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煙氣反吹技術(shù)在蓄熱式加熱爐CO減排中的應(yīng)用

更新時(shí)間:2021-02-23 14:48 來(lái)源:山西冶金 作者: 閱讀:3251 網(wǎng)友評(píng)論0

摘要: 蓄熱式加熱爐在燃燒過(guò)程中,換向閥與蓄熱燒嘴之間的CO會(huì)被直接排放到大氣中,造成環(huán)境污染和能源浪費(fèi).通過(guò)研究與實(shí)踐,將煙氣反吹技術(shù)應(yīng)用到蓄熱式加熱爐燃燒系統(tǒng)中,有效的解決了現(xiàn)有蓄熱式加熱爐大量殘余CO排放的問(wèn)題,帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境的重視程度越來(lái)越高,大氣污染物排放成為國(guó)家關(guān)注的焦點(diǎn)。蓄熱式軋鋼加熱爐由于其特殊的工藝特點(diǎn),煤氣并不能完全燃燒利用,在燃燒過(guò)程中,換向閥與蓄熱式燒嘴之間的煤氣會(huì)被直排到大氣中,從而造成煙氣中存在大量的CO。大量CO直接排放到大氣中存在諸多危害,其中主要包括以下幾種:

1)大量煤氣直接外排,造成環(huán)境污染。

2)造成能源的大量浪費(fèi),如果能夠充分回收利用,可以有效降低加熱爐煤氣消耗。

3)蓄熱箱中殘余的煤氣隨煙氣外排時(shí),會(huì)與蓄熱箱中的煤氣發(fā)生二次燃燒,由于燃燒溫度高于蓄熱體的荷重軟化溫度,造成蓄熱體損壞,并增加NOx排放量。

因此蓄熱加熱爐的CO排放問(wèn)題已經(jīng)成為亟待解決的嚴(yán)重的環(huán)保問(wèn)題,如果不能從根本上解決,可能對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,甚至造成環(huán)保停產(chǎn)的嚴(yán)重后果。

1技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新

河北鋼鐵集團(tuán)唐山分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)唐鋼)一鋼軋廠1 700 mm線兩座加熱爐采用的都是空、煤雙蓄熱燃燒技術(shù)。通過(guò)對(duì)加熱爐現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)研,確定加熱爐煙氣中排放的CO主要有兩個(gè)來(lái)源:其一,加熱爐燃燒過(guò)程中未能完全燃燒的CO隨煙氣直接排人大氣;其二,加熱爐換向閥與燒嘴之間的管道中殘留的煤氣隨煙氣直接排放進(jìn)人大氣。而第二種原因產(chǎn)生的CO排放量占全部CO排放量的80%以上,因此解決第二種CO排放問(wèn)題是控制軋鋼加熱爐CO排放的重點(diǎn)。

1.1管道中殘留煤氣的原因

蓄熱式燃燒系統(tǒng)由蓄熱燒嘴、三通換向閥、空煤煙管道系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)、控制系統(tǒng)等組成。每個(gè)三通換向閥之前的煤氣、煙氣管道是相互獨(dú)立的,但是三通閥到燒嘴之間的管道則是煤氣和煙氣共同使用的。在正常生產(chǎn)時(shí),燃燒側(cè)的燒嘴將會(huì)由燃燒狀態(tài)切換到排煙狀態(tài),即三通換向閥將會(huì)由進(jìn)煤氣狀態(tài)切換到排煙氣狀態(tài),換向后公共管道內(nèi)的煤氣將會(huì)被抽到排煙管道中,而且由于換向閥每60 s將換向一次,加熱爐的各個(gè)控制段將會(huì)周而復(fù)始的不停的排放公共管道中的煤氣,這將導(dǎo)致公共管道內(nèi)的大量殘余煤氣隨著加熱爐排放的煙氣直接排放至大氣中,從而造成軋鋼加熱爐排放大量CO,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。

1.2反吹系統(tǒng)原理

在確保原有設(shè)備不進(jìn)行較大變動(dòng)的情況下,考慮到可行性、成本等因素,決定利用中介氣體在三通閥換向后,將三通閥和燒嘴之間的公共管道內(nèi)的煤氣吹到爐內(nèi)進(jìn)行燃燒。這樣再換向時(shí),公共管道內(nèi)存在的是中介氣體。然后換向閥的煤煙閥板打開(kāi),進(jìn)行正常的排煙工作。這樣就不會(huì)有煤氣被吸人到煙氣管道內(nèi)了,避免了煤氣浪費(fèi)以及排放污染。

1.3中介氣體的選擇

由于技術(shù)方案中需要使用中介氣體對(duì)含有大量煤氣的管道進(jìn)行吹掃,因此中介氣體的選擇必須優(yōu)先保證使用的安全性,因此中介氣體必須選擇不含或僅含有少量氧氣的氣體。同時(shí)由于反吹氣體的消耗量很大,因此需要選擇能夠穩(wěn)定并大量供應(yīng)的中介氣體。通過(guò)以上條件進(jìn)行選擇,符合要求的中介氣體為氬氣、氮?dú)狻⒓訜釥t煙氣三種。考慮到氬氣和氮?dú)馐褂贸杀据^高,而加熱爐煙氣作為加熱爐本身的排放廢氣,不存在成本問(wèn)題,同時(shí)使用煙氣作為中介氣還可以降低煙氣中的NOx濃度。蓄熱式燃燒過(guò)程排煙過(guò)程中,由于爐氣中含有一定的O2(3%一10%),當(dāng)爐氣進(jìn)入煤氣蓄熱式燒嘴時(shí),當(dāng)這部分爐氣中的O2會(huì)與蓄熱式燒嘴中的CO發(fā)生二次燃燒,由于蓄熱箱內(nèi)煤氣溫度和煙氣溫度均在1 000℃以上,因此此時(shí)發(fā)生的二次燃燒,會(huì)劇烈生成NOx,因此,當(dāng)蓄熱式燒嘴中的CO被吹人爐內(nèi)燃燒后,高溫?zé)煔膺M(jìn)入爐內(nèi)就不再會(huì)發(fā)生二次燃燒,因此也就能降低NOx的排放。

