混凝氣浮/UASB/接觸氧化/混凝沉淀處理油脂廢水
摘要: 江西某油脂有限公司的生產廢水和沖洗廢水采用混凝氣浮/UASB /生物接觸氧化/混凝沉淀組合工藝處理。采用隔油+ 混凝氣浮進行預處理,油脂去除率高且穩(wěn)定; 以UASB 和生物接觸氧化為主體工藝,污泥濃度高,處理效果好。穩(wěn)定運行后,出水COD 為89 mg /L,BOD5為19mg /L,SS 為69 mg /L,動植物油為10 mg /L,均達到《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996) 的一級標準。
關鍵詞: 油脂廢水; 混凝氣浮; UASB; 生物接觸氧化
油脂生產廢水含有高濃度的油脂,具有有機物濃度高、可生化性好、水質水量波動大等特點,但因其精煉工藝不同,產生的污染負荷也不同。根據精煉原理可將其分為物理精煉法和化學精煉法。物理精煉利用同溫條件下的蒸氣壓進行分離,工藝簡單,產生的污染負荷較輕; 化學精煉廢水污染嚴重,但其副產品有較高經濟效益。在油脂廢水處理工程中,采用物化—生物組合工藝通常能夠達到比較理想的處理效果[1]。
1、廢水水質
江西某油脂有限公司以山茶、稻米為原料,采用低溫冷榨和物理精煉技術生產山茶油、稻米油及其相關副產品,產生的污染負荷較輕。主要廢水來源為生產廢水和沖洗廢水,排放規(guī)模約為300 m3 /d。廢水水質、水量瞬時變化較大,溫差較大,SS 濃度高,動植物油濃度較高。根據當地環(huán)保要求,企業(yè)出水水質需達到《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996) 的一級標準。廢水水質及排放標準見表1。
2、 廢水處理工藝選擇
2. 1 油脂廢水處理現狀
油脂廢水處理技術相對成熟,主體工藝一般由隔油+ 氣浮+ 生物處理組成,隔油池主要去除浮油,而乳化油需通過破乳、氣浮去除。對于廢水中主要的有機物,常采用生物法去除。喬大磊等[2]采用EGSB - SBBR 厭氧好氧生物組合工藝處理植物油脂廢水,對COD、BOD5和SS 的去除率分別達到95. 0%、95. 3%、88. 9%; 劉富安等[3]采用UASB - MSBR 厭氧好氧生物組合工藝處理油脂廢水,對COD、SS 的去除率分別達到98. 0%、99%; 郭勇等[4] 采用氣浮- 反相破乳- IC 塔處理高濃度油脂廢水,出水水質達到《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996) 的三級標準。在油脂廢水處理過程中,雖主體工藝類似,但實際工藝的確定需考慮廢水的水質特征、出水水質要求,以及工藝組合的可靠性和經濟性[5]。
2. 2 廢水處理工藝
廢水有機物濃度高,SS 高,含有大量的脂肪酸、甘油、表面活性劑等難降解有機物,且含有油脂,因此需進行預處理去除大量的SS 和油脂,再采用生化處理( 見圖1) 。設計最大處理水量為15 m3 /h。
因廢水排放不連續(xù),故設置調節(jié)池調節(jié)廢水水質水量和溫度,同時調整pH 值; 之后廢水自流進入沉砂隔油池去除大部分浮油,以及密度較大的懸浮顆粒; 出水自流到混凝氣浮池,加入混凝劑去除大量懸浮物質和乳化油,并且降低色度; 經混凝氣浮處理后的廢水進入中間水池,通過提升泵提升進入UASB 厭氧池,難降解有機物通過水解酸化轉化成簡單物質,并提高廢水的可生化性; 厭氧處理后的廢水自流到生物接觸氧化池,進一步完成有機物的去除; 生物接觸氧化池出水進入混凝沉淀池,通過投加PAC、PAM 混凝沉淀去除廢水中的懸浮物質,同時加快污泥的沉降,從而使出水水質達到《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996) 一級標準。
污泥以及浮渣排入污泥濃縮池,經濃縮處理后,外運妥善處置,上清液回流到調節(jié)池,隔油池產生的油渣進行回收利用。
3、主要構筑物及設備參數
① 收集水池
1 座,鋼筋混凝土結構,有效容積為60 m3,停留時間為4 h。
② 沉砂隔油池
隔油池1 座,鋼筋混凝土結構,有效容積為30m3,停留時間為2 h。沉砂隔油池主要去除浮油和部分密度較大的懸浮物[6 - 7]。因產生的油渣含油量較高,可回收利用。
③ 混凝氣浮池
廢水中部分油脂以乳化油狀態(tài)存在,且大量懸浮物不能通過自由沉淀作用沉降,因此在氣浮池中設置加藥系統( 與混凝沉淀池共用) 加入混凝劑PAC 和助凝劑PAM,去除廢水中乳化油和大量的懸浮物[8 - 9],以便后續(xù)生物處理正常運行。
采用方形氣浮池,2 座,碳鋼防腐結構,設計尺寸為: 2 500 mm × 2 000 mm × 4 000 mm。采用回流加壓溶氣氣浮法,回流比為30%。設1 臺加壓容器水泵、4 臺溶氣釋放器、2 臺配套刮渣機。
