發(fā)電廠節(jié)水及廢水綜合利用改造實例
針對淄博某發(fā)電廠現(xiàn)場存在的耗水量大、廢水排放不達(dá)標(biāo)、廢水綜合利用不徹底等問題,對水平衡優(yōu)化后,通過全廠采用高效節(jié)水措施和廢水綜合利用工藝,實現(xiàn)廢水的階梯利用、分類處理、分質(zhì)回用;從而保證全廠節(jié)水及廢水的綜合利用,最終實現(xiàn)廢水零排放。
火電廠作為工業(yè)用水和排水大戶,如何在安全生產(chǎn)的前提下,充分利用現(xiàn)有水資源、實現(xiàn)節(jié)水減排和廢水綜合利用,已成為我國火電廠面臨的緊迫任務(wù)。本研究結(jié)合淄博某電廠全廠節(jié)水及廢水綜合利用改造項目實例,分析了火力發(fā)電廠節(jié)水措施和廢水綜合利用工藝在具體工程實踐中的應(yīng)用,為火力發(fā)電廠節(jié)水及廢水綜合利用研究提供了一定的參考。
01 改造前全廠節(jié)水及廢水綜合利用狀況分析
1 改造前電廠取排水情況
淄博某電廠補(bǔ)給水水源全部來自大武水源地地下水。按用途和工藝流程分類,全廠取水用水主要由7個分系統(tǒng)組成,分別是循環(huán)水系統(tǒng)、化學(xué)除鹽水系統(tǒng)、工業(yè)水系統(tǒng)、脫硫水系統(tǒng)、除渣及輸煤水系統(tǒng)、生活及消防水系統(tǒng)及其他系統(tǒng)(辦公樓制冷站冷卻水)。所產(chǎn)生的污廢水主要有循環(huán)水排污水、脫硫廢水、含煤廢水、渣溢流水、工業(yè)廢水、生活污水、酸堿再生廢水、反滲透濃水、設(shè)備反洗水等。
目前電廠取排水存在以下問題。
(1)取水、排水超過定額限制要求,排水水質(zhì)超標(biāo)。目前,電廠取水量和排水量分別為1 458 m3/h和240 m3/h,均超過取排水定額所規(guī)定的要求。電廠外排廢水水質(zhì)需同時滿足《山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 37/656-2006)重點保護(hù)區(qū)域類標(biāo)準(zhǔn)及其修改單的要求,即含鹽質(zhì)量濃度、COD、BOD5、氨氮、總氮、總磷分別不大于1 600、50、10、5、15、0.5 mg/L,而電廠目前化學(xué)廢水、循環(huán)水排污水、渣水、煤水和生活污水外排,其含鹽質(zhì)量濃度超過排放限值1 600 mg/L的要求,無法實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
(2)水源水質(zhì)堿度高,循環(huán)水濃縮倍率低。循環(huán)水補(bǔ)充水使用大武水源地地下水,堿度為190~200mg/L(CaCO3計),硬度約375 ~400 mg/L(CaCO3計)。地下水堿度、硬度均較高,直接補(bǔ)入冷卻塔,限制了濃縮倍率的提高,導(dǎo)致循環(huán)水補(bǔ)充水和排污水的水量變大,使電廠總?cè)∷、排水超過定額限制要求。
(3)除渣技術(shù)落后。濕除渣沒有設(shè)置渣水冷卻熱交換系統(tǒng),需補(bǔ)充大量的冷卻水來降低渣水溫度,從而滿足爐底密封水要求,使渣溢流水量大,水質(zhì)難以滿足排放要求。
(4)含煤廢水收集、處理不徹底。二期煤場含煤廢水收集不完全,部分煤水通過雨水井外排;三期煤場煤水轉(zhuǎn)運站污水池體積小,滿足不了大量含煤廢水沉淀的需求。二、三期收集的煤水僅進(jìn)行簡單沉淀,不能滿足回用要求,煤水外排存在環(huán)保風(fēng)險。
(5)化學(xué)廢水未進(jìn)行分類回收、分質(zhì)回用。目前化學(xué)除鹽水系統(tǒng)過濾設(shè)備反洗水、反滲透濃水、陽陰混床再生水及化學(xué)取樣水、鍋爐排污水、精處理再生水統(tǒng)一收集到工業(yè)廢水處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放,沒有進(jìn)行化學(xué)廢水分類回收、分質(zhì)回用。