綜合考慮,選擇煙氣作為反吹系統(tǒng)的中介氣體。

1.4煙氣反吹系統(tǒng)工作過(guò)程

在煤煙引風(fēng)機(jī)后的管道上,新增一臺(tái)引風(fēng)機(jī),將一部分煙氣引入換向閥前的管道上。風(fēng)機(jī)人口設(shè)調(diào)節(jié)閥,用于調(diào)節(jié)吹掃煙氣的壓力和流量;風(fēng)機(jī)出口接一組三通閥,用于控制反吹煙氣流轉(zhuǎn)。

當(dāng)煤氣蓄熱結(jié)束后(蓄熱三通閥煤氣閥關(guān)閉),反吹煙氣經(jīng)由調(diào)節(jié)閥、新增引風(fēng)機(jī)、反吹煙氣流轉(zhuǎn)控制三通閥進(jìn)入吹掃總管道,被引入總管道的煙氣通過(guò)吹掃閥(吹掃閥采用三通閥,一加和二加共用一個(gè)三通閥,均熱上下兩段共有一個(gè)三通閥)將蓄熱三通閥和燒嘴之間公共管道內(nèi)的煤氣吹掃到爐內(nèi)進(jìn)行燃燒。吹掃結(jié)束后,通過(guò)調(diào)整反吹煙氣流轉(zhuǎn)三通閥的閥門(mén)阻止反吹煙氣進(jìn)入吹掃管道,同時(shí)蓄熱三通閥煙氣閥打開(kāi)排煙。通過(guò)以上換向過(guò)程由反吹煙氣將蓄熱三通閥和燒嘴之間公共管道內(nèi)殘余的煤氣進(jìn)行了吹掃置換,使所有煤氣進(jìn)入爐膛內(nèi)燃燒,杜絕了煤氣外排。為保證吹掃效果,在煤煙總管上設(shè)一個(gè)CO檢測(cè)探頭,檢測(cè)實(shí)際煤煙排放值,并調(diào)節(jié)各段的吹掃時(shí)間。煙氣反吹系統(tǒng)工作過(guò)程如圖2所示。

1.5安全措施

為保證反吹系統(tǒng)在運(yùn)行中的安全,制定了相應(yīng)的安全措施,其中的內(nèi)容包括:

1)在舊煤煙引風(fēng)機(jī)人口和新增引風(fēng)機(jī)出口各增一個(gè)殘氧檢測(cè)探頭,用于檢測(cè)煤煙煙氣中的實(shí)際氧含量。當(dāng)煤煙中氧含量超標(biāo)時(shí),反吹系統(tǒng)停止工作。

2)為防止吹掃后的殘余煤氣進(jìn)入爐內(nèi)爆炸,當(dāng)各段爐溫超過(guò)750℃時(shí),煤氣反吹才允許投用;一旦各段爐膛溫度低于750 oC,該段煤氣反吹停止運(yùn)行。

3)在煙氣反吹風(fēng)機(jī)前增加一路氮?dú)獯祾吖苈罚诟髦Ч苣┒碎y門(mén)前增加放散管路,便于在該系統(tǒng)啟用前或者停用后對(duì)該段管路進(jìn)行吹掃。

4)在控制系統(tǒng)中增加了安全聯(lián)鎖項(xiàng)目,當(dāng)反吹風(fēng)機(jī)停機(jī)等情況發(fā)生時(shí),加熱爐煙氣反吹系統(tǒng)自動(dòng)切斷相應(yīng)閥門(mén)停止運(yùn)行。

2實(shí)施效果

加熱爐煙氣反吹系統(tǒng)在唐鋼1 700 mm線蓄熱式加熱爐投人使用后,在CO排放控制和節(jié)能降耗方面取得了非常顯著的效果。

2.1 CO排放控制效果

加熱爐排放煙氣中的CO顯著降低,通過(guò)對(duì)加熱爐煙氣反吹系統(tǒng)投入前后的數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo),加熱爐排放煙氣的CO含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))有原來(lái)的最高50 000*10-6降低至2 500*10-6,平均降低幅度在90%以上,效果顯著。

2.2加熱爐節(jié)能效果

加熱爐煤氣消耗明顯降低,噸鋼煤氣成本降低3.08元/t,較之前的加熱爐煤氣成本降低了11%,顯著降低了加熱爐的煤氣成本,見(jiàn)表1。

3結(jié)語(yǔ)

唐鋼1 700 mm線加熱爐煙氣反吹系投入使用, 把原來(lái)直接排放到大氣的CO回收利用,解決了軋鋼加熱爐向大氣中大量排放CO的問(wèn)題,減少了環(huán)境污染;同時(shí)降低了生產(chǎn)過(guò)程中的噸鋼煤氣消耗,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

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