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反滲透除鹽技術(shù)的應(yīng)用及改進(jìn)

更新時(shí)間:2015-08-05 09:08 來(lái)源:中國(guó)環(huán)保技術(shù)網(wǎng) 作者: 閱讀:2419 網(wǎng)友評(píng)論0

      海水淡化技術(shù)種類(lèi)很多,有蒸餾法(多級(jí)閃蒸、多效蒸餾、壓汽蒸餾等)、膜法(反滲透、電滲析、膜蒸發(fā)等)、離子交換法、冷凍法等,但適用于大規(guī)模淡化海水的方法只有多級(jí)閃蒸(MSF)、多效蒸餾(MED)和反滲透法(RO)。
 
    反滲透法于20世紀(jì)70年代起用于海水淡化,經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,隨著反滲透膜性能提高、預(yù)處理技術(shù)進(jìn)步、能量回收效率的提高等,已成為投資最省、成本最低、應(yīng)用范圍廣泛的海水淡化技術(shù)。
 
    反滲透法是一種膜分離淡化法,該法是利用只允許溶劑透過(guò)、不允許溶質(zhì)透過(guò)的半透膜將海水與淡水分隔開(kāi),若對(duì)海水一側(cè)施加一大于海水滲透壓的外壓,那么海水中的純水將通過(guò)半透膜進(jìn)入到淡水中。反滲透海水淡化法(SWRO)技術(shù)使反滲透技術(shù)的發(fā)展有了更廣闊的前景。經(jīng)過(guò)幾十年的不斷發(fā)展,海水淡化反滲透膜的性能有了較大的提高,膜材料從初期單一的醋酸纖維素非對(duì)稱(chēng)膜發(fā)展到表面聚合技術(shù)制成的交聯(lián)芳香族聚酰胺復(fù)合膜等新型材料與高效膜。目前的反滲透膜,水通量是1978年的2倍,鹽的透過(guò)率大約為1978年的四分之一,價(jià)格穩(wěn)中有降。
 
    反滲透法的適應(yīng)性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣,規(guī)?纱罂尚,建設(shè)周期短,不但可在陸地上建設(shè),還適于在車(chē)輛、艦船、海上石油鉆臺(tái)、島嶼、野外等處使用。美國(guó)陸軍在20世紀(jì)70年代初,在評(píng)價(jià)了若干方案后,選用反滲透技術(shù)為陸軍使用的最合適的凈化水技術(shù),美國(guó)海軍首先將此技術(shù)用于潛艇淡化水,后來(lái)又應(yīng)用于其他艦船。反滲透除鹽水處理工藝采用無(wú)相變的物理方法,它在諸多方面具有傳統(tǒng)的水處理方法所沒(méi)有的特點(diǎn):其系統(tǒng)簡(jiǎn)單,操作方便,運(yùn)行費(fèi)用低,不耗酸、堿,相應(yīng)的腐蝕和環(huán)境污染問(wèn)題也少;產(chǎn)品水水質(zhì)穩(wěn)定,無(wú)忽高忽低的波動(dòng),對(duì)二級(jí)混床的正常運(yùn)行極為有利。
 
    一:砂濾器濾料改進(jìn)去除鐵離子
 
     從近二年來(lái)的分析數(shù)據(jù)來(lái)看,由于原水中鐵離子的含量受長(zhǎng)江汛期及水廠(chǎng)加藥平穩(wěn)率的影響,忽高忽低,含鐵量最高可達(dá)0.60ppm。而膜供應(yīng)商對(duì)卷式復(fù)合膜的進(jìn)水水質(zhì)要求:含鐵量最大值為0.10ppm。故本次改造中,在原砂濾器中補(bǔ)加了400mm高度,粒徑為0.5-0.6mm的優(yōu)質(zhì)天然錳砂。
 
    天然水中的鐵離子有二價(jià)鐵和三價(jià)鐵兩種形態(tài),由于Fe2+具有較強(qiáng)的還原性,極易被氧化為Fe3+,F(xiàn)e3+在水中發(fā)生水解反應(yīng),生成難溶化合物Fe(OH)3膠體,堵塞膜元件的水通道。天然錳砂的主要成分是二氧化錳,它是二價(jià)鐵氧化成三價(jià)鐵良好的催化劑。只要水中PH值大于5.5時(shí),與錳砂接觸即可將Fe2+氧化成Fe3+,反應(yīng)如下:
 