(6)脫硫廢水處理系統(tǒng)設(shè)備老化嚴(yán)重。電廠原有的脫硫廢水處理系統(tǒng)設(shè)備損壞、腐蝕嚴(yán)重,無法正;謴(fù)使用,出水水質(zhì)懸浮物高,感觀差。
2改造前全廠水平衡
水平衡試驗是做好電廠節(jié)水工作、實現(xiàn)合理用水、科學(xué)管理的基礎(chǔ)。通過試驗,可以掌握電廠用水現(xiàn)狀和各水系統(tǒng)用水量之間的定量關(guān)系,把握節(jié)水工作的重點,找出節(jié)水潛力,制定切實可行的用水、節(jié)水規(guī)劃方案。所有試驗的數(shù)據(jù)最終匯總成全廠水平衡圖,可以直觀地體現(xiàn)全廠耗水及排污實際情況。對于建立和完善全廠用水檔案、實現(xiàn)全程用水分析及提高水的循環(huán)利用率均有切實可行的意義。
電廠在改造前對全廠水平衡進(jìn)行了重新測量,最終形成改造前實測水平衡圖,結(jié)果見圖1。
由圖1可知,改造前全廠水平衡存在以下問題。
(1)循環(huán)水濃縮倍率較低,改造前其控制數(shù)值為4.0,循環(huán)水耗水量為1 146 m3/h,循環(huán)水排污量為256 m3/h,均比較大。
(2)輸煤、除渣系統(tǒng)耗水量異常。由于采用濕除渣系統(tǒng),且沒有設(shè)置渣水冷卻熱交換系統(tǒng),造成冷卻水補(bǔ)水量和排水量非常大。同時由于全廠含煤廢水處理系統(tǒng)流程簡單、設(shè)備老化,造成含煤廢水無法回收利用。
(3)化學(xué)除鹽水系統(tǒng)廢水未實現(xiàn)分質(zhì)回收。除鹽水系統(tǒng)中各類廢水、凝結(jié)水精處理廢水及鍋爐排污的除鹽水改造之前均混合排放,未實現(xiàn)回用。
(4)生活污水未實現(xiàn)回用,僅收集后排放,造成一定水資源浪費。
02 節(jié)水及廢水綜合利用改造項目的實施
1 節(jié)水及廢水綜合利用改造原則的確定
全廠水平衡是節(jié)水和廢水綜合利用改造的基礎(chǔ),針對水平衡反映出的問題,該電廠全廠節(jié)水及廢水綜合利用原則確定為:提高循環(huán)水濃縮倍率,改造煤水/除渣設(shè)施,減少系統(tǒng)水耗,對工業(yè)廢水分類回收、分質(zhì)處理,實現(xiàn)階梯用水,實現(xiàn)全廠廢水達(dá)標(biāo)排放,最終實現(xiàn)廢水零排放。
2 提高循環(huán)水濃縮倍率
(1)濃縮倍率的確定
影響濃縮倍率的主要因素為循環(huán)水中碳酸鹽堿度、硬度、懸浮物、Cl-含量和凝汽器材質(zhì)等。濃縮后的循環(huán)水中各離子含量應(yīng)遵循的規(guī)定數(shù)值見表1。
原水水質(zhì)中主要離子質(zhì)量濃度見表2。
由于該電廠凝汽器管材采用S31603不銹鋼,能耐1 000 mg/L的Cl-,故根據(jù)原水水質(zhì)并結(jié)合表1數(shù)值,理論上該電廠循環(huán)水濃縮倍率可以達(dá)到8~10。
同時該電廠委托西安熱工院對水源水質(zhì)濃縮倍率的提高進(jìn)行了緩釋、阻垢試驗和凝汽器管材耐腐蝕試驗,結(jié)果表明,不同藥劑條件下濃縮倍率均可達(dá)到9.5以上,但考慮加藥成本和實際應(yīng)用情況,應(yīng)用系數(shù)取0.8,確定循環(huán)水濃縮倍率取值應(yīng)不高于7.6。
經(jīng)過二次水平衡后,改造后本工程濃縮倍率最終確定為7.26,高濃縮倍率運行后,Cl-<425 mg/L,SO42-< 725 mg/L,完全可以作為下游脫硫、輸煤、除渣系統(tǒng)的工藝用水消耗,不需外排廢水。
(2)新建原水預(yù)處理系統(tǒng)
根據(jù)該電廠水質(zhì)分析可知其鈣鎂硬度、碳酸鹽堿度均較高,且未經(jīng)任何處理直接補(bǔ)到冷卻塔,限制了循環(huán)水濃縮倍率的提高,為實現(xiàn)高濃縮倍率運行,需將原水堿度控制在50 mg/L(CaCO3計)以內(nèi),故新建1套原水預(yù)處理系統(tǒng),用于去除硬度和堿度。
