燃煤電廠煙氣SO3遷移轉(zhuǎn)化特性試驗(yàn)
[摘 要]
對某電廠 300 MW 機(jī)組在不同煤種、不同負(fù)荷條件下,選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)、空氣預(yù)熱器、低低溫電除塵器、海水脫硫以及濕式電除塵器等裝置中 SO3遷徙轉(zhuǎn)化特性進(jìn)行了試驗(yàn)分析。試驗(yàn)結(jié)果表明:低低溫電除塵器對 SO3的脫除效率可達(dá) 65%;海水脫硫?qū)O3的脫除效率約為 15%;濕式電除塵器對煙氣中 SO3脫除效率約為 5%;煙氣經(jīng)過 SCR脫硝裝置后 SO3明顯增加,這是造成尾部煙氣中 SO3質(zhì)量濃度升高的主要原因;經(jīng)低低溫電除塵器、海水脫硫裝置以及濕式電除塵器對煙氣中 SO3的協(xié)同脫除,能實(shí)現(xiàn)最終 SO3排放質(zhì)量濃度低于 2 mg/m3。
[關(guān) 鍵 詞]燃煤電廠;超低排放;SO3;遷移轉(zhuǎn)化;協(xié)同脫除;脫硝系統(tǒng);空氣預(yù)熱器;電除塵器
現(xiàn)有燃煤電廠中裝配的脫硫、脫硝及除塵設(shè)備裝置能實(shí)現(xiàn)煙氣中灰塵、NOx、SO2等常規(guī)污染物的有效脫除。但近年來,相關(guān)運(yùn)行情況及研究發(fā)現(xiàn),脫硝裝置入口煙氣中一部分 SO2會進(jìn)一步被選擇性催化還原(SCR)脫硝催化劑氧化,形成 SO3,SO3容易與脫硝裝置中過量的 NH3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成硫酸氫銨(ABS)等物質(zhì),造成脫硝床層以及下游空氣預(yù)熱器(空預(yù)器)等裝置的嚴(yán)重堵塞。ABS沉積在空預(yù)器內(nèi)部,會降低空預(yù)器換熱效率,同時也嚴(yán)重影響鍋爐安全正常運(yùn)行,引起爐膛負(fù)壓大幅波動,甚至引起爐膛滅火而停爐。因此,深入解析燃煤電廠煙氣中 SO3、NH3等組分生成及遷徙轉(zhuǎn)化規(guī)律,是保證煙氣污染物控制裝置高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)燃煤電廠超低排放的關(guān)鍵。
近年來,針對燃煤電廠現(xiàn)有環(huán)保裝置對 SO3協(xié)同控制效果及排放進(jìn)行了大量總結(jié)研究并開展部分工業(yè)測試。李小龍等針對典型機(jī)組的測試結(jié)果表明,低低溫電除塵器對 SO3的脫除效率差別較大(1.8%~96.6%);大部分濕法脫硫技術(shù)對 SO3的脫除效率高于 50%;SO3在濕式電除塵器中脫除效率也大于 50%;超低排放條件下,大部分機(jī)組的 SO3排放質(zhì)量濃度低于 2 mg/m3。李高磊等對江西某電廠 3×340 MW 機(jī)組的研究表明,濕式靜電除塵器和化學(xué)團(tuán)聚系統(tǒng)的超低排放改造能夠明顯提高燃煤電廠 SO3的脫除率,濕式電除塵器(WESP)耦合電除塵器(ESP)及濕法脫硫(WFGD)在高負(fù)荷下對 SO3脫除效率可達(dá) 80%以上。但同時張雪峰等通過開展 SO3對高濕靜電場中電暈放電的影響機(jī)制研究提出,煙氣中高濃度 SO3所形成的硫酸氣溶膠顆粒會產(chǎn)生電暈封閉現(xiàn)象,一定程度上造成濕式電除塵器效率下降。王定幫等對國內(nèi)多個燃煤機(jī)組研究發(fā)現(xiàn),低低溫電除塵系統(tǒng)對 SO3脫除有很好的效果。Bongartz 等人研究表明,在爐內(nèi)噴入鈣基吸收劑能夠有效降低 SO3的排放。目前,針對燃煤煙氣中 SO3脫除的相關(guān)研究雖已有所開展,但對不同工況下 SO3在不同污染物脫除裝置中的遷徙及轉(zhuǎn)化規(guī)律缺乏系統(tǒng)研究和分析,從而無法從根本上解決 SO3對各系統(tǒng)運(yùn)行及環(huán)境帶來的影響。