    4MnO2 + 3O2 = 2Mn2O7
 
    Mn2O7+ 6 Fe2+ + 3H2O = 2MnO2+ 6 Fe3+ +OH-
 
    生成的Fe3+立即水解生成絮狀氫氧化鐵沉淀,F(xiàn)e(OH)3沉淀物經(jīng)錳砂過(guò)濾后被除去,因此,錳砂濾層起著催化和過(guò)濾的雙重作用。從改造完成后的運(yùn)行分析數(shù)據(jù)來(lái)看,砂濾器出口鐵含量可以控制在<0.04ppm以下,滿(mǎn)足了RO膜元件的進(jìn)水要求。
 
 
    二:超濾器運(yùn)行方式的改進(jìn)
 
    反滲透進(jìn)水的預(yù)處理包括兩個(gè)方面:一是防止懸浮物、膠體和微生物對(duì)膜和管道內(nèi)部的污染與堵塞,另一方面是要防止難溶鹽的沉淀結(jié)垢。本次改造,仍按原設(shè)計(jì)選用山東招遠(yuǎn)膜工程設(shè)備廠(chǎng)生產(chǎn)的UF-IB9型內(nèi)壓式中空纖維超濾膜。
 
    超濾屬于壓力驅(qū)動(dòng)型膜分離技術(shù)。在壓差為驅(qū)動(dòng)力的作用下,溶液中的溶劑(水)和小溶質(zhì)粒子從高壓的料液側(cè)透過(guò)膜到低壓側(cè),一般稱(chēng)為濾出液,而大粒徑組分被膜所阻攔,從而在濾剩液中濃度增大。超濾膜分離過(guò)程中,隨著流速到達(dá)膜表面的溶質(zhì),由于受到膜的截留而積累,使得膜表面溶質(zhì)濃度逐步高于料液主體濃度。超濾過(guò)程中主要障礙是濃差極化和膜污染,通常情況下超濾滲透量的大小隨著溫度和進(jìn)料速度的升高而增加,但隨著進(jìn)料濃度的增加而下降。眾所周知,濃差極化是超濾過(guò)程中不可避免的結(jié)果,為了控制濃差極化減輕污染,增加超濾通量。本次改造過(guò)程中,保留了原設(shè)計(jì)中的二臺(tái)低壓循環(huán)泵,同時(shí)將原水管網(wǎng)直接與原水泵吸入口連接,提高原水泵的輸出揚(yáng)程,用以提高超濾器的進(jìn)水流速,增大膜面水流速。用于消除一部分濃差極化層,使被截面的溶質(zhì)及時(shí)被水流帶走,進(jìn)一步降低濃差極化層的厚度,提高超濾器的滲透通量。另外,本次改造對(duì)UF組件的運(yùn)行方式也加以改進(jìn),在原反沖洗的基礎(chǔ)上,增加了UF膜面自動(dòng)快速?zèng)_洗工藝,進(jìn)一步降低了UF膜元件化學(xué)清洗頻率。
 
 
    三:反滲透除鹽系統(tǒng)的改進(jìn)
 
    1、背壓法均衡系統(tǒng)水通量分布
 
    反滲透是一種壓力梯度為動(dòng)力的膜分離過(guò)程,是自然滲透的逆過(guò)程,給水壓力升高使膜的水通量增大,但壓力升高并不影響鹽透過(guò)量。在鹽透過(guò)量不變的情況下,水通量增大將使產(chǎn)品水中的含鹽量下降。
 
    由于本裝置采用UF組件作為反滲透除鹽裝置的預(yù)處理,故UF透過(guò)水SDI值較低,可以在較高的水通量下運(yùn)行。
 
    在相同的水通量下,系統(tǒng)的純驅(qū)動(dòng)壓力將產(chǎn)生很大梯度,即進(jìn)水端純驅(qū)動(dòng)壓力很高,而濃水端純驅(qū)動(dòng)壓力降至很低。這主要是由于膜元件的摩擦損失造成濃水的滲透高于濃水壓力。因此,前端膜元件將在高水通量和高回收率狀態(tài)下運(yùn)行,而末端膜元件產(chǎn)出含鹽量較高的少量淡水,在這樣的條件下,前端膜元件的濃差極化嚴(yán)重,對(duì)產(chǎn)品水的含鹽量造成不良影響,還可能加速膜的污堵速度。
 
