托克托電廠脫硝催化劑吹損原因分析
本文介紹了內(nèi)蒙古大唐托克托發(fā)電公司鍋爐脫硝運行中催化劑出現(xiàn)的問題,分析催化劑出現(xiàn)問題的原因及防止措施,保證脫硝效率、氨逃逸、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率在合格范圍內(nèi),使脫硝催化劑在壽命周期內(nèi)安全、經(jīng)濟(jì)運行。
內(nèi)蒙古大唐托克托發(fā)電公司600MW機(jī)組(#1、#2)鍋爐為亞臨界參數(shù)、強(qiáng)制循環(huán)、四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架懸吊緊身全封閉型汽包爐;#3-#8鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒、尾部雙煙道、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架懸吊緊身全封閉型汽包爐。
根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)相關(guān)規(guī)定,內(nèi)蒙古大唐托克托發(fā)電公司對600MW機(jī)組進(jìn)行低氮燃燒器改造,并安裝煙氣脫硝系統(tǒng),2014年7月11日托電公司600MW機(jī)組已全部完成低氮燃燒器和脫硝系統(tǒng)改造且全部投入生產(chǎn)運行,脫硝各項性能指標(biāo)較好,煙氣排放完全滿足環(huán)保要求。
托電公司煙氣脫硝技術(shù)為國內(nèi)燃煤電廠普遍采用的SCR煙氣脫硝技術(shù),除4號爐催化劑層數(shù)按1+2模式布置,初裝1層預(yù)留2層外,其它爐均采用催化劑層數(shù)按2+1模式布置,初裝2層預(yù)留1層。在設(shè)計煤種及校核煤種、鍋爐最大連續(xù)出力工況(BMCR)、處理100%煙氣量、在布置1層催化劑條件下脫硝效率不小于50%,在布置2層催化劑條件下脫硝效率不小于80%。
脫硝還原劑采用液氨。反應(yīng)器安裝雙吹掃裝置,即蒸汽吹灰器和聲波吹灰器。脫硝系統(tǒng)催化劑全部為蜂窩式,催化劑是SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的核心部件,其性能直接影響整體脫硝效果,且其初期投資約占項目投資的30%-50%,決定著SCR脫硝系統(tǒng)的運行成本。催化劑活性好壞不僅會影響系統(tǒng)的脫硝效率和煙氣NOX的達(dá)標(biāo)排放,而且會造成還原劑NH3的夾帶量的增加,影響下游設(shè)備正常運行,引發(fā)機(jī)組安全事故。本文講述了托克托發(fā)電公司脫硝催化劑損壞的原因,制定防止催化劑損壞的措施。
一、存在的問題
自2013年7月檢查發(fā)現(xiàn)托電公司三、四期鍋爐(#5-#8鍋爐)SCR脫硝催化劑吹損較為嚴(yán)重,其中中間部位較兩側(cè)吹損嚴(yán)重,A側(cè)催化劑吹損較B側(cè)嚴(yán)重,局部模塊內(nèi)單體已全部脫落,催化劑防護(hù)網(wǎng)已全部吹損,催化劑吹損部位大體沿爐后方向分布,催化劑上方整流格柵局部脫落。
催化劑吹損出現(xiàn)孔洞后造成NH3/NOX摩爾比分布不均勻,氨和煙氣混合較差,計算出理論所需的噴氨量不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致鍋爐出口氮氧化物濃度不易控制,實際用氨量增高,氨逃逸率增大,實際用氨量增高,經(jīng)濟(jì)效果較差。
