淺談曝氣生物濾池污水處理工藝的運行與管理
摘要:曝氣生物濾池(biological aerated filter)與普通活性污泥法相比,具有有機負荷高、占地面積小、投資少、濾池截污能力強、氧傳輸效率高、出水水質(zhì)好等優(yōu)點,但同時也存在進水預(yù)處理要求高、反沖洗水量和水頭損失大,運營成本偏高等不足。城市污水處理廠通過幾年來不斷摸索、總結(jié)和創(chuàng)新,在科學(xué)管理的基礎(chǔ)上對部分設(shè)施設(shè)備進行了改造和升級,有效地降低了運營成本,取得了較好的環(huán)境、經(jīng)濟和社會效益。
關(guān)鍵詞:曝氣生物濾池(BAF)處理工藝 運行 管理
BAF污水處理工藝是90年代初最先在歐美發(fā)展起來的一種新型污水生物處理技術(shù)。是在普通生物濾池、高負荷生物濾池、生物濾塔、生物接觸氧化法等生物膜法的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮、除磷、去除AOX(有害物質(zhì))的作用,其特點是集生物氧化和截留懸浮固體于一體,節(jié)省了后續(xù)沉淀池(二沉池);其容積負荷、水力負荷大,水力停留時間短,出水水質(zhì)好等特點??蓮V泛用于水體富營養(yǎng)化、生物污水、市政污水、生活雜排水、食品加工、釀造、化工、制藥、印染等可生活的污水和廢水處理。
1 概述
城市污水處理廠于2002年12月開工建設(shè),2004年12月竣工,2005年5月投入試運行,設(shè)計規(guī)模為4萬噸/日,采用BAF曝氣生物濾池處理工藝,主要處理眉山市城區(qū)生活污水。目前老城區(qū)為雨污合流制,污水量占整個城區(qū)的60%,新城區(qū)為雨污分流制,污水量占整個城區(qū)的40%。
我廠自建成投運以來,通過不斷地優(yōu)化工藝流程,完善自身管理機制,大膽探索勇于創(chuàng)新,在節(jié)能降耗和控制與降低運營成本方面收到了較為理想的效果。截止目前,我廠已累計處理污水4930萬噸?,F(xiàn)日處理污水量已達4萬噸,呈滿負荷狀態(tài)。出水水質(zhì)經(jīng)市環(huán)保部門檢測合格率為100%,達到一級B標排放標準,部份指標優(yōu)于國家一級A標。
2 工藝流程及技術(shù)指標
2.1
工藝流程圖(見附件)
2.2
(表一) 設(shè)計進、出水水質(zhì)指標
項目CODBOD5氨氮SS總磷
設(shè)計進水水質(zhì)260160201801
出水水質(zhì)≤60≤20≤5≤20≤0.5
2.3
(表二) 實際進、出水水質(zhì)指標(2010年1-7月均值)
項目CODBOD5氨氮SS總磷
進水水質(zhì)16896151002.5
出水水質(zhì)3113.50.62130.75
3 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中應(yīng)注意的問題
3.1 強化預(yù)處理,降低SS指標
BAF工藝預(yù)處理環(huán)節(jié)包括粗格柵、提升泵房、細格柵、旋流沉砂池、分配井、斜管沉淀池、超細格柵等;每道工序相互連接、相互制約。
在操作實務(wù)中,我們發(fā)現(xiàn)如果粗、細格柵、沉砂池處理不徹底,一方面會造成沉淀池渣物較多,污泥濃度較高,引起桁架式刮吸泥機和污泥泵葉輪堵塞,離心脫水機在脫泥時,轉(zhuǎn)鼓螺旋片常被一些紙片、粗纖維、塑料品纏住,時間一長離心脫水機動平衡受到破壞,導(dǎo)致出現(xiàn)嚴重故障,影響正常生產(chǎn)。另一方面會增大超細格柵的運行負荷,影響超細格柵的使用效果,從而加重生物濾池的負荷。
所以預(yù)處理各個工段要緊密配合,強化預(yù)處理,力爭SS去除率達60%以上,盡量減輕生物濾池運行負荷。
3.2 合理控制反沖洗時間和強度
BAF生物濾池是整個工藝的核心部分。我廠的生物濾池分為兩級濾池,每級4個濾池,一、二級濾池組為串聯(lián)運行,共計8個生物濾池。濾料采用陶粒濾料,靠濾料間的生物膜對污水有機物進行降解,并靠濾料對懸浮物進行截留。時間一長,濾阻增大,根據(jù)水頭損失設(shè)定值,對濾池進行反沖洗。
