燒結(jié)機除塵系統(tǒng)的升級改造
摘要:為滿國家 2020 年將要執(zhí)行的超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司實施了燒結(jié)機機頭、 機尾電除塵系統(tǒng)提升改造工程。主要論述了原有六臺電除塵器的存在問題、改造內(nèi)容以及實施效果,改造后顆粒物 排放濃度達(dá)到國家超低排放的要求。
0 引言
聯(lián)合特鋼公司現(xiàn)有 2 臺 230m2燒結(jié)機機頭、機尾 煙氣采用電除塵器技術(shù),設(shè)計排放濃度臆50~80 mg/m3。近幾年來,由于電除塵器振打效果變差、框架變形、 陰極線積灰嚴(yán)重等原因,造成除塵效率下降,經(jīng)常出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象。2013 年,通過采用本體新技術(shù)優(yōu)化創(chuàng)新改造、增設(shè)預(yù)荷電區(qū)、收塵區(qū)、控制二次揚塵技術(shù),采用高頻開關(guān)電源選用等綜合技術(shù)改造,顆粒物排放完全可以滿足現(xiàn)有特別排放限值要求,且既有良好的節(jié)能減排效果。電除塵自 2011 年投入以來未進(jìn)行整體大修,內(nèi)部元件腐蝕嚴(yán)重,維修工作量增大,運行成本增高,直接影響燒結(jié)機的正常運行,且無法滿足國家污染物超低排放的要求,因此需要對其進(jìn)行改造。
本次改造內(nèi)容主要是 2 臺 230m2燒結(jié)機頭配套的 4 臺 200m2電除塵設(shè)施的改造及更新,并將燒結(jié)機尾 2 臺 160m2電除塵改為 14440m2低壓脈沖布袋除塵器,其機殼及風(fēng)機利舊。通過改造,燒結(jié)機頭和機尾煙氣顆粒物排放濃度均約10mg/Nm3,達(dá)到了國家超低排放要求。
1 原有機頭、機尾除塵系統(tǒng)參數(shù)(見表 1)
2 改造方案總體原則
電除塵器一直因其具有處理煙氣量大、除塵效率高、適應(yīng)范圍廣、設(shè)備阻力低、使用簡單可靠、運行維護(hù)費用低且無二次污染等優(yōu)點在鋼鐵行業(yè)中廣泛應(yīng)用,但隨著國家對污染控制要求的不斷提高,特別是對粉塵排放濃度的控制越來越嚴(yán)格,對電除塵器改造已經(jīng)是勢在必行的趨勢。
在保證顆粒物排放濃度<10mg/Nm3的前提下,對現(xiàn)有 2 臺 230m2燒結(jié)機設(shè)施(燒結(jié)機及相關(guān)附屬設(shè)備、煙氣脫硫系統(tǒng)等)運行的影響降至最低。
(1)確定合理的工藝技術(shù)參數(shù),確保顆粒物排放濃度小于 10mg/Nm3。
(2)不影響燒結(jié)機的正常運行。
(3)最大限度地提高除塵器運行效果。
(4)綜合考慮除塵器改造的工期、運行成本、一 次性投資和改造的場地等因素。
3 機頭電除塵器改造方案
3.1 機頭電除塵器現(xiàn)有情況
(1)4 臺機頭電除塵器進(jìn)風(fēng)口設(shè)置預(yù)荷電裝置,與第一電場共用電源。
(2)1# 燒結(jié)機配套的 2 臺除塵器第一、第二電場配置三相電源,第三電場配置高頻電源;2# 燒結(jié)機配套的 2 臺除塵器第一電場配置三相電源,第二電場配置微脈沖電源,第三電場配置高頻電源。
3.2 機頭電除塵器改造內(nèi)容
總體改造方案為電除塵器本體改造(在入口喇叭中設(shè)置預(yù)荷電凝聚電場、在電場前后增設(shè)核電網(wǎng)、在電除塵器末電場陰極線之間增設(shè)輔助電極以及出口喇叭增設(shè)旋轉(zhuǎn)橫置收塵極等);電除塵器電氣控制調(diào)整,將所有電源更換為高頻電源。對電除塵器進(jìn)行針對性技術(shù)升級改造,采用蚌埠恒宇環(huán)保公司研發(fā)的增設(shè)“旋轉(zhuǎn)橫置收塵裝置” 創(chuàng)新技術(shù),解決電除塵器末級電場因高比電阻粉塵產(chǎn)生的反電暈及振打引起的二次揚塵,以此來提高除塵效率,降低電除塵器出口顆粒物濃度。因此,本次改造增設(shè)了預(yù)荷電區(qū)及收塵區(qū)。
4 機尾電除塵器改造方案
