鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠低溫SCR催化劑再生介紹
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】摘要:本文介紹了鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣低溫SCR脫硝催化劑失效原因分析、再生過(guò)程及注意事項(xiàng),并對(duì)再生系統(tǒng)優(yōu)化提出了建議。
關(guān)鍵詞 低溫SCR 催化劑 再生
鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠2003年建成投產(chǎn),配置2臺(tái)225噸/日爐排爐垃圾焚燒線、1套6.5MW汽輪發(fā)電機(jī)組,2016年煙氣處理系統(tǒng)技改,增加低溫SCR脫硝系統(tǒng),目前煙氣處理系統(tǒng)流程為:SNCR脫硝+半干法脫酸+活性炭吸附+干法脫酸+布袋除塵+SCR脫硝。
一、鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠低溫SCR脫硝簡(jiǎn)介
鹽田廠SCR脫硝設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度180±5℃,設(shè)計(jì)脫硝效率大于68%,還原劑為濃度25%的氨水,氨逃逸<5mg/Nm3,采用低溫蜂窩催化劑,2+1層布置,每層安裝4個(gè)模塊,并留有4個(gè)測(cè)試塊,催化劑壽命不低于3年。系統(tǒng)設(shè)有SGH蒸汽-煙氣加熱器,將布袋除塵器出口煙氣由155℃左右加熱到180±5℃,SCR反應(yīng)器入口設(shè)有經(jīng)CFD數(shù)模的煙氣整流裝置;氨水先經(jīng)噴槍霧化,再由加熱后的自然空氣汽化噴入煙氣中,氨氣噴入口附近設(shè)有噴氨格柵保證煙氣、氨氣混合均勻;設(shè)有在線聲波清灰系統(tǒng),運(yùn)行中定時(shí)進(jìn)行催化劑清灰;2套SCR脫硝裝置設(shè)有1套催化劑在線熱再生系統(tǒng)。SCR脫硝入口煙氣條件如下:
因?yàn)镾CR設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度180℃,處于硫銨生成溫度區(qū)間,如圖1所示,為減少硫銨對(duì)脫硝效率的影響,延長(zhǎng)再生周期,要求SCR入口煙氣SO2≦30mg/Nm3,煙塵≦10mg/Nm3。
二、脫硝效率下降原因分析
鹽田廠SCR脫硝2017年3月投入運(yùn)行,6月通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,脫硝效率在80%以上,NOx排放濃度均值低于50mg/Nm3(11% O2)。2018年3月開(kāi)始,SCR脫硝效率開(kāi)始有明顯的下降趨勢(shì),鹽田廠先后排查了SCR入口煙氣指標(biāo)、在線儀表準(zhǔn)確性等,均未發(fā)現(xiàn)明顯異常。6月8-12日,分別對(duì)2#、1#線SCR催化劑進(jìn)行熱再生,因?yàn)樾氏陆档木唧w原因不明確,另外再生系統(tǒng)密封及保溫性不足,再生后效果不明顯。為查找原因,鹽田廠將不同運(yùn)行時(shí)間的催化劑測(cè)試元件送往催化劑廠家進(jìn)行檢測(cè)分析。
2.1、催化劑成分分析
催化劑廠家對(duì)運(yùn)行不同時(shí)間后催化劑的主要成分、微量成分進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果如圖1、圖2所示。
圖1:催化劑主要成分變化[2]
圖2:催化劑微量成分變化[3]
依據(jù)圖1的檢測(cè)結(jié)果,運(yùn)行不同時(shí)間后催化劑主要成分沒(méi)有明顯變化,依據(jù)圖2的檢測(cè)結(jié)果,運(yùn)行不同時(shí)間后催化劑中Ca2+、Fe、SO3均有增加,其中SO3增加比例較大,說(shuō)明催化劑在使用過(guò)程中有硫銨生成并沉積下來(lái),脫硝效率下降極有可能是硫銨污染造成的。
2.2、催化劑活性分析