循環(huán)水補(bǔ)水除硬度、堿度等致垢性離子的技術(shù)有石灰處理技術(shù)和離子交換技術(shù)等。相對于離子交換技術(shù),由于石灰處理技術(shù)不僅去除硬度、堿度,同時可以去除懸浮物和有機(jī)物等雜質(zhì),減少化學(xué)藥劑的消耗成本,且能實現(xiàn)自用水回用,不進(jìn)一步產(chǎn)生額外廢水,本工程原水預(yù)處理系統(tǒng)采用“石灰軟化-過濾器”工藝,出水作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)水及工業(yè)水,工藝流程:補(bǔ)充水→原水池→原水泵→石灰軟化反應(yīng)池→澄清水池→提升水泵→孔隙調(diào)節(jié)型纖維過濾器→清水池→清水泵→循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)水及工業(yè)水。結(jié)合全廠水平衡,并考慮一定裕量,原水預(yù)處理系統(tǒng)出力按2×650 m3/h考慮。
系統(tǒng)出水水質(zhì)為暫時硬度<50 mg/L(CaCO3計),pH為6.8~8.5,懸浮物<2 mg/L。
由于原水預(yù)處理系統(tǒng)排泥主要物質(zhì)為CaCO3沉淀,相對于脫硫所需的石灰石總量,其占比很小,對脫硫效率和石膏品質(zhì)影響很小,并且在多個電廠已經(jīng)成功運行,故原水預(yù)處理排泥直接用于脫硫劑,輸送至脫硫系統(tǒng)回用,一方面減少了脫硫系統(tǒng)石灰石的耗量;另一方面取消了原水預(yù)處理污泥處理設(shè)施,節(jié)約投資達(dá)300萬元。
(3)循環(huán)水旁流處理
根據(jù)總體改造方案,為保證循環(huán)水清潔度,維持高濃縮倍率運行,循環(huán)水懸浮物應(yīng)控制在100 mg/L之內(nèi),需建設(shè)旁流過濾系統(tǒng),旁流處理量按照循環(huán)量的1.5%考慮,設(shè)置1 200 m³/h的旁流處理設(shè)施。旁流處理管道從冷卻塔原有循環(huán)水管道接出,循環(huán)水經(jīng)提升泵通過過濾器(4×400 m³/h,3運1備)去除懸浮物及微小雜質(zhì),出水再返回到循環(huán)水系統(tǒng)。過濾器反洗系統(tǒng)與原水預(yù)處理設(shè)施共用。設(shè)置1套過濾器反洗排水回收及轉(zhuǎn)移系統(tǒng),包含回收水池、回收水泵,與原水預(yù)處理系統(tǒng)共用。反洗排水回收至原水預(yù)處理系統(tǒng)原水池,從而達(dá)到節(jié)約廢水排放和減少取水的目的。
3 含煤廢水、除渣系統(tǒng)改造
(1)含煤廢水系統(tǒng)改造。經(jīng)過梳理老廠煤水系統(tǒng)現(xiàn)狀,重新核算含煤雨水容量,對二、三期煤場煤水收集系統(tǒng)進(jìn)行完善,設(shè)置煤場雨水收集池,對二期和三期煤場煤水沉淀池進(jìn)行改造,并新建煤水深度處理設(shè)施,處理工藝選擇預(yù)沉池+電絮凝,處理水量為30 m3/h,確保不再取用消防用水,實現(xiàn)煤水系統(tǒng)閉路循環(huán),達(dá)到輸煤系統(tǒng)廢水零排放。
(2)渣系統(tǒng)零溢流改造。該電廠改造前濕式除渣系統(tǒng)沒有設(shè)置渣水冷卻熱交換系統(tǒng),需補(bǔ)充大量冷卻水,降低渣水溫度,滿足爐底密封水要求,造成渣溢流水量大,不能滿足排放要求。本次改造,將渣水循環(huán)系統(tǒng)改造升級為零溢流槽體內(nèi)閉式冷卻循環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)渣系統(tǒng)零溢流。零溢流槽體內(nèi)閉式冷卻系統(tǒng)布置于撈渣機(jī)及渣水系統(tǒng)內(nèi)。渣井固定補(bǔ)水系統(tǒng)加設(shè)流量計和截止閥,以控制渣井進(jìn)水量,采用PLC實現(xiàn)閉環(huán)控制。為防止灰渣對換熱器的沖擊,每套換熱器均設(shè)置防護(hù)罩。
4 工業(yè)廢水
