紡織印染助劑生產(chǎn)廢水處理
目前處理有機助劑的工程實例相對比較多,時鵬輝等對橡膠助劑廢水采用物化處理- 水解酸化-改良SBR 系統(tǒng)處理工藝[1],劉國信等對化工助劑生產(chǎn)廢水采用了真空蒸發(fā)- 水解酸化- 接觸氧化- 混凝沉淀處理工藝[2],劉勃等對塑料助劑廢水采用Fenton 氧化- 電解- 水解酸化- 固定化微生物處理工藝[3],均達到了污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978-1996)2 級以上排放標(biāo)準(zhǔn),而紡織印染助劑廢水處理工程實例鮮見。
國內(nèi)某大型紡織印染助劑生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品為陽離子軟片、PU 涂層劑、硬挺劑、磷酸鹽半成品、PA和鰲合劑,其排放廢水污染物主要來源于產(chǎn)品反應(yīng)過程中的低沸物、洗釜殘留物和地面殘渣,廢水中表面活性劑及乳化劑、氨氮、有機胺和有機物的含量較高,水質(zhì)比較復(fù)雜,難降解物質(zhì)多[4]。根據(jù)工程實踐經(jīng)驗和中試試驗結(jié)果,設(shè)計了調(diào)節(jié)池- 加藥氣浮池-厭氧水解池- 懸浮生物濾池(內(nèi)分脫碳區(qū)、亞硝化區(qū)和硝化區(qū))- 沉淀池的物化- 生化組合工藝,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試運行,實現(xiàn)了廢水的入管達標(biāo)排放。
1、廢水水量及水質(zhì)設(shè)計廢水量600 m3/d,其主要水質(zhì)指標(biāo)與排放要求如表1 所示。
表1 廢水水質(zhì)與排放要求
Tab.1 Characteristics of wastewater and the standard of drainage network
2、工藝流程
廢水處理工藝流程如圖1 所示。各車間廢水經(jīng)格柵井去除雜質(zhì)雜物后自流進入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量。調(diào)節(jié)池廢水由泵提升到氣浮池,同時加入藥劑,進行混凝反應(yīng)和氣浮處理,去除廢水中大部分膠體和懸浮物,降低后續(xù)生化處理的負荷,防止后續(xù)生物處理工藝中填料堵塞。氣浮出水自流進入?yún)捬跛獬?,把大分子有機物分解成小分子有機物,提高廢水的可生化性。厭氧水解池出水進入懸浮生物濾池,內(nèi)分脫碳區(qū)、亞硝化區(qū)和硝化區(qū),脫碳區(qū)通過好氧反應(yīng)去除絕大部分的有機物,把有機污染物氧化成為CO2 和H2O,并通過細胞合成的方式去除部分氮、磷物質(zhì);亞硝化區(qū)和硝化區(qū)通過亞硝化、硝化反應(yīng)去除廢水中的氨氮;出水經(jīng)沉淀池固液分離后入管排放。
圖1 工藝流程
Fig.1 Process flow chart
3、主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
調(diào)節(jié)池:設(shè)計水力停留時間48 h,分隔其中的一部分為事故應(yīng)急池,采用全地下式結(jié)構(gòu),頂部加蓋,收集廢氣,池底布置UPVC 穿孔管,采用鼓風(fēng)曝氣形式進行空氣攪拌,設(shè)自吸式提升泵2 臺。
加藥氣浮池:設(shè)計表面負荷為4 m3/(m2·d),絮凝區(qū)停留時間為15 min,混凝劑選用鋁鹽,采用泵前加藥的形式,最佳投加量為200 mg/L,控制pH 為7~8。