催化劑廠家對(duì)運(yùn)行不同時(shí)間后催化劑模擬實(shí)際生產(chǎn)條件進(jìn)行了再生,檢測(cè)了再生前后催化劑活性及脫硝效率,結(jié)果如表2所示。
通過(guò)對(duì)催化劑測(cè)試塊的成分檢測(cè)、再生前后脫硝效率及活性分析,可以判定SCR脫硝效率下降是硫銨污染引起的,根據(jù)硫胺的理化性質(zhì),可以通過(guò)加熱再生進(jìn)行恢復(fù)。
三、催化劑再生
3.1、再生系統(tǒng)介紹
鹽田廠SCR脫硝系統(tǒng)配置了催化劑在線熱再生裝置,主要針對(duì)硫銨污染進(jìn)行催化劑再生,再生系統(tǒng)流程如圖3所示。
反應(yīng)器及煙道內(nèi)的煙氣經(jīng)過(guò)電加熱器加熱后,從SCR反應(yīng)器底部進(jìn)入,不斷地內(nèi)部循環(huán)加熱,升溫到350℃-400℃后,循環(huán)保溫一定的時(shí)間,待硫銨分解為氣態(tài)的硫氧化物及氨氣,將再生廢氣排入布袋除塵器入口,同時(shí)補(bǔ)充環(huán)境空氣,持續(xù)置換一段時(shí)間,同時(shí)檢測(cè)廢氣中硫氧化物和氨氣的含量,待硫氧化物和氨氣含量穩(wěn)定后,逐步降溫到常溫,再生結(jié)束。
3.2、再生操作
為了保證再生效果,對(duì)再生系統(tǒng)加熱器及保溫進(jìn)行完善,參照催化劑廠家提供的再生操作溫度控制曲線(圖4),2018年10月5日,鹽田廠開(kāi)始進(jìn)行催化劑再生,并根據(jù)再生過(guò)程中的實(shí)際情況,對(duì)再生不同階段的時(shí)間、溫度進(jìn)行了調(diào)整。
圖4催化劑再生溫度控制曲線[5]
3.3、再生效果及需要注意的問(wèn)題
①SCR催化劑再生投運(yùn)后脫硝效率逐漸回升,7天內(nèi)脫硝效率達(dá)75%左右,已滿足SCR運(yùn)行要求,但沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果(80%以上)。
②再生設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間備用,存在溫度檢測(cè)不準(zhǔn)確、加熱器控制故障、人工檢測(cè)不熟練等因素,影響再生進(jìn)度。
③再生系統(tǒng)設(shè)計(jì)廢氣不能徹底排放,且置換時(shí)間過(guò)長(zhǎng),部分硫銨在降溫過(guò)程中再次沉積在催化劑表面,影響了再生效果。
④催化劑再生溫度需結(jié)合各家催化劑理化性能,確認(rèn)承受再生溫度范圍,避免損傷催化劑。
四、結(jié)論
4.1、垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣低溫SCR脫硝催化劑再生前,應(yīng)進(jìn)行催化劑成分、活性分析,找到真正的原因,制定針對(duì)性的再生方案。
4.2、由硫銨引起的SCR脫硝效率下降,可以通過(guò)配置在線加熱再生設(shè)備進(jìn)行再生解決。
4.3、再生系統(tǒng)設(shè)備要定期維護(hù),保證在再生時(shí)儀表檢測(cè)準(zhǔn)確、閥門(mén)關(guān)閉嚴(yán)密、保溫效果好。
4.4、再生風(fēng)在反應(yīng)器內(nèi)流場(chǎng)均勻分布,反應(yīng)器內(nèi)再生廢氣排放徹底對(duì)再生效果影響較大,需要從設(shè)計(jì)方面改進(jìn)。
參考文獻(xiàn):
[1]鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣SCR低溫脫硝系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)。
[2]、[3] 、[4]鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠的抽出催化劑評(píng)價(jià)及加熱再生試驗(yàn)。
[5]鹽田鹽田垃圾焚燒發(fā)電廠煙氣SCR低溫脫硝催化劑再生方案。
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