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某燃煤電廠SCR脫硝裝置堵塞問題分析及改進(jìn)

更新時間:2019-08-29 14:57 來源:《華電技術(shù)》 作者: 閱讀:4583 網(wǎng)友評論0

摘要:結(jié)合某電廠300MW機(jī)組脫硝裝置運(yùn)行實例,分析脫硝裝置運(yùn)行過程中整流裝置、噴氨格柵、催化劑以及空氣預(yù)熱器等設(shè)備堵塞問題及其成因,并提出優(yōu)化大灰濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)和布置、實行定期運(yùn)行蒸汽吹灰器,調(diào)整聲波吹灰器工作頻次、及時清理選擇性催化還原(SCR)脫硝裝置各層及鋼梁、導(dǎo)流板積灰、確保催化劑通道暢通以及更換積灰嚴(yán)重的催化劑等相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)措施,以提高SCR脫硝裝置運(yùn)行安全穩(wěn)定性?蔀榉揽睾蛻(yīng)對燃煤電廠SCR脫硝裝置積灰提供參考。

引言

我國的能源結(jié)構(gòu)決定電力供應(yīng)將長期以煤炭為主。國內(nèi)已探明的無煙煤占煤炭總量的15%左右,因其低揮發(fā)分、不易著火的特點(diǎn)多適用于W形火焰鍋爐。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)以其技術(shù)成熟、脫硝效率高等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于大型燃煤電廠。多數(shù)SCR脫硝裝置采用高灰布置,在長期運(yùn)行過程中,脫硝系統(tǒng)各個設(shè)備及下游空氣預(yù)熱器積灰堵塞問題往往難以避免。特別是基于W形火焰鍋爐爐內(nèi)溫度高,火焰行程長,燃燒劇烈,省煤器出口煙氣流場分布不均等燃燒特性,相關(guān)設(shè)備堵塞問題尤為嚴(yán)重。本文結(jié)合某電廠300MW機(jī)組脫硝裝置運(yùn)行實例,分析總結(jié)SCR脫硝裝置各設(shè)備及下游空氣預(yù)熱器積灰堵塞問題以及應(yīng)對措施。

1某電廠SCR脫硝裝置概述

西南地區(qū)某電廠300MW機(jī)組采用自然循環(huán)鍋爐,燃燒器布置于下爐膛前后拱上,W形火焰燃燒方式。采用SCR脫硝工藝、板式催化劑、液氨作為吸收劑,反應(yīng)區(qū)主要由進(jìn)出口煙道、導(dǎo)流板、均流裝置、噴氨格柵、催化劑和吹灰裝置組成。脫硝裝置設(shè)計煤質(zhì)及灰成分分析見表1,脫硝裝置設(shè)計參數(shù)見表2。

由表1可知,脫硝裝置設(shè)計煤質(zhì)灰分為38%,飛灰質(zhì)量濃度為45g/m3,煙氣中灰分較大,存在積灰堵塞的風(fēng)險。

由表2可知,設(shè)計入口NOx質(zhì)量濃度為1100mg/m3,出口NOx質(zhì)量濃度小于200mg/m3,NOx脫除量較大,液氨消耗量較高,同時考慮W形火焰鍋爐的燃燒特性,進(jìn)口煙道流場均勻性較差,存在局部區(qū)域氨逃逸量超標(biāo)的風(fēng)險。此外,脫硝裝置設(shè)計煙氣溫度為380℃,機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時,運(yùn)行煙氣溫度偏離設(shè)計值較大,反應(yīng)器運(yùn)行效果不佳,增大氨逃逸風(fēng)險,同時加劇積灰堵塞問題的發(fā)生。

表1脫硝裝置設(shè)計煤質(zhì)和灰成分分析

表2脫硝裝置設(shè)計參數(shù)

