SBR工藝污水處理廠升級改造工程工藝優(yōu)化
在分析某污水處理廠原有工藝設計參數(shù)和實際運行情況的基礎上,通過升級改造,將原有一級B標出水改造為一級A標出水,系統(tǒng)能耗卻下降了80kwh/千噸水,詳細介紹了改造的技術方案、內容和效果,可為當前SBR工藝污水處理廠升級改造提供參考。
1、工程概況
某污水處理廠為滿足城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準?(GB18918-2002)的一級A標,對已建成的5萬m3/d的一級B標出水的二級污水處理廠進行脫氮除磷升級改造工程。
1.1、工藝流程
污水處理廠設計運行現(xiàn)狀:5萬m3/d的污水處理廠分兩期建設,一期工程建設規(guī)模2萬m3/d,采用厭氧水解+SBR工藝;二期工程建設規(guī)模3萬m3/d,采用厭氧水解+P-SBR工藝。二期工藝流程分別見圖1、圖2:
1.2、目前,污水處理廠出水可以達到一級B標,根據(jù)一級A標相關水質指標,按污水處理廠目前的運行狀況需要調整的地方有:
1.2.1、根據(jù)現(xiàn)狀進水水質,BOD5/TKN較低,碳源不足,系統(tǒng)的反硝化能力難以提高,TN的去除率較低;
1.2.2、按脫氮除磷工程的設計進出水水質,一期供氣量偏低;
1.2.3、根據(jù)現(xiàn)狀進水水質,PH值較低,反硝化所需堿度不足;
1.2.4、原二期設計中P-SBR池缺氧反硝化池容難以滿足脫總氮要求,反硝化液回流存在短路現(xiàn)象。
2、原有工藝流程的升級改造:
根據(jù)以上情況,確定生物段采用強化二級生物脫氮除磷處理工藝,核心是強化生物脫氮。污水深度處理工藝采用微過濾技術,設計采用盤片式微過濾器,過濾精度達到10微米,從而保證了出水懸浮物處理效果。
一期2萬噸/天,工藝考慮在cast池的反應周期中增設缺氧攪拌段,缺氧攪拌段時長0.5h,采用浮筒式攪拌機,同時為提高N的去除率,增設碳源投加裝置一套,確保TN去除所需碳源;為提高硝化反應能力,增設石灰投加裝置一套;把原有10%溶氧率旋混式曝氣頭更換成35%高溶氧率膜片式曝氣頭。同時由于原一期DN300風管管徑偏小,設計考慮增設兩路DN300的風管,以減小風管阻力,增大風機使用效率。二期3萬噸/天,P--SBR反應池采用新增4臺硝化液回泵,缺氧區(qū)增設4臺浮筒式攪拌機,增設碳源、石灰投加系統(tǒng)各一套,強化硝化、反硝化效果,從而保證達到一級A生物處理效果。
3、工程實施情況
3.1、一期4個鋼結構SBR反應池,池容17371m3,更換曝氣頭采用輪流更換方式,只對其中一個SBR反應池停水放空,先拆除原有旋混式曝氣頭,再進行鋼結構池體防腐,最后更換新的膜片式曝氣頭,一個鋼結構池體施工周期一個月左右,施工期間其余3個SBR池繼續(xù)運行,4個SBR池體輪流施工作業(yè),避免了一期2萬噸/天污水處理廠全部停產,影響整個服務區(qū)域正常排水。
3.2、原有4個SBR池運行周期為6小時,分別由兩臺79.8m3/min羅茨鼓風機2路架空DN300的風管間歇供氣,每個SBR池曝氣時間3小時,經(jīng)核算供氣管道管徑偏小,造成風管噪音比較大,設計考慮另增設兩路DN300的風管,池內曝氣主管也分兩路分別與2路DN300的曝氣主管對接。整個曝氣管路改造完工實際運行后,風管噪音明顯下降,降低了風管阻力,提高了風機使用效率。