本文以某電廠 300 MW 機(jī)組為研究對象,研究不同負(fù)荷條件下 SCR 脫硝系統(tǒng)、低低溫電除塵器、海水脫硫、濕式電除塵等污染物控制裝置中的 SO3整體遷移轉(zhuǎn)化特性,以期為消除 SO3對系統(tǒng)的影響和 SO3最終控制提供理論基礎(chǔ)。
1 研究對象及方法
1.1 研究對象
本文研究對象為某電廠 300 MW 機(jī)組,其鍋爐為上海鍋爐廠設(shè)計(jì)制造,亞臨界參數(shù)、中間再熱、控制循環(huán)、平衡通風(fēng)、冷態(tài)排渣汽包爐。鍋爐設(shè)計(jì)燃用山西晉北煙煤,配正壓直吹式制粉系統(tǒng),采用四角切圓燃燒方式。鍋爐主要技術(shù)參數(shù)見表 1,煤質(zhì)分析見表 2。
表 1 鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
表 2 鍋爐煤質(zhì)
電廠尾部煙氣處理裝置包括 SCR 脫硝系統(tǒng)、低低溫電除塵器、海水脫硫系統(tǒng)、濕式電除塵器等。SCR煙氣脫硝裝置采用高塵型工藝布置,布置在省煤器與空預(yù)器之間。反應(yīng)器內(nèi)催化劑按“二用一備”模式布置,底層為預(yù)留層。反應(yīng)器入口設(shè)氣流均布裝置,且在煙道不同位置設(shè)導(dǎo)流板、靜態(tài)混合器和整流器等裝置以保證煙氣和氨氣進(jìn)入反應(yīng)器前充分混合。
煙塵脫除采用低低溫電除塵器,按雙室五電場布置,每個電場配 4 只灰斗,陽極板型為 BE 型,煙氣流速為 1.15 m/s,在除塵器內(nèi)的停留時間為15.86 s,除塵效率為 99.91%。煙氣脫硫采用海水脫硫工藝(SW—FGD),設(shè)計(jì)脫硫效率為 98.3%,脫硫塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)為填料塔,設(shè) 5 級噴淋層+2 級屋脊除霧器。洗滌煙氣的海水在脫硫塔內(nèi)水力停留時間約為 2.5 min,煙氣與海水的接觸時間約 2.45 s。
濕式電除塵器采用臥式單室一電場結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)粉塵去除率≥75%,PM2.5去除率≥90%,霧滴去除率≥80%,SO3去除率≥60%。
1.2 試驗(yàn)工況與方法
煙氣中 NH3、SO3等污染物遷移轉(zhuǎn)化特性試驗(yàn)分別在機(jī)組燃用高硫煤和低硫煤條件下進(jìn)行。試驗(yàn)時機(jī)組的負(fù)荷分別穩(wěn)定在 300、170 MW。在不同試驗(yàn)工況下,分別測試分析 SCR 脫硝裝置進(jìn)/出口、低低溫電除塵器進(jìn)/出口、脫硫裝置進(jìn)/出口、濕式電除塵器進(jìn)/出口的 SO3質(zhì)量濃度。試驗(yàn)工況見表 3。
表 3 試驗(yàn)工況
SO3質(zhì)量濃度測量依據(jù) EPA method 8 標(biāo)準(zhǔn)。在各測點(diǎn)采集 SO3煙氣樣本,并記錄所采集的干煙氣流量和 O2質(zhì)量分?jǐn)?shù)。利用化學(xué)滴定法分析樣品中的硫酸根質(zhì)量濃度,并根據(jù)所測量 O2質(zhì)量分?jǐn)?shù)和煙氣流量,計(jì)算各采集點(diǎn)煙氣中的干基 SO3質(zhì)量濃度。SO3取樣測量設(shè)備如圖 1 所示。
圖 1 SO3取樣設(shè)備
2 結(jié)果及討論
2.1 SO3整體遷移轉(zhuǎn)化特性
圖 2 為不同工況下各污染物控制裝置進(jìn)/出口的 SO3質(zhì)量濃度分布。由圖 2 可以發(fā)現(xiàn),不同工況下 SCR 脫硝裝置中 SO3質(zhì)量濃度都顯著上升。有研究表明,SCR 脫硝過程中催化劑將 NOx催化還原成 N2的同時,SCR 催化劑中活性組分也會將部分的 SO2(大約占總 SO2的 0.25%~1.25%)催化氧化成 SO3。從 SCR 脫硝裝置出口到低低溫除塵器沿程 SO3質(zhì)量濃度有所下降,該段煙氣流經(jīng)了空預(yù)器,SO3會與逃逸的 NH3反應(yīng)生成硫酸氫氨,這是造成空預(yù)器堵塞的主要原因。
