卸糧坑除塵系統(tǒng)改造與效果評價
摘要:隨著近年大型機(jī)械化糧庫的建成投產(chǎn),“四散化”作業(yè)方式成為糧食倉儲物流業(yè)的主流形式,與之配套的車運散糧接卸設(shè)施——卸糧坑也隨之普及。如何安全高效地使用管理好卸糧坑,做好粉塵濃度的監(jiān)控和處理,預(yù)防粉塵爆炸,當(dāng)是關(guān)鍵。中央儲備糧東莞直屬庫有限公司(下稱“東莞直屬庫”)通過全面分析原卸糧坑除塵效果不理想的深層原因,制定出了切實可行的除塵系統(tǒng)整改方案并順利實施,新卸糧坑作業(yè)期間周圍5米范圍內(nèi)粉塵濃度下降90%,滿足了安全要求和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),取得良好效果,社會效益顯著。該接卸系統(tǒng)粉塵產(chǎn)生的原因,從設(shè)計、設(shè)備性能、卸車作業(yè)方式、糧食質(zhì)量、風(fēng)向因素等方面重新進(jìn)行了系統(tǒng)性思考。
1、改造方案
1.1 原卸糧坑作業(yè)過程及存在的問題
原卸糧坑主體結(jié)構(gòu)位于地面下,地面以上僅格柵、主除塵風(fēng)管、立式布袋除塵器、除塵風(fēng)機(jī)可見。運糧車駛至格柵正上方自動下料,車料分離,通過倒楔形結(jié)構(gòu)糧食匯聚入刮板機(jī)內(nèi),由刮板機(jī)運送至散糧輸送設(shè)備,由于糧堆周邊粉塵濃度大,能見度低,汽車卸下糧食后只能緩速移開卸料點。瞬間卸下車的糧食受設(shè)備產(chǎn)量限制緩慢流入刮板機(jī),糧堆被厚厚一層高濃度粉塵籠罩。地面下倒楔形聚料裝置上端緣有兩排吸風(fēng)口用于收集糧堆周邊的粉塵。受車的擾動、風(fēng)的攪動,以及落料時氣流反作用下粉塵迅速擴(kuò)散,大量粉塵滯留在格柵處地面以上難以被地下的負(fù)壓除塵風(fēng)口收集。正常作業(yè)時,后一部車駛?cè)胄盾囄粫r,高濃度粉塵仍漂浮于格柵上部,大大降低了作業(yè)區(qū)的能見度,存在粉塵爆炸和卸車作業(yè)安全隱患。
數(shù)據(jù)顯示,卸糧作業(yè)時,格柵以下、刮板機(jī)上方糧食周邊粉塵濃度可達(dá)每立方米20000—100000毫克,格柵以上部位3米范圍以內(nèi)粉塵濃度達(dá)到每立方米200-1500毫克。風(fēng)力3級時,粉塵可被擴(kuò)散到半徑100米氛圍,對庫區(qū)和辦公區(qū)環(huán)境構(gòu)成嚴(yán)重破壞。
1.2 問題分析
1.2.1開放式作業(yè)方式是導(dǎo)致除塵效果差的直接原因;
原卸糧坑采用的是開放式的除塵方式,即地面以上部分為完全敞開式,四周幾乎沒有可用于聚攏粉塵的擋墻,致使卸車作業(yè)時,即使非常微弱的風(fēng)吹,揚塵就會四處飄散。地面以上揚塵不會隨著糧流往下進(jìn)入流程或被設(shè)于地面以下的吸風(fēng)口捕捉而去。
1.2.2沉入式的吸風(fēng)形式是對導(dǎo)致地上部分除塵不力的根本原因;
原設(shè)計將吸風(fēng)口全部沉入地面以下刮板機(jī)匯流口的兩側(cè)立面墻壁上,所有風(fēng)口均布成兩排,每排12米長,每米布置直徑15mm的圓形進(jìn)風(fēng)口1個,支風(fēng)道采用等風(fēng)速變截面的設(shè)計理論。觀察發(fā)現(xiàn),卸車作業(yè)時,糧流在重力作用下通過格柵進(jìn)入刮板機(jī)匯流斗,再進(jìn)入刮板機(jī)。而粉塵在糧食氣流的沖擊下向四周擴(kuò)散,在糧流裹挾下(約占粉塵總量的五分之一)進(jìn)入?yún)R流斗的部分灰塵會被吸風(fēng)口吸入除塵管網(wǎng),得到凈化處理,其余部分全部滯留在格柵以上空間,即地面以上部位。該部分粉塵受到糧流、汽車尾氣或自然風(fēng)的擾動將四處飄散,污染周邊環(huán)境。
1.2.3均布式吸風(fēng)口設(shè)計不能很好滿足落料點的重點區(qū)域的需求;
原設(shè)計將吸風(fēng)口均布于整個卸糧坑兩側(cè),且每個吸風(fēng)口沒有單獨的控制閥門,無法做到按需分布,因此,導(dǎo)致卸車落料點附近是風(fēng)量急需風(fēng)量不足,遠(yuǎn)離落料點的部位風(fēng)量大,且為除塵無效風(fēng)量。
1.2.4布袋除塵器性能下降,除塵能力無法滿足;