最主要的是從脫硝反應(yīng)器逃逸的部分氨與煙氣中的SO3和H2O反應(yīng)生成硫酸氫氨,與煙氣中的灰塵一起粘附在空預(yù)器的換熱元件上,增加了空預(yù)器堵塞和腐蝕風(fēng)險,空預(yù)器差壓增大,通煙受阻,影響鍋爐效率。另外氨逃逸過大時對脫硫系統(tǒng)也將造成不良后果。
二、現(xiàn)象
1.供氨量增大,氨逃逸率逐步增大,脫硝出口氮氧化物與脫硫出口氮氧化物偏差較大,通過噴氨蝶閥無法調(diào)整平衡脫硝出口NOX含量,脫硝出口實際氮氧化物超標(biāo),脫硝效率下降。
2.氨逃逸增大后在脫硝下游生成硫酸氫氨粘附在空預(yù)器蓄熱元件表面上,造成換熱元件堵灰,空預(yù)器壓差增大,引風(fēng)機(jī)電耗增加。
三、原因分析
1.煙氣飛灰顆粒磨損是催化劑吹損的主要原因,根據(jù)催化劑吹損分布規(guī)律可看出煙氣流場分布已偏離設(shè)計工況。實際運行工況與設(shè)計模型存在偏差,導(dǎo)致煙氣流場偏離設(shè)計工況,整流格柵、支撐、導(dǎo)流板與催化劑的磨損情況大致對應(yīng)。做為迎風(fēng)面的上層催化劑不僅吹損嚴(yán)重,其頂端的不銹鋼防護(hù)網(wǎng)也基本全部吹損,可見煙氣流速局部過大,煙氣流場偏離設(shè)計值是催化劑吹損的直接原因,煙氣流場不均勻的原因與設(shè)計、施工、運行調(diào)整等方面有關(guān)。
2.催化劑機(jī)械強(qiáng)度和磨耗率偏低,經(jīng)檢測催化劑硬化端磨損測試結(jié)果為0.2887%/kg,說明催化劑機(jī)械性強(qiáng)度較低。
3.脫硝反應(yīng)器人孔門、測孔、吹灰器、壁板不嚴(yán)漏風(fēng),長時間漏風(fēng)使催化劑強(qiáng)度、硬度降低,最終導(dǎo)致催化劑損壞。
4.煙氣溫度低于310℃時,氨氣與煙氣中的三氧化硫反應(yīng)生成氨鹽,造成催化劑磨損和堵塞,使催化劑活性降低。
5.燃煤灰分中鈣含量較高極易引起結(jié)球磨損,從檢測結(jié)果上看氧化鈣含量為2.965%,正常應(yīng)該1%-2%。鈣含量高容易形成灰球,催化劑磨損會較嚴(yán)重。
6.事故狀態(tài)對催化劑有較大的影響。未完全燃燒的煤粉和油霧在催化劑表面二次燃燒時,過度的熱量會使催化劑遭受物理和化學(xué)損壞。鍋爐滅火和甩負(fù)荷時,煙氣溫度迅速下降,脫硝系統(tǒng)停運,催化劑中殘余的氨較多,形成硫酸氫銨沉淀,堵塞催化劑微孔,使催化劑活性降低。
爐管四管泄漏時對催化劑損害較大,特別是尾部受熱面泄漏時影響最大,大量的水汽隨煙氣進(jìn)入催化劑,如在催化劑表面形成水滴,在較短的時間內(nèi)造成催化劑的壽命損耗,并加快催化劑的堿金屬中毒。
四、預(yù)防措施
1.校核脫硝煙氣流場實際分布情況,對流場的校核不要局限于設(shè)計階段的數(shù)模和物模,需現(xiàn)場測量脫硝出、入口煙速每個催化劑模塊處煙速,在反應(yīng)器內(nèi)部懸掛彩旗,觀察彩旗走向,直觀反應(yīng)出煙氣流場的走向,掌握煙氣流場冷、熱態(tài)真實分布情況,為運行調(diào)整及脫硝系統(tǒng)整改提供準(zhǔn)確依據(jù)。加強(qiáng)燃燒調(diào)整,消除爐膛出口存在的煙氣殘余旋轉(zhuǎn),減少脫硝反應(yīng)器兩側(cè)煙氣量偏差。
降低煙氣中灰塵含量,以減少煙氣中飛灰顆粒對催化劑、噴氨管的沖刷。充分利用停爐機(jī)會,修復(fù)或更換吹損的煙氣擋板、導(dǎo)流板、整流格柵,煙氣擋板、導(dǎo)流板噴涂防磨材料,力爭使煙氣流場分布趨于均勻。定期沖洗空預(yù)器蓄熱元件,減少空預(yù)器堵塞,保證脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流量平衡。