2SCR脫硝裝置及空氣預(yù)熱器堵塞問題

停機(jī)期間檢查發(fā)現(xiàn),脫硝裝置堵塞問題主要發(fā)生在反應(yīng)區(qū)的相關(guān)設(shè)施上,包括導(dǎo)流板和整流層、噴氨格柵、催化劑以及空氣預(yù)熱器等。

2.1導(dǎo)流板和整流層積灰堵塞問題

導(dǎo)流板和整流層是脫硝系統(tǒng)重要的氣流均布裝置,平衡反應(yīng)器各處流場。如圖1所示,脫硝裝置進(jìn)口導(dǎo)流板積灰嚴(yán)重,水平煙道處出現(xiàn)不同程度的積灰,且整流層積灰從碎灰網(wǎng)延伸至煙道頂部。整流裝置出現(xiàn)積灰堵塞,脫硝系統(tǒng)流場將發(fā)生變化,偏離設(shè)計參數(shù),嚴(yán)重影響脫硝裝置的正常運(yùn)行。

2.2噴氨格柵的積灰堵塞問題

噴氨格柵安裝在反應(yīng)器進(jìn)口垂直煙道區(qū)域,氨氣經(jīng)噴嘴射入煙道后,被來自上游的煙氣卷攜并充分混合,經(jīng)豎直煙道頂部發(fā)生兩次90°轉(zhuǎn)向后,向下通過整流格柵,進(jìn)入催化劑層發(fā)生催化還原反應(yīng)。如圖2所示,噴氨格柵多處噴嘴出現(xiàn)積灰現(xiàn)象,部分噴嘴被積灰完全覆蓋,引起局部區(qū)域噴氨不均,氨逃逸量增加,同時導(dǎo)致脫硝裝置出口排放濃度難以穩(wěn)定控制,存在超標(biāo)排放的風(fēng)險。

圖1導(dǎo)流板和整流層積灰堵塞問題

圖2噴氨格柵積灰堵塞問題

2.3催化劑積灰堵塞問題

催化劑是整個SCR脫硝裝置的核心,其性能直接影響整體脫硝效果。如圖3所示,第1、第2層催化劑表面均出現(xiàn)積灰堵塞問題,反應(yīng)器四周形成局部堆灰,且存在催化劑磨損的問題。分析發(fā)現(xiàn),第1層催化劑靠近鍋爐側(cè)后墻表面堵塞后,煙氣在SCR區(qū)域流場出現(xiàn)改變,煙氣逐漸向反應(yīng)器未堵塞的兩側(cè)和靠近鍋爐側(cè)前墻流動,而后墻部分由于煙氣流速降低,灰塵堵塞加劇,形成惡性循環(huán)。且第1層催化劑出現(xiàn)堵塞后,第2層催化劑表面的煙氣出現(xiàn)兩側(cè)和靠近鍋爐的前墻流動較強(qiáng),靠近后墻的流動較小,使通過第1層催化劑的飛灰在第2層流速較低的位置容易沉積,通流面積逐漸減小,在引風(fēng)機(jī)的作用下,煙氣流速比第1層較快,造成第2層催化劑大面積堵塞和磨損抽芯。

2.4空氣預(yù)熱器堵塞問題

空氣預(yù)熱器低溫段存在一定程度上的銨鹽堵塞現(xiàn)象,積灰黏附在換熱元件表面,且有刺激性氣味散發(fā)。如圖4所示,分散控制系統(tǒng)(DCS)運(yùn)行參數(shù)顯示空氣預(yù)熱器阻力明顯上升,初始時系統(tǒng)阻力為1400Pa,運(yùn)行一段時間后阻力上升到1850Pa,既增加引風(fēng)機(jī)電耗,提高了運(yùn)行成本,又不利于機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,存在非計劃停運(yùn)的風(fēng)險。

