油脂廢水處理案例分析
油脂廢水是較難處理的工業(yè)廢水,可生化性較高,易于厭氧生物處理。今天,我們就來了解一下油脂廢水處理的案例。
案例
大連某油脂化學廠一期工程主要包括一個30,000t/a的肥皂項目和香皂、餐具洗滌劑等幾個小型日化產品項目。該廠排放廢水所含有機物濃度較高,可生化性一般,而且由于各車間廢水間歇排放,水質、水量波動較大,因此采用厭氧-間歇式活性污泥法(SBR)工藝。該污水站調試運行后一直保持較理想的處理效果。
1.廢水水質
污水站實際平均進水量約為400m3/d,COD為2,700mg/L,SS為582mg/L,油為220mg/L,pH值為9-13.5,另外還有不定期排放的含陰離子洗滌劑的廢水。處理后出水水質達到如下標準,即COD<100mg/L,BOD5<30mg/L,pH值為6~9,SS<70mg/L,NH3-N<15mg/L,動植物油<3mg/L。
2.處理工藝
廢水處理工藝流程見圖1。
Q
3.運行效果
運行結果見表1。
表1厭氧-間歇式活性污泥法(SBR)工藝處理效果
在運行過程中SBR池表面曾出現(xiàn)大量泡沫,經分析泡沫主要是由老化的菌膠團和多糖類物質構成(其中不含油分)。水力消泡效果不理想,但投加少量異戊醇可取得較好的消泡效果。大量泡沫的產生是由于未能將老化的污泥及時排出所致,通過調整排泥量和排泥頻率解決了該問題。
厭氧池投入正式運行后,由于隔油池隔油效果不理想,表面生成了一層油膜并逐漸加厚,油膜表面較致密,一個月后油膜厚度達到0.5-0.7m,此后由于油膜底層與厭氧池水相接觸,厭氧微生物可以將其部分降解,油膜厚度不再增加,油膜的生成能起到保溫、隔絕氧氣、抑制臭氣散發(fā)的作用。
4.經濟技術分析
運行成本:該廢水站裝機容量150kW,運行容量約為75kW,耗電約為300kW·h/d,折合噸水耗電費約為0.38元/m3;人工費為0.15元/m3;廢水處理直接運行費用約為0.53元/m3。
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