厭氧水解池:設(shè)計水力停留時間12 h,頂部加蓋,收集廢氣,采用推流式,內(nèi)掛組合填料,池底布置UPVC 穿孔管,可進行空氣攪拌,接種污泥采用附近污水處理廠污泥。
懸浮生物濾池:設(shè)計水力停留時間24 h,其中脫碳區(qū)設(shè)計水力停留時間10 h,設(shè)計COD 容積負荷為1.6 kg/(m3·d),利用單孔膜曝氣器充氧,控制ρ(DO)>2mg/L,采用網(wǎng)狀大孔懸浮填料,材質(zhì)為聚氨酯;亞硝化區(qū)設(shè)計NH3-N 容積負荷為0.4 kg/(m3·d),利用單孔膜曝氣器充氧,控制DO 質(zhì)量濃度1~2 mg/L,堿度>200 mg/L,采用網(wǎng)狀中孔懸浮填料,材質(zhì)為聚氨酯;硝化區(qū)設(shè)計NH3-N 容積負荷為0.2 kg/(m3·d),利用單孔膜曝氣器充氧,控制ρ(DO)>3 mg/L,堿度>100 mg/L,采用網(wǎng)狀小孔懸浮填料,材質(zhì)為聚氨酯。
沉淀池:設(shè)計表面負荷為0.8 m3/(m2·d),采用平流式,多斗式泵吸排泥。
4、調(diào)試與運行
工程分階段進行調(diào)試,2011 年7 月開始進行亞硝化區(qū)和硝化區(qū)的調(diào)試,接種菌種采用自主培養(yǎng)馴化的自養(yǎng)型亞硝化菌和硝化菌,采用序批式進水對亞硝化菌進行定向富集培養(yǎng)馴化,獲得了高濃度接種菌劑,通過絮凝沉淀濃縮,菌劑濃度達到109CUF/mL。
4.1、調(diào)試
4.1.1、加藥氣浮池
廢水中膠體、懸浮物質(zhì)多,如PU 磨漿在水相中呈乳化狀,靜沉和氣浮對膠體的去除率非常低,因此采用加藥方法進行破乳和脫穩(wěn)。采用燒杯試驗對藥劑進行了篩選,最后選用聚合氯化鋁(PAC),對pH影響小,最佳投加量為200 mg/L[5]。調(diào)試穩(wěn)定后,加藥氣浮池廢水COD 平均值從4 284 mg/L 降到2 851mg/L,去除率為33.4%。
4.1.2、厭氧水解池
厭氧水解池接種污泥采用附近污水處理廠污泥,接種量4 t,池內(nèi)原水稀釋5 倍,每天定量投加大糞、易降解有機廢水,按m(C):m(N):m(P)=100:5:1配置營養(yǎng)物質(zhì),每班曝氣攪拌1 次,每次5 min,馴化一周;一周后按照每天遞增3%的速度進水,3 個月后運行基本穩(wěn)定,廢水COD 平均值從2 851 mg/L降到1 765 mg/L,去除率為38.1%;氨氮質(zhì)量濃度平均從157 mg/L 上升到184 mg/L,上升了17.2%。這是由于微生物將復(fù)雜大分子有機物水解成簡單的溶解性小分子有機物,并發(fā)生了一定的厭氧反應(yīng),導(dǎo)致COD 下降;同時,廢水中有機氮含量較高,在水解過程中轉(zhuǎn)化為氨氮,導(dǎo)致氨氮值上升。
4.1.3、懸浮生物濾池
懸浮生物濾池的脫碳區(qū)接種污泥采用附近污水處理廠污泥,池內(nèi)接種污泥質(zhì)量濃度為4 000 mg/L左右,池內(nèi)原水稀釋4 倍,每天定量投加大糞、易降解有機廢水,按m(C):m(N):m(P)=100:5:1 配置營養(yǎng)物質(zhì),二班曝氣,一班停曝,掛膜3 d 后,脫碳區(qū)懸浮的污泥質(zhì)量濃度變?yōu)?00 mg/L 左右,其余均掛膜成功,這是由于采用了網(wǎng)狀大孔聚氨酯懸浮填料,該載體孔隙大、開孔率高、比表面積大,對污泥的截留能力非常強;5 d 后按照每天遞增10%的速度進水;滿負荷進水1 周后,脫碳區(qū)運行基本穩(wěn)定,廢水COD平均值從1 765 mg/L 降到273 mg/L,去除率為84.5%;廢水NH3-N 質(zhì)量濃度平均從184 mg/L 降到155 mg/L,去除率為15.8%。脫碳區(qū)為高負荷好氧區(qū),去除了大部分的有機物,硝化負荷非常低,大部分氮元素為微生物同化作用去除。由于廢水中含有一定量的表面活性劑,調(diào)試初期泡沫較多,隨著氣浮池藥劑的調(diào)整和厭氧水解池效率的提高,泡沫現(xiàn)象得到緩解。