圖 2 不同工況下各采樣位置 SO3質(zhì)量濃度當(dāng)煙氣通過低低溫電除塵器時,煙氣溫度會降低到酸露點(diǎn)以下,煙氣中的 SO3會冷凝形成硫酸液滴或者硫酸鹽,這些物質(zhì)會沉積在飛灰表面,最終被電除塵裝置捕集,SO3也同時被脫除。海水脫硫裝置進(jìn)一步脫除 SO3,其主要利用了海水中的堿性物質(zhì)吸收 SO3,達(dá)到脫硫目的。同時,濕式除塵器也對 SO3有一定的脫除作用。不同工況下各裝置SO3質(zhì)量濃度降低比例見表 4。煙氣中 SO3的整體遷徙轉(zhuǎn)化特性如圖 3 所示。
表 4 不同工況下各裝置 SO3質(zhì)量濃度降低比例 單位:%
圖 3 煙氣中 SO3的遷移轉(zhuǎn)化特性
從表 4 和圖 3 可以看出,低低溫電除塵器對SO3的相對脫除效率最高,當(dāng)煙氣流經(jīng)低低溫電除塵器后,各工況下 SO3的相對脫除率均超過 55%。因此,需密切關(guān)注 SO3對低低溫電除塵器造成的腐蝕等危害。海水脫硫裝置各工況下對 SO3的脫除率在 13%~18%,最終剩余少部分 SO3在濕式電除塵器中被脫除。經(jīng)過一系列現(xiàn)有的污染物控制裝置后,最終煙氣中的 SO3質(zhì)量濃度低于 2 mg/m3(圖 2)。
圖 2 不同工況下各采樣位置SO3質(zhì)量濃度
2.2 SCR 脫硝裝置中SO3的生成
不同工況下 SCR 脫硝裝置前后 SO3質(zhì)量濃度變化見表 5。從表 5 可見,經(jīng) SCR 脫硝裝置后,煙氣中 SO3質(zhì)量濃度均有所上升,不同工況下脫硝裝置出口 SO3質(zhì)量濃度增加幅度為 113%~145%。
表 5 不同工況下 SCR 脫硝裝置前后 SO3質(zhì)量濃度
這表明煙氣中部分 SO2被 SCR 催化劑氧化成了 SO3。從試驗(yàn)結(jié)果來看,SCR 脫硝裝置中 SO3生成量在一定程度上與機(jī)組負(fù)荷相關(guān)。隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,SCR 脫硝裝置入口的煙溫也增加。在 SCR催化劑中對 SO2氧化起主要作用的是活性組分V2O5,其通過 V5+與 V4+之間價態(tài)的轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)對 SO2的氧化(式(1)、式(2))。這一反應(yīng)發(fā)生的溫度通常為 350 ℃。當(dāng)煙氣溫度升高時,其反應(yīng)速率提高,導(dǎo)致催化劑表面 SO3轉(zhuǎn)化率增加。
2.3 空預(yù)器中 SO3與 NH3的轉(zhuǎn)化
表 6 為不同工況下空預(yù)器進(jìn)出口 SO3與 NH3含量變化。
表 6 不同工況下空預(yù)器進(jìn)出口 SO3和 NH3含量
由表 6 可以看出,空預(yù)器進(jìn)出口煙氣中 SO3和NH3含量均出現(xiàn)了不同程度的降低,這表明在空預(yù)器中 SO3和 NH3發(fā)生了一定程度的反應(yīng)?疹A(yù)器入口 SO3和 NH3含量越高,空預(yù)器出口 SO3和 NH3含量降低程度也會越加明顯,兩者在空預(yù)器中反應(yīng)愈劇烈,由此造成空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)也越高。
另外,由表 6 還可見,相較于低硫煤,高硫煤燃燒會導(dǎo)致空預(yù)器進(jìn)口 SO3質(zhì)量濃度大幅度增加,此時若不嚴(yán)格控制脫硝裝置出口 NH3逃逸量,也會進(jìn)一步增大空預(yù)器堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
2.4 低低溫電除塵器中 SO3的脫除
