W型鍋爐SCR脫硝裝置積灰原因分析與治理
摘要: 某電廠(chǎng)W型火焰鍋爐燃用高灰分無(wú)煙煤,SCR脫硝反應(yīng)器催化劑、導(dǎo)流板、整流格柵、支撐鋼梁積灰嚴(yán)重,造成了流場(chǎng)不均勻和催化劑堵塞,影響了SCR脫硝系統(tǒng)的性能。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和CFD技術(shù),分析得出SCR脫硝裝置積灰的原因是設(shè)計(jì)不合理、催化劑選型不合理、流場(chǎng)不均、吹灰效果不佳、長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行和燃煤灰分遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值。通過(guò)采用煙氣流場(chǎng)優(yōu)化及1∶10物理模型試驗(yàn),對(duì)導(dǎo)流板、整流格柵和頂部煙道進(jìn)行了改造,同時(shí)將蜂窩式催化劑更換為板式催化劑,加裝聲波吹灰器。改造后運(yùn)行3個(gè)月,對(duì)脫硝裝置進(jìn)行內(nèi)部檢查,反應(yīng)器水平煙道、導(dǎo)流板積灰明顯減少,整流層未見(jiàn)積灰,催化劑表面和孔隙無(wú)積灰、堵塞現(xiàn)象,證明所采取的各項(xiàng)措施有效解決了SCR反應(yīng)器內(nèi)積灰、催化劑堵塞問(wèn)題。
0 引言
目前, 燃煤電廠(chǎng)對(duì)氮氧化物的脫除多采用SCR 技術(shù)。某電廠(chǎng)2×300 MW 機(jī)組采用東方 鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的W 型火焰鍋爐,所配套的SCR脫硝裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)SCR)采用高灰段布置[3]。由于長(zhǎng)期處于高塵煙氣下, 該廠(chǎng)SCR 反應(yīng)器發(fā)生了嚴(yán)重積灰。本文通過(guò)對(duì)高塵煙氣條件下SCR 反應(yīng)器不同部位積灰原因分析, 提出了燃用高灰分無(wú)煙煤W 型火焰鍋爐SCR 脫硝裝置預(yù)防積灰的措施。
1 概況
某電廠(chǎng)2 臺(tái)機(jī)組SCR脫硝裝置分別于2009 年5 月和10 月投入運(yùn)行。鍋爐燃煤特性、SCR 脫硝裝置參數(shù)、催化劑參數(shù)分別如表 1 、表 2和表 3 所示。該電廠(chǎng)SCR 脫硝系統(tǒng)積灰部位包括: 催化劑本體、整流格柵、導(dǎo)流板及支撐鋼梁。由于催化劑堵灰分布不均,造成局部煙氣流速過(guò)高或過(guò)低,高流速區(qū)催化劑磨損增大,甚至出現(xiàn)穿孔或垮塌,而低流速區(qū)催化劑被灰徹底堵死。整流格柵孔積灰存在全堵或半堵情況,堵灰無(wú)法通過(guò)常規(guī)手段清掃或清除。導(dǎo)流板積灰主要集中在其中間支柱的部位。
2 積灰原因分析
(1)實(shí)際燃煤灰分嚴(yán)重超出設(shè)計(jì)值。某電廠(chǎng)燃用當(dāng)?shù)亓淤|(zhì)無(wú)煙煤, 原設(shè)計(jì)煤種灰分Aa r 為32.62%,校核煤種灰分Aar 為34.38%,SCR 脫硝裝置入口煙氣含塵質(zhì)量濃度設(shè)計(jì)值為40.4 g/m3;實(shí)際燃煤灰分Aar 為40.53%~45.81%,煙塵質(zhì)量濃度為56~70 g/m3,比設(shè)計(jì)值增加40% 以上。煙氣灰含量越高、流速越低,灰顆粒在SCR 反應(yīng)器內(nèi)的聚集作用就會(huì)越明顯,因而某電廠(chǎng)催化劑發(fā)生堵灰問(wèn)題存在一定的必然性[4-6]。
(2)催化劑選型不合理。SCR 脫硝技術(shù)的核心是催化劑[7-9],文獻(xiàn)[10]指出,當(dāng)煙塵質(zhì)量濃度小于30 g/m3 時(shí)宜優(yōu)先選用蜂窩式催化劑,當(dāng)煙塵質(zhì)量濃度>40 g/m3 時(shí)宜優(yōu)先選用平板式催化劑。某電廠(chǎng)煙塵質(zhì)量濃度已達(dá)56~70 g/m3,大大超出了蜂窩式催化劑的應(yīng)用范圍,在防堵灰方面已經(jīng)不適合采用蜂窩式催化劑。