2.提高催化劑防磨性能,可考慮在催化劑迎風(fēng)面端部做硬化處理,提高催化劑抗沖刷能力。
3.治理脫硝反應(yīng)器漏點,定期對壓縮空氣進(jìn)行疏水,杜絕冷風(fēng)、水汽漏入反應(yīng)器。
4.定期化驗入爐煤成分及灰分成分。
5.運行中嚴(yán)格根據(jù)煙氣參數(shù)確定脫硝裝置投退,煙氣溫度在310℃-420℃時方可投入脫硝運行,當(dāng)煙氣溫度或機(jī)組負(fù)荷偏低時及時投入煙氣旁路裝置;煙氣溫度升至410℃時,采取加強(qiáng)鍋爐吹灰,降低火焰中心高度,切換磨煤機(jī)運行等方法,如煙氣溫度仍在上升,應(yīng)申請降低機(jī)組負(fù)荷以保護(hù)脫硝催化劑。鍋爐四管泄漏時檢查省煤器灰斗是否有水排出,若煙氣中帶有水汽,申請停爐,停爐后可對催化劑進(jìn)行吹掃。
五、托克托發(fā)電公司目前已采取的措施
1.已實測#1、#7爐脫硝煙氣流場冷、熱態(tài)分布情況,選取負(fù)荷工況為600MW、450MW、350MW,按網(wǎng)格法測量反應(yīng)器出、入口截面的煙氣速度、氧量、NOX濃度、煙氣溫度、氨逃逸,重新核實理論設(shè)計。
#7爐脫硝反應(yīng)器入口速度場測點分布圖:
煙氣速度測孔位于第二層催化劑上方約0.5m,A/B兩側(cè)反應(yīng)器外側(cè)各布置7個測孔,按照從靠近爐膛到遠(yuǎn)離爐膛的順序編號為A1—A7、B1—B7;A/B脫硝反應(yīng)器外側(cè)各布置23個測孔,按照從外到內(nèi)編號1、2、3。在脫硝系統(tǒng)入口水平煙道位置均勻開孔各11個,安裝試驗管座,用于測量煙道內(nèi)O2、NOx的分布。溫度測點測點位置同NOx等參數(shù)的測點位置。將熱電阻組深入煙道內(nèi),每組熱電阻組包含四根熱電阻,分別測煙道內(nèi)1m深,2m深,3m深,4m深處煙氣的溫度。
600MW工況A側(cè)反應(yīng)器邊側(cè)煙氣速度分布(m/s):
600MW工況B側(cè)反應(yīng)器邊側(cè)煙氣速度分布:
測量顯示SCR-A側(cè)側(cè)面測量截面的平均速度為6.68m/s,SCR-B側(cè)側(cè)面測量截面的平均速度為5.77m/s,SCR脫硝系統(tǒng)流速分布沿寬度方向從靠近爐膛一側(cè)到遠(yuǎn)離爐膛一側(cè)呈增大趨勢,這與#7爐催化劑吹損情況一致。綜合各典型工況煙氣流速分布情況,制定流場優(yōu)化方案,現(xiàn)改造備件已到貨,計劃在停爐時實施改造。
2.進(jìn)行入爐煤及灰分化驗。
3.檢測催化劑化學(xué)成分、機(jī)械強(qiáng)度、耐磨強(qiáng)度。
4.停爐時檢查導(dǎo)流板、整流格柵磨損情況,消除反應(yīng)器漏點,定期對空預(yù)器進(jìn)行沖洗,定期分析脫硝系統(tǒng)各項指標(biāo),聯(lián)系運行專工及時調(diào)整脫硝反應(yīng)器兩側(cè)煙氣量,使兩側(cè)煙氣流場趨于均勻。
六、結(jié)束語
托克托發(fā)電公司SCR脫硝系統(tǒng)已運行近3年,在生產(chǎn)現(xiàn)場不斷的檢查、分析、探索,逐步摸索脫硝系統(tǒng)運行調(diào)整、設(shè)備維護(hù)的規(guī)律,加強(qiáng)鍋爐燃燒調(diào)整,消除煙氣流場存在的偏差因素,嚴(yán)格催化劑入廠檢測,是保證鍋爐脫硝催化劑安全運行的根本。找準(zhǔn)影響催化劑壽命的關(guān)鍵因素并加以改進(jìn),才能保證催化劑在使用周期內(nèi)安全、經(jīng)濟(jì)運行。
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