合理的調(diào)整反沖洗時間和反沖洗的強度,對濾池的恢復(fù)和運行以及能耗都比較重要。濾池沖洗不到位會導(dǎo)致沖洗的頻率增加,過度沖洗又會使生物膜流失,延長濾池的恢復(fù)時間。在操作實務(wù)中,我們主要以每個濾池的池底壓力達到設(shè)定值作為沖洗條件(一級濾池:90kpa,二級濾池:68kpa)。通常一級濾池因負荷較大,沖洗時間在16~36小時,二級濾池沖洗時間在36~72小時。沖洗時由1名操作員在中控室遠程操作,1名操作員在現(xiàn)場指揮,根據(jù)沖洗的情況,增加汽沖、汽水聯(lián)合沖洗、水漂洗的強度和時間。如遇濾池堵塞嚴重時,可增加到兩臺鼓風(fēng)機、兩臺水泵聯(lián)合沖洗,但要防止因強度過大造成沖洗池漫水,每次沖洗的時間通常在25~30分鐘,沖洗水量在500~550立方米左右為宜。
4 部分技改項目及實施效果
4.1 技改項目
4.1.1 提升泵房有5臺污水泵,每臺流量約700m3/h,為解決了1臺水泵水量過小2臺水泵又過大的問題,我們在泵房加裝了兩臺變頻器,通過變頻器對進水提升泵進水量進行合理調(diào)節(jié),保證了進水量的穩(wěn)定。
4.1.2 在污泥脫水機房加裝儲泥斗。解決了因1臺污泥運輸車運力不夠而影響污泥正常生產(chǎn)的問題,提高了工作效率。
4.1.3 生物濾池加裝過水柵條。為盡量減少濾料在反沖選過程中流失,我們在每組濾池出水口處加裝了間隙為3mm的過水柵條(材質(zhì)為304不銹鋼)。經(jīng)過改造既保障了管道的暢通,又降低了濾料的損耗。
4.1.4 改進污泥濃縮機,提高了該機的轉(zhuǎn)速,并在污泥泵前加裝了破碎機,提高了污泥均勻度,防止離心脫水機堵塞,保證了出泥穩(wěn)定性。
4.1.5 增大一級生物濾池曝氣頭膜片的孔徑。運行中我們發(fā)現(xiàn)一級鼓風(fēng)機在工作時噪音、電流和風(fēng)壓的數(shù)值均偏大,經(jīng)過分析研究后,發(fā)現(xiàn)曝氣頭膜片孔徑偏小導(dǎo)致鼓風(fēng)機曝氣阻力大,找到原因后,我們將一級生物濾池曝氣膜片孔徑由原來的1mm改為2mm,電流值隨之由原來的53A降到了43A,噪音和壓力值也明顯降低。
4.1.6 改造鼓風(fēng)機冷卻系統(tǒng)。為降低水耗,我們將原有的鼓風(fēng)機冷卻系統(tǒng)由直接排放改為冷卻塔循環(huán)用水,用水量由原來的180m3/日降至現(xiàn)在的30m3/日。僅此一項,一年就節(jié)約用水54750 m3,折合經(jīng)費17.8萬元。
4.1.7 噪音控制與治理。為盡可能的降低廠區(qū)和周邊環(huán)境噪音影響,我們在鼓風(fēng)機房安裝吸音墻以及在生物濾池散熱口改造通風(fēng)系統(tǒng),降低了廠區(qū)和周邊環(huán)境的噪音影響。(因鼓風(fēng)機房內(nèi)設(shè)備自身噪音較大,故改造前后無明顯變化)。
(表三) 噪音均值對比表dB(A)
位置
區(qū)分鼓風(fēng)機房濾池散熱口一級濾池池面周邊
改造前10610310065
改造后103757448
4.1.8 完成中控系統(tǒng)改造。為滿足相關(guān)環(huán)保要求,我司在經(jīng)費相對緊張的情況下,結(jié)合自身工藝特點,僅用一個月時間,完成了中控系統(tǒng)升級整改工作,新添COD、氨氮進水在線監(jiān)測儀各1臺,溶解氧儀4臺。并對中控系統(tǒng)軟件進行升級改造,使各種參數(shù)和歷史記錄數(shù)據(jù)完全滿足了環(huán)保檢驗要求,為進一步指導(dǎo)生產(chǎn)運行起到了重要作用。
5 幾點體會
5.1 嚴把設(shè)備選購關(guān)
一個污水處理廠,除了選擇正確的處理工藝外,設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣與好壞,直接決定了整個工藝是否正常運行和達標排放。由于我國環(huán)保設(shè)備制造業(yè)起步較晚,設(shè)備制造的工藝和水平相對滯后。因此在設(shè)備選購上可以從國產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、穩(wěn)定性和進口設(shè)備的技術(shù)成熟度這兩方面考慮。
5.1.1 國產(chǎn)設(shè)備
從2005年運行至今,除正常的維護保養(yǎng)外,沒有出現(xiàn)任何故障。相比國產(chǎn)同類型產(chǎn)品,該機具有,整機運行平穩(wěn)可靠,清理渣物效果好,維護成本較低等優(yōu)點。
5.1.2 進口設(shè)備