另外,作為除塵系統(tǒng)心臟的除塵器常年失修,個別布袋已經(jīng)完全被粉塵粘連堵塞,濾塵能力下降明顯。經(jīng)檢測,除塵風(fēng)量大大下降,除塵器進(jìn)出口壓差明顯加大。
1.3 改造思路
現(xiàn)場勘察,卸糧坑呈東西走向,與兩側(cè)的糧倉形成寬度約20米的巷道,容易在卸糧坑上方產(chǎn)生過堂風(fēng)。卸車過程會瞬間產(chǎn)生大量粉塵,主要成分以泥土和破碎糧食等有機(jī)雜質(zhì)為主,附著力強(qiáng),容易污染周邊環(huán)境。車輛在倒卸糧食時所產(chǎn)生的粉塵在自然風(fēng)和車輛移動的慣性作用下四處飄散。改造方案是在現(xiàn)有條件下,以集中控制粉塵達(dá)到環(huán)保要求為目的,同時兼顧改造成本和運行成本最優(yōu)而進(jìn)行設(shè)計實施。為此,提出了改廣域除塵為集中除塵為設(shè)計思路,即在現(xiàn)有的卸糧坑兩側(cè)增建圍堵墻,局限粉塵活動范圍。同行,將吸風(fēng)口進(jìn)行重新布局,使風(fēng)量按需進(jìn)行合理分配,即在落料點加大吸風(fēng)量,遠(yuǎn)離落料點處減少風(fēng)量或者關(guān)閉風(fēng)門。結(jié)果相當(dāng)于將粉塵集中在狹長的立方體風(fēng)道中進(jìn)行除塵。
1.3.1增設(shè)擋風(fēng)墻
根據(jù)卸車車輛的規(guī)格和實際作業(yè)面尺寸,在原卸糧坑上方增設(shè)尺寸為12m*4m*7m的固定墻壁,墻壁采用輕質(zhì)夾板材質(zhì),將粉塵控制在一定的范圍內(nèi)。
1.3.2吸風(fēng)口改造
擋風(fēng)墻建成后,根據(jù)卸船時落料點的大小、揚塵的區(qū)域范圍,初次改造在墻體兩側(cè)對開規(guī)格為1.2m*0.3m吸風(fēng)口30個,每側(cè)15個,共計30個。單側(cè)豎直方向分為三排布置,水平方向每排設(shè)有5個通風(fēng)口。每排風(fēng)口通過鍍鋅管匯流到支風(fēng)管,然后將支風(fēng)管匯流至主風(fēng)管,連接到除塵器。
1.3.3 吸塵方式改造及布袋除塵器性能修復(fù)
調(diào)整原設(shè)計的吸塵方式。廢除卸糧坑原有的地下兩側(cè)的變截面支風(fēng)管。改成3*5吸風(fēng)口并匯流至支風(fēng)道,然后連接至主風(fēng)道和除塵器。每個進(jìn)風(fēng)口增加風(fēng)門,以便調(diào)節(jié)風(fēng)量至按需分配。
全面檢查除塵器,更換報廢布袋,修補磨穿袖口,確保除塵器不漏風(fēng)、不漏塵,風(fēng)量達(dá)到設(shè)計風(fēng)量。
1.3.4增加感應(yīng)門,形成相對密閉空間
在車輛駛?cè)胄都Z坑的入口處增設(shè)自動感應(yīng)門,當(dāng)車輛觸發(fā)一號感應(yīng)器時,閘門快速升起,車輛通過閘門駛?cè)胄都Z坑后,閘門快速關(guān)閉,此時,卸糧坑上方空間呈三面密閉狀態(tài),風(fēng)從車輛駛出口進(jìn)入卸糧坑上方空間,將粉塵送入吸風(fēng)口。
2、改造實施
2.1 除塵器性能恢復(fù)
原設(shè)計采用兩臺功率為15Kw的立式除塵器,單臺風(fēng)量為7900-14000立方,兩臺除塵器最大風(fēng)量為28000 m³/h,實測風(fēng)量19380m³/h,其中一臺風(fēng)量為8800m³/h,另一臺為10580m³/h,較設(shè)計風(fēng)量下降12.5—26%。
2.2 除塵器風(fēng)量驗證
新方案中30個吸風(fēng)口的總吸風(fēng)面積為10.8㎡。半封閉空間體積為336 m³,卸車作業(yè)每次約60秒,考慮到車輛卸料結(jié)束將立即離開卸料區(qū),容易產(chǎn)生空氣擾動,不利于粉塵的吸收。所以按照60秒換氣一次設(shè)計,即除塵器的設(shè)計風(fēng)量為336 m³*60次/h即20160 m³/h,與現(xiàn)有除塵器的總風(fēng)量基本相當(dāng)。
2.3 吸風(fēng)口面積確定