    原設(shè)計(jì)RO膜元件按5×3排列時(shí),第一段的膜元件占全部的62.5%,而產(chǎn)水量卻占全部的85%,即34.0t/h。本次改造時(shí)重新進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),調(diào)整全系統(tǒng)參數(shù),將原5×3排列拆分為二套3×1排列并聯(lián)方式運(yùn)行,同時(shí)對(duì)于多段系統(tǒng)可能產(chǎn)生極端的水通量分析,在一段產(chǎn)品水出口和二段產(chǎn)品水出口之間加裝壓力表,手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以平衡一、二段產(chǎn)品水水量。通過(guò)增加產(chǎn)品水背壓來(lái)調(diào)整每段的運(yùn)行參數(shù),修正多段系統(tǒng)中的這種極端水通量分布。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,所需增加的段間壓力相對(duì)較小,只需在第一段產(chǎn)水上加約0.02Mpa的背壓,即可改進(jìn)淡水水通量分布,使其達(dá)到規(guī)定的75%比25%的產(chǎn)水分布,產(chǎn)品水的水質(zhì)也得以改善,目前為止RO系統(tǒng)脫鹽率為98.6%。
 
    2、調(diào)整RO給水PH值,去除游離CO2
 
由膜元件的特性決定了水中的溶解氣體如CO2透過(guò)率幾乎為100%,HCO3-的透過(guò)率隨著PH值的升高而降低。
 
    從碳酸的電離度與水中PH值的關(guān)系中可以看出,水中的重碳酸鹽是不穩(wěn)定的,它可以HCO3-、CO32-以及CO2+H2CO3三種形式存在。當(dāng)PH約為8.3時(shí)溶液中幾乎只含有HCO3-。針對(duì)上述情況,本次改造在RO膜保安過(guò)濾器前,除添加NaHSO3還原劑和AF200ul阻垢劑外,同時(shí)添加NaOH調(diào)整反滲透給水PH值至8.2-8.3間,使反滲透能去除游離CO2最大程度地提高反滲透的脫鹽率,最終提高混床的定收量。同時(shí)取消原設(shè)計(jì)中的RO產(chǎn)品水水箱,RO產(chǎn)品水直接進(jìn)一級(jí)除鹽水箱,并在中間頂部加裝復(fù)式液堿呼吸器,以防止大氣中的CO2等氣體對(duì)RO產(chǎn)品水的二次污染,減輕混床離子交換的負(fù)擔(dān)。
 
    3、 增加RO停車(chē)純水沖洗工藝
 
    利用正滲透作用也是一種沖洗方法。當(dāng)RO系統(tǒng)停車(chē)時(shí),引入混床出口的純水來(lái)置換、沖洗膜面,由于混床出口的純水含鹽量遠(yuǎn)低于RO產(chǎn)品水,故能使RO產(chǎn)品水側(cè)的產(chǎn)品水在停車(chē)后開(kāi)始透過(guò)膜向低濃度純水側(cè)移動(dòng),由于水的移動(dòng)而使侵入膜內(nèi)細(xì)孔吸附在膜表面的污染物變成容易去除的狀態(tài),在流動(dòng)狀態(tài)下可以減少膜面的濃差極化現(xiàn)象,減少膜面的污染。
 
    雖然,給水進(jìn)行預(yù)處理的目的是為了減少RO膜面的污染,但由于給水預(yù)處理工況紊亂、給水成分改變等原因,特別是用地表水做原水,水中的細(xì)菌及微生物,仍然會(huì)導(dǎo)致RO膜面產(chǎn)生污堵現(xiàn)象,從而引起系統(tǒng)產(chǎn)水量下降,壓差增加引起能耗增加,縮短膜元件的使用壽命。
 
    結(jié)合本次改造我們選用了美國(guó)DOW公司FILMTEC BW30-365FR抗污染膜,該元件采用了FILMTEC“增加膜片數(shù),縮短膜片長(zhǎng)”的獨(dú)特結(jié)構(gòu)及膜表面光潔度比普通膜元件提高40%的特點(diǎn)。據(jù)相關(guān)資料介紹,該膜元件具有:①最優(yōu)的給水通道設(shè)計(jì):給水通道中水呈高度穿紊流狀態(tài),減少濃差極化,減少污染物在膜面上的沉積;②寬的給水通道,提高了膜的可清晰性;③膜片有很強(qiáng)的穩(wěn)定性,是一種本身具備強(qiáng)抗污染性能的膜元件。
自2001年7月25日改造結(jié)束投運(yùn)后的數(shù)據(jù)來(lái)看(具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附表):
1.抗污染膜的污堵速度小,給水阻力較小,能耗低;
2.減少了化學(xué)清洗的次數(shù),延長(zhǎng)了膜元件的使用壽命(自投用至今已11個(gè)月RO膜元件尚未進(jìn)行化學(xué)清洗,而換膜前的清洗周期為50天)
3.系統(tǒng)脫鹽率相對(duì)穩(wěn)定(98%)
 