3.3、為提高一期cast池缺氧脫氮能力,初步設計考慮cast池增設進水缺氧攪拌段,缺氧攪拌時間0.5h,采用污水混流泵干式安裝對進水進行水力攪拌,需在鋼結構池體上兩邊各開DN400孔2個,修正設計為采用諸暨菲達宏宇的立式環(huán)流攪拌機,每個池內放置3個3KW的立式環(huán)流攪拌機,既節(jié)約了安裝時間,又減少了運行費用,避免了鋼結構池體開孔。同時為保持cast池運行周期6h不變,將沉淀時間由原來1.5h縮短為1h。
3.4、根據(jù)進出水核算,二期工程P-SBR池總池容及供氣量均能滿足一級A標出水,只是缺氧區(qū)容積稍缺,為此在不改變池容的基礎上,將原來厭氧區(qū)改為缺氧區(qū),即將原來P-SBR池的A2/O方式變更為A/O的運行方式;同時為有效減少P-SBR池內回流“短流”現(xiàn)象,將硝化液回流泵由原來主曝氣區(qū)回流改裝到SBR區(qū)隔墻回流到缺氧區(qū),考慮拆改費用,實際施工采用了新增4臺硝化液回流泵,來自主曝氣區(qū)、SBR區(qū)硝化液和進水100%~200%混合液回流均進入缺氧段,使得缺氧段污泥濃度較好氧段高出50%,從而增加了處理能力,反硝化速率明顯提高,提高了出水總氮去除率。
3.5、根據(jù)進水水質及實際運行情況分析得知:原水B/C比=0.367,污水的可生化性較好,但是進水TKN=41.9mg/l,BOD5/TKN=2.92<4,(規(guī)范要求>4)。原水碳源不充足,較難滿足反硝化要求,為此增設碳源投加裝置一套,分別向一、二期生化反應池投加碳源,通過在進水泵房處增設COD及TKN在線檢測儀來控制碳源投加量。初步設計碳源采用淀粉,考慮易降解性后改用醋酸鈉,設計用量1.2T/天,但實際運行中需根據(jù)階段性水質變化情況調整用量,一般控制BOD5/TKN>4,一期4個SBR池分別于進水曝氣時投加,二期2座P-SBR池分別投加于進水缺氧區(qū),連續(xù)投加。
3.6、由于硝化反應對進水堿度要求比較高,經(jīng)核算總堿度應大于250(以CaCO3計)換算成PH>7,通過對厭氧水解出水平均分析得知為6.77,為提高系統(tǒng)硝化反應能力,增設石灰投加裝置一套,投加熟石灰用量為1.5T/D,控制出水堿度應不小于50mg/l,一期進水曝氣階段間歇投加于SBR池中,二期連續(xù)投加于2個P-SBR池的主曝氣硝化反應區(qū)。實際運行中由于二期P-SBR工藝硝化反應能力比較強,只對一期cast池進行了堿度的加藥調整。
3.7、盤片式微過濾池為本工程三級處理系統(tǒng)核心單元,設計處理能力5萬噸/天,KZ=1.38,反沖洗水直接排入廠區(qū)污水管,平面尺寸:18.7*6.5,采用德國琥珀公司專利產品轉盤過濾器,設備數(shù)量4套,設計進水SS濃度<25mg/l,出水SS<5~10mg/l,濾網(wǎng)孔徑10um,水頭損失<0.15m,運轉方式:壓差形成時,間歇運轉(水沖1分鐘,6次/小時)。
四、試運行效果
本工程2008年元月開始建設,2008年8月30日完工,2008年9月3日開始進入工程試運行階段,2008年12月30日通過區(qū)環(huán)保局竣工驗收。試運行期間加藥裝置連續(xù)運行了2周左右,二期反硝化液回流泵沒有運行,轉盤過濾器11月份開始運行,其余設備均正常運行。試運行以來進出水水質見表1、表2。
試運行至今整個升級改造工程已初見成效,具體體現(xiàn)以下幾個方面:
4.1、一期采用浮筒式攪拌機,從試運行至今,運行狀態(tài)良好,明顯提高了一期系統(tǒng)總的氮效果。一期總氮合格率8月份為70%,9月份為80%,9月28日浮筒式攪拌器正式投入運行后,10月份一期出水總氮指標合格率達到了100%。系統(tǒng)總氮去除率從10月份的58%提高至11月份的65%。
