除。
活性炭濾池運(yùn)行初期10天內(nèi),對CODMn的去除率達(dá)60%以上,最高達(dá)75.2%,隨后穩(wěn)定在50%左右;40天后去除率下降,在23-42%之間,因此可認(rèn)為物理吸附飽和期為40天。在掛膜成熟、且DO充足穩(wěn)定的前提下,水溫上升有利于異氧菌活性的增加,提高去除效果,但受進(jìn)水CODMn值的影響,具體是:水溫>10℃、進(jìn)水CODMn在2.6-3.1mg/L時,去除率在33-47%;但當(dāng)進(jìn)水CODMn>3.1mg/L時,去除率在25-31%。各工藝單元對CODMn的去除率見圖4。

 

整套組合工藝對CODMn的去除效果:當(dāng)原水CODMn<7mg/L時,出廠水CODMn<2mg/L;當(dāng)原水CODMn在7-9mg/L時,出廠水CODMn在2.5mg/L左右。

4.4 對TOC的去除效果

監(jiān)測結(jié)果表明,強(qiáng)化常規(guī)處理能去除19-50%的TOC,平均去除率為39%;炭濾池在運(yùn)行初期對TOC的去除率高達(dá)75%以上,以后降至20-50%,平均去除率為41%,在原水有機(jī)物組成、炭濾池生物作用相對穩(wěn)定的情況下,炭濾池對TOC的去除率受進(jìn)水TOC值、水溫的影響較大。臭氧接觸氧化可去除4%左右的TOC。以上結(jié)果與原水分子量分布的試驗(yàn)結(jié)果有相關(guān)性。原水、砂濾水和出廠水的TOC值走勢見圖5

強(qiáng)化常規(guī)、臭氧氧化和生物炭濾去除UV254的效果比較見圖6。由圖看出,強(qiáng)化常規(guī)處理工藝對UV254的去除率最高,平均達(dá)57%,遠(yuǎn)高于對TOC的去除率,說明原水中在254nm有吸收的不飽和雙鍵物質(zhì)多為大分子結(jié)構(gòu),易被常規(guī)處理去除;臭氧對剩余的UV254平均有33%的去除率。炭濾池在運(yùn)行初期,因物理吸附作用而對UV254有較高的去除率(>40%),后逐漸穩(wěn)定在13%-42%,平均去除率為28%,炭濾池對UV254的去除能力在0.1-0.3cm-1之間。

 

4.6 對色度、臭和味的去除
運(yùn)行期間原水的色度在15-32度,強(qiáng)化常規(guī)工藝處理后出水色度能降至7-11度,鐵、錳完全去除后,后臭氧出水色度能再降低2-4度,經(jīng)炭濾,出水色度全部在5度以下,甚至接近0度。處理前原水呈2-3級泥土味,強(qiáng)化常規(guī)工藝處理出水能將其降低至1級,嗅覺敏感者仍感覺到有泥土霉味,但經(jīng)炭濾后能完全消除至0級。

4.7 其它指標(biāo)的改善
強(qiáng)化常規(guī)處理對濁度的去除效果優(yōu)異,當(dāng)原水濁度在27-164NTU,沉淀水濁度控制在2.5NTU左右時,砂濾池出水濁度均能<0.5NTU,經(jīng)炭濾,出廠水濁度<0.3 NTU。由于臭氧的消毒效果優(yōu)于液氯,臭氧-活性炭濾池出水的細(xì)菌總數(shù)<10個/ml,大腸菌群未檢出,故清水池加氯及出廠補(bǔ)氯總量由改造前的4.5公斤/千噸水降至目前的1.3公斤/千噸水;另活性炭濾去除了大部分鹵代烴的前體物,二者的共同作用使出廠水中的消毒副產(chǎn)物鹵代烴的含量大幅減少,接近檢測限送上海復(fù)旦大學(xué)公共環(huán)境衛(wèi)生學(xué)院進(jìn)行了多次的Ames試驗(yàn),結(jié)果表明,被測水樣量同取2.0L時,原水的回變菌落數(shù)達(dá)陰性對照的三倍以上,為較強(qiáng)致突變陽性;強(qiáng)化常規(guī)處理水的回變菌落數(shù)達(dá)陰性對照的二倍以上,為致突變陽性;深度處理出廠水的回變菌落數(shù)小于陰性對照的二倍,為致突變陰性。

改造后的出廠水pH值在7.2-7.4范圍內(nèi),游離余氯控制在0.4 mg/L左右,氨氮、鐵、錳接近或低于檢測限,有機(jī)物含量低,故出廠水在管網(wǎng)中的化學(xué)、生物穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。對管網(wǎng)水的日常監(jiān)測表明,管網(wǎng)水色度<5度,NH3-N<0.5mg/L,CODMn<3mg/L,以《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》為評價(jià)依據(jù),運(yùn)行半年來管網(wǎng)水的34項(xiàng)綜合合格率為100 %。

5 技改成本構(gòu)成:

5.1 工程造價(jià)
在原有生物接觸氧化預(yù)處理-常規(guī)處理工藝上,增加了臭氧-活性炭處理工藝,包括土建、材料及安裝、設(shè)備購置、工器具購置和其他費(fèi)用在內(nèi)總投資7000萬元,按平均14年折舊期限、年供水量5000×104m3計(jì)算,出廠水增加成本0.10元/m3。

5.2 直接運(yùn)行成本
臭氧-活性炭工藝直接運(yùn)行成本包括運(yùn)行電耗、氧耗、人工及設(shè)備維修等費(fèi)用,共約增加0.17元/m3水。

6 結(jié)論
運(yùn)行半年以來,石臼漾水廠在水源水質(zhì)為Ⅳ-Ⅴ類的情況下,通過生物接觸氧化預(yù)處理-強(qiáng)化常規(guī)處理-臭氧生物活性炭組合凈水工藝,出廠水水質(zhì)達(dá)到衛(wèi)生部2001版《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》的要求,感官指標(biāo)和有機(jī)物指標(biāo)得到根本性的改善,整個工藝技術(shù)改造取得了預(yù)期的效果。運(yùn)行中得出如下結(jié)論:

(1) 生物接觸氧化預(yù)處理工藝能有效去除原水中的氨氮和亞硝酸鹽氮,去除率分別為40-80%和50-90%,對鐵、錳、CODMn也有一定的去除效果;在原水水質(zhì)較差時,可減輕后續(xù)工序去除氨氮、亞硝酸鹽氮和CODMn的壓力;但其工藝有待進(jìn)一步優(yōu)化,以增強(qiáng)抗擊原水突發(fā)性污染的能力;

(2) 強(qiáng)化常規(guī)處理是去除濁度、鐵、錳的最主要環(huán)節(jié),且大部分的CODMn、TOC、UV254值在強(qiáng)化常規(guī)處理階段得以有效去除,因此優(yōu)化強(qiáng)化常規(guī)處理工藝是提高出水水質(zhì)的前提和重要手段;

(3) 臭氧-生物活性炭深度處理工藝針對嘉興水源水質(zhì)的特點(diǎn),在去除色度、臭和味等感官指標(biāo)和有機(jī)物指標(biāo)、改善Ames試驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)一步提升出水水質(zhì)方面有較強(qiáng)的針對性,因此深度處理工藝是保證出水水質(zhì)達(dá)到衛(wèi)生部規(guī)范的有效途徑。
 

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