油田驅(qū)采污水處理
1試驗裝置及方法
1.1試驗裝置
超濾膜為5-HFP-276-PVI型管式超濾膜,共4根,兩兩串聯(lián)后再并聯(lián),單根管長為152.4am,直徑為2.54em,有效面積為0.10m2,其材質(zhì)為PVDF,截留分子質(zhì)量為120ku,經(jīng)處理后使其表面帶負(fù)電荷,因而具有抗油污染的性能。
電滲析所用離子交換膜為3361和3362型異相陰陽離子交換膜,共60對,按兩極4段安裝,膜的有效面積為770am2,陽膜面電阻<12Q?am2,陰膜面電阻<15Q?am2,陰陽極都為鈦涂釕電極。
1.2工藝流程
試驗地點為大慶采油二廠聚南八污水站(采用自然沉降、混凝、兩次壓力過濾工藝),其出水先進入超濾膜進行預(yù)處理,然后進入電滲析裝置。調(diào)節(jié)電滲析的電壓分別為5、10、15、20、25、30V,固定濃水和極水流量均為50L/h,調(diào)節(jié)淡水流量為100、150、200、250、300I/h進行脫鹽試驗。具體工藝流程見圖1。
1.3試驗材料及檢測方法
油:熒光光度法;聚合物:分光光度法;懸浮物:質(zhì)量法;陽離子分析采用原子吸收法;陰離子分析采用滴定法。
試驗所用聚合物為部分水解聚丙烯酰胺(HPAM),其分子質(zhì)量為1.2×10711,水解度為25%~30%;所配制聚合物溶液的粘度及抗剪切性用粘度計測定。
1.4原水水質(zhì)
污水站出水水質(zhì)見表1。
2結(jié)果與討論
2.1超濾效果
超濾幾乎可去除所有的原油和懸浮物及絕大部分的聚合物(見表2),其出水水質(zhì)滿足電滲析的進水水質(zhì)要求。
2.2電滲析降低礦化度的效果
2.2.1電壓和淡水產(chǎn)量對處理效果的影響不同電壓和淡水流量下,電滲析降低礦化度的效果(用脫鹽率表示)如圖2所示。
由圖2可知,當(dāng)?shù)a(chǎn)量固定時,脫鹽率隨電壓的提高而逐漸增加,最高脫鹽率可達95%以上;在相同的電壓下,產(chǎn)量越大則脫鹽率越低;如要達到相同的脫鹽率,則產(chǎn)量大時所需電壓高。
綜上所述,電滲析可有效降低含聚合物污水的礦化度,并且可通過調(diào)整電壓或淡水產(chǎn)量來獲得不同礦化度的出水。
2.2.2回用作配液用水時的脫鹽率要求利用電滲析出水配制1000mg/L的聚合物溶液,測定其粘度并與用清水配制的作比較,結(jié)果見表3。
由表3可知,用含聚合物污水配制的聚合物溶液的粘度不到清水的-半,而用脫鹽率為80%水樣配制的聚合物溶液粘度已大于用清水配制的聚合物溶液粘度,因此在現(xiàn)場試驗時,將含聚合物污水礦化度降低到848mg/L(相應(yīng)的電導(dǎo)率為950I_LS/cm)作為控制指標(biāo)值。由于電導(dǎo)率的測定比較容易,所以以電導(dǎo)率作為控制指標(biāo)。
2.2.3淡水產(chǎn)量和能耗的關(guān)系
結(jié)果表明,在淡水產(chǎn)量為200I/h時能耗最低[只有0.65(kW?h)/m3],因此選定淡水產(chǎn)量為200L/h。由于濃水流量為50L/h,而極水可以循環(huán)回用作電滲析進水,所以淡水的產(chǎn)率為80%。含聚合物污水達到80%脫鹽率時直流變壓器及進水泵的能耗為0.15(kW?h)/m3,所以電滲析部分的能耗為0.8(kW?h)/m3。
2.3配液的性能評價
2.3.1粘度
