印染廢水治理及污泥減量新技術(shù)
適用范圍
染整行業(yè)印染廢水的達(dá)標(biāo)處理及污泥減量。
基本原理
該技術(shù)采用基于新材料的模塊反應(yīng)器工藝,先經(jīng)基于HY劑的預(yù)處理反應(yīng)器充分改變水中有機(jī)物結(jié)構(gòu),斷鏈開環(huán),提高B/C比;然后通過基于CSE劑的反應(yīng)器氧化降解去除水中殘余色度、部分CODCr和磷,色度≤8,污泥量減量85%以上;再經(jīng)A/O工藝,去除大部分CODCr、氨氮和總氮;最后經(jīng)基于高性能改性PP濾材的高密度生物膜反應(yīng)器(HBF)高效脫氮,出水無需沉淀即穩(wěn)定滿足《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放限值》紡織染整工業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求。將經(jīng)帶式壓濾機(jī)壓濾后泥餅投入基于CSE-G劑的污泥循環(huán)再利用反應(yīng)器中改質(zhì),被有機(jī)質(zhì)包裹的無機(jī)鐵泥成分活性提高,100%循環(huán)再利用,少量有機(jī)泥車間焚燒。
工藝流程
1.印染廢水泵入基于HY劑活性材料的預(yù)處理活化反應(yīng)器中,在HY劑與回流的改質(zhì)Fe3+協(xié)同作用下攪拌反應(yīng)2h,充分改變廢水中有機(jī)物結(jié)構(gòu),發(fā)生斷鏈開環(huán)等預(yù)處理,提高B/C值;
2.經(jīng)步驟一處理出水進(jìn)入基于CSE劑脫色/降CODCr新材料的深度處理反應(yīng)器中發(fā)生高級(jí)氧化反應(yīng),在酸性條件下將水中殘存的色度進(jìn)行高效去除,解決原有工藝脫色污泥量大問題并去除部分CODCr和磷;系統(tǒng)出水經(jīng)中和絮凝沉淀后進(jìn)入AO生化系統(tǒng)進(jìn)行生物處理,污泥直接排入污泥濃縮池;
3.AO單元采用接觸氧化工藝,主要去除廢水中大部分CODCr、氨氮、總氮等,再經(jīng)沉淀,分離出的污泥進(jìn)入污泥濃縮池,此時(shí)出水暫不能達(dá)標(biāo);
4.上述出水利用基于高性能改性PP濾材的高密度生物膜脫氮反應(yīng)器(HBF)進(jìn)行高效處理,無需沉淀池其最終出水穩(wěn)定滿足《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放限值》紡織染整工業(yè)CODCr≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、總氮≤15mg/L、總磷≤0.5mg/L的標(biāo)準(zhǔn)要求。出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),污泥減量85%以上。
5.污泥回用即濃縮池中的污泥經(jīng)帶式壓濾機(jī)壓濾后泥餅投入基于CSE-G劑的脫色污泥循環(huán)再利用反應(yīng)器中進(jìn)行改質(zhì),基于氧化劑及β-葡聚糖酶協(xié)同作用,被有機(jī)質(zhì)包裹的無機(jī)鐵泥成分活性提高,100%滿足系統(tǒng)循環(huán)再利用要求,其余的有機(jī)污泥(夾帶少量的無機(jī)鐵泥)直接運(yùn)到車間鍋爐焚燒。
關(guān)鍵技術(shù)或設(shè)計(jì)特征
基于HY劑活性材料的預(yù)處理活化反應(yīng)器技術(shù)
基于CSE劑脫色/降CODCr新材料的深度處理反應(yīng)器技術(shù)
基于高性能改性PP濾材的高密度生物膜脫氮反應(yīng)器(HBF)技術(shù)
基于CSE-G劑的污泥循環(huán)再利用反應(yīng)器技術(shù)
典型規(guī)模
句容市工藝織造廠處理規(guī)模:1000m織造廠。
推廣情況
該技術(shù)涉及的各單元技術(shù)推廣應(yīng)用情況具體如下:
1、基于HY劑活性材料的預(yù)處理活化反應(yīng)器主要應(yīng)用于句容市織造廠、民達(dá)污水處理廠等多家單位;
2、基于CSE劑脫色/降CODCr新材料的深度處理反應(yīng)器主要應(yīng)用于上海吉田拉鏈有限公司、句容市織造廠等5家單位;
3、基于高性能改性PP濾材的高密度生物膜脫氮反應(yīng)器(HBF)主要用于句容市工藝織造廠;
4、印染廢水深度處理工藝智能化控制系統(tǒng)研制主要應(yīng)用于上海吉田拉鏈有限公司、句容市工藝織造廠、民達(dá)污水處理廠等單位。
典型案例
(一)項(xiàng)目概況
江蘇艾特克環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì)日處理量1000m3/d,污水主要是印染廢水,2013年4月開工建設(shè),于2014年7月完成調(diào)試并投入運(yùn)行。
(二)技術(shù)指標(biāo)
出水達(dá)到《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)標(biāo)準(zhǔn),以平均進(jìn)水CODCr為500mg/L計(jì),氮氧為30mg/L計(jì),總氮、總磷分別為50mg/L、10mg/L計(jì),每年以300天計(jì),可消減CODCr排放135t,氮氧排放7.5t,總氮、總氮分別為12.5t、2.85t,污泥1020t(含水率80%)。
(三)投資費(fèi)用
該項(xiàng)目總投資200萬元,其中設(shè)備一次總投資120萬元,基建投資65萬元,其他投資15萬元,噸水投資費(fèi)用為0.2萬元。主體設(shè)備壽命10年以上。
(四)運(yùn)行費(fèi)用
根據(jù)2013年8月11日-2014年12月31日運(yùn)行情況,年處理污水30萬噸(一年正常運(yùn)行300天),年運(yùn)行費(fèi)用55.8萬元,噸水運(yùn)行費(fèi)用為1.86元,其中藥劑費(fèi)1.18元、電費(fèi)0.48元、人工0.15元、其他費(fèi)用0.05元。
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