試驗(yàn)中不同工況下低低溫電除塵器前后的 SO3質(zhì)量濃度變化見表 7。由表 7 可以看出,低低溫電除塵器對 SO3的脫除率均在 70%以上。
表 7 不同工況下低低溫電除塵器前后 SO3質(zhì)量濃度
表7中試驗(yàn)結(jié)果顯示,燃用高硫煤種時低低溫電除塵器對SO3的脫除效率高于燃用低硫煤種。由表2煤質(zhì)分析結(jié)果可知,高硫煤中灰分比低硫煤高,而灰分增加會使煙氣中飛灰含量增加,這促進(jìn)了SO3與飛灰中堿性物質(zhì)的反應(yīng)程度,從而使得SO3更容易被飛灰捕捉而通過電除塵器除去。另一方面,隨著溫度降低,SO3也會形成硫酸酸霧,當(dāng)飛灰顆粒物吸附硫酸酸霧后,顆粒物表面會生成一層液膜,這層液膜能夠增強(qiáng)顆粒物之間的茹附性,強(qiáng)化團(tuán)聚作用,從而進(jìn)一步提高SO3的脫除效果。
2.5 海水脫硫裝置中 SO3的脫除
海水的 p H 值一般為 7.8~8.3,堿度為 2.0~ 3.0 mmol/L。由于海水中具有一些氯化物和硫酸鹽,這些物質(zhì)具有酸堿緩沖的作用,因此是很好的 SO3吸收劑。試驗(yàn)中不同工況下海水脫硫裝置前后 SO3質(zhì)量濃度變化見表 8。
表 8 不同工況下海水脫硫裝置前后 SO3質(zhì)量濃度
由表 8 可以看出,煙氣經(jīng)過低低溫電除塵器后,煙氣中 SO3質(zhì)量濃度不超過 20 mg/m3,再經(jīng)過海水脫硫裝置脫除之后,海水脫硫裝置出口 SO3的質(zhì)量濃度均低于 6 mg/m3。雖然海水脫硫裝置入口 SO3質(zhì)量濃度不高,但海水脫硫裝置對 SO3進(jìn)一步脫除效率一般能夠達(dá)到 60%~70%,且其脫除效率受燃用煤種與機(jī)組負(fù)荷的影響不大。
需要指出的是,當(dāng)煙氣進(jìn)入脫硫吸收塔之后,煙氣的溫度降低到酸露點(diǎn)之下,煙氣中的大部分氣態(tài)的 SO3會冷凝成 SO3液滴。粒徑大于 10 μm 的硫酸液滴會被吸收塔中海水吸附,而 0.5~2.5 μm 粒徑的硫酸液滴會形成氣溶膠,其很難被海水脫除。
2.6 濕式電除塵器中 SO3的脫除
不同工況下濕式電除塵器進(jìn)出口 SO3質(zhì)量濃度變化見表 9。由表 9 可見,濕式電除塵器對 SO3的脫除效率為 65%~87%,且低負(fù)荷下 SO3脫除效率高于高負(fù)荷條件下的脫除效率。
表 9 不同工況下濕式電除塵器進(jìn)出口 SO3質(zhì)量濃度
機(jī)組煙氣中 SO3經(jīng)過低低溫電除塵器以及海水脫硫裝置后,最終由濕式電除塵器進(jìn)一步脫除后,最終煙氣中 SO3質(zhì)量濃度低于 2 mg/m3。
3 結(jié) 論
1)某電廠 300 MW 機(jī)組環(huán)保設(shè)備中低低溫電除塵器對 SO3的相對脫除效率最高,其脫除相對比例可達(dá) 65%;海水脫硫?qū)?SO3脫除相對比例約為15%;濕式電除塵器對煙氣中 SO3脫除相對比例約為 5%;其余約 15%的 SO3會在空預(yù)器中與 NH3發(fā)生反應(yīng),增加空預(yù)器的堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
2)煙氣經(jīng)過 SCR 脫硝裝置后 SO3質(zhì)量濃度增加幅度為 113%~145%,是造成尾部煙氣中 SO3質(zhì)量濃度升高的主要原因。相較于低硫煤,燃用高硫煤會導(dǎo)致 SCR 脫硝裝置出口的 SO3質(zhì)量濃度大幅度增加。
3)總體而言,超低排放環(huán)保裝置中的低低溫電除塵器、海水脫硫以及濕式電除塵器對煙氣中 SO3整體協(xié)同控制效果較好,能有效控制最終 SO3排放質(zhì)量濃度低于 2 mg/m3,但需進(jìn)一步關(guān)注 SO3對這些環(huán)保設(shè)備自身運(yùn)行造成的影響。
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