 
    五:混床恒流速運(yùn)行,提高定收量
 
    在原設(shè)計(jì)中,RO產(chǎn)品水經(jīng)Ф1500混床直接送至下游用戶(hù)。由于下游用戶(hù)的用水量是在不斷變化的,故造成混床的運(yùn)行流速忽高忽低。
 
    在樹(shù)脂層高度一定、進(jìn)水總離子含量一定、混床出水指標(biāo)一定的情況下,影響離子交換裝置運(yùn)行的主要因素是運(yùn)行流速的變化。流速過(guò)低時(shí),樹(shù)脂表面液膜較厚,水流成滯流狀態(tài),水中離子不易交換,使出水水質(zhì)較差;適當(dāng)提高流速,加快了離子擴(kuò)散速度,增加了離子交換的可能性,出水水質(zhì)也相應(yīng)得到了提高。但是,流速過(guò)高,接觸時(shí)間短,交換反應(yīng)進(jìn)行不完全;同時(shí)工作層厚度增加,這將造成出水水質(zhì)惡化和樹(shù)脂工作交換容量降低。
 
    本次改造,利用原有管架管位,加裝回流管線(xiàn),配循環(huán)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,回水進(jìn)除鹽水箱,使混床運(yùn)行流速保持在30-40m/h的范圍。與改造前相比,混床的定收量可由改造前的3600-4000噸提高至8000噸左右。
 
 
    六:結(jié)論
 
    通過(guò)技術(shù)改進(jìn),系統(tǒng)運(yùn)行效果明顯增強(qiáng)。改造前后情況具體總結(jié)如下表:
 
    鐵離子 進(jìn)水鐵離子含量遠(yuǎn)高于要求(<0.1ppm),最高達(dá)0.60ppm,從而造成膜元件通道堵塞。 在原砂濾器中補(bǔ)加了400mm高度,粒徑為0.5-0.6mm的優(yōu)質(zhì)天然錳砂。 進(jìn)水鐵含量控制在<0.04ppm以下,滿(mǎn)足了膜元件進(jìn)水要求。
超濾器濃差極化及膜污染 存在濃差極化及膜污染現(xiàn)象 將原水管網(wǎng)直接與原水泵吸入口連接,提高原水泵的輸出揚(yáng)程,用以提高超濾器的進(jìn)水流速,增大膜面水流速。 消除了濃差極化及膜污染現(xiàn)象,提高了超濾器的滲透通量。降低了UF膜元件的化學(xué)清洗頻率。
淡水出水比例不均 原設(shè)計(jì)RO膜元件按5×3排列時(shí),第一段的膜元件占全部的62.5%,而產(chǎn)水量卻占全部的85%,淡水出水比例不均,造成濃差極化。 將原5×3排列拆分為二套3×1排列并聯(lián)方式運(yùn)行,在一段產(chǎn)品水出口和二段產(chǎn)品水出口之間加裝壓力表,手動(dòng)調(diào)節(jié)閥。 淡水水通量分布達(dá)到規(guī)定的75%比25%的產(chǎn)水分布,產(chǎn)品水的水質(zhì)也得以改善,目前RO系統(tǒng)脫鹽率為98.6%。
 
    反滲透膜清洗周期太短,膜污染嚴(yán)重 系統(tǒng)清洗周期為50天 將普通的反滲透膜   BW30-365更換成抗污染的BW30-365FR 目前系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行12個(gè)月,尚無(wú)需要清洗的跡象。
 
    RO停車(chē)純水沖洗工藝 無(wú) 利用正滲透作用,在RO系統(tǒng)停車(chē)時(shí),引入混床出口的純水來(lái)沖洗膜面 使侵入膜內(nèi)細(xì)孔吸附在膜表面的污染物變成容易去除的狀態(tài),在流動(dòng)狀態(tài)下可以減少膜面的濃差極化現(xiàn)象。減少膜面的污染。
混床流速不穩(wěn)定 由于下游用戶(hù)的用水量是在不斷變化的,故造成混床的運(yùn)行流速忽高忽低;齑捕ㄊ樟3600-4000噸。 加裝回流管線(xiàn),配循環(huán)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,回水進(jìn)除鹽水箱。 使混床運(yùn)行流速保持在30~40m/h的范圍。混床定收量提高至7000噸。近年來(lái)新造船舶或舊船上的更新?lián)Q代海水淡化裝置都已傾向于選用反滲透裝置。
 
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