工業(yè)廢水主要為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)排水,包括過濾器反洗水、反滲透濃水、再生廢水和化學(xué)取樣及鍋爐排污排水,此部分廢水原設(shè)計為統(tǒng)一收集后排放,造成水資源浪費。通過改造,將以上各類廢水進(jìn)行分類收集、分質(zhì)回用,全部實現(xiàn)綜合利用。
(1)過濾單元反洗水的回收利用。此部分廢水主要為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)超濾和過濾器反洗排水,除懸浮物高外,離子含鹽量與原水水質(zhì)無差別,經(jīng)過收集后,返回至原水預(yù)處理系統(tǒng)。
(2)反滲透濃水。此部分廢水懸浮物和有機(jī)物含量很低,含鹽量較高,根據(jù)原水水質(zhì),反滲透濃水中Cl-< 250 mg/L,SO42-< 400 mg/L,滿足脫硫工藝水要求,故收集后用于脫硫工藝水。
(3)再生廢水。再生廢水主要為鍋爐補(bǔ)給水和凝結(jié)水精處理系統(tǒng)酸堿再生廢水。再生廢水的排放是分段進(jìn)行的,樹脂輸送、清洗、分離、混合步序以及陰/陽樹脂正洗后期步序時,其排水為低鹽廢水;陰/陽樹脂進(jìn)酸/堿、置換以及陰/陽樹脂前期正洗步序時,其排水為高鹽廢水;低含鹽部分預(yù)計占再生廢水總量的60%~70%左右,因此有必要進(jìn)行回收。
為達(dá)到分段收集再生廢水的目的,在各再生廢水排水母管上設(shè)置在線電導(dǎo)率儀表,并將排水母管通過三通分為兩路:一路用于收集低含鹽廢水;一路用于收集高含鹽廢水。低鹽廢水作為全廠原水補(bǔ)入原水預(yù)處理系統(tǒng),高鹽廢水與脫硫廢水排至灰場噴淋。
(4)化學(xué)取樣及鍋爐排污水。機(jī)組正常運行時,化學(xué)取樣及鍋爐排污水水質(zhì)雖比除鹽水水質(zhì)差,但遠(yuǎn)好于水源水質(zhì),若此部分廢水均外排,將造成較大浪費,本改造工程將此部分廢水收集,作為原水補(bǔ)充水。
5 生活污水
該廠雖有生活污水處理裝置,但由于工藝落后及設(shè)備老化,產(chǎn)水不達(dá)標(biāo),本階段對生活污水進(jìn)行改造,采用集中式生活污水處理裝置,產(chǎn)品水用作循環(huán)水補(bǔ)充水。
6 末端高鹽廢水
本工程末端高鹽廢水主要為脫硫廢水和再生高鹽廢水,由于脫硫工藝水采用高濃縮后的循環(huán)水,為保證脫硫效果,脫硫廢水量增加2 m3/h達(dá)到15 m3/h,考慮到2 m3/h的再生高鹽廢水,本工程末端高鹽廢水量共計為17 m3/h。由于其含鹽質(zhì)量濃度達(dá)到40 000 mg/L以上,廠內(nèi)無法回用;經(jīng)過脫硫廢水處理站對懸浮物、重金屬、F-及COD等污染物去除后,本階段用作灰場防塵噴淋,同時預(yù)留膜濃縮+結(jié)晶蒸發(fā)工藝場地,遠(yuǎn)期實現(xiàn)廢水零排放。
03 改造后全廠水平衡
經(jīng)過節(jié)水及廢水綜合利用改造后水平衡見圖2。
由圖2可知,相比于改造前,全廠取水節(jié)約288 m³/h,排水減少223 m³/h,除17 m³/h高鹽廢水外,全部廢水實現(xiàn)了回用,同時為下一階段廢水零排放的實施創(chuàng)造了良好的條件。改造后各系統(tǒng)節(jié)水情況見表3。
04 結(jié) 論
發(fā)電廠節(jié)水及廢水利用是一項綜合工程,重點在于水平衡的優(yōu)化,通過控制好循環(huán)水濃縮倍率和廢水階梯利用、分類處理、分質(zhì)回用,從而實現(xiàn)節(jié)水及廢水綜合利用。改造后的該電廠可實現(xiàn)全年節(jié)水約153萬m³,減少廢水排放112萬m³,水價為2.7元/m³,節(jié)省取水費用約413萬元,實現(xiàn)了一定的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
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