4.1 機尾電除塵器改造內(nèi)容
根據(jù)資料,機尾除塵器的含塵濃度在 6~10g/m3,最高可到 15g/m3,而機尾粉塵中粒在 10μm 以下的煙塵占 20%左右,一般除塵器很難捕捉[1]。
通過對現(xiàn)場設(shè)備運行記錄分析以及市場調(diào)研,綜合比較各種除塵器的優(yōu)缺點,決定將 2 臺 230m2燒結(jié)機機尾電除塵器改為布袋除塵器,外部框架不變,風(fēng)機不變,充分利用現(xiàn)有資源,以節(jié)省土建及立柱框架投資,降低成本。
機尾除塵器由原來的 160m2四電場電除塵改為 144440m2低壓脈沖布袋除塵器,濾料采用亞克力覆膜濾料,過濾風(fēng)速 0.7m/min,處理煙氣量為 61萬m3/h。
另外,根據(jù)布袋除塵器運行中經(jīng)常出現(xiàn)的問題,本次所采用的布袋除塵器選擇脈沖布袋除塵器,主要從以下幾方面入手:
(1)選擇高效覆膜濾料,即亞克力 PTFE 覆膜。
(2)選擇合適的清灰系統(tǒng)。
(3)確保除塵器過濾風(fēng)速低于 0.7m/min。
(4)確保除塵器結(jié)構(gòu)合理。
(5)實現(xiàn)自動氣力輸灰。
(6)考慮到離機尾較近,增設(shè)沉降室。
(7)增設(shè)冷風(fēng)閥。
4.2 布袋除塵器的參數(shù)
(1)布袋除塵器主要技術(shù)參數(shù)(見表 2)
(2)布袋除塵器技術(shù)指標(biāo):
①顆粒物出口排放濃度:約10mg/Nm3。
②本體漏風(fēng)率:≤2%。
③設(shè)備阻力:≤ 1200Pa。
④濾袋使用壽命≥2 年,脈沖閥使用壽命 100 萬次(3 年)。
⑤設(shè)備承受壓力:-7000Pa。
5 改造效果
目前,聯(lián)合特鋼公司 2 臺 230m2燒結(jié)機配套的機頭、機尾除塵器已全部完成改造,并運行了一段時間,通過在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,改造后達(dá)到了預(yù)期效果,而且效果非常顯著,數(shù)據(jù)一直相對穩(wěn)定,煙氣顆粒物濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家超低排放要求。改造后除塵設(shè)備運行數(shù)據(jù)見表 3。
6 結(jié)論
燒結(jié)工序作為鋼鐵生產(chǎn)過程中污染最嚴(yán)重的工藝環(huán)節(jié)之一,其煙氣治理已經(jīng)成為重中之重,燒結(jié)機頭、機尾更是燒結(jié)工序的產(chǎn)污大戶。 為保證燒結(jié)機頭煙氣污染物濃度最終達(dá)到國家超低排放要求,必須保證前段治理效果,因此需要對原有電除塵器進(jìn)行提升改造,保證污染物濃度達(dá)到 40mg/Nm3以下,后續(xù)再通過脫硫、脫硝及深度治理后最終實現(xiàn)煙氣超低排放要求。
綜上所述,本次對現(xiàn)有燒結(jié)機配套的 6 臺電除塵進(jìn)行改造,改造后的煙氣顆粒物排放濃度遠(yuǎn)小于10mg/Nm3,說明此次改造是成功的。該工藝采用先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù),造價經(jīng)濟、合理,設(shè)備運行穩(wěn)定,便于日常運行維護(hù)。該技術(shù)具有可利用率高,運行費用最低,觀察、監(jiān)視、維護(hù)簡單,運行人員數(shù)量最少,節(jié)省能源和原材料等優(yōu)點。設(shè)備的調(diào)試對燒結(jié)機及除塵、脫硫系統(tǒng)的運行的影響能夠降至最低。設(shè)備能夠快速啟動投入,在負(fù)荷調(diào)整時有良好的適應(yīng)性,在運行條件下能可靠和穩(wěn)定地連續(xù)運行。因此,該套解決方案是非常適宜的,具有一定的技術(shù)經(jīng)濟性,既不影響工藝要求,也改善了環(huán)境,是一個對社會有益、對企業(yè)有益的好項目。本工程在原有設(shè)施上建設(shè),因此可達(dá)到投資省、速度快和效益高的效果。
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