我廠的主要設(shè)備多采用進口設(shè)備,從幾年的運行情況來看,這些設(shè)備相比國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)較為成熟,處理效果較好,故障率低。如:超細格柵機采用德國琥珀原裝進口設(shè)備,攔截細小渣物能力強,為生物濾池正常運行提供了重要保障。與此相比,在其他一些污水處理廠,很多國產(chǎn)超細格柵攔截渣物效果差,有的甚至根本不出渣,造成生物濾池運行負荷加大。同時未處理的細纖維、頭發(fā)絲、塑料細繩等渣物將濾頭纏住,造成濾料嚴重堵塞,過水量逐漸降低,導(dǎo)致沖洗強度提不高,沖洗次數(shù)增多效果卻差,恢復(fù)時間增長,處理水質(zhì)不好,甚至部分污水處理廠在沖洗時因堵塞問題出現(xiàn)濾板沖壞現(xiàn)象,造成重大損失;又如:污水泵采用ITT飛力泵,提升泵房水泵設(shè)計流量為600m3/h,功率為55KW,而實際采用ITT飛力泵流量為700m3/h,功率卻為45KW,大大提高了該機的使用效能,并且?guī)啄陙碇淮笮蘖?臺次;再如:電動閥門采用一體化依波羅閥門,使用的是德國auma電動頭,結(jié)構(gòu)緊湊,運行可靠,減少了閥門、電動控制分離的繁瑣;還有自控儀器儀表采用E+H等,這些設(shè)備使用至今,技術(shù)狀況良好。
5.2 根據(jù)實際情況靈活調(diào)控工藝運行
5.2.1 按設(shè)計要求沉砂池需要連續(xù)運行,但從實際運行的情況來看,沉砂池大部分時間基本不出渣,可將連續(xù)運行改為間隙運行;
5.2.2 按設(shè)計要求沉淀池刮吸泥機每天運行3次,每次約1小時。在操作實務(wù)中我廠經(jīng)根據(jù)出泥的實際濃度情況,將刮吸泥機的運行次數(shù)調(diào)整為每天1次每次約1小時。但在此項操作中要注意及時的將污泥抽走并進行脫水處理,防止因污泥沉淀過久,造成磷的釋放,使總磷值增加。
5.2.3 調(diào)整反沖洗時間和反沖洗強度,并在反沖洗一個池組時將對應(yīng)的另一級池組鼓風(fēng)機關(guān)閉。將設(shè)計一級池組沖洗時間16~24小時變?yōu)?6~36小時,二級池組的36~48小時變?yōu)?6~72小時;并將全自動沖洗改為由人工現(xiàn)場指揮,中控室遠程操作沖洗,可在保證沖洗質(zhì)量的情況下降低沖洗次數(shù),降低能耗。
5.3 二級濾池與一級濾池兩者間的效果差
我廠設(shè)計為兩級生物濾池,經(jīng)過與現(xiàn)行設(shè)計的一級濾池工藝對比和分析,我們認為二級濾池的強化處理的效果要比一級濾池略好,且更具保險性。另,兩級生物濾池工藝可在一級濾池經(jīng)過沖洗后,過水可立即進入到二級濾池,不需要等一級濾池出水恢復(fù)后再到二級,保證了正常的處理水量。而只設(shè)計一級生物濾池時,則必須經(jīng)過一段時間才能恢復(fù)正常過水。
(表五) 一、二級指標對比(2010年7月份水質(zhì))
項目
區(qū)分氨氮CODBODSS
進水27220105120
一級出水8.4344.12122
二級出水1.5632.716.513
5.4 工藝的優(yōu)缺點
5.4.1 優(yōu)點
5.4.1.1 該工藝占地面積小,我廠設(shè)計能力為日處理4萬噸,占地面積為28.35畝。
5.4.1.2 容積負荷、水力負荷大,水力停留時間短,出水水質(zhì)好。我廠現(xiàn)執(zhí)行的排放標準為一級B標,其部分出水指標如COD、氨氮優(yōu)于一級A標。
5.4.1.3 不需要設(shè)置終沉池。
5.4.1.4 生物濾池掛膜時間較快,一般掛膜時間在15天左右,最快時在7天左右。
5.4.1.5 自動化程度高,減輕了人工操作強度。
5.4.2 缺點
5.4.2.1 對預(yù)處理要求高,在污水處理廠分配井前需投加絮凝劑以達到沉淀除磷效果。
5.4.2.2 因設(shè)計最早參照《污水綜合排放標準》對總氮未做要求,導(dǎo)致我廠BAF工藝對總氮的處理較低。
5.4.2.3 對設(shè)備運行可靠性要求高,由于設(shè)備較多,投入的維護費用也相應(yīng)增加。
5.4.2.4 對自控要求較高,生物濾池的反沖洗和正常操作一般都由中控室控制,對自動控制系統(tǒng)的依耐性較強。
5.4.2.5 對操作和維護人員的技術(shù)水平要求高。
5.4.2.6 能耗相比其他工藝要略高。每千方水耗電約270度。
5.4.2.7 系統(tǒng)水頭損失大,運行費用較其他工藝高。
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