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某油脂廠污水處理工程

             來(lái)源:福建大拇指環(huán)?萍加邢薰 閱讀:4507 更新時(shí)間:2011-11-14 14:36

詳細(xì)信息
項(xiàng)目名稱 某油脂廠污水處理工程
建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)起始時(shí)間 建設(shè)結(jié)束時(shí)間
建設(shè)性質(zhì) 新建 工程投資 廢水性質(zhì)
處理規(guī)模 進(jìn)水水質(zhì) 出水水質(zhì)
處理工藝 運(yùn)行費(fèi)用 承包范圍
工程說(shuō)明

1 .廢水的水質(zhì)水量

該油脂廠每天排放廢水為130m3,年排放污水量約為3.9萬(wàn)噸,排入河道CODCr 總量約為191.1噸/年,BOD5總量約為116.2噸/年。嚴(yán)重污染了周圍的生活環(huán)境,必須加以治理。根據(jù)該廠提供的數(shù)據(jù)及類似廢水的相關(guān)數(shù)據(jù),可知該廢水的原水水質(zhì)指標(biāo)基本如下:

設(shè)計(jì)水質(zhì)(除pH外,水質(zhì)單位為mg/L) 

廢水源
水量(m3/d)
CODCr
BOD5
油類
SS
pH
T
混合裝置廢水罐
 
22
 
25000
15000
7000
1000
10
≤80℃
熱井
72
500
300
200
 
5
≤45℃
脫容冷凝
36
427.9
248.2
1.74
8.0
7
 








2.工藝選擇

根據(jù)該油脂廠污水處理站的原有工藝設(shè)計(jì)、現(xiàn)有構(gòu)筑物和設(shè)備情況,結(jié)合該廠污水水質(zhì)特點(diǎn)和處理要求,本污水治理方案設(shè)計(jì)采用的處理工藝如下

2.1工藝流程說(shuō)明

2.2.1基本思路

1)高濃度廢水排水量為22m3/d ,水量?jī)H占日廢水量16.9%,且水質(zhì)含油濃度大(7000mg/L),有機(jī)物濃度高(CODCr高達(dá)25000mg/L)。宜于單獨(dú)物化和厭氧預(yù)處理,之后與低濃度的廢水一起好氧處理。

2)熱井排水和脫容冷凝水水量大,有機(jī)物濃度相對(duì)低,且水質(zhì)具有很好的可生化性。與經(jīng)過(guò)預(yù)處理的高濃度廢水混合后進(jìn)入接觸氧化池,被好氧微生物降解,設(shè)計(jì)控制微生物生長(zhǎng)期為對(duì)數(shù)增長(zhǎng)期,從而加快降解速率。

3)由于高濃度廢水有一定溫度(80℃),可有效利用余熱控制高溫發(fā)酵,強(qiáng)化酸化階段細(xì)菌的水解功能和堿性階段的對(duì)有機(jī)物降解性。采用地埋式厭氧反應(yīng)池和組合填料作為菌種載體,提高了降解效率。

4)采用高濃度有機(jī)廢水物化預(yù)處理和厭氧處理,然后與低濃度有機(jī)廢水混合后生化預(yù)曝氣,再進(jìn)行接觸氧化、二次沉淀處理的技術(shù)路線,是江西南昌雙鶴油脂公司廢水治理工程的必選優(yōu)化方案。

2.2.2特點(diǎn)分析

1)采用土建式厭氧反應(yīng)池利于實(shí)現(xiàn)高濃度廢水的高溫消化。從而達(dá)到厭氧反應(yīng)池普通消化功能不可能達(dá)到的有機(jī)降解率和較小的投資費(fèi)用的目的。

2)厭氧池利于實(shí)現(xiàn)池內(nèi)混合填料優(yōu)化搭配,合理地分配池內(nèi)各類菌屬設(shè)置,從而達(dá)到控制二級(jí)生化階段和出水的目的。

3)用綜合預(yù)曝氣池——接觸氧化池——二沉池組合工藝可很大程度降低工程造價(jià)。

4)針對(duì)生產(chǎn)的連續(xù)性,廢水經(jīng)過(guò)以土建設(shè)施為主的水處理工藝,利于維護(hù);電設(shè)備以鼓風(fēng)機(jī),水泵為代表,便于檢修。這點(diǎn)比水處理設(shè)備一體化相比,不僅能節(jié)約造價(jià)而且便于管理。

5)接觸氧化池采用推流式進(jìn)水,這種操作方式能調(diào)節(jié)水質(zhì)水量的變化,從而強(qiáng)化細(xì)菌、原生動(dòng)物與后生動(dòng)物的載體分布,確保出水達(dá)標(biāo)。另外,這樣的模式有利于節(jié)約成本,便于維護(hù)的特性。

2.2.3工藝說(shuō)明

1)含油廢水中的高濃度廢水直接進(jìn)入高濃度廢水調(diào)節(jié)池, 經(jīng)泵提升至隔油沉淀池,在隔油沉淀池中油脂、油水、油渣得到分離。

2)隔油沉淀池出水首先進(jìn)入集水井,然后用泵提升污水到一級(jí)氣浮罐中,加入藥劑,油水分離后的出水進(jìn)入二級(jí)氣浮罐,再次油水分離后自流到厭氧反應(yīng)池,經(jīng)厭氧深度消化,上清液進(jìn)入綜合預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池。

3)含油廢水中的低濃度廢水直接進(jìn)入綜合預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池,匯合厭氧池來(lái)水經(jīng)泵提升至接觸氧化池,出水自流至斜板沉淀池,經(jīng)沉淀處理后排放至自然水體。

4)在隔油沉淀池表面隔出的油脂自流進(jìn)入污泥池,氣浮池表面刮出的油脂也自流進(jìn)入污泥池,廠方可進(jìn)行回收再利用。

3.污水處理情況

該廠的油脂廢水經(jīng)過(guò)該工藝方案后的出水,基本上能夠達(dá)標(biāo)排放,其出水水質(zhì)情況和綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)列于下表:

序號(hào)
項(xiàng)目
一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
出水水質(zhì)
除去率%
1
BOD5
20mg/L
18mg/L
99.3
2
CODCr
100mg/L
89mg/L
97.9
3
SS
70mg/L
62mg/L
63.7
4
油脂
20mg/L
15mg/L
98.7
5
pH值
6~9
6~9
-

工程圖片
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