亞硝化區(qū)、硝化區(qū)接種菌種采用自主培養(yǎng)馴化的自養(yǎng)型亞硝化菌和硝化菌,每池各投加500 L的菌劑,悶爆,通過投加銨鹽和堿的方式對菌種進行擴培和固定化。4 d 后按照每天遞增10%的速度進水,同時繼續(xù)補充銨鹽和堿,逐步提高處理負荷;滿負荷進水10 d 后,亞硝化區(qū)、硝化區(qū)運行基本穩(wěn)定,廢水NH3-N 質(zhì)量濃度平均從155 mg/L 降到9.6 mg/L,去除率為93.8%。其中亞硝化區(qū)單孔膜曝氣器布置的數(shù)量為硝化區(qū)的2 倍,控制DO 質(zhì)量濃度為1~2mg/L,堿度>200 mg/L 時,NH3-N 容積負荷可達0.3kg/(m3·d)左右,亞硝化率達到80%以上;硝化區(qū)控制ρ(DO)>3 mg/L,堿度>100 mg/L 時,NH3-N 容積負荷為0.2 kg/(m3·d)左右。由于亞硝化區(qū)的進水氨氮較高,傳質(zhì)動力較好,所以處理負荷較高,在嚴格控制DO、堿度的條件下,可以實現(xiàn)亞硝化率的控制;硝化區(qū)的氨氮濃度較低,傳質(zhì)動力較差,所以處理負荷較低,同時部分亞硝化鹽在硝化區(qū)轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,需要控制較高的溶氧水平。實踐證明,網(wǎng)狀多孔懸浮填料對亞硝化菌和硝化菌的截留能力非常好,不易流失,調(diào)試啟動非???,同時,處理負荷、對溫度的敏感性和處理穩(wěn)定性均遠高于泥法。
4.2、運行效果
工程調(diào)試工作完成后,處理效果基本穩(wěn)定,達到了出水水質(zhì)指標(biāo)。廢水處理效果見表2。
表2 廢水處理效果
Tab.2 The effect of wastewater treatment
6、結(jié)論
采用調(diào)節(jié)池- 加藥氣浮池- 厭氧水解池- 懸浮生物濾池- 沉淀池組合工藝成功處理了紡織印染助劑生產(chǎn)廢水,各項指標(biāo)均達到排入管網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。
紡織印染助劑的生產(chǎn)受季節(jié)性因素和生產(chǎn)安排影響非常大,因此廢水的水質(zhì)水量波動很大,為避免生化系統(tǒng)受沖擊,設(shè)計時調(diào)節(jié)池需要具備足夠長的時間。
水溫對厭氧水解池的正常運行和保持高效率關(guān)系較大,設(shè)計時可考慮利用廠區(qū)生產(chǎn)的余熱對控制厭氧水解池水溫。
由于廢水中氨氮、有機氮含量較高,設(shè)計時需考慮廢水生化處理過程中有機氮會釋放為氨氮,導(dǎo)致氨氮值反彈;懸浮生物濾池在嚴格控制相關(guān)參數(shù)的條件下,可以實現(xiàn)亞硝酸鹽的積累,為厭氧氨氧化工藝和短程硝化反硝化工藝的工程應(yīng)用提供了可能,具有節(jié)能、節(jié)約投堿量、節(jié)約碳源等優(yōu)點,尤其適合于低C/N 比污水的處理。
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