單一吸風(fēng)口的截面積過大,會導(dǎo)致風(fēng)速較小,吸力不足,不能有效的將進(jìn)入吸風(fēng)口的粉塵帶入除塵器內(nèi),在支風(fēng)道內(nèi)形成堆積塵,無法滿足粉塵防爆要求。對此,通過調(diào)整風(fēng)門大小,使支風(fēng)道風(fēng)速足以帶走其中的粉塵為原則。同時通過開閉閥門的數(shù)量,調(diào)節(jié)風(fēng)口分布區(qū)域及除塵管網(wǎng)的風(fēng)速,滿足除塵總體效果需要。
做法如下:使用膠帶紙將吸風(fēng)口面積進(jìn)一步細(xì)分,即每個1.2m*0.3m的吸風(fēng)口改為三個獨立風(fēng)口:兩個0.2m*0.5m和一個0.2m*0.2 m。改造后的風(fēng)口規(guī)格及數(shù)量如下:
規(guī)格: 0.2m*0.5m,數(shù)量:60個;
規(guī)格: 0.2m*0.2 m,數(shù)量:30個。
對不同截面積的風(fēng)口進(jìn)行風(fēng)速測試,測試結(jié)果如下:
每組吸風(fēng)口僅開1個0.1㎡的風(fēng)口時,實測風(fēng)速: 1.87m/s
每組吸風(fēng)口僅開兩個0.1㎡風(fēng)口時,實測風(fēng)速:0.93 m/s
每組吸風(fēng)口僅開1個0.04㎡的風(fēng)口時,實測風(fēng)速:4.6 m/s
每組吸風(fēng)口僅開1個0.1㎡和0.04㎡的風(fēng)口時,實測風(fēng)速:1.3 m/s
從測試結(jié)果看,除塵器在風(fēng)量變化不大的前提下,吸風(fēng)口面積越小,風(fēng)速越大。根據(jù)實際卸糧點的位置不同、糧情粉塵含量、水分高低不同等情況,反復(fù)調(diào)試,最終確定將距離落料點位置最遠(yuǎn)的吸風(fēng)口關(guān)閉10個,總的吸塵口數(shù)量由30個減少為20個,吸風(fēng)口總有效面積約為0.8㎡。根據(jù)粉塵飄散特性,分別調(diào)整各風(fēng)口的風(fēng)速,在粉塵濃度最大的位置給予最大的風(fēng)速,上方和較遠(yuǎn)側(cè)提供較小的風(fēng)速。最終測得各吸風(fēng)口的平均風(fēng)速為6m/S-9m/S,相當(dāng)于5級風(fēng)效果,卸糧點中心部分吸風(fēng)口吸風(fēng)風(fēng)速可達(dá)到13m/S,較好地滿足了現(xiàn)場粉塵控制的要求。
通過反復(fù)調(diào)試,粉塵被包圍在半封閉空間,有效杜絕了自然風(fēng)的干擾,避免了粉塵擴(kuò)散。測試結(jié)果顯示,上述風(fēng)量基本滿足半封閉空間除塵的需要,風(fēng)速和除塵速度基本與卸車速度吻合。
3、效果分析
系統(tǒng)改造完成后運行穩(wěn)定,通過跟蹤測試粉塵濃度并與改造前進(jìn)行對比,改造效果達(dá)到預(yù)期。
改造后卸糧坑周邊5米以外范圍粉塵濃度完全達(dá)到國家環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
4、后期管理與維護(hù)
4.1定期保養(yǎng)自動感應(yīng)門相關(guān)組件,確保使用性能;
4.2按需機(jī)動調(diào)整吸風(fēng)口風(fēng)速,定期清理風(fēng)道積塵;
4.3定期檢查、清理除塵器布袋;
4.4定期檢查除塵器的脈沖噴吹系統(tǒng)等。
4.5由于來糧質(zhì)量差異,按需調(diào)整吸風(fēng)口的風(fēng)速除塵效果會更加。
5、結(jié)論與心得
5.1 通過試驗看出,上述改造方案是可行的。改造過程有如下體會:一是改造后除塵系統(tǒng)風(fēng)力大,效率高,粉塵收集效果好。二是成本低,投入小。改造是在原設(shè)計的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,通過對吸風(fēng)方式、風(fēng)口布置、風(fēng)速調(diào)整做簡單的再設(shè)計,即可達(dá)到預(yù)期,投入成本很少。三是卸船效率提高。通過加裝快速自動控制門,使粉塵能夠在極短的時間內(nèi)吸收處理完畢,縮短了后車等候時間。四是大大降低了粉塵爆炸的風(fēng)險,由于集塵效率提高,糧食中的揚塵一定程度上被從糧食里面分離出來,降低了糧食輸送過程的揚塵含量。
5.2 建議增加粉塵濃度在線監(jiān)控和處理系統(tǒng),將粉塵爆炸的風(fēng)險降到最低。
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