4.2、轉盤過濾器經(jīng)過設備單機調試、中控聯(lián)動試運行至今,出水水質得到了明顯改善,經(jīng)過化驗室連續(xù)檢測轉盤過濾器進出水水質數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表明:轉盤過濾器出水SS<4mg/l,達到了化驗室無法檢測出其含量的程度,由于去除了SS,相應降低了其它指標,11月份轉盤過濾器COD平均去除率達到:32%,總氮去除率達到:11%,總磷去除率達到56%,氨氮去除率達到:17%。
4.3、原一期生化反應池采用旋混式曝氣頭,更換成膜片式曝氣頭后,平均溶解氧上升3mg/l左右,節(jié)能80kwh/噸水,每年可節(jié)省150萬元運行電費及維修費用,同時節(jié)約變電所、風機房建設費用近200萬元。
4.4、由于原有一期兩路DN300風管管徑偏小,導致整個污水處理廠廠區(qū)噪音很大,新增兩路DN300的風管,經(jīng)過新增空氣管上電動閥聯(lián)動調試運行后,風管噪音明顯降低,風管阻力下降,風機效率增加,節(jié)能效果明顯。
5、存在問題及改進措施
由升級改造工程試運行情況來看,主要有以下問題:
5.1、石灰、淀粉加藥裝置比較容易堵塞,原設計石灰、淀粉加藥裝置時已考慮了管道堵塞問題,采用以下多方面措施來控制管道堵塞:
5.1.1、一期、二期共計六個加藥點分別采用6臺計量泵來計量投加和控制加藥,并設置一臺計量泵作為冷備用泵,避免管道、閥門切換等帶來堵塞問題;
5.1.2、加藥設備設置增設停泵自動反洗程序,即停止加藥時,反沖洗電磁閥自動打開,計量泵延時5min繼續(xù)用自來水沖洗加藥管道和計量泵,以保證管道內不積存石灰、淀粉等藥液,避免管道堵塞;
5.1.3、加藥溶解罐、儲存罐程序確保一定的攪拌強度,以免罐內石灰、淀粉等存積,同時加藥罐、儲存罐增設檢修人孔、放空管等,考慮定期清理、檢修。
5.1.4、2套加藥裝置共有12根加藥管道,采用拉管施工方法,沿程拐彎處共設置了5個加藥管道檢修口,在每個檢修口都分別每根管道都增設了放空檢修閥。即使采取了以上措施,在實際加藥裝置運行過程中,還是出現(xiàn)了堵塞問題,主要堵在計量泵入口處Y形過濾器入口,目前采取以下改進措施,有效改進了加藥堵塞問題
5.1.5、原DN32吸液管偏小,改用DN50放空管作為吸液管,并在吸液總管上增設DN50Y形過濾器;
5.1.6、計量泵入口處DN15的Y形過濾器改為DN25,減少吸液管道阻力。
5.1.7、延長反沖洗時間至20min,確保管道內沒有積液。通過以上措施,目前石灰加藥系統(tǒng)已能正常運行。
5.1.8、在以上改造的基礎上,工藝運行時考慮盡量利用工藝原水碳源,減少碳源投加量,實際試運行后二期采用沉砂池出水不經(jīng)過水解酸化池直接超越至P-SBR反應池,通過此運行工藝改進,二期出水總氮達標率可提高20%左右。減少了碳源的投加量。
5.2、由于轉盤過濾器用于升級改造工程在國內還屬于起步階段,設計運行過程中有些不足之處。
5.2.1、多臺轉盤過濾器運行中必須考慮配水的均勻性;
5.2.2、單臺轉盤過濾器過水能力有限,對于水量變化較大的污水處理廠來說,瞬時過水能力過大部分勢必超越排放,影響出水水質的穩(wěn)定達標。
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