(3)SCR 反應(yīng)器煙氣設(shè)計(jì)流速偏低。某電廠(chǎng)SCR 反應(yīng)器截面設(shè)計(jì)較大, 根據(jù)設(shè)計(jì)煤質(zhì)計(jì)算,反應(yīng)器空塔流速為4.1 m/s,不利于煙氣對(duì)飛灰的攜帶作用,加之煙氣灰分較高和粘度較高,相較其他電廠(chǎng)脫硝系統(tǒng),機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)水平段煙道及導(dǎo)流板水平段積灰較多。另外,電廠(chǎng)長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行,高粘度灰易出現(xiàn)板結(jié),無(wú)法依靠系統(tǒng)運(yùn)作將積灰?guī)ё摺?/p>
(4)流場(chǎng)不均。某電廠(chǎng)煙氣經(jīng)過(guò)整流格柵后流線(xiàn)不規(guī)整, 在防積灰板下游存在較強(qiáng)的回流區(qū);在催化劑層前,氣流速度存在高速帶與低速帶相間布置。
(5)SCR 脫硝反應(yīng)器入口導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理。導(dǎo)流板支架結(jié)構(gòu)占用流動(dòng)空間較大,導(dǎo)流板支架的加強(qiáng)板后方易形成渦流,造成導(dǎo)流板上容易發(fā)生灰沉降,積灰在導(dǎo)流板上形成波浪般的形態(tài)。
(6)反應(yīng)器入口罩與整流格柵夾角較小。反應(yīng)器入口罩與整流格柵夾角為12°,且反應(yīng)器入口罩后墻頂部與整流格柵高度只有100 mm,空間較小,容易產(chǎn)生積灰。
(7)設(shè)計(jì)時(shí)未對(duì)SCR 反應(yīng)器內(nèi)的支撐、鋼梁、支架等工字鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行包覆處理。未經(jīng)包覆的內(nèi)部構(gòu)件處形成煙氣渦流,造成工字鋼兩側(cè)積灰嚴(yán)重, 且在工況變化或吹灰時(shí)該處積灰易掉落。一旦積累形成大塊, 并掉落到催化劑表面時(shí),掉落的塊灰不易粉碎,直接堵塞了催化劑孔道,形成了局部區(qū)域的大團(tuán)堵灰。
(8)吹灰器吹灰效果不佳。SCR 反應(yīng)器每層僅安裝了3 個(gè)蒸汽吹灰器, 吹灰器每8 h 投運(yùn)1 次,蒸汽吹灰器不能完全覆蓋催化劑,存在吹灰死角,部分催化劑表面的灰不能及時(shí)得到清除。
3 改進(jìn)措施
3.1 SCR 流場(chǎng)優(yōu)化改造
3.1.1 流場(chǎng)優(yōu)化改造前CFD 計(jì)算結(jié)果
(1)數(shù)值模擬邊界條件。數(shù)值模擬范圍以省煤器出口煙道為進(jìn)口邊界,以SCR 脫硝反應(yīng)器出口煙道為出口邊界。模擬計(jì)算認(rèn)定進(jìn)口邊界的煙氣速度及溫度分布均勻,經(jīng)過(guò)水平煙道、轉(zhuǎn)向煙道、豎直煙道及進(jìn)入SCR 反應(yīng)器的過(guò)渡煙道后,不同的導(dǎo)流板及整流格柵布置方式會(huì)對(duì)煙氣的發(fā)展產(chǎn)生不同的影響。本文通過(guò)第1 層催化劑層前500 mm 處的8 排8 列共64 個(gè)測(cè)點(diǎn)來(lái)判定SCR脫硝系統(tǒng)的煙氣流場(chǎng)發(fā)展情況。以下速度、濃度及溫度偏差計(jì)算數(shù)據(jù)均取自第1 層催化劑層前64 個(gè)測(cè)點(diǎn)。模擬計(jì)算不考慮煙道桁架、內(nèi)撐桿、節(jié)點(diǎn)板、擋板門(mén)及積灰等因素的影響。
( 2) 流線(xiàn)分布。優(yōu)化改造前額定工況條件下SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)中煙氣的流線(xiàn)分布如圖 1 所示。由圖 1 可見(jiàn),優(yōu)化改造前煙氣經(jīng)過(guò)整流格柵后流線(xiàn)很不規(guī)整,整流格柵鋼梁上的防積灰板迎著氣流方向,導(dǎo)致煙氣在防積灰板下游的部分整流格柵區(qū)形成較強(qiáng)的回流區(qū), 回流區(qū)發(fā)展到第1 層催化劑層前仍然得不到消除,導(dǎo)致煙氣流線(xiàn)與第1 層催化劑層垂直方向的夾角大于10°。
(3)速度分布。優(yōu)化改造前額定工況條件下第1 層催化劑入口截面處的氣流速度分布如圖 2所示。經(jīng)計(jì)算得出第1 層催化劑入口截面上氣流速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為22.7%,大大超過(guò)文獻(xiàn)[11]關(guān)于SCR 反應(yīng)器內(nèi)第1 層催化劑入口截面流速相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差應(yīng)不大于15% 的要求。由于4 排整流格柵鋼梁防積灰板的作用,在催化劑層前形成了煙氣速度高速帶與低速帶相間布置的局面,嚴(yán)重影響了氣流分布的均勻性,速度過(guò)高會(huì)造成催化劑沖蝕和磨損, 速度過(guò)低會(huì)造成催化劑積灰和堵塞,從而影響催化劑的壽命和脫硝性能[12]。
(4)催化劑層前濃度和溫度分布。優(yōu)化改造前第1 層催化劑入口截面上氨體積分?jǐn)?shù)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為2.9%,溫度最大絕對(duì)偏差不高于2℃,滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范的要求。
3.1.2 SCR 流場(chǎng)優(yōu)化改造方案
(1)導(dǎo)流板改造。導(dǎo)流板的布置形式、結(jié)構(gòu)和數(shù)量對(duì)SCR 反應(yīng)器流場(chǎng)分布具有直接影響,直接關(guān)系到SCR 反應(yīng)器煙氣速度的均勻性,并影響到煙氣溫度場(chǎng)及飛灰的分布[13-17]。根據(jù)CFD(計(jì)算流體力學(xué)) 數(shù)值模擬計(jì)算和物理模型試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)反應(yīng)器入口導(dǎo)流板重新布置,采用薄板型式, 增加導(dǎo)流板的數(shù)量, 改變導(dǎo)流板的支撐型式,防止產(chǎn)生煙氣渦流;豎井煙道上部弧形導(dǎo)流板半徑由345 mm 增加到600 mm,同時(shí)將導(dǎo)流板水平段尾板長(zhǎng)度由465 mm 縮短至300 mm;在水平板下方加裝1 組向下傾斜15°的導(dǎo)流板,進(jìn)一步提高水平煙道和導(dǎo)流板水平段上部的流速。斜煙道入口處導(dǎo)流板數(shù)量由3 塊增加到11 塊。流場(chǎng)優(yōu)化改造前后反應(yīng)器結(jié)構(gòu)如圖 3 所示。
(2)整流格柵改造。整流格柵孔徑由100 mm×100 mm 更換成100 mm×300 mm,增大了整流格柵通流能力,降低了整流格柵孔積灰搭橋堵塞的概率。
(3)反應(yīng)器頂部斜煙道重新設(shè)計(jì)。斜煙道水平夾角由原設(shè)計(jì)12°改為16°,增大了頂部煙道斜角與整流格柵間的空間,改善了頂部斜煙道積灰條件。
(4)加裝防積灰板。反應(yīng)器內(nèi)工字鋼均采用鐵板包覆兩邊,防止形成積灰和渦流。
3.1.3 流場(chǎng)優(yōu)化改造后CFD 計(jì)算結(jié)果
(1)流場(chǎng)優(yōu)化改造后,SCR 脫硝系統(tǒng)中的流線(xiàn)比較規(guī)整,流線(xiàn)在整個(gè)SCR 脫硝系統(tǒng)中的分布比較均勻,與第1 層催化劑層垂直方向的夾角不超過(guò)10°。
(2)第1 層催化劑入口截面處的氣流速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.9%。
(3)第1 層催化劑入口截面處的氨體積分?jǐn)?shù)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.0%,溫度最大絕對(duì)偏差不高于2 ℃。
