塑膠廠廢水處理
塑膠廠廢水處理:隨著人類生活水平的提高及工業(yè)的高速發(fā)展,塑膠材料得到廣泛的應(yīng)用。在某些使用條件下,有時需在塑膠件表面鍍覆一層金屬物質(zhì)(如銅、鎳、鉻等金屬),以增強(qiáng)塑膠件的耐磨性、導(dǎo)電性或美觀性等。鑒于塑膠材料不導(dǎo)電的特性,其主要以化學(xué)鍍?yōu)橹鳌?/p>
如以深圳某塑膠電鍍廠為例:該廠專業(yè)從事塑膠制品的電鍍。其生產(chǎn)工藝如下:塑膠件→除油→水洗→酸洗→水洗→粗化→沉鈀→水洗→鍍焦銅→水洗→化學(xué)鍍鎳→水洗→化學(xué)鍍銅→水洗→電鍍酸銅、酸鎳→水洗→鍍鉻→成品。
1:塑膠廠廢水水量及水質(zhì)
廢水設(shè)計處理量為60m3/h,其中含鉻廢水 (主要為粗化及鍍鉻環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水)25 m3/h,含絡(luò)合物廢水(主要為鍍焦銅、化學(xué)鍍銅、化學(xué)鍍鎳廢水等含絡(luò)合物的廢水)10 m3/h,綜合廢水(即酸洗、除油及電鍍類廢水)25 m3/h。具體水質(zhì)如表1所示:
廢水種類污染物名稱污染物濃度
含鉻廢水Cr 6+80 ~ 100mg/l
PH2 ~ 3
COD Cr50 ~ 80mg/l
含絡(luò)合物廢水Cu 2+40 ~ 60mg/l
Ni 2+30 ~ 50mg/l
PO 4 2- 、 P 2 O 7 2-10 ~ 20mg/l
COD Cr100 ~ 200mg/l
PH6 ~ 9
綜合廢水Cu 2+40 ~ 60mg/l
Ni 2+30 ~ 50mg/l
PO 4 2-10 ~ 20mg/l
PH3 ~ 5
COD Cr80 ~ 120mg/l
SS100 ~ 180mg/l
2:排放水質(zhì)要求
廢水經(jīng)處理后達(dá)到需達(dá)到《國家綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)之一級標(biāo)準(zhǔn)。即Cr6+≤0.5mg/l,Cu2+≤0.5mg/l,Ni2+≤1.0mg/l,PO42-(以P計)≤1.0mg/l,CODCr≤100mg/l,SS≤70mg/l
3:塑膠廠廢水處理工藝及方法的選擇
該類廢水具有成份復(fù)雜,污染大,難處理等特點,比較成熟的處理方法為分流處理、化學(xué)沉淀法。
該類廢水中較難處理的為含絡(luò)合物的廢水,其廢水中含有EDTA-Na、檸檬酸鹽(Na3C6H5O7)、乳酸等能與Cu2+、Ni2+絡(luò)合的強(qiáng)絡(luò)合劑,此類廢水一般采用以下幾種方法進(jìn)行處理:①投加重金屬捕集劑進(jìn)行破絡(luò)的方法,該法最常用的捕集劑為Na2S。經(jīng)小試得出,在此類廢水中,Na2S對銅的沉淀效果是比較理想的(Cu2+〈0.3mg/l〉,但因NiS的溶度積較大,故對絡(luò)合鎳的沉淀則無多大作用(其出水中Ni2+達(dá)到5mg/l,嚴(yán)重超標(biāo)),而采用投加如ISX等類型的捕集劑雖效果可以,但費用高昂,且運輸、保存均不方便。故此法在本工程中不作考慮。②鐵屑內(nèi)電解法,此法由于鐵屑內(nèi)電解塔內(nèi)的鐵屑易結(jié)塊,影響設(shè)備正常運行,故此法在本工程中不作考慮。③離子交換法,由于水量較大,污染物濃度較高,故此法在本工程中不作考慮。④酸化破絡(luò)的方法,一般調(diào)PH在2左右,使Cu2+游離出來。⑤氧化法破壞絡(luò)合物的方法,采用投加強(qiáng)氧化劑破壞EDTA等絡(luò)合劑的方法。經(jīng)多次試驗,決定采用酸化—氧化法進(jìn)行綜合處理:即先調(diào)酸至PH=3左右、投加漂白粉溶液進(jìn)行氧化、破壞有機(jī)絡(luò)合劑,同時將化學(xué)鍍鎳過程中排出的還原劑次磷酸酸鹽氧化成正磷酸鹽,并且在酸性條件下,焦磷酸銅等絡(luò)合物極易被破壞,破絡(luò)后的廢水再進(jìn)行中和、混凝沉淀的方法進(jìn)行處理,中和時,加入廢水中的漂白粉溶液中的Ca2+可與磷酸鹽生成磷酸鈣、羥基磷酸鈣沉淀,從而達(dá)到去除磷酸鹽的目的。