圖3催化劑積灰堵塞問題

圖4空氣預(yù)熱器系統(tǒng)阻力運(yùn)行前后對比

3SCR脫硝裝置堵塞問題原因分析

3.1大顆粒灰的影響

國內(nèi)SCR脫硝裝置多采用高塵布置,大顆粒飛灰堵塞是威脅脫硝裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。催化劑的節(jié)距有限,來自SCR反應(yīng)器上游的大顆粒飛灰或者板結(jié)成片狀的飛灰往往比催化劑的孔道要大,無法正常通過催化劑,日積月累會在催化劑表面形成積灰。

3.2煙氣灰分的影響

煙氣中的灰分是催化劑類型和節(jié)距選型重要的參考依據(jù)。如圖5所示,機(jī)組設(shè)計煤質(zhì)灰分為38%,電廠常規(guī)實際運(yùn)行煤質(zhì)灰分在40%以上,部分月份煤質(zhì)平均灰分高于46%,高于設(shè)計值,超過催化劑孔道過灰能力,增大催化劑堵塞的風(fēng)險。此外,煙塵中堿性金屬氧化物(如K2O和Na2O)含量較高時,煙氣的黏附性強(qiáng),較易黏附在煙道及反應(yīng)器設(shè)備上。飛灰取樣分析如圖6所示,從圖6中的分析結(jié)果來看,實際飛灰中Na2O和K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)普遍高于設(shè)計值,飛灰的黏性較強(qiáng),加劇積灰堵塞的形成,且堿金屬離子容易導(dǎo)致催化劑中毒,影響催化劑活性。

圖5入爐煤煤質(zhì)統(tǒng)計

圖6飛灰取樣分析

3.3煙道流場不均勻的影響

對于W形鍋爐,煙氣在脫硝入口斷面的流場不均勻性較為嚴(yán)重,與原設(shè)計條件不符,造成局部區(qū)域流速和煙溫過低,灰分過大時形成積灰,同時為了保證達(dá)標(biāo)排放,會增大噴氨量,使得噴氨的不均勻性增加,局部氨逃逸增大,加劇積灰堵塞問題。如圖7、圖8所示,脫硝裝置進(jìn)口煙氣溫度偏差為20~30℃,煙氣流速最大偏差為5m/s;進(jìn)口煙道不同監(jiān)測點(diǎn)位煙氣O2質(zhì)量分?jǐn)?shù)在1%~5%之間分布,NOx質(zhì)量濃度在880~1100mg/m3之間分布,經(jīng)脫硝后出口煙道各監(jiān)測點(diǎn)位NOx排放濃度70~190mg/m3之間分布,流場分布不均勻性較大,容易引發(fā)脫硝裝置內(nèi)各區(qū)域發(fā)生積灰堵塞問題。

3.4機(jī)組運(yùn)行參數(shù)波動的影響

機(jī)組負(fù)荷、運(yùn)行控制、煤質(zhì)、上游吹灰系統(tǒng)等進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整時,機(jī)組運(yùn)行參數(shù)發(fā)生變化,引起煙氣流場的波動,導(dǎo)致瞬時灰分過大而引起局部區(qū)域積灰,尤其是運(yùn)行參數(shù)頻繁發(fā)生波動時,堵塞問題更為顯著。

3.5機(jī)組低參數(shù)運(yùn)行的影響

機(jī)組深度調(diào)峰或低負(fù)荷運(yùn)行時,特別是冬季工況,煙氣溫度整體降低,考慮進(jìn)口煙道溫度偏差為20~30℃,反應(yīng)器部分區(qū)域煙氣溫度處于最低連續(xù)運(yùn)行煙溫320℃以下(如圖9所示),催化劑微孔內(nèi)會發(fā)生副反應(yīng)生成硫酸氫銨,使得煙氣中的灰黏結(jié)成塊,形成孔道內(nèi)積灰,降低催化劑的活性。

圖7脫硝裝置進(jìn)口煙氣溫度和流速分布

圖8脫硝裝置進(jìn)、出口煙道質(zhì)量濃度場分布情況

圖9不同負(fù)荷工況下脫硝出口煙氣溫度(12月份)