④ 中間水池
1 座,鋼筋混凝土結構,有效容積為15 m3。氣浮池出水自流到中間水池,進行部分好氧生物反應,同時降低廢水中的溶解氧,利于后續(xù)厭氧生物處理的進行。設提升泵2 臺( 1 備1 用) ,同時利用液位控制儀控制中間水池水位。
⑤ UASB 厭氧反應器
1 座,鋼筋混凝土結構,直徑為5 m,高度8 m,有效容積為130 m3,平均停留時間為8 h。除油后的廢水先進到UASB 去除大量的有機物,通過水解酸化作用將難降解的有機物轉化成簡單有機物,提高廢水可生化性[10],有利于后續(xù)好氧生物處理。UASB 反應器設排泥管線,且內設的三相分離器和出水管均設防腐措施。
⑥ 生物接觸氧化池
1 座,鋼筋混凝土結構,有效容積為150 m3,停留時間為10 h,有效水深為3 m; 池內安裝150 mm組合彈性填料,采用穿孔管曝氣,反應時間快,停留時間短[11 - 12]。
⑦ 混凝沉淀池
在混凝沉淀池中添加PAC 和PAM( 與混凝氣浮池共用一套加藥設備) ,進一步去除廢水中的懸浮固體及膠體[13],而且能夠加快生物接觸氧化池出水的泥水分離,從而優(yōu)化出水水質[14]。混凝池停留時間為1 h,沉淀停留時間為2 h,有效容積45 m3,混凝池和沉淀池合建,尺寸為3 000 mm ×3 000 mm ×5 500 mm,1 座,鋼筋混凝土結構。
4、工藝調試及運行
4. 1 調試過程
工藝調試主要是對UASB 厭氧反應器和生物接觸氧化池的調試。
4. 1. 1 UASB 厭氧反應器
UASB 反應器中接種污水處理廠脫水后的消化污泥,對污泥加水攪拌稀釋后用泵均勻輸送到反應器中,接種污泥量為反應器體積的1 /3 左右。用自來水稀釋,使其COD 濃度約為1 000 mg /L,隔1 天進一次稀釋后的廢水,并監(jiān)測出水COD,待去除率達到80%左右,以200 mg /L 的梯度增加COD 的濃度對污泥進行馴化,馴化過程中監(jiān)測廢水pH 值、溫度和COD,同時確保pH 值為6. 5 ~ 8. 0。經3 個月調試后,UASB 的出水基本穩(wěn)定,調試完成。在UASB 調試過程中,因廢水水質水量瞬時變化大,pH值存在波動,因此需要監(jiān)控廢水pH 值,確保UASB中產甲烷菌的生長。
4. 1. 2 生物接觸氧化池
生物接觸氧化池的啟動隨著UASB 啟動同時進行,其接種生活污水污泥,反應器中加入污泥后先悶曝24 h,后正常連續(xù)進、出水,出水中污泥全部回流,待污水呈土褐色,出現絮狀混濁后,根據出水水質指標停止污泥回流。
4. 2 調試結果污水處理系統經3 個月調試后投入運行,各處理單元達到了設計處理效果,最終出水指標平均值:COD 為89 mg /L,BOD5為19 mg /L,SS 為69 mg /L,動植物油為10 mg /L,滿足《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996) 的一級標準。各處理單元出水水質監(jiān)測數據見表2。
5、主要技術經濟指標
該工程總投資為43. 985 萬元。廢水處理成本包括人工費、動力費和藥劑費?,F場由2 人管理,工資為2 500 元/( 月·人) ,人工費為0. 56 元/m3 ; 總裝機功率為28 kW,每天運行功率為16 kW,耗電量為336 kW·h /d,電價為1. 0 元/( kW·h) ,則電費為1. 12 元/m3 ; 主要投加PAC 和PAM,PAC 投加量平均為80 mg /L,單價為2. 2 元/kg,PAM 投加量為20 mg /L,單價為24 元/kg,則藥劑費為0. 66 元/m3。綜上可知,運行成本為2. 34 元/m3。
6、結論
該公司油脂廢水有機物濃度比同類廢水低,但廢水量大,采用混凝氣浮/UASB /生物接觸氧化/混凝沉淀工藝能夠有效去除污染物,出水水質達到《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996) 一級標準,運行成本約2. 34 元/m3。采用隔油、混凝氣浮來去除油脂; 核心處理單元為UASB 和生物接觸氧氧化,與其他同類處理工藝相比,污泥濃度高,能確保處理效果達到要求。
作者:鄔容偉1, 饒欽富2, 鄧覓3, 萬金保3 ( 1. 南昌理工學院新能源與環(huán)境工程學院,江西南昌330044; 2. 江西省建筑設計研究總院,江西南昌330046; 3. 南昌大學資源環(huán)境與化工學院,江西南昌330031)
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