注:在酸性溶性中:HOCl+H++2e→Cl-+H2O,E=1.49V;在堿性溶性中: OCl-+H2O+2e→Cl-+2OH-,E=0.9V;在中性溶液中,E=1.2V,經(jīng)多次試驗發(fā)現(xiàn),其絡(luò)合廢水中的Cu2+ 、Ni2+濃度隨氧化反應(yīng)的時間及酸度成正比,反應(yīng)時的PH值越低,反應(yīng)時間越長,則處理效果愈好。如表2所示.
序號反應(yīng) PH 值反應(yīng)時間( H )中和沉淀后 Cu 2+ 濃度中和沉淀后 Ni 2+ 濃度
131.50.52mg/l0.85mg/l
241.51.21mg/l1.37mg/l
342.50.63mg/l0.98mg/l
由于破絡(luò)后的廢水還含有少量的絡(luò)合劑,且為避免其與綜合廢水中的還原性物質(zhì)反應(yīng)重新生成絡(luò)合物,故將絡(luò)合廢水的沉降池單獨設(shè)置1個。
綜合廢水為普通的中和、混凝沉淀法。
含鉻廢水為普通的還原法,由于Cr3+的最佳沉淀PH值為7~8,而Cu2+、Ni2+的最佳沉淀PH值為10.5左右,兩者存在沖突,故還原后的鉻水單獨加堿中和,并進(jìn)行固液分離。
鑒于廢水處理站面積較小,故固液分離設(shè)備采用了迷宮沉降池。迷宮沉降池具有表面負(fù)荷高,占地面積小,固液分離效果佳等優(yōu)點。
4:塑膠廠廢水處理設(shè)計的工藝流程圖見附圖:
5:塑膠廠廢水處理工藝說明
含鉻廢水,絡(luò)合廢水,綜合廢水分別進(jìn)入各自的調(diào)節(jié)池均質(zhì)。
含鉻廢水泵入還原中和池,先投加H2SO4及 Na2SO3進(jìn)行還原(實際運行中,H2SO4極少加),還原后的廢水再投加片堿溶液進(jìn)行中和(PH=7~8),并投加有機(jī)高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝。
絡(luò)合廢水泵入破絡(luò)反應(yīng)池,先投加稀硫酸溶液調(diào)PH在3左右,再投加漂白粉溶液進(jìn)行氧化,此過程的時間約1.5H,須長于普通的氧化反應(yīng)。破絡(luò)后的廢水再投加片堿溶液調(diào)PH至10.5左右,同時投加有機(jī)高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝。
綜合廢水泵入中和反應(yīng)池,先投加FeSO4,可起置換、還原及混凝作用,再投加片堿及石灰溶液調(diào)PH至10.5左右,同時投加有機(jī)高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝。
以上三種廢水進(jìn)入各自的迷宮沉降池進(jìn)行固液分離后,出水自流至中間池,再泵至砂濾罐過濾,過濾后的出水自流至PH回調(diào)池進(jìn)行PH調(diào)整,出水自流至清水池后達(dá)標(biāo)排放
三個迷宮沉降池的污泥均排至污泥池,再泵至壓力污泥罐,通過壓縮空氣的壓力將污泥壓至板框壓濾機(jī)脫水,脫水后的干泥交專業(yè)公司回收,濾液回流至調(diào)節(jié)池。
以上反應(yīng)系統(tǒng)均采用攪拌機(jī)攪拌。
6: 設(shè)計參數(shù)