試驗結(jié)果表明,在相同的聚合物濃度下,低礦化度處理出水的配液粘度大于清水,而清水的配液粘度又遠(yuǎn)大于含聚合物污水的配液粘度,即含聚合物污水經(jīng)處理后其配液性能大大提高;當(dāng)達到同-粘度時,由低礦化度處理出水配制的聚合物溶液濃度最低,清水次之,含聚合物污水的最大。所以在滿足現(xiàn)場驅(qū)油的配液粘度時,采用低礦化度處理出水配制可節(jié)省聚合物用量。
2.3.2抗剪切性能
分別用清水、含聚合物污水和處理出水配制濃度為1000mg/L的聚合物溶液,然后測其粘度隨剪切速率的變化。結(jié)果表明,由處理出水配制溶液的抗剪切性優(yōu)于清水的,滿足驅(qū)油要求;而直接用含聚合物污水配制溶液的抗剪切性能遠(yuǎn)低于清水,不能滿足現(xiàn)場要求。
2.3.3處理前后離子組成的變化
試驗結(jié)果表明,含聚合物污水經(jīng)超濾預(yù)處理及電滲析脫鹽后,其礦化度降低了約80%,配液的性能大大改善。盡管處理出水的礦化度仍遠(yuǎn)高于清水(388.47mg/L),但配液效果卻好于清水。這是因為經(jīng)處理后其Ca2+、M92+含量分別降至0.8mg/L和0.3mg/L,大大低于清水中的ca2+、M92+含量。
根據(jù)王寶江的研究結(jié)果,在低礦化度的情況下,Ca2+、M92+對聚合物粘度的影響占主要地位,而隨著礦化度的增加則Ca2+、M92+對聚合物粘度的影響越來越小,在礦化度達到3500m∥L以上時,影響聚合物粘度的主要因素是礦化度總值,而不是Ca2+、M92+含量。含聚合物污水的礦化度高達4467.60mg/L,所以配液效果很差,而處理出水的礦化度值雖比清水的高,但Ca¨、M92+含量很低,所以配液粘度和抗剪切性能都優(yōu)于清水。
3經(jīng)濟評價
按300m3/d的處理規(guī)模進行經(jīng)濟評價。
①設(shè)備費
電滲析:27.24萬元;超濾膜:40.86萬元。設(shè)備折舊按10年計,則折舊費為0.63形m。
②運行費用
制水電耗:電滲析為0.8(kW?h)/m3淡水,超濾為0.93(kW?h)/m3淡水,如電價以(kW?h)計,則電費為0.77形m3淡水。藥劑清洗費用:電滲析為0.021形濾為0.044G/m3淡水,總計為0.065元/m3淡水。
③設(shè)備維護費
主要是膜更換費,其中離子交換膜按電滲析設(shè)備造價的8%計算,則維護費用為0.2超濾膜按主體設(shè)備造價的7%計算,則維護費用為0.26形m3淡水??偩S護費為0.46元/ m3。綜上所述,制水成本為1.93:TV./m3淡水,低于購買清水的費用(2.00形m3),同時減放量。
①超濾和電滲析的組合使用可以把含聚合物污水處理為配液用水,其中超濾能有效去除含聚合物污水中的油、懸浮物和聚合物等,保證了電滲析的良好脫鹽性能;電滲析能有效去除各種離子,改善了含聚合物污水的配液性能。
②電滲析的運行參數(shù):脫鹽率為80%,出水電導(dǎo)率為950斗S/cm,淡水產(chǎn)率為80%,此時的能耗為0.8(kW?h)/m3。
③處理出水的礦化度比清水高許多,但Ca2+、M92+含量顯著低于清水,所以其配液粘度及抗剪切性能都超過了清水,可代替清水配制聚合物溶液進行驅(qū)油。
④生產(chǎn)低礦化度出水的成本為1.93G/m3,低于現(xiàn)場購買清水的費用。
⑤超濾部分的投資及運行、維護費較高,因而尋求-種既能滿足電滲析進水水質(zhì)要求又非常廉價的預(yù)處理設(shè)備,或者開發(fā)抗污染的離子交換膜,是降低處理成本的關(guān)鍵,也是進-步的研究方向。
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