(4)2 號(hào)鍋爐SCR 流場(chǎng)優(yōu)化改造后,入口煙道上部仍然存在積灰,為此在原水平板下方加裝了1 組向下傾斜15°的導(dǎo)流板,以進(jìn)一步提高水平段煙道和導(dǎo)流板水平段上部的流速。在50% 負(fù)荷工況條件下,加下傾斜15°導(dǎo)流板之后可將水平段煙道和第1 道導(dǎo)流板水平段上部的流速由之前的6~7 m/s 提高到7~8 m/s,50% 工況下豎直煙道上部導(dǎo)流板改造后速度云圖如圖 4 所示。運(yùn)行3 個(gè)月后,檢查入口煙道上部積灰明顯減少。
3.1.4 SCR 脫硝系統(tǒng)物理模型煙花示蹤試驗(yàn)
針對(duì)數(shù)值模擬得出的流場(chǎng)優(yōu)化方案, 按照1∶10 的比例制作了物理模型并進(jìn)行了物理模型試驗(yàn)[18],煙花示蹤照片如圖 5 所示。物理模型試驗(yàn)結(jié)果為:系統(tǒng)流線(xiàn)分布均勻,充盈度良好,無(wú)明顯回流區(qū)域,系統(tǒng)無(wú)明顯的積灰區(qū)域;在機(jī)組100%、75% 及40% 額定工況條件下,第1 層催化劑入口截面上的煙氣流速相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為5.4%、5.6% 和5.5%,滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范的要求。
3.2 蜂窩催化劑更換成板式催化劑
平板式催化劑在防止飛灰堵塞、抗磨損和抗中毒等方面具有很大的優(yōu)勢(shì)[19],2014 年6 月某電廠(chǎng)將原蜂窩催化劑更換為板式催化劑,板式催化劑參數(shù)如表 4 所示。
3.3 吹灰系統(tǒng)優(yōu)化改造
1 臺(tái)機(jī)組SCR 脫硝系統(tǒng)增設(shè)16 臺(tái)聲波吹灰器,每層每側(cè)催化劑增加3 臺(tái)聲波吹灰器,反應(yīng)器入口增加4 臺(tái)聲波吹灰器。對(duì)吹灰器運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,蒸汽吹灰器定期吹灰,3 次/天,以深度清除催化劑表面積灰, 減少催化劑堵灰的概率,同時(shí)吹灰蒸汽壓力由0.8 MPa 降至0.5 MPa;聲波吹灰器吹灰間隔時(shí)長(zhǎng)為60 s,全天均按此方式運(yùn)行,以維持催化劑表面較低的粉塵沉積。
4 效果及其評(píng)價(jià)
2014 年6 月某電廠(chǎng)對(duì)脫硝流場(chǎng)進(jìn)行了優(yōu)化改造并將催化劑全部更換成板式,同時(shí)進(jìn)行了吹灰系統(tǒng)優(yōu)化改造。脫硝裝置改造前后壓降對(duì)比如表 5所示。由表 5 可見(jiàn),在300 MW 負(fù)荷下,催化劑阻力下降145 Pa,氨逃逸體積分?jǐn)?shù)下降3.43×10-6,運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性得到了明顯提高。
流場(chǎng)優(yōu)化改造和更換板式催化劑運(yùn)行3 個(gè)月(運(yùn)行平均負(fù)荷為額定負(fù)荷的75% 左右)后,對(duì)脫硝裝置進(jìn)行內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器水平煙道、導(dǎo)流板積灰明顯減少,整流層未見(jiàn)積灰,催化劑表面和孔隙無(wú)積灰、堵塞現(xiàn)象(見(jiàn)圖 6~8),從圖 6~8 可以看出,積灰情況改善非常明顯。
5 結(jié)語(yǔ)
研究結(jié)果表明:(1)采用CFD 技術(shù)得到的SCR 流場(chǎng)優(yōu)化方案切實(shí)可行, 按優(yōu)化方案調(diào)整后,機(jī)組在額定工況條件下,SCR 反應(yīng)器煙氣流速、氨濃度、溫度偏差均滿(mǎn)足規(guī)范要求。(2)燃用高灰分無(wú)煙煤, 在煙氣含塵質(zhì)量濃度為56~70 g/m3 時(shí),通過(guò)采用板式催化劑、聲波吹灰器與蒸汽吹灰器組合的運(yùn)行方式,可以明顯減輕SCR 反應(yīng)器內(nèi)部積灰和催化劑堵塞現(xiàn)象。(3)在煙塵濃度比設(shè)計(jì)值增加較多時(shí), 為減少進(jìn)入SCR 反應(yīng)器內(nèi)的煙塵濃度,建議在SCR 入口豎直煙道底部增設(shè)灰斗及輸灰系統(tǒng)。
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