a)綜合廢水調(diào)節(jié)池:12500×3250×2500mm,T=4h
含鉻廢水調(diào)節(jié)池:12500×3250×2500mm,T=4h
絡(luò)合廢水調(diào)節(jié)池:12500×1500×2500mm,T=4h
b)還原中和池:5000×2500×1800mm,T=1h
破絡(luò)反應(yīng)池:5000×2000×1800mm,T=1.5h
中和反應(yīng)池:5000×2000×1800mm,T=0.5h
c)中間池:7000×1000×2000mm
d)污泥池:12000×2000×2500mm
e)PH回調(diào)池:3500×2000×2000mm,T=10min
f)清水池1個:35000×2000×2000mm
g)砂濾罐2座 :∮1600×3000mm,濾速V=15m/h,反沖強(qiáng)度q=13L/m2.s
h)電控房及化驗室:7000×6000×3000mm
i)迷宮沉降池3座 :6000×1800×3960mm,2座,表面負(fù)荷:q=3m3/m2.h
4300×1100×3300mm,1座,表面負(fù)荷:q=3m3/m2.h
j)板框壓濾機(jī)3座(廠方原有) :BMY40/630-u
7: 運行處理效果
該工程于2001年8月建成并開始調(diào)試,并于同年11月份通過驗收,經(jīng)有關(guān)部門監(jiān)測,結(jié)果見表3:
項目PHCu 2+ mg/lNi 2+ mg/lCr 6+ mg/lPO 4 2- mg/lCOD mg/lSS mg/l
處理前4.548.5329.3561.0113.42146110
處理后7.20.320.360.250.768225
處理前2.860.0237.4059.6219.47138107
處理后6.30.460.480.111.055923
處理前3.946.7247.8554.6515.03126108
處理后7.50.280.530.130.755618
8: 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
該工程設(shè)計處理量為60m3/h,占地面積約420m2, 工程總投資約80萬元。日常運行費用約2.0~2.5元/ m3廢水(不計設(shè)備折舊費)。
9: 結(jié)束語
采用分流處理、化學(xué)沉淀法治理塑膠電鍍廢水是完全可行的。
a) 本工藝將不同種類的廢水徹底分開,既節(jié)約了處理成本,又大大減少了污泥回收利用的難度。
b) 整套系統(tǒng)均采用PH/ORP自控系統(tǒng)進(jìn)行藥劑投加的控制,具有操作方便,處理效果穩(wěn)定等特點。
c) 采用酸化---氧化法分離含絡(luò)合物廢水中的重金屬離子,避免了投加硫化鈉或其它重金屬捕集劑帶來的高額費用及產(chǎn)生的負(fù)面影響。
d) 采用氧化法破壞絡(luò)合劑的反應(yīng)須注意反應(yīng)的PH值,反應(yīng)的時間、漂白粉的投加量等。理論上也可采用芬特試劑進(jìn)行氧化,但由于芬特試劑配制及保存均較困難,故未作考慮。
e) 絡(luò)合廢水中的磷酸鹽濃度較高,僅靠投加的漂白粉溶液中的鈣離子對其進(jìn)行反應(yīng),容易造成加量不夠,導(dǎo)致磷酸鹽指標(biāo)易超標(biāo)。故在實際運行中應(yīng)補(bǔ)充投加石灰溶液或氯化鈣溶液。
f) 迷宮沉降池的迷宮翼片的清洗比較麻煩,一般約2周需清洗1次。
g) 電鍍類廢水排放量較大時,建議采用RO+IX工藝進(jìn)行深度處理后回用于車間,這樣既可節(jié)約水資源,又可大大減少企業(yè)交納的排污費用。
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