3.6空氣預(yù)熱器堵塞問題分析

空氣預(yù)熱器低溫段溫度較低,容易產(chǎn)生結(jié)露形成弱酸,造成換熱元件材料的腐蝕并黏結(jié)飛灰。煙氣流速及所攜帶的大量飛灰對換熱元件的附著物產(chǎn)生沖刷作用,當(dāng)沖刷強(qiáng)度低于飛灰的黏結(jié)速率時,黏附附著物便會不斷增長,從而造成堵塞。此外,空氣預(yù)熱器堵塞與煙氣中SO3質(zhì)量濃度密切相關(guān),當(dāng)煙氣中SO3質(zhì)量濃度較高時,即使氨逃逸量不超標(biāo),仍可能形成銨鹽。由表2可知,入爐煤設(shè)計硫分在2.5%,對應(yīng)的入口SO3質(zhì)量濃度為70mg/m3,考慮脫硝反應(yīng)器SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率為1%,出口SO3質(zhì)量濃度可達(dá)140mg/m3,存在形成銨鹽的風(fēng)險;且實際運(yùn)行入爐煤硫分高于設(shè)計值(見圖5),造成煙氣中SO3的質(zhì)量濃度升高,更加有利于銨鹽的形成且發(fā)生沉積。

4脫硝裝置積灰堵塞處置及預(yù)防措施

(1)設(shè)計改造措施。合理進(jìn)行脫硝系統(tǒng)設(shè)計,優(yōu)化大灰濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)和布置,防止大顆粒飛灰進(jìn)入SCR反應(yīng)器。優(yōu)化入爐煤煤質(zhì)條件,盡量燃用低灰、低硫分煤種,做好煤質(zhì)摻配,從源頭解決煙氣運(yùn)行條件。利用數(shù)值模擬和冷態(tài)物理模型試驗,重新計算SCR入口煙氣流速及流場分布,調(diào)整導(dǎo)流板的安裝位置和數(shù)量。結(jié)合鍋爐實際運(yùn)行工況,調(diào)整和選擇合適的催化劑節(jié)距和開孔尺寸,防止催化劑堵灰。重新核算催化劑使用溫度等級,采取合適的提溫措施,如省煤器煙氣旁路、省煤器分級設(shè)置和省煤器流量置換等改造措施,避免SCR反應(yīng)器溫度維持在銨鹽沉積溫度之上,降低催化劑堵塞風(fēng)險。

(2)運(yùn)行與維護(hù)措施。設(shè)置足夠數(shù)量的吹灰裝置,實行定期運(yùn)行蒸汽吹灰器,調(diào)整聲波吹灰器工作頻次,與鍋爐吹灰協(xié)調(diào)進(jìn)行。進(jìn)行燃燒調(diào)整,降低飛灰可燃物含量,避免積灰燒結(jié)現(xiàn)象。嚴(yán)格監(jiān)視氨逃逸量和NOx的排放濃度,合理控制噴氨量在規(guī)定范圍。對于空氣預(yù)熱器堵塞,適當(dāng)提高煙氣溫度,加強(qiáng)空氣預(yù)熱器的吹掃,延長空氣預(yù)熱器吹掃時間。

(3)檢修措施。利用停機(jī)機(jī)會開門檢查催化劑積灰情況,及時清理SCR各層及鋼梁、導(dǎo)流板積灰,確保催化劑通道暢通。更換積灰嚴(yán)重的催化劑。

5結(jié)束語

隨著火力發(fā)電廠煙氣脫硝裝置運(yùn)行時間增加,脫硝系統(tǒng)面臨的各種問題逐漸凸顯出來。脫硝裝置內(nèi)部積灰堵塞問題已成為當(dāng)前SCR脫硝裝置乃至燃煤發(fā)電機(jī)組安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的重要制約因素,總結(jié)分析造成積灰堵塞問題并提出相應(yīng)的解決措施,對防控和應(yīng)對燃煤電廠SCR脫硝